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        某電廠#1機(jī)組啟停時(shí)主機(jī)上下缸溫差大的探討與預(yù)防措施

        2021-05-11 02:44:42廣州珠江電廠
        電力設(shè)備管理 2021年4期
        關(guān)鍵詞:抽氣汽缸溫差

        廣州珠江電廠 楊 可

        廣州珠江電廠#1汽輪機(jī)是哈爾濱汽輪機(jī)廠生產(chǎn)型號(hào)N300-16.7/537/537機(jī)組,自1993年投入運(yùn)行以來經(jīng)過6次A級(jí)檢修,機(jī)組安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。2020年3月#1機(jī)A修檢查發(fā)現(xiàn)中壓隔板靜葉葉頂出汽側(cè)軸向間隙偏小,其中#4、#6、#8級(jí)較嚴(yán)重,靜葉汽封高齒已和轉(zhuǎn)子凸肩碰磨;按照廠家處理方案做了如下處理:修刮汽封高齒,將中壓#4、#6級(jí)靜葉汽封中間高齒加工至低齒高度。將中壓#1隔板套、中壓#2隔板套向調(diào)端移動(dòng)2mm,隔板套調(diào)端定位面補(bǔ)焊15mm寬、2mm厚密封帶。

        #1機(jī)本次A修后,在多次啟動(dòng)過程中均出現(xiàn)高壓缸上下缸溫差大的情況(正溫差,大于報(bào)警值42℃),都出現(xiàn)在機(jī)組初負(fù)荷暖機(jī)結(jié)束開始加負(fù)荷至100MW左右這個(gè)階段,最高達(dá)到65℃(機(jī)組90MW)。對(duì)比A修前#1機(jī)組啟動(dòng)情況,在該階段也出現(xiàn)過相似的溫升率及升負(fù)荷速率,但高壓缸溫差比修后小,幾乎不會(huì)達(dá)到報(bào)警值(42℃);同時(shí)在機(jī)組停運(yùn)過程中,也會(huì)出現(xiàn)中壓缸上下溫差大的情況(正溫差,大于報(bào)警值42℃)。

        1 原因

        機(jī)組啟動(dòng)過程就是轉(zhuǎn)子和汽缸被加熱的過程,轉(zhuǎn)子及汽缸的內(nèi)外壁之間存在溫差,溫差越大則熱變形越大,熱應(yīng)力也越大;暖機(jī)的目的就是提高轉(zhuǎn)子和汽缸的溫度水平,降低溫差,減小熱應(yīng)力及熱變形。由于熱量的傳遞需要一定的時(shí)間,同時(shí)要將金屬溫度加熱到較高水平需足夠的熱量,因此對(duì)于暖機(jī)的時(shí)間和蒸汽參數(shù)、負(fù)荷參數(shù)是有要求的。同時(shí)對(duì)于加負(fù)荷過程中的升負(fù)荷率、主蒸汽溫升率及汽缸金屬溫升率也是有要求的。

        1.1 機(jī)組啟動(dòng)期間高壓缸上下缸溫差大原因

        汽輪機(jī)A修后高中壓缸夾層蒸汽流量改變,可能導(dǎo)致內(nèi)外缸之間傳熱改變。由于高中壓缸一體,中壓缸隔板套向調(diào)節(jié)端移動(dòng)會(huì)導(dǎo)致高中壓缸夾層蒸汽流量改變,高中壓內(nèi)外缸的傳熱發(fā)生改變,致使缸體金屬溫度改變;啟動(dòng)加熱階段汽缸內(nèi)熱汽上升、冷汽及疏水下沉,對(duì)下缸溫升不利,加上這些冷汽、疏水通過布置在下缸的疏水口、抽汽口流走,這種沖刷加劇了對(duì)下缸的冷卻作用。以上因素導(dǎo)致在相同的加熱條件下下缸加熱慢而散熱快,所以在機(jī)組啟動(dòng)過程中一般是上缸溫度高于下缸,形成正溫差;下缸的保溫敷設(shè)困難,保溫效果差于上缸。由于下缸本體結(jié)構(gòu)復(fù)雜、管道較多,保溫敷設(shè)難度大、效果不好,下缸散熱較快,進(jìn)一步加劇上下缸溫差[1];下缸的管道布置比上缸多,導(dǎo)致下缸的重量大于上缸,同時(shí)也導(dǎo)致下缸的散熱面積大于上缸。

        加負(fù)荷過程中的升負(fù)荷率,主蒸汽溫升率較快。從機(jī)組啟動(dòng)過程來看,中速暖機(jī)期間汽溫、汽壓偏高(由于D角等離子故障,D油槍投入導(dǎo)致),初負(fù)荷暖機(jī)期間汽溫汽壓偏高(由于之前進(jìn)行主機(jī)閥門嚴(yán)密性試驗(yàn)引起),導(dǎo)致蒸汽流量偏小,影響暖機(jī)效果。在加負(fù)荷階段,高壓缸首級(jí)金屬溫度上升速度達(dá)1.62℃/min,高壓缸上下缸溫差由19℃上升至51℃,期間升負(fù)荷率達(dá)3.86MW/min,高中壓上下缸溫差由51℃進(jìn)一步上升至60.8℃,最高達(dá)65℃。由此可見,高壓缸溫差大的主要原因是加負(fù)荷階段主汽溫上升過快及加負(fù)荷速度過快(蒸汽流量增加快),引起高壓內(nèi)缸金屬溫度上升過快。當(dāng)機(jī)組負(fù)荷穩(wěn)定在80MW,主/再熱汽溫穩(wěn)定在502℃/495℃,高壓外缸溫差開始下降,慢慢恢復(fù)正常(圖1)。

        圖1 機(jī)組啟動(dòng)期間過程曲線

        圖2 過程曲線

        1.2 停機(jī)后中壓缸上下缸溫差大原因

        各機(jī)組偶爾會(huì)出現(xiàn)停機(jī)后上下缸正溫差過大的情況,主要與停機(jī)后缸溫較高、冷汽及空氣進(jìn)入汽缸冷卻汽缸有關(guān)。

        汽機(jī)抽氣管道返冷氣。由于節(jié)能降耗需要,現(xiàn)在機(jī)組啟停機(jī)組期間采用輔助蒸汽(相鄰機(jī)組汽源)驅(qū)動(dòng)汽動(dòng)給水泵運(yùn)行,機(jī)組正常運(yùn)行時(shí)由4段抽氣供汽。由于輔助蒸汽正常壓力為0.7MPa,高于4段抽氣壓力0.25MPa,輔助蒸汽很容易通過不嚴(yán)密的四段抽氣電動(dòng)門和逆止門返汽至汽輪機(jī)中壓缸下缸。由于輔助蒸汽溫度正常為250℃,遠(yuǎn)低于中壓缸缸體溫度(400℃以上),易導(dǎo)致汽輪機(jī)中壓下缸溫度急劇下降,造成中壓缸上下缸溫差大。

        汽輪機(jī)疏水系統(tǒng)不嚴(yán)密。汽輪機(jī)疏水系統(tǒng)龐大且錯(cuò)綜復(fù)雜,疏水氣動(dòng)門不嚴(yán)密,很容易導(dǎo)致各路疏水串通,導(dǎo)致汽輪機(jī)進(jìn)冷氣。由于各段抽氣疏水管和輔助蒸汽疏水管路匯集到疏水總管再到疏水?dāng)U容器,而輔助蒸汽壓力比抽氣壓力高,疏水門內(nèi)漏,冷氣從抽氣疏水管返汽到汽輪機(jī)下缸[2]。

        2 預(yù)防措施及取得效果

        在機(jī)組啟動(dòng)過程中的各階段,相關(guān)參數(shù)應(yīng)嚴(yán)格控制在規(guī)程要求的范圍內(nèi),包括沖轉(zhuǎn)參數(shù)、中速暖機(jī)參數(shù)及時(shí)間、初負(fù)荷暖機(jī)參數(shù)及時(shí)間、加負(fù)荷階段升溫升壓速度及加負(fù)荷率等。在原來試驗(yàn)基礎(chǔ)上適當(dāng)延長(zhǎng)機(jī)組的暖機(jī)時(shí)間,使汽輪機(jī)缸體充分加熱。在負(fù)荷加至100MW前,控制主蒸汽溫度不高于500℃、主汽壓力不高于12MPa,通過最近機(jī)組啟動(dòng)過程來看,取得了良好效果;機(jī)組啟動(dòng)過程中,延遲關(guān)閉汽輪機(jī)疏水系統(tǒng)相關(guān)氣動(dòng)門,這樣可及時(shí)將汽輪機(jī)下缸的積水、冷氣及時(shí)抽到凝汽器,有效減少溫差[3]。

        機(jī)組啟動(dòng)過程中加強(qiáng)對(duì)主機(jī)重要參數(shù)的監(jiān)視,如振動(dòng)、軸向位移、缸脹、差脹、上下缸溫差、油溫油壓等;同時(shí),機(jī)組啟動(dòng)過程中各系統(tǒng)相繼投入運(yùn)行,其運(yùn)行狀態(tài)尚未穩(wěn)定,相關(guān)參數(shù)變化較大,應(yīng)經(jīng)常翻閱、檢查各系統(tǒng)畫面、參數(shù),以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常并及時(shí)處理;更換汽輪機(jī)原來的保溫材料,采用保溫紗與保溫泥相結(jié)合的措施有效減少高中壓下缸的散熱,減少溫差;在四段抽氣電動(dòng)門后加裝逆止門。有效防止輔助蒸汽從四段抽氣管道返汽至汽輪機(jī)下缸;增加疏水系統(tǒng)氣動(dòng)門后手動(dòng)門,氣動(dòng)疏水門容易出現(xiàn)內(nèi)漏,特別在輔助蒸汽疏水氣動(dòng)門后加裝手動(dòng)門,減少氣動(dòng)門內(nèi)漏風(fēng)險(xiǎn)。

        及時(shí)停運(yùn)輔助蒸汽系統(tǒng)。機(jī)組正常停運(yùn)后按規(guī)定破壞主機(jī)真空,退軸封,停運(yùn)輔汽聯(lián)箱;在主機(jī)破壞真空前發(fā)現(xiàn)下缸溫度下降過快,判斷有冷汽或空氣進(jìn)入時(shí)可關(guān)閉汽缸本體及三、四段抽汽電動(dòng)門前疏水,采用關(guān)閉2小時(shí)、開啟10分鐘的方式減少冷汽(氣)對(duì)下缸的冷卻,并注意觀察效果;鍋爐有保溫保壓要求時(shí)應(yīng)檢查A/B側(cè)主汽門及高旁關(guān)閉嚴(yán)密,門后壓力到零。檢查高、中壓缸導(dǎo)汽管疏水門開啟、高排逆止門后疏水門開啟。中壓進(jìn)汽管道疏水門開啟;正常情況下主機(jī)停機(jī)后本體疏水應(yīng)保持開啟狀態(tài),直到汽缸冷卻為止[4]。

        在采取以上措施后進(jìn)行了機(jī)組多次啟停,汽輪機(jī)上下缸溫差控制良好,最高至31℃,遠(yuǎn)低于報(bào)警值(圖2)。

        綜上,通過實(shí)施以上的改造和參數(shù)調(diào)整,能防止#1機(jī)高中壓下缸金屬溫度急劇下降,使得高中壓上下缸金屬溫度溫差小于40℃以內(nèi),滿足廠家設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。保證汽輪機(jī)安全可靠運(yùn)行。本文中采取了臨時(shí)方法處理上下缸溫差大,可以暫時(shí)緩解,徹底處理需要到大修時(shí)在進(jìn)行進(jìn)一步的檢查。

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