廣汽本田汽車有限公司 林偉江 嚴(yán)順照 范海泉 孟 晶 區(qū)海宇 范一格
空調(diào)制冷系統(tǒng)是營造舒適辦公環(huán)境必不可少的重要組成部分,同時也是能耗大戶。本文以廣汽本田汽車有限公司增城工廠綜合樓制冷系統(tǒng)改造為例,通過現(xiàn)場實(shí)地考察、分析診斷,介紹如何因地制宜地進(jìn)行系統(tǒng)節(jié)能改造,以期為制冷系統(tǒng)節(jié)能改造提供參考性的建議。
改造項目位于廣東省廣州市增城區(qū),綜合樓內(nèi)建有展廳、更衣室、飯?zhí)?、會議室、辦公區(qū)、文體中心等多個場所。冷源為風(fēng)冷螺桿機(jī)組和冷水泵組成的集中空調(diào)系統(tǒng),末端設(shè)備主要為組合式風(fēng)柜及水冷式盤管風(fēng)機(jī),總供冷面積為8 243 m2??照{(diào)冷源系統(tǒng)如表1所示,共包含3臺風(fēng)冷螺桿機(jī)組,總裝機(jī)容量為3 400 kW,設(shè)計供水溫度為7 ℃,回水溫度為12 ℃。系統(tǒng)配備冷水泵4臺,三用一備。
表1 綜合樓冷源系統(tǒng)設(shè)備參數(shù)
系統(tǒng)設(shè)備均未配置變頻調(diào)節(jié)裝置,均由人工啟閉及調(diào)節(jié)。項目團(tuán)隊于2019年供冷季對綜合樓制冷系統(tǒng)進(jìn)行了分析診斷,對末端需求進(jìn)行了更新統(tǒng)計,進(jìn)而提出了有針對性的節(jié)能改造建議,以達(dá)到在提升末端場所環(huán)境舒適度的同時降低系統(tǒng)運(yùn)行能耗的目的。
該綜合樓制冷機(jī)房于2006年投入使用。到目前已使用14 a,主機(jī)供冷能力有所下降。項目團(tuán)隊對機(jī)房設(shè)備進(jìn)行了現(xiàn)狀摸底及能效檢測,情況如下:
1) 主機(jī)能效低。主機(jī)采用風(fēng)冷螺桿制冷機(jī)組,名義制冷量為1 140 kW,額定功率為388 kW,COP為2.94。每臺主機(jī)均設(shè)有2個制冷模塊,3臺主機(jī)組合成主副機(jī)系統(tǒng),當(dāng)檢測到出水溫度過高時自動增加系統(tǒng)投入,出水溫度過低時自動退出運(yùn)行。主機(jī)雖均執(zhí)行了月度、季度、年度保養(yǎng),但由于使用年限已久,整體老化嚴(yán)重,尤其是冷凝器部分,主要體現(xiàn)在散熱不良、肋片穿孔及機(jī)組表面生銹,導(dǎo)致制冷量及制冷效率均下降,工作可靠性降低,運(yùn)維成本增大。第三方的檢測結(jié)果顯示,1#風(fēng)冷主機(jī)能效為1.93,低于GB 19577—2015《冷水機(jī)組能效限定值及能源效率等級》標(biāo)準(zhǔn)要求的3級能效。
2) 冷水泵能效低。冷水泵電動機(jī)型號為YL200-4,由于其導(dǎo)磁材料使用熱軋硅鋼片,能耗高,能效等級不滿足GB 18613—2012《中小型三相異步電動機(jī)能效限定值及能效等級》中的3級能效標(biāo)準(zhǔn),屬于《高耗能落后機(jī)電設(shè)備(產(chǎn)品)淘汰目錄(第二批)》中要求強(qiáng)制淘汰的產(chǎn)品。
3) 主機(jī)、冷水泵均不具備變頻調(diào)節(jié)功能。系統(tǒng)設(shè)計供/回水溫度為7 ℃/12 ℃,溫差為5 ℃,但在供冷季清晨、凌晨時段系統(tǒng)的供回水溫差常常低于2 ℃,表明系統(tǒng)存在“大馬拉小車”的現(xiàn)象,造成能源浪費(fèi)。
4) 系統(tǒng)缺乏計量器具。系統(tǒng)只在配電房配電柜配備機(jī)械電表,精度低且無遠(yuǎn)程通訊功能。站房內(nèi)沒有配備冷量計,無法對站房效率進(jìn)行統(tǒng)計分析。
根據(jù)目前已知數(shù)據(jù)得出,冷源系統(tǒng)整體能效EER約為1.50,遠(yuǎn)低于廣東省標(biāo)準(zhǔn)DBJ/T 15-129—2017《集中空調(diào)制冷機(jī)房系統(tǒng)能效監(jiān)測及評價標(biāo)準(zhǔn)》中對于額定制冷量≥1 758 kW制冷系統(tǒng)能效大于3.5的要求。
項目團(tuán)隊通過長期的運(yùn)行記錄及現(xiàn)場實(shí)際需求分析發(fā)現(xiàn),供冷季綜合樓有持續(xù)供冷需求的場所為更衣室、展廳、飯?zhí)茫嫌嫻├涿娣e為4 603 m2,為總供冷面積的55.8%,而且供冷需求時間段各不相同。為滿足末端用冷需求,制冷系統(tǒng)需24 h開啟。綜合樓制冷系統(tǒng)夏季日負(fù)荷如圖1所示。日冷負(fù)荷最高峰出現(xiàn)在15:00—18:00,可達(dá)1 230 kW;冷負(fù)荷低谷出現(xiàn)在22:00—23:00,其值為200 kW左右。
圖1 綜合樓夏季逐時冷負(fù)荷
在該種供冷需求下,目前供冷系統(tǒng)的開機(jī)模式為:10:00—20:00開2臺風(fēng)冷主機(jī),20:00至次日10:00開1臺風(fēng)冷主機(jī),可以滿足日常供冷需求。設(shè)置出水溫度后風(fēng)冷主機(jī)系統(tǒng)根據(jù)水溫判斷模塊運(yùn)行數(shù)量,但由于缺乏變頻及機(jī)組可靠性差,主機(jī)端出水溫度波動大,導(dǎo)致末端環(huán)境溫度波動大,舒適性較差。因此,綜合末端用戶的改造需求和運(yùn)維人員的運(yùn)行需求,以及考慮到改造制約因素,對機(jī)房的改造提出以下要求:
1) 機(jī)房全年平均能效達(dá)到廣東省標(biāo)準(zhǔn)DBJ/T 15-129—2017《集中空調(diào)制冷機(jī)房系統(tǒng)能效監(jiān)測及評價標(biāo)準(zhǔn)》2級以上標(biāo)準(zhǔn),即不低于4.1;
2) 系統(tǒng)需配備自動啟停、變頻調(diào)節(jié)、云端監(jiān)控、日程設(shè)置、遠(yuǎn)程操作的功能,減少運(yùn)維人員的管理成本;
3) 設(shè)備需采用節(jié)能產(chǎn)品,兼顧節(jié)能及維護(hù)便利性。
綜上,結(jié)合機(jī)房運(yùn)行現(xiàn)狀及末端用戶需求,綜合樓制冷站房改造將側(cè)重于節(jié)能高效、自動化的特點(diǎn)來進(jìn)行設(shè)計。
由于風(fēng)冷主機(jī)能效較低,耐久度一般,不滿足機(jī)房節(jié)能高效的改造需求,項目改造時將風(fēng)冷主機(jī)系統(tǒng)改造成水冷主機(jī)系統(tǒng),并配備相應(yīng)的冷卻水泵及冷卻塔??紤]到綜合樓最大冷負(fù)荷與常用冷負(fù)荷之間有較大差距,從投資效益最大化角度考慮,主機(jī)容量按照常用冷負(fù)荷選取,供冷量大時采用風(fēng)冷主機(jī)及水冷主機(jī)聯(lián)供的方式運(yùn)行。
機(jī)房改造最大變化點(diǎn)為風(fēng)冷主機(jī)系統(tǒng)改為水冷主機(jī)系統(tǒng),水冷主機(jī)需放置在室內(nèi),新增冷卻塔需放置在室外。在進(jìn)行結(jié)構(gòu)核算后,拆除了1臺風(fēng)冷主機(jī),利舊其混凝土基礎(chǔ)安裝冷卻塔,冷卻水泵配備在冷卻塔旁,新增冷卻水管道;水冷主機(jī)則設(shè)置在設(shè)備間內(nèi),冷水泵在原位置進(jìn)行更換,新增水冷主機(jī)的進(jìn)出口冷水管接至原有冷水管道。
1) 主機(jī)。通過對綜合樓現(xiàn)有供冷需求的分析可知,全年冷負(fù)荷基本在1 400 kW以下,主要運(yùn)行負(fù)荷區(qū)間為700~1 000 kW,夜間最低負(fù)荷降至350 kW以下。按照以往經(jīng)驗,1 400 kW以上供冷需求很少(全年不足20 d),考慮到整體運(yùn)行效率及投資效果,主機(jī)選用1 400 kW變頻離心機(jī),名義工況下滿載COP為6.40,IPLV為8.17,在1 400 kW以上負(fù)荷段,采用水冷主機(jī)與風(fēng)冷主機(jī)聯(lián)供的方式,水冷主機(jī)與風(fēng)冷主機(jī)互為備用。
2) 冷水泵。由于自投運(yùn)以來末端管路及設(shè)備基本保持一致,在水泵選型時保持水泵功率30 kW不變,經(jīng)測量及復(fù)核優(yōu)化后,水泵揚(yáng)程選用31 m,流量選用245 m3/h。水泵電動機(jī)配備變頻器,能效滿足GB 18613—2012《中小型三相異步電動機(jī)能效限定值及能效等級》中的2級能效標(biāo)準(zhǔn)。
3) 冷卻水泵。通過對冷卻塔及主機(jī)擺放位置的優(yōu)化,減少管路長度及彎頭,從而減小冷卻水泵的選型規(guī)格,最終選用的水泵的功率為22 kW,揚(yáng)程為23 m,流量為310 m3/h。水泵電動機(jī)配備變頻器,能效滿足GB 18613—2012《中小型三相異步電動機(jī)能效限定值及能效等級》中的2級能效標(biāo)準(zhǔn)。
4) 冷卻塔。冷卻塔在原有風(fēng)冷主機(jī)的基礎(chǔ)上澆筑水泥支墩后安裝,由于受高度限制,同時不能與天面人行道、既有管道相互干擾,因此對冷卻塔尺寸進(jìn)行額外要求。冷卻塔進(jìn)/出水溫度設(shè)計為35.5 ℃/30.5 ℃,冷卻水量為152 m3/h,濕球溫度為28 ℃,冷卻塔共設(shè)置2臺,均配備變頻器。
在設(shè)備的選型過程中,通過對制冷機(jī)房的整體優(yōu)化設(shè)計,有效地減小了水路阻力,從而降低了水泵規(guī)格,減少初投資的同時減少了后續(xù)的運(yùn)行費(fèi)用及運(yùn)維成本。機(jī)房改造前后單個制冷單元的設(shè)備功率變化及占比如圖2所示。雖然增加了冷卻水泵及冷卻塔,但整體電功率下降124 kW,與原風(fēng)冷主機(jī)系統(tǒng)相比下降約29.6%。主機(jī)、水泵、冷卻塔均可變頻調(diào)節(jié),安裝的電動閥、冷量計、溫度傳感器、壓力傳感器、室外溫濕度傳感器為自動化運(yùn)行調(diào)節(jié)提供了硬件基礎(chǔ)。
圖2 改造前后各類型設(shè)備電功率變化及占比
為了兼顧運(yùn)行節(jié)能、便利、舒適性,該制冷站房配備了軟件系統(tǒng),帶有監(jiān)控調(diào)節(jié)功能。軟件功能如下:
1) 收集現(xiàn)場管路設(shè)備、計量器具、電動附件的信號,在監(jiān)控界面上顯示具體信息;
2) 配備日程管理、遠(yuǎn)程啟停、自動管理、數(shù)據(jù)記錄及分析、報警功能;
3) 內(nèi)置運(yùn)行邏輯,通過對比溫度、壓力等參數(shù)的實(shí)際值與預(yù)設(shè)值的差值來進(jìn)行頻率、臺數(shù)的調(diào)節(jié)。
機(jī)房硬件、軟件完成安裝調(diào)試后,系統(tǒng)已具備全自動運(yùn)行能力,但要達(dá)到進(jìn)一步的節(jié)能高效,運(yùn)行參數(shù)還需不斷調(diào)試完善。該系統(tǒng)主要通過溫度、壓力來進(jìn)行主機(jī)、水泵、冷卻塔的變頻控制及臺數(shù)控制。通過一段時間的調(diào)試,系統(tǒng)優(yōu)化后的運(yùn)行參數(shù)及邏輯如下:
1) 主機(jī)出水溫度設(shè)置。雖然主機(jī)設(shè)計進(jìn)/出水溫度為7 ℃/12 ℃,但對于主機(jī)而言,提高冷水出水溫度可以提高主機(jī)運(yùn)行COP,因此,項目團(tuán)隊對主機(jī)出水溫度及現(xiàn)場舒適度進(jìn)行了測試,通過試運(yùn)行期間調(diào)整主機(jī)出水溫度,并對飯?zhí)?、展廳、更衣室等場所的溫度進(jìn)行監(jiān)測,同時開展用戶調(diào)查,最終確定夏季出水溫度基準(zhǔn)值為10.5 ℃,滿足現(xiàn)場舒適度要求的同時也有一定調(diào)節(jié)余量。同時根據(jù)室外溫度及濕度進(jìn)行賦值調(diào)整(濕度越高、氣溫越高,出水溫度越低),整體出水溫度在9.5~12.0 ℃之間。
2) 冷水泵頻率調(diào)節(jié)。改造后,日常運(yùn)行只需開1臺冷水泵,冷水泵運(yùn)行頻率與冷水主管壓差直接相關(guān),而壓差與末端設(shè)備的開啟臺數(shù)有關(guān)。根據(jù)運(yùn)行規(guī)律調(diào)查顯示,供冷季各個時間段末端設(shè)備開啟臺數(shù)基本固定,因此設(shè)定4種壓差調(diào)節(jié)方案,根據(jù)每天不同時間段自動跳轉(zhuǎn),分別對應(yīng)凌晨、早晨、中午、下午、傍晚、晚上6個時間段。冷水泵頻率根據(jù)壓差值進(jìn)行調(diào)節(jié)。
3) 冷卻塔及冷卻水泵頻率調(diào)節(jié)。冷卻塔設(shè)計選型的逼近度為2.5 ℃,系統(tǒng)運(yùn)行時逼近度設(shè)定為3 ℃。根據(jù)夏季室外溫度調(diào)整冷卻水供回水溫差,室外溫度越高,冷卻水溫差越小,冷卻水溫差基本控制在4~5 ℃之間。根據(jù)逼近度、供回水溫差調(diào)節(jié)冷卻塔頻率、臺數(shù)及冷卻水泵頻率。
4) 蓄冷模式。蓄冷模式主要用于系統(tǒng)冷負(fù)荷低、主機(jī)負(fù)荷率低的工況,多出現(xiàn)在夏季凌晨或過渡季節(jié)的早晨和傍晚。以夏季為例,凌晨只有飯?zhí)煤髲N使用風(fēng)柜,主機(jī)負(fù)荷率一直低于50%,系統(tǒng)在制冷主機(jī)負(fù)荷率低于40%時進(jìn)入蓄冷模式,出水溫度達(dá)到9 ℃后關(guān)閉制冷機(jī),只保留冷水泵低頻運(yùn)行,當(dāng)主機(jī)出口處水溫高于17 ℃時,主機(jī)重新啟動制冷,一直循環(huán)。雖然進(jìn)入蓄冷模式后主機(jī)不運(yùn)行,系統(tǒng)能效為0,但節(jié)能率非??捎^。過渡季某日蓄冷模式下站房用電量如圖3所示。
注:方框內(nèi)為蓄冷模式。圖3 蓄冷模式下站房用電量
軟件系統(tǒng)投運(yùn)后系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)全自動運(yùn)行,調(diào)適后的參數(shù)設(shè)置滿足綜合樓各場所的供冷需求。
機(jī)房改造后于2020年7月中旬投入運(yùn)行,運(yùn)行以來制冷站房EER、節(jié)能量(相比去年同期)、節(jié)能率如表2所示,達(dá)到了預(yù)期投資效果。
表2 改造后綜合樓冷源系統(tǒng)節(jié)能效果
在機(jī)房建成投運(yùn)初期,系統(tǒng)沒有運(yùn)行蓄冷模式,夏季系統(tǒng)單日EER可達(dá)5.5以上,但凌晨時段能源利用率太低,因此引入了蓄冷模式。雖然沒有主機(jī)冷量輸出會導(dǎo)致系統(tǒng)EER為0,但實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)在低負(fù)荷工況下的效率最大化。機(jī)房引入自控系統(tǒng)后,系統(tǒng)全自動運(yùn)行并自動抄表,運(yùn)維人員無需到現(xiàn)場開關(guān)機(jī)及調(diào)節(jié)運(yùn)行參數(shù),工時縮減100%,極大地減小了運(yùn)維壓力。
經(jīng)過本次制冷站房的改造及參觀其他優(yōu)秀項目,總結(jié)了幾點(diǎn)經(jīng)驗與思考,見表3。
表3 制冷機(jī)房改造經(jīng)驗與思考
本次項目只完成了機(jī)房內(nèi)的改造,結(jié)合此前進(jìn)行的更衣室風(fēng)機(jī)盤管控制系統(tǒng)改造,有較好的聯(lián)動控制效果,但該系統(tǒng)仍有以下4個方面可以挖掘:1) 末端設(shè)備換熱效率低,冷量利用不充分;2) 末端大部分調(diào)節(jié)閥已無法動作,造成浪費(fèi);3) 現(xiàn)場均為人工控制開關(guān)及進(jìn)行溫度調(diào)節(jié),可能造成冷量浪費(fèi);4) 水冷主機(jī)與風(fēng)冷主機(jī)并聯(lián)運(yùn)行困難,主機(jī)制冷量余量小,可能無法滿足冷量高峰需求。
制冷機(jī)房只是制冷系統(tǒng)的重要組成部分,提高末端的冷量使用效率,減少不必要的浪費(fèi)才能使整體系統(tǒng)效率最大化,因此項目團(tuán)隊仍需繼續(xù)推進(jìn)二期改造項目。
本次舊改項目精準(zhǔn)把握用戶需求,在機(jī)房設(shè)備老舊化更新的同時,借助高效機(jī)房深化設(shè)計技術(shù)及自動化技術(shù),實(shí)現(xiàn)了機(jī)房運(yùn)行的自動化、高效化。相對于新建機(jī)房,舊改機(jī)房項目受現(xiàn)場制約因素多,無法做到十全十美,最關(guān)鍵的還是要圍繞現(xiàn)場使用實(shí)際需求及考慮未來變更方向,因地制宜地進(jìn)行改造。體量大、難度大的項目,亦可以分期推進(jìn),設(shè)定階段性的目標(biāo),做到一次規(guī)劃、分步實(shí)施、全局最優(yōu)。