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        低熱水泥熟料巖相觀察及配料煅燒分析

        2021-05-10 01:52:50

        梁 旗

        (昆明冶金高等??茖W(xué)校建筑工程學(xué)院,云南 昆明 650033)

        0 引 言

        在云南江河并流區(qū)域構(gòu)建大壩,大體積混凝土使用了低熱水泥。筆者從云南某水泥廠取來低熱水泥熟料,制成光片,對(duì)其礦物組成和分布狀況進(jìn)行觀察,依據(jù)巖相結(jié)構(gòu)對(duì)其質(zhì)量進(jìn)行鑒定,并分析低熱水泥熟料的配料和煅燒制度。

        熟料外觀:黑色圓粒狀、細(xì)粒狀占一定比例,粒徑范圍3~34 mm,5 mm 以下約占20%,5~10 mm 占65%,致密塊狀構(gòu)造。

        1 巖相結(jié)構(gòu)

        A礦多角狀、短柱狀,多呈小堆狀集中,少量零星分布,A礦發(fā)育完整,尺寸22~79 μm,占比約34%;B礦圓粒、橢圓粒,成堆分布,尺寸20~59 μm,有大小不均齊現(xiàn)象,少量呈手指狀,占比約48%。A礦、B礦分布不均勻,黑色中間體點(diǎn)滴狀微晶,白色中間體不定形,填充在A礦B礦之間,中間體占比約17%,一次f-CaO極少,占比在0.5%以下,孔洞圓形、三角形,孔隙率低,占比約20%,其余礦物未見,如圖1、2所示。

        圖1 A礦、B礦和中間相(200倍) 圖2 零星的A礦和大量的B礦(400倍)Fig.1 Ore A,Ore B and interphase(200 times) Fig.2 Sporadic A ore and a large number of B ore(400 times)

        2 巖相分析鑒定

        熟料原料石灰石、粘土、砂巖、銅渣,質(zhì)量優(yōu)良,堿、硫、氯、碳酸鎂等雜質(zhì)質(zhì)量分?jǐn)?shù)低。根據(jù)巖相分析估算的配料率值中KH偏低,僅0.79;n值高,達(dá)2.8;p值低,約0.7。生料粉磨細(xì)度控制合格,篩余指標(biāo)合適。生料均化效果不夠理想?;剞D(zhuǎn)窯內(nèi)煅燒溫度高,燒成帶較長,燒成反應(yīng)時(shí)間充裕,燒成反應(yīng)較完全。窯內(nèi)過??諝庀禂?shù)合適,窯內(nèi)氣氛主體是氧化氣氛。冷卻機(jī)工作正常,熟料冷卻制度是快冷。

        結(jié)論:熟料強(qiáng)度42.5號(hào),熟料安定性合格,凝結(jié)時(shí)間正常。

        3 對(duì)配料率值和煅燒的討論分析

        為了實(shí)現(xiàn)減小混凝土砌塊水化熱的目標(biāo),該配方大幅度降低了石灰飽和系數(shù)KH和鐵率p的數(shù)值,以減少C3S和C3A的礦物成分。為了提高強(qiáng)度,相應(yīng)地提高了硅率n值,即采用兩低一高配料,KH值降低,為0.80左右,p值降低,為0.7左右。這種配方C3S和C3A的成分減少,降低了熟料水化熱,但也大幅損失了熟料早期強(qiáng)度,硅率n值提高,達(dá)到2.7,用以增加硅酸鹽礦物的占比,相應(yīng)提高熟料強(qiáng)度,熟料中A礦、B礦、中間體的占比分別是34%、48%、17%。實(shí)際熟料強(qiáng)度等級(jí)42.5號(hào)。

        下面討論窯系統(tǒng)在煅燒這種兩低一高配料時(shí)的參數(shù)調(diào)整,闡明其煅燒特點(diǎn)。先以率值為導(dǎo)向進(jìn)行分析,從配料率值上看KH較低,分解石灰石的任務(wù)減輕,分解爐用煤量可以減小,即尾煤比率下調(diào),分解爐出口的溫度值可以適當(dāng)降低。另一方面由于生料n值高,液相量偏小,需提高回轉(zhuǎn)窯內(nèi)的溫度,增加液相量才能保證燒成,即頭煤比率上調(diào)。從該廠熟料外觀看,頭煤比率雖然增加,熟料結(jié)粒仍然困難,尺寸細(xì)小的熟料仍占一定比率,這種情況只有減少喂料量、降低產(chǎn)量,才能維持正常煅燒。經(jīng)核實(shí),該廠實(shí)際喂料量與煅燒普通水泥熟料相比降低約15%,即從 200 t/h 下降到 170 t/h,窯速下降約20%,這也使得篦冷機(jī)熟料料層減薄,篦下風(fēng)壓降低,但二次風(fēng)溫仍維持在 1 200 ℃。

        低熱水泥熟料中C3S和C3A的礦物成分減少,使得熟料早期強(qiáng)度降低。為了彌補(bǔ)強(qiáng)度損失,生產(chǎn)高活性的C2S可以提高其早期強(qiáng)度。研究表明,使C2S晶格中固溶更多的SO3、Fe2O3、Al2O3等固溶物能提高其早期強(qiáng)度,而固溶物的數(shù)量隨著煅燒溫度的增加而增加。針對(duì)這種情況,增加回轉(zhuǎn)窯內(nèi)的用煤比率,使回轉(zhuǎn)窯內(nèi)保持高溫煅燒,同時(shí)起到C2S活性得以增強(qiáng)的效果,并相應(yīng)降低窯速以延長加熱時(shí)間,能增強(qiáng)這一效果。巖相觀測佐證,該廠生產(chǎn)的熟料A礦尺寸大,一次f-CaO占比極小,熟料孔隙率低,說明窯操不僅提高了頭煤比率,使燒成帶拉長,還相對(duì)減慢了窯速,延長了煅燒時(shí)間,產(chǎn)生一種略過燒的熟料。當(dāng)然高溫煅燒會(huì)使C3A、C4AF活性下降,使一次f-CaO占比過低,削弱了這些礦物對(duì)早期強(qiáng)度的貢獻(xiàn),但舍小取大,高溫煅燒效果更好,生產(chǎn)實(shí)踐證明了這一點(diǎn)。

        至于低熱水泥的熱耗,由于KH較低,碳酸鹽分解所需熱耗降低,鐵率p低,液相黏度降低,對(duì)降低熱耗確有幫助;但n高,液相量少,回轉(zhuǎn)窯內(nèi)為了提高液相量、達(dá)到燒成反應(yīng)溫度并且為了生產(chǎn)高活性C2S,都需較高的溫度支持。經(jīng)核實(shí),該廠低熱水泥生料入窯分解率為90%~95%,分解用煤降幅很小,而回轉(zhuǎn)窯內(nèi)煅燒用煤增加更多,實(shí)際熱耗比煅燒普通水泥熟料略高。

        生產(chǎn)實(shí)踐還證明,生產(chǎn)高活性C2S的風(fēng)險(xiǎn)比煅燒其他熟料大,因?yàn)镃2S屬于對(duì)窯內(nèi)氣氛敏感的礦物,增加回轉(zhuǎn)窯內(nèi)用煤時(shí)操作不當(dāng)會(huì)造成還原氣氛,從而破壞C2S和中間相的成分,生成鈣鐵橄欖石(CFS)或鐵橄欖石(F2S)。該廠熟料中發(fā)現(xiàn)少量手指狀的B礦,嚴(yán)重影響低熱水泥的早期強(qiáng)度,在煅燒中尤其要加以注意。

        4 結(jié) 語

        通過該廠低熱水泥熟料巖相觀察和配方分析,說明低熱水泥熟料是兩低一高配料,KH和p值低,n值高。在窯系統(tǒng)操作中,應(yīng)當(dāng)減少喂料量,降低尾煤比率,增加頭煤比率,分解爐出口溫度降低,回轉(zhuǎn)窯內(nèi)保持高溫煅燒,并減慢窯速、延長化學(xué)反應(yīng)時(shí)間,嚴(yán)格防止還原氣氛產(chǎn)生,調(diào)整好篦冷卻機(jī),保證二次風(fēng)溫。煅燒低熱水泥熟料的熱耗比生產(chǎn)普通水泥略高。

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