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        某綜合樓制冷系統(tǒng)高效改造

        2021-05-12 06:33:48廣汽本田汽車有限公司林偉江嚴順照范海泉區(qū)海宇范一格
        暖通空調(diào) 2021年4期
        關(guān)鍵詞:綜合樓供冷風(fēng)冷

        廣汽本田汽車有限公司 林偉江 嚴順照 范海泉 孟 晶 區(qū)海宇 范一格

        0 引言

        空調(diào)制冷系統(tǒng)是營造舒適辦公環(huán)境必不可少的重要組成部分,同時也是能耗大戶。本文以廣汽本田汽車有限公司增城工廠綜合樓制冷系統(tǒng)改造為例,通過現(xiàn)場實地考察、分析診斷,介紹如何因地制宜地進行系統(tǒng)節(jié)能改造,以期為制冷系統(tǒng)節(jié)能改造提供參考性的建議。

        1 項目概況

        改造項目位于廣東省廣州市增城區(qū),綜合樓內(nèi)建有展廳、更衣室、飯?zhí)?、會議室、辦公區(qū)、文體中心等多個場所。冷源為風(fēng)冷螺桿機組和冷水泵組成的集中空調(diào)系統(tǒng),末端設(shè)備主要為組合式風(fēng)柜及水冷式盤管風(fēng)機,總供冷面積為8 243 m2??照{(diào)冷源系統(tǒng)如表1所示,共包含3臺風(fēng)冷螺桿機組,總裝機容量為3 400 kW,設(shè)計供水溫度為7 ℃,回水溫度為12 ℃。系統(tǒng)配備冷水泵4臺,三用一備。

        表1 綜合樓冷源系統(tǒng)設(shè)備參數(shù)

        系統(tǒng)設(shè)備均未配置變頻調(diào)節(jié)裝置,均由人工啟閉及調(diào)節(jié)。項目團隊于2019年供冷季對綜合樓制冷系統(tǒng)進行了分析診斷,對末端需求進行了更新統(tǒng)計,進而提出了有針對性的節(jié)能改造建議,以達到在提升末端場所環(huán)境舒適度的同時降低系統(tǒng)運行能耗的目的。

        2 系統(tǒng)能效分析

        該綜合樓制冷機房于2006年投入使用。到目前已使用14 a,主機供冷能力有所下降。項目團隊對機房設(shè)備進行了現(xiàn)狀摸底及能效檢測,情況如下:

        1) 主機能效低。主機采用風(fēng)冷螺桿制冷機組,名義制冷量為1 140 kW,額定功率為388 kW,COP為2.94。每臺主機均設(shè)有2個制冷模塊,3臺主機組合成主副機系統(tǒng),當(dāng)檢測到出水溫度過高時自動增加系統(tǒng)投入,出水溫度過低時自動退出運行。主機雖均執(zhí)行了月度、季度、年度保養(yǎng),但由于使用年限已久,整體老化嚴重,尤其是冷凝器部分,主要體現(xiàn)在散熱不良、肋片穿孔及機組表面生銹,導(dǎo)致制冷量及制冷效率均下降,工作可靠性降低,運維成本增大。第三方的檢測結(jié)果顯示,1#風(fēng)冷主機能效為1.93,低于GB 19577—2015《冷水機組能效限定值及能源效率等級》標(biāo)準要求的3級能效。

        2) 冷水泵能效低。冷水泵電動機型號為YL200-4,由于其導(dǎo)磁材料使用熱軋硅鋼片,能耗高,能效等級不滿足GB 18613—2012《中小型三相異步電動機能效限定值及能效等級》中的3級能效標(biāo)準,屬于《高耗能落后機電設(shè)備(產(chǎn)品)淘汰目錄(第二批)》中要求強制淘汰的產(chǎn)品。

        3) 主機、冷水泵均不具備變頻調(diào)節(jié)功能。系統(tǒng)設(shè)計供/回水溫度為7 ℃/12 ℃,溫差為5 ℃,但在供冷季清晨、凌晨時段系統(tǒng)的供回水溫差常常低于2 ℃,表明系統(tǒng)存在“大馬拉小車”的現(xiàn)象,造成能源浪費。

        4) 系統(tǒng)缺乏計量器具。系統(tǒng)只在配電房配電柜配備機械電表,精度低且無遠程通訊功能。站房內(nèi)沒有配備冷量計,無法對站房效率進行統(tǒng)計分析。

        根據(jù)目前已知數(shù)據(jù)得出,冷源系統(tǒng)整體能效EER約為1.50,遠低于廣東省標(biāo)準DBJ/T 15-129—2017《集中空調(diào)制冷機房系統(tǒng)能效監(jiān)測及評價標(biāo)準》中對于額定制冷量≥1 758 kW制冷系統(tǒng)能效大于3.5的要求。

        3 改造需求分析

        項目團隊通過長期的運行記錄及現(xiàn)場實際需求分析發(fā)現(xiàn),供冷季綜合樓有持續(xù)供冷需求的場所為更衣室、展廳、飯?zhí)茫嫌嫻├涿娣e為4 603 m2,為總供冷面積的55.8%,而且供冷需求時間段各不相同。為滿足末端用冷需求,制冷系統(tǒng)需24 h開啟。綜合樓制冷系統(tǒng)夏季日負荷如圖1所示。日冷負荷最高峰出現(xiàn)在15:00—18:00,可達1 230 kW;冷負荷低谷出現(xiàn)在22:00—23:00,其值為200 kW左右。

        圖1 綜合樓夏季逐時冷負荷

        在該種供冷需求下,目前供冷系統(tǒng)的開機模式為:10:00—20:00開2臺風(fēng)冷主機,20:00至次日10:00開1臺風(fēng)冷主機,可以滿足日常供冷需求。設(shè)置出水溫度后風(fēng)冷主機系統(tǒng)根據(jù)水溫判斷模塊運行數(shù)量,但由于缺乏變頻及機組可靠性差,主機端出水溫度波動大,導(dǎo)致末端環(huán)境溫度波動大,舒適性較差。因此,綜合末端用戶的改造需求和運維人員的運行需求,以及考慮到改造制約因素,對機房的改造提出以下要求:

        1) 機房全年平均能效達到廣東省標(biāo)準DBJ/T 15-129—2017《集中空調(diào)制冷機房系統(tǒng)能效監(jiān)測及評價標(biāo)準》2級以上標(biāo)準,即不低于4.1;

        2) 系統(tǒng)需配備自動啟停、變頻調(diào)節(jié)、云端監(jiān)控、日程設(shè)置、遠程操作的功能,減少運維人員的管理成本;

        3) 設(shè)備需采用節(jié)能產(chǎn)品,兼顧節(jié)能及維護便利性。

        綜上,結(jié)合機房運行現(xiàn)狀及末端用戶需求,綜合樓制冷站房改造將側(cè)重于節(jié)能高效、自動化的特點來進行設(shè)計。

        4 機房改造優(yōu)化

        4.1 改造內(nèi)容

        由于風(fēng)冷主機能效較低,耐久度一般,不滿足機房節(jié)能高效的改造需求,項目改造時將風(fēng)冷主機系統(tǒng)改造成水冷主機系統(tǒng),并配備相應(yīng)的冷卻水泵及冷卻塔??紤]到綜合樓最大冷負荷與常用冷負荷之間有較大差距,從投資效益最大化角度考慮,主機容量按照常用冷負荷選取,供冷量大時采用風(fēng)冷主機及水冷主機聯(lián)供的方式運行。

        4.2 機房布置優(yōu)化

        機房改造最大變化點為風(fēng)冷主機系統(tǒng)改為水冷主機系統(tǒng),水冷主機需放置在室內(nèi),新增冷卻塔需放置在室外。在進行結(jié)構(gòu)核算后,拆除了1臺風(fēng)冷主機,利舊其混凝土基礎(chǔ)安裝冷卻塔,冷卻水泵配備在冷卻塔旁,新增冷卻水管道;水冷主機則設(shè)置在設(shè)備間內(nèi),冷水泵在原位置進行更換,新增水冷主機的進出口冷水管接至原有冷水管道。

        4.3 設(shè)備選型優(yōu)化

        1) 主機。通過對綜合樓現(xiàn)有供冷需求的分析可知,全年冷負荷基本在1 400 kW以下,主要運行負荷區(qū)間為700~1 000 kW,夜間最低負荷降至350 kW以下。按照以往經(jīng)驗,1 400 kW以上供冷需求很少(全年不足20 d),考慮到整體運行效率及投資效果,主機選用1 400 kW變頻離心機,名義工況下滿載COP為6.40,IPLV為8.17,在1 400 kW以上負荷段,采用水冷主機與風(fēng)冷主機聯(lián)供的方式,水冷主機與風(fēng)冷主機互為備用。

        2) 冷水泵。由于自投運以來末端管路及設(shè)備基本保持一致,在水泵選型時保持水泵功率30 kW不變,經(jīng)測量及復(fù)核優(yōu)化后,水泵揚程選用31 m,流量選用245 m3/h。水泵電動機配備變頻器,能效滿足GB 18613—2012《中小型三相異步電動機能效限定值及能效等級》中的2級能效標(biāo)準。

        3) 冷卻水泵。通過對冷卻塔及主機擺放位置的優(yōu)化,減少管路長度及彎頭,從而減小冷卻水泵的選型規(guī)格,最終選用的水泵的功率為22 kW,揚程為23 m,流量為310 m3/h。水泵電動機配備變頻器,能效滿足GB 18613—2012《中小型三相異步電動機能效限定值及能效等級》中的2級能效標(biāo)準。

        4) 冷卻塔。冷卻塔在原有風(fēng)冷主機的基礎(chǔ)上澆筑水泥支墩后安裝,由于受高度限制,同時不能與天面人行道、既有管道相互干擾,因此對冷卻塔尺寸進行額外要求。冷卻塔進/出水溫度設(shè)計為35.5 ℃/30.5 ℃,冷卻水量為152 m3/h,濕球溫度為28 ℃,冷卻塔共設(shè)置2臺,均配備變頻器。

        在設(shè)備的選型過程中,通過對制冷機房的整體優(yōu)化設(shè)計,有效地減小了水路阻力,從而降低了水泵規(guī)格,減少初投資的同時減少了后續(xù)的運行費用及運維成本。機房改造前后單個制冷單元的設(shè)備功率變化及占比如圖2所示。雖然增加了冷卻水泵及冷卻塔,但整體電功率下降124 kW,與原風(fēng)冷主機系統(tǒng)相比下降約29.6%。主機、水泵、冷卻塔均可變頻調(diào)節(jié),安裝的電動閥、冷量計、溫度傳感器、壓力傳感器、室外溫濕度傳感器為自動化運行調(diào)節(jié)提供了硬件基礎(chǔ)。

        圖2 改造前后各類型設(shè)備電功率變化及占比

        4.4 軟件系統(tǒng)

        為了兼顧運行節(jié)能、便利、舒適性,該制冷站房配備了軟件系統(tǒng),帶有監(jiān)控調(diào)節(jié)功能。軟件功能如下:

        1) 收集現(xiàn)場管路設(shè)備、計量器具、電動附件的信號,在監(jiān)控界面上顯示具體信息;

        2) 配備日程管理、遠程啟停、自動管理、數(shù)據(jù)記錄及分析、報警功能;

        3) 內(nèi)置運行邏輯,通過對比溫度、壓力等參數(shù)的實際值與預(yù)設(shè)值的差值來進行頻率、臺數(shù)的調(diào)節(jié)。

        機房硬件、軟件完成安裝調(diào)試后,系統(tǒng)已具備全自動運行能力,但要達到進一步的節(jié)能高效,運行參數(shù)還需不斷調(diào)試完善。該系統(tǒng)主要通過溫度、壓力來進行主機、水泵、冷卻塔的變頻控制及臺數(shù)控制。通過一段時間的調(diào)試,系統(tǒng)優(yōu)化后的運行參數(shù)及邏輯如下:

        1) 主機出水溫度設(shè)置。雖然主機設(shè)計進/出水溫度為7 ℃/12 ℃,但對于主機而言,提高冷水出水溫度可以提高主機運行COP,因此,項目團隊對主機出水溫度及現(xiàn)場舒適度進行了測試,通過試運行期間調(diào)整主機出水溫度,并對飯?zhí)谩⒄箯d、更衣室等場所的溫度進行監(jiān)測,同時開展用戶調(diào)查,最終確定夏季出水溫度基準值為10.5 ℃,滿足現(xiàn)場舒適度要求的同時也有一定調(diào)節(jié)余量。同時根據(jù)室外溫度及濕度進行賦值調(diào)整(濕度越高、氣溫越高,出水溫度越低),整體出水溫度在9.5~12.0 ℃之間。

        2) 冷水泵頻率調(diào)節(jié)。改造后,日常運行只需開1臺冷水泵,冷水泵運行頻率與冷水主管壓差直接相關(guān),而壓差與末端設(shè)備的開啟臺數(shù)有關(guān)。根據(jù)運行規(guī)律調(diào)查顯示,供冷季各個時間段末端設(shè)備開啟臺數(shù)基本固定,因此設(shè)定4種壓差調(diào)節(jié)方案,根據(jù)每天不同時間段自動跳轉(zhuǎn),分別對應(yīng)凌晨、早晨、中午、下午、傍晚、晚上6個時間段。冷水泵頻率根據(jù)壓差值進行調(diào)節(jié)。

        3) 冷卻塔及冷卻水泵頻率調(diào)節(jié)。冷卻塔設(shè)計選型的逼近度為2.5 ℃,系統(tǒng)運行時逼近度設(shè)定為3 ℃。根據(jù)夏季室外溫度調(diào)整冷卻水供回水溫差,室外溫度越高,冷卻水溫差越小,冷卻水溫差基本控制在4~5 ℃之間。根據(jù)逼近度、供回水溫差調(diào)節(jié)冷卻塔頻率、臺數(shù)及冷卻水泵頻率。

        4) 蓄冷模式。蓄冷模式主要用于系統(tǒng)冷負荷低、主機負荷率低的工況,多出現(xiàn)在夏季凌晨或過渡季節(jié)的早晨和傍晚。以夏季為例,凌晨只有飯?zhí)煤髲N使用風(fēng)柜,主機負荷率一直低于50%,系統(tǒng)在制冷主機負荷率低于40%時進入蓄冷模式,出水溫度達到9 ℃后關(guān)閉制冷機,只保留冷水泵低頻運行,當(dāng)主機出口處水溫高于17 ℃時,主機重新啟動制冷,一直循環(huán)。雖然進入蓄冷模式后主機不運行,系統(tǒng)能效為0,但節(jié)能率非??捎^。過渡季某日蓄冷模式下站房用電量如圖3所示。

        注:方框內(nèi)為蓄冷模式。圖3 蓄冷模式下站房用電量

        軟件系統(tǒng)投運后系統(tǒng)實現(xiàn)全自動運行,調(diào)適后的參數(shù)設(shè)置滿足綜合樓各場所的供冷需求。

        5 改造效果

        機房改造后于2020年7月中旬投入運行,運行以來制冷站房EER、節(jié)能量(相比去年同期)、節(jié)能率如表2所示,達到了預(yù)期投資效果。

        表2 改造后綜合樓冷源系統(tǒng)節(jié)能效果

        在機房建成投運初期,系統(tǒng)沒有運行蓄冷模式,夏季系統(tǒng)單日EER可達5.5以上,但凌晨時段能源利用率太低,因此引入了蓄冷模式。雖然沒有主機冷量輸出會導(dǎo)致系統(tǒng)EER為0,但實現(xiàn)了系統(tǒng)在低負荷工況下的效率最大化。機房引入自控系統(tǒng)后,系統(tǒng)全自動運行并自動抄表,運維人員無需到現(xiàn)場開關(guān)機及調(diào)節(jié)運行參數(shù),工時縮減100%,極大地減小了運維壓力。

        6 關(guān)于制冷機房改造的幾點思考

        經(jīng)過本次制冷站房的改造及參觀其他優(yōu)秀項目,總結(jié)了幾點經(jīng)驗與思考,見表3。

        表3 制冷機房改造經(jīng)驗與思考

        本次項目只完成了機房內(nèi)的改造,結(jié)合此前進行的更衣室風(fēng)機盤管控制系統(tǒng)改造,有較好的聯(lián)動控制效果,但該系統(tǒng)仍有以下4個方面可以挖掘:1) 末端設(shè)備換熱效率低,冷量利用不充分;2) 末端大部分調(diào)節(jié)閥已無法動作,造成浪費;3) 現(xiàn)場均為人工控制開關(guān)及進行溫度調(diào)節(jié),可能造成冷量浪費;4) 水冷主機與風(fēng)冷主機并聯(lián)運行困難,主機制冷量余量小,可能無法滿足冷量高峰需求。

        制冷機房只是制冷系統(tǒng)的重要組成部分,提高末端的冷量使用效率,減少不必要的浪費才能使整體系統(tǒng)效率最大化,因此項目團隊仍需繼續(xù)推進二期改造項目。

        7 結(jié)語

        本次舊改項目精準把握用戶需求,在機房設(shè)備老舊化更新的同時,借助高效機房深化設(shè)計技術(shù)及自動化技術(shù),實現(xiàn)了機房運行的自動化、高效化。相對于新建機房,舊改機房項目受現(xiàn)場制約因素多,無法做到十全十美,最關(guān)鍵的還是要圍繞現(xiàn)場使用實際需求及考慮未來變更方向,因地制宜地進行改造。體量大、難度大的項目,亦可以分期推進,設(shè)定階段性的目標(biāo),做到一次規(guī)劃、分步實施、全局最優(yōu)。

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