崔憲山 秦曄 喬莉萍
中圖分類號: TU834? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻標識碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?DOI:10.12296/j.2096-3475.2021.07.092
目前,注蒸汽采油已越來越廣泛的被大面積應用。同時,隨著隨著熱采活動鍋爐的增多,安全、環(huán)保、節(jié)能等實質性問題不斷受到各級領導重視,煙氣排放、污水處理等環(huán)保問題成為目前熱采活動注汽運行中的難點。同時,由于受到作業(yè)方式、設備條件和自然因素的影響,加上設備不同程度老化,新舊問題沉積,系統(tǒng)能耗依然很大,在多方調研、詳細論證后,我們構建了注汽站低碳運行機制,在提升能源利用效率方面進行了探索。
一、現(xiàn)狀分析
隨著國內經濟的迅猛發(fā)展,企業(yè)節(jié)能增效逐漸成為建設的一項重要經濟政策,它往往比直接增加能源生產投入更具有現(xiàn)實意義。對于活動注汽來說,能源的節(jié)約總體可以從兩方面入手。
1.人員技術素質方面。從生產實際來看,由于職工技術素質低,相應的對設備故障預知能力差,因此造成的設備故障、誤操作或滅火停爐產生的損失,不包括設備維修等費用,僅頻繁啟停爐,一口井約浪費能源折合標準煤4262.2kg。(根據(jù)近兩年報表統(tǒng)計,老式鍋爐在運行過程中,一口井滅火可達10次,一次滅火啟停爐需時間10分鐘左右。
2.技術設備方面。對于活動注汽,一套完整的系統(tǒng)運作模型可由水(汽)、電、油的使用建立起來,這便同時建立起了能耗。每部分系統(tǒng)的節(jié)能問題,恰恰是降低該能耗的問題。如:油的消耗主要集中在高、低壓上、水(汽)的使用則集中在高、低壓、水處理及油罐加溫上,電的消耗分布在柱塞泵、鼓風機,空壓機、生水泵等用電設備上。
(1)高壓系統(tǒng)
油在高壓系統(tǒng)的耗能主要表現(xiàn)在油的加溫和燃燒系統(tǒng)上,蒸汽則表現(xiàn)在蒸汽霧化投運、燃油加熱及注入井口的過程中,至于電分布較廣和細繁,可詳化到具體的用電設備中。主要挖潛點集中在以下幾方面:
(一)現(xiàn)活動注汽配風系統(tǒng)均采用風門調節(jié),鼓風機提供風量不變,通過調節(jié)風門開度控制進入爐膛的風量,而鍋爐正常運轉時所需風量僅為鼓風機額定狀態(tài)風量的60%,也就是說鼓風機產生的風40%被白白浪費掉?,F(xiàn)在活動注汽采用風機功率大都在22kw以上,按我隊今年生產任務45口井,每口井需注汽15天計算,僅此一項每年就多耗電能5.07萬度,折合資金2.33萬元。
(二)帶霧化系統(tǒng)的注汽鍋爐均能順利投運蒸汽霧化,空氣壓縮機的實際工作時間不到1/4,其余時間空壓機處在空轉狀態(tài),而電機則持續(xù)運轉,造成了電資源的浪費。
(三)干度取樣器每天需冷卻水3m3左右,這部分水溫度可達40℃以上,且經過軟化、加藥處理過,被導入排污池,增大了水耗,粗算每個注汽站每年因此而損失的水達800m3。
(2) 水處理系統(tǒng)
鍋爐水處理的主要目的是保障設備用水安全,能源的利用主要集中在鍋爐給水水質保障上,具體如下:
(一)水處理再生,一、二級正洗流速均在20m3/h,時間平均在50min左右,每天2組樹脂罐至少再生一次,這部分水因高鹽,高硬度無法回收利用,水源消耗過大。經計算一個活動注汽站一年此項損失為1.56萬立方米。
(二)真空除氧器作為目前注汽鍋爐水處理作業(yè)的除氧設備,可大幅度降低鍋爐給水含氧、有效控制含氧指標,在注汽施工中、安全生產方面發(fā)揮著至關重要的作用,但在遇到注汽流量大、施工環(huán)境惡劣、外部溫度低等問題的時候,其單向流動的二級除氧方式還不足以滿足目前生產需求。
(3)配套系統(tǒng)
(一)水處理鹽耗過大,也是熱采注汽的挖潛重點之一。經調研發(fā)現(xiàn),造成這種情況的主要原因是不能很好的控制再生進鹽濃度造成。通過實踐證明,進鹽濃度為10%時樹脂再生效果最后,濃度過高、過低都會降低再生效果,而在實際運行中由于受設備、鹽的質量、人員等因素的影響,進鹽濃度控制不好,再生效果不理想,常出現(xiàn)進鹽時間延長或增加進鹽次數(shù)的現(xiàn)象,從而造成鹽耗過大。
(二)在原油的加熱過程中,油罐及各種加熱器均采用蒸汽加熱,加熱余汽被當作廢汽排入公共排污池,每天排出蒸汽量1500kg,而余汽溫度仍高達120℃。通過計算每天排放的加熱余汽可帶走122kg標準煤的熱量(計算方法同上文滅火后耗能計算),也就是說,一年要浪費掉29.2噸標準煤。
二、具體內容和措施
1.人員技術素質方面
可通過不間斷地職工技術培訓、崗位練兵等形式多樣地活動,增強職工技術素質、職業(yè)道德素質和業(yè)務水平,為鍋爐地安全運行提供良好地條件。
2.技術設備方面
(1) 高壓系統(tǒng)
(一)鼓風機可采用電機變頻調速控制進風
變頻調速就是通過改變電源的傳電頻率而去改變電機轉速的方法,在一般情況下,我們的電機只在工頻下運行。
目前,我單位注汽鍋爐鼓風機的控制設計都是采用風門調節(jié)的方式,風門調節(jié)的作用是調節(jié)供給燃燒用的有效風量,即通過伺服控制器馬達帶動風門拉桿,開大或減小風門開度。鼓風機的風量與其轉速成正比,因此改變其風機轉速同樣能達到風門調節(jié)的效果,而此時電機能耗卻大大較低了。
我們設想將伺服控制器與風門之間的連桿斷開,風門開度為最大。風機變頻運行工作原理:給水流量經變送器轉換成按流量成比例的電信號,控制變頻器的輸出頻率,從而控制風機的轉速。輸出頻率反饋至頻-模轉換器,由此輸出的電信號控制油閥伺服電機的旋轉訪問,控制采用變頻調節(jié),可以杜絕電機因啟動瞬時電流過大而燒毀現(xiàn)象,大大減少了維修費用。同時,減少了不完全燃燒損失,提高了鍋爐的燃燒熱效率,節(jié)省燃油及電能的消耗。
(二)針對空氣壓縮機空轉時間過長的現(xiàn)象,我們在氣路上加裝壓力開關,根據(jù)所需壓力來控制空壓機啟停。當壓力達到上限(一般在0.8Mpa)時,空壓機停止運轉;當壓力達到下限(一般在0.6Mpa)時,空壓機啟動。目前,此項改進已在我隊3#注汽鍋爐實施。通過觀察,在投運蒸汽霧化后,空壓機啟停的時間差一般在10-15分鐘,大大降低了能耗,同時,減少了空壓機的機械磨損,降低了設備維修費用。
(2)水處理系統(tǒng)
(一)建議一、二級正洗所用水可通過水罐等設備儲存,因為一、二級正洗水鹽水濃度一般在2%以下,所以可用來反洗樹脂罐,可起到節(jié)水1萬立方的作用。
(二)建議通過打通一、二級除氧空間的隔板,將原來的兩個“單間”改為一個連通的“套房”,使該除氧器內部除氧順序從一、二級單向除氧流向,變成一二一二循環(huán)除氧,增加除氧器內部工作時間,提高除氧效率,解決因注汽流量大等因素造成的除氧困難這一難題。
(3)配套系統(tǒng)
(一)加強進鹽的監(jiān)控力度,保障進鹽濃度始終在10%左右。
(二)加熱余汽和干度取樣器冷卻水可通過簡單的流程改造,作為鹽池用水。一方面可節(jié)省軟化水,一方面可因水溫升高加快鹽溶解速度,經計算年節(jié)約水、油折合資金1萬元左右。
三、主要效果
通過提高鍋爐效率、加強設備潤滑管理,以及污水的處理、回收,預計每年每站可實現(xiàn)經濟效益10萬元;降低了鍋爐廢水、廢氣的排放,有效增強了環(huán)境保護。
(勝利油田注汽技術服務中心孤東注汽項目部? 山東東營? 257231)