張 騫
(晉能控股集團(tuán),山西 大同 037003)
麻家梁礦位于山西省朔南礦區(qū),是一座年產(chǎn)1 200萬(wàn)t的特大型礦井,采用立井雙水平開(kāi)拓方式,現(xiàn)開(kāi)采一水平,開(kāi)采煤層為4號(hào)煤層,煤層厚度約6.5~7.5 m,布置有兩個(gè)高產(chǎn)高效放頂煤工作面,年產(chǎn)達(dá)到了1 200萬(wàn)t的能力。礦井自投產(chǎn)以來(lái)一直采用單輪順序放煤法,原煤含矸率普遍較高,最高達(dá)40%以上,在多出煤的同時(shí),排矸量也顯著增加,致使礦井經(jīng)濟(jì)效益水平并不高,本文以橢球放礦理論為指導(dǎo),依據(jù)煤層參數(shù),對(duì)放煤方法進(jìn)行優(yōu)化[1-2]。
麻家梁4號(hào)層一盤區(qū)14106綜放工作面,工作面傾向長(zhǎng)280 m,煤厚6.5~7.5 m,開(kāi)采深度為520.4~561.3 m,煤層f值為2.5。工作面選用ZF13000/25/38支撐掩護(hù)式放頂煤支架,工作面機(jī)采高為3.5 m,頂煤厚3~4 m,采放比為1∶0.86~1∶1.14。設(shè)計(jì)的放煤方法為單輪間隔放煤法,應(yīng)用此法發(fā)現(xiàn)頂煤中的含矸率較高,優(yōu)化為單輪分組間隔放煤法后,實(shí)現(xiàn)了頂煤回收率高、煤炭含矸率低的良好效果。
依據(jù)放煤漏斗理論計(jì)算可知,在頂煤厚3~4 m,放煤漏斗線與水平方向夾角為52°時(shí),形成兩個(gè)互不交叉的放煤漏斗,最小間隔3架支架?;诖?,沿著工作面每6架劃分為一個(gè)區(qū)段,其中1~3號(hào)架為一級(jí),5號(hào)架為二級(jí),4號(hào)、6號(hào)架為三級(jí)。為了減少放煤過(guò)程中的混矸率,應(yīng)盡量讓煤巖分界面均勻下降,具體放煤過(guò)程如圖1所示。
圖1 放煤工藝示意(m)
放煤步驟如下:
步驟1:三個(gè)放煤工緊跟采煤機(jī)同時(shí)放一級(jí)支架(1~3號(hào)支架)頂煤。
步驟2:一級(jí)支架放煤完成后,三個(gè)放煤工間隔三個(gè)支架同時(shí)再放相鄰的一級(jí)支架(7~9號(hào)支架)頂煤。
步驟3:相鄰一級(jí)支架頂煤放完后,三個(gè)放煤工返回先放二級(jí)支(5號(hào)支架)頂煤。
步驟4:二級(jí)支架頂煤放完后再放相鄰的三級(jí)支架(4號(hào)、6號(hào)支架)頂煤。
之后,放煤作業(yè)重復(fù)2~4步驟的放煤過(guò)程。
單輪分組間隔放煤法與單輪間隔放煤法相比,不僅提高了頂煤的回收率,而且最大限度地降低了頂煤的含矸率。以3~4 m頂煤為例,單輪分組間隔放煤工藝每個(gè)循環(huán)6架支架只產(chǎn)生一個(gè)煤巖分界面,較單輪間隔放煤工藝(見(jiàn)圖2),煤巖分界面降低66%,減少了放煤過(guò)程中因相鄰支架矸石躥入而造成的提前見(jiàn)矸的情況。
一級(jí)支架放煤過(guò)程中,不會(huì)有相鄰支架矸石的躥入,矸石主要產(chǎn)生于頂板。三級(jí)支架在放煤的過(guò)程中,隨時(shí)會(huì)有相鄰支架矸石的躥入。采用單輪間隔放煤工藝時(shí):在“見(jiàn)矸關(guān)窗”的情況下,會(huì)導(dǎo)致圖2中間隔架上方的頂煤無(wú)法回收,完全不混矸石的情況下,頂煤的回收率約為50%;允許含矸率為17.5%的條件下,頂煤回收率為62.7%。采用單輪分組間隔放煤法:在“見(jiàn)矸關(guān)窗”完全不混矸石的情況下,頂煤的回收率約為75%;若允許含矸率為7.2%時(shí),頂煤回收率可達(dá)到97%。
圖2 單輪間隔放煤工藝示意(m)
可見(jiàn),放煤操作實(shí)現(xiàn)“見(jiàn)矸關(guān)窗”,關(guān)系到頂煤中含矸率的多少。因此將一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)支架用綠、黃、紅三種顏色加以區(qū)分,以促進(jìn)操作工在放煤環(huán)節(jié)實(shí)施 “定量化”“見(jiàn)矸關(guān)窗”操作。
應(yīng)用單輪分組間隔放煤工藝時(shí),為促進(jìn)操作工在放煤環(huán)節(jié)精確掌握各級(jí)支架放煤時(shí)的擺梁角度、放煤時(shí)間,進(jìn)而指導(dǎo)放煤工的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際操作,對(duì)放煤環(huán)節(jié)的操作進(jìn)行了“定量化”試驗(yàn)。試驗(yàn)地點(diǎn)頂煤的厚度為4 m,泵站壓力30 MPa,在移支架為6架,分為3組。
試驗(yàn)結(jié)果顯示:一級(jí)支架總放煤時(shí)間平均為75 s時(shí),尾梁最大擺動(dòng)角度為24°;二級(jí)支架總放煤時(shí)間為48 s時(shí),尾梁最大擺動(dòng)角度為13°;三級(jí)支架總放煤時(shí)間為23 s時(shí),不需擺動(dòng)尾梁(各級(jí)支架放煤形態(tài)如圖3、圖4和圖5所示)。支架標(biāo)準(zhǔn)形態(tài)時(shí)后擺梁與水平成38°,向上最大擺動(dòng)20°,向下最大擺動(dòng)39°,放煤口的最大寬度為1 048 mm。
圖3 一級(jí)支架放煤示意(mm)
圖4 二級(jí)支架放煤示意(mm)
圖5 三級(jí)支架放煤示意(mm)
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)發(fā)現(xiàn):一級(jí)支架放煤時(shí),若放煤口全部打開(kāi)時(shí),后溜煤量較大且煤塵較多,不易觀察見(jiàn)矸情況。當(dāng)放煤口開(kāi)1/2時(shí),大塊頂煤無(wú)法放下,將放煤口開(kāi)至3/4(尾梁最大擺動(dòng)角度24°)擺動(dòng)兩次尾梁,有利于頂煤的下放。二級(jí)支架放煤時(shí),頂煤量較少且破碎較充分,將放煤口開(kāi)1/2(尾梁最大擺動(dòng)角度13°),有利于頂煤的下放。三級(jí)支架放煤時(shí),頂煤破碎充分,同時(shí)頂煤量少,只需收回插板即可。
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)“定量化”操作試驗(yàn),精確確定了單輪分組間隔放煤工藝條件下,放煤時(shí)各類支架的擺梁角度、放煤作業(yè)時(shí)間,實(shí)現(xiàn)了現(xiàn)場(chǎng)放煤工實(shí)際操作的“定量化”。
1) 單輪分組間隔放煤法與單輪間隔放煤法相比,煤巖分離面更少,混矸率更低,煤炭回收率更高,在允許含矸率為7.2%的條件下,頂煤回收率可達(dá)到97%。
2) 麻家梁礦全面應(yīng)用單輪分組間隔放煤工藝后,不僅技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果顯著,商品煤產(chǎn)率提高8%,每年還可減少排矸約80萬(wàn)t,節(jié)約排矸費(fèi)用2 400萬(wàn)元,增加商品煤產(chǎn)量80萬(wàn)t,按噸煤400元計(jì)算增收32 000萬(wàn)元。同時(shí),減少了礦井各類生產(chǎn)運(yùn)輸設(shè)備的磨損,延長(zhǎng)了設(shè)備的使用壽命,并大大降低了員工的勞動(dòng)強(qiáng)度。