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        一種循環(huán)煙絲除雜系統(tǒng)試驗研究

        2021-05-08 04:06:54
        中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2021年4期
        關(guān)鍵詞:風(fēng)選膠粒煙絲

        左 麗 梅 芳

        (1.徐州眾凱機電設(shè)備制造有限公司,江蘇 徐州 221004;2.湖北中煙工業(yè)有限責(zé)任公司武漢卷煙廠,湖北 武漢 430000)

        0 引言

        在卷煙生產(chǎn)過程中,煙支卷接工藝需要使用大量的煙用搭口膠和接嘴膠,部分煙支因施膠量過多,使膠?;煸跓熃z中,降低了卷煙的品質(zhì),風(fēng)選除雜技術(shù)在煙草生產(chǎn)線應(yīng)用廣泛,投資較少,使用效果明顯[1],可以剔除干燥后葉絲所含的梗簽、梗塊等,提高葉絲純凈度。李春光等[2]發(fā)現(xiàn)風(fēng)選工藝可降低低檔卷煙的刺激性,改善口感。郭永等[3]采用葉絲風(fēng)選風(fēng)送管道,提高了梗簽的剔除率。張文海[4]通過柔性風(fēng)選技術(shù)對煙絲進行處理,發(fā)現(xiàn)整絲率降低了3%~4%,葉絲填充性能比風(fēng)選前提高0.1 cm3/g,可以提高卷制質(zhì)量的穩(wěn)定性;黃曉華等[5]研究不同牌號煙葉的合理風(fēng)速,系統(tǒng)性減少了人工參與調(diào)整風(fēng)量,實現(xiàn)節(jié)能,袁海霞[6]采用三級風(fēng)選的方法對黃鶴樓某細支卷煙進行測試,可剔除梗簽含絲率降低20%以上,煙支含梗率由1.06%降低至0.74%。風(fēng)選技術(shù)也廣泛應(yīng)用于礦物分選、農(nóng)產(chǎn)品分離等各種行業(yè)。

        針對煙草風(fēng)選直接車間抽風(fēng)的方式,存在風(fēng)選效果差、能耗高和風(fēng)選后煙絲的水分、溫度損失大以及能耗較高等問題,該文提出了1種循環(huán)煙絲除雜系統(tǒng),通過氣相循環(huán)和風(fēng)量控制,完成煙草的風(fēng)選除雜,且風(fēng)選效率更高,更加節(jié)能。

        1 試驗系統(tǒng)

        煙絲除雜系統(tǒng)具體結(jié)構(gòu)如圖1所示,由煙絲除雜工序、煙絲收集工序與氣流平衡循環(huán)管路組成。

        圖1 煙絲除雜系統(tǒng)

        煙絲除雜工序為該系統(tǒng)的主要工序,在該階段中,煙絲通過進料氣鎖進入除雜系統(tǒng),在風(fēng)選箱中,通過重力除雜的方式,將煙絲與膠粒分離,煙絲隨氣流進入送絲管,之后送入煙絲收集階段。而膠粒則下落到振篩上,振篩自動運行,使膠粒通過振篩末端的出雜氣鎖排入靜壓箱中。(出雜氣鎖是系統(tǒng)圖中的4,是用于排出雜物的星型卸料器,排出雜物的同時,阻擋氣體泄漏)。

        在煙絲收集工序中,經(jīng)過除雜的煙絲被落料箱內(nèi)部的篩網(wǎng)攔截下,被落料箱斗所收集。

        氣流平衡循環(huán)管路是該系統(tǒng)保證除雜過程穩(wěn)定運行的創(chuàng)新性工序,主要在煙絲除雜工序與煙絲收集工序以及風(fēng)機之間對三者進行協(xié)調(diào)。其中,在風(fēng)機與除雜工序設(shè)置了進風(fēng)口與靜壓箱,用來保證除雜系統(tǒng)中氣流量的平衡;與靜壓箱相連的除塵管將含有膠粒、灰塵的氣流送入除塵房;在煙絲收集工序的前端與后端配備有氣流控制儀、電控風(fēng)門與回風(fēng)管,將兩道工序處理的氣流從回風(fēng)管送回風(fēng)機中,完成氣相的循環(huán)。氣流控制儀通過檢測管道的氣流風(fēng)速與流量,與預(yù)設(shè)風(fēng)量進行對比,根據(jù)實際風(fēng)量與預(yù)設(shè)風(fēng)量的差值,自動對電控風(fēng)門的開度進行調(diào)節(jié)。

        1.1 除雜系統(tǒng)氣流速度范圍

        煙絲和膠體顆粒因密度不同,受到的重力和流體阻力不同,在氣流中的運動軌跡也不相同。在靜止流體中的單個顆粒主要受到重力、浮力和沉降時阻力的作用,重力與沉降方向一致,浮力與沉降方向相反,兩者的差值為顆粒的沉降力Fc。顆粒沉降時所受阻力的大小取決于顆粒的形狀、粒徑、表面特征、運動速度及流體的種類和性質(zhì),顆粒受沉降力向下運動時,由于阻力F不斷增加,很快與沉降力達到平衡。假定顆粒為球狀顆粒,其值如公式(1)所示。

        式中:Fc為顆粒的沉降力;F為顆粒受到流體的阻力;d為顆粒直徑;ρc為顆粒密度;ρ為流體密度;g為重力加速度;ξ為顆粒沉降時受到流體阻力的阻力系數(shù);vc為顆粒沉降速度。

        由顆粒受力平衡式Fc=F可得顆粒沉降速度,如公式(3)所示。

        阻力系數(shù)ξ取決于顆粒與流體相對運動的雷諾數(shù)Re和塵粒形狀。工程實際應(yīng)用時考慮到風(fēng)選箱的占用空間和經(jīng)濟性,多使箱內(nèi)氣流處于湍流區(qū),ξ=0.44,對于非球形顆粒的阻力系數(shù)為ξ'=λξ,氣流中煙絲和膠粒均為不規(guī)則形的顆粒,λ取值范圍為2.75~3.5。

        為了在氣力輸送煙絲的同時去除煙絲中混雜的膠粒,氣流速度應(yīng)大于煙絲的沉降速度,使煙絲沿氣流方向運動,而不會沉降到風(fēng)選箱底部,同時氣流速度應(yīng)小于要去除的最小膠粒的沉降速度,使膠粒運動方向與氣流方向相反,下落至風(fēng)選箱底部的振篩,并由振篩排出系統(tǒng),實現(xiàn)除雜功能。這就要求除雜系統(tǒng)的氣流速度v應(yīng)該嚴格滿足:vc(煙絲)

        1.2 除雜系統(tǒng)運行效率

        對于運行狀態(tài)下的除雜系統(tǒng),可以采用風(fēng)選效率與煙絲誤剔率來評價系統(tǒng)對煙絲中膠粒的去除效果。系統(tǒng)風(fēng)選效率如公式(4)所示。

        式中:m1為單位時間內(nèi)出雜口膠粒重量;m2為單位時間內(nèi)人工投料膠粒重量。

        煙絲誤剔率如公式(5)所示。

        式中:M1為單位時間內(nèi)出雜口煙絲重量;M2為單位時間內(nèi)人工投料煙絲重量。

        2 試驗設(shè)計

        試驗1:系統(tǒng)的外形尺寸長×寬×高為9 m×3.4 m×7 m。通過理論分析計算系統(tǒng)內(nèi)部的理論循環(huán)風(fēng)速范圍為13 m/s~18 m/s。通過對正常工作范圍的煙絲、膠粒含量測定,確定模擬實驗投料煙絲的含量為300 kg/h。在試驗中,改變循環(huán)風(fēng)速,投料1 h后,對出雜口處煙草進行采樣分析,計算風(fēng)選效率與煙絲誤剔率。

        試驗2:通過實驗1的測定,選擇合適的系統(tǒng)內(nèi)部循環(huán)風(fēng)速范圍,將其設(shè)定為正常工作范圍,對系統(tǒng)進行為期60 d的數(shù)據(jù)采樣。測定送絲管內(nèi)的風(fēng)速、計算風(fēng)選效率與煙絲誤剔率。對系統(tǒng)進行長期穩(wěn)定性的研究。同時,測定除塵工序送入除塵房的風(fēng)量占比、對除塵系統(tǒng)整體能耗進行計算。

        3 實驗數(shù)據(jù)分析

        3.1 系統(tǒng)篩選效率分析

        送絲管風(fēng)速與風(fēng)選效率、煙絲誤剔率的關(guān)系如圖2所示,由圖2可知,在理論選定的風(fēng)速范圍13 m/s~18 m/s中,系統(tǒng)的風(fēng)選效率為40.29%~99.11%,而煙絲的誤剔率為0.96%~30.37%。

        圖2 不同風(fēng)速下風(fēng)選效率、煙絲誤剔率

        隨著風(fēng)速的增加,風(fēng)選效率與煙絲誤剔率呈現(xiàn)了逐漸減小的趨勢。其中,當(dāng)送絲管風(fēng)速為12 m/s~15.5 m/s時,風(fēng)選效率隨風(fēng)速的增加而平穩(wěn)降低。當(dāng)送絲管風(fēng)速為15.5 m/s~18 m/s時,風(fēng)選效率隨風(fēng)速增加而急劇下降。煙絲的誤剔率則是先迅速減小,后趨于平緩。當(dāng)選取的風(fēng)速與膠粒速度相差較大時,膠粒受到氣流的浮力遠小于重力。大量的膠粒沉降到靜壓箱中,因為風(fēng)速接近煙絲速度,所以部分煙絲也被沉降,出現(xiàn)了膠粒與煙絲一同沉降的現(xiàn)象。當(dāng)風(fēng)速提高到接近膠粒速度時,部分膠粒與大量煙絲一起被氣流的浮力帶入送絲管中。當(dāng)風(fēng)速接近膠粒速度時,風(fēng)速對膠粒沉降的影響比遠離時大很多。風(fēng)速接近煙絲速度時也是同理。

        3.2 系統(tǒng)剔除分析

        對系統(tǒng)中進行剔除的雜質(zhì)與剔除后煙絲進行采樣分析。系統(tǒng)采樣后雜質(zhì)如圖3所示,對于較重的膠塊、膠粒和梗頭(圖3(a)),該除雜系統(tǒng)可以較好地剔除出去,這部分雜質(zhì)較重,呈現(xiàn)類球型或不規(guī)則形狀,也可以去除較小粒徑的膠粒,可去除膠粒的粒徑為3 mm。而煙草中去除較多的為煙梗部分,長為10 mm~20 mm,直徑為5 mm~10 mm的類圓柱,較好地保留了煙絲部分。對于硬質(zhì)包裝的邊角料(圖3(b)),系統(tǒng)也有較好的去除效果。但是,較輕的過濾嘴水松紙,因為其質(zhì)量較輕,且形狀為紙片狀(圖3(c)),其受到風(fēng)的浮力遠大于重力,所以沉降速度與煙絲近似,甚至比煙絲更低,難以被該系統(tǒng)剔除。經(jīng)過去雜后的煙草圖如圖4所示,圖中的煙草膠粒、硬質(zhì)包裝和煙梗等全部去除,證明在正常的工作范圍內(nèi),該系統(tǒng)對膠粒、硬質(zhì)包裝和煙梗等主要雜質(zhì)具有良好的去除效果。

        圖3 采樣雜質(zhì)圖

        3.3 系統(tǒng)長期運行穩(wěn)定性分析

        系統(tǒng)連續(xù)運行60 d,對60 d內(nèi)的運行數(shù)據(jù)進行記錄并分析,結(jié)果見表1。

        由表1可知,在60 d的觀察周期中,送絲管風(fēng)速全部為14.5 m/s~15.5 m/s,風(fēng)選效率約為96%,誤剔率約為4%。即在60 d的觀察周期中,該系統(tǒng)保持在正常的工作范圍,而風(fēng)選效率與煙絲誤剔率也保持穩(wěn)定。

        表1 60 d風(fēng)速、風(fēng)選效率、煙絲誤剔率采樣分析

        根據(jù)實驗測定,除塵管送入除塵房的除塵風(fēng)量約為風(fēng)選風(fēng)量的20%,80%的風(fēng)量在設(shè)備內(nèi)循環(huán)流動,同時系統(tǒng)的循環(huán)風(fēng)機功率為15 kW,除塵房對應(yīng)除塵器的風(fēng)機功率為11 kW,企業(yè)現(xiàn)有系統(tǒng)風(fēng)機的總功率為55 kW,系統(tǒng)能耗降低52%。系統(tǒng)的除塵風(fēng)量約為風(fēng)選風(fēng)量的20%,由除雜系統(tǒng)造成的車間空調(diào)負荷降低了80%。

        綜上所述,通過實驗選取系統(tǒng)的氣流速為14.5 m/s~15.5 m/s,在該氣流范圍中,運行60 d的效果穩(wěn)定,風(fēng)選效率保持在96%左右,誤剔率約為4%;且系統(tǒng)能耗降低了52%,除塵風(fēng)量僅為風(fēng)選風(fēng)量的20%,除塵車間空調(diào)負荷降低了80%。

        圖4 去雜后煙草圖

        4 結(jié)語

        通過以上實驗得出以下4點結(jié)論:1) 發(fā)明新型循環(huán)煙絲除雜系統(tǒng),對煙絲中膠粒進行分離與去除,同時使用氣流控制儀對風(fēng)速進行自動檢測、實時控制,數(shù)據(jù)輸出穩(wěn)定,響應(yīng)迅速,使用濾網(wǎng)自動清理,確保儀器長期穩(wěn)定地運行。2) 對風(fēng)速進行理論計算與實驗測定,確定14.5 m/s~15.5 m/s為正常工作風(fēng)速;按照正常的工作風(fēng)速,進行60 d監(jiān)控測定,系統(tǒng)的效果穩(wěn)定,風(fēng)選效率約為96%,誤剔率約為4%,完全滿足了煙絲除雜的要求,提升了煙絲的純凈度。3) 系統(tǒng)對3 mm膠塊、膠粒和梗頭、硬質(zhì)包裝的邊角料去除效果較好,但是較難篩選出過濾嘴水松紙。4) 該系統(tǒng)的除塵風(fēng)量僅為風(fēng)選風(fēng)量的20%,減小了除雜系統(tǒng)對物料水分和溫度的影響,煙絲的料氣損失減小,保證了煙絲的吸味和耐加工性,同時保障了工作人員的工作環(huán)境。系統(tǒng)除塵風(fēng)量小,除塵設(shè)備能耗低,車間內(nèi)需要補入的新風(fēng)量大幅減少,系統(tǒng)能耗降低了52%。

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