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        雙加壓法稀硝酸生產(chǎn)裝置運(yùn)行情況分析

        2021-04-30 00:50:44鄭鵬圖
        化工設(shè)計通訊 2021年4期
        關(guān)鍵詞:蒸發(fā)器硝酸尾氣

        鄭鵬圖

        (甘肅劉化(集團(tuán))有限責(zé)任公司白銀新天化工分公司,甘肅白銀 730900)

        1 公司概況

        甘肅劉化(集團(tuán))有限責(zé)任公司新天化工分公司成立于2013年9月,一期項目生產(chǎn)能力為年產(chǎn)濃硝酸15萬t、硝銨溶液20萬t、硝基復(fù)合肥25萬t。主要產(chǎn)品有稀硝酸、濃硝酸、液體硝銨、硝基復(fù)合肥等。稀硝酸裝置采用先進(jìn)的GRANDE PAROISSE雙加壓法制取稀硝酸,此方法集中了氨耗低、鉑耗低且成品酸濃度高和尾氣中NOX含量低,能量回收綜合利用合理等優(yōu)點。

        工藝流程為:由液氨球罐供給的液氨經(jīng)低壓蒸汽加熱成氣氨與空氣混合,在0.45MPa的壓力下在氧化爐中發(fā)生氨的氧化反應(yīng)。氨氧化反應(yīng)設(shè)備制造要求高,操作控制要求嚴(yán),尤其是在氨氧化過程中氧化爐溫度、壓力、接觸時間以及氨的流速等工藝條件對氧化率都有影響,因此控制最佳的工藝指標(biāo)對整個系統(tǒng)高效、節(jié)能、安全的生產(chǎn)尤為重要。系統(tǒng)通過產(chǎn)生蒸汽及尾氣加熱而使氧化氮?dú)怏w冷卻,獲得最大的熱量回收。低壓氧化氮?dú)怏w經(jīng)冷卻、稀酸冷凝分離,在NOX壓縮機(jī)升壓到1.1MPa,冷卻后送到吸收塔,在塔內(nèi)NO2與水反應(yīng)生成硝酸,生成的硝酸用二次空氣氣提漂白后送入稀硝酸儲槽,出塔的尾氣在換熱器中經(jīng)加熱后送入尾氣透平以回收能量,生產(chǎn)出濃度為58%~62%的硝酸。

        其核心設(shè)備“四合一機(jī)組”采用國產(chǎn)設(shè)備,蒸汽透平機(jī)由杭州汽輪機(jī)股份有限公司制造,軸流式空氣壓縮機(jī)、離心式氧化氮壓縮機(jī)、尾氣透平機(jī)均由陜西鼓風(fēng)機(jī)廠制造,機(jī)組于2013年4月完成安裝,同年 7月投入運(yùn)行。工作原理是利用系統(tǒng)產(chǎn)生的高壓蒸汽驅(qū)動汽輪機(jī)并與尾氣透平聯(lián)合驅(qū)動四合一機(jī)組中的空壓機(jī)和氧化氮壓縮機(jī)做工??諌簷C(jī)向硝酸崗位提供合格的空氣,氧化氮壓縮機(jī)將氧化氮?dú)怏w加壓至系統(tǒng)吸收所需的壓力,四合一機(jī)組運(yùn)行的好壞直接影響整個硝酸裝置的運(yùn)行情況。

        2 運(yùn)行過程中出現(xiàn)的問題

        生產(chǎn)裝置投入運(yùn)行以來,按照設(shè)計要求執(zhí)行工藝指標(biāo),創(chuàng)造了較好的生產(chǎn)業(yè)績。因長周期運(yùn)行,設(shè)備老化,物料腐蝕,生產(chǎn)過程中部分設(shè)備不同程度出現(xiàn)了問題。

        2.1 氨蒸發(fā)器列管出現(xiàn)滲漏,工藝參數(shù)不穩(wěn)定

        (1)2019年11月28日發(fā)現(xiàn)氨蒸發(fā)器B列管滲漏,造成循環(huán)水水質(zhì)污染,列管堵塞,高壓快冷器循環(huán)冷卻回水系統(tǒng)阻力增大,換熱系統(tǒng)不流暢,NOX氣體溫度升高,吸收效果差,尾氣NOX波動大,呈上漲趨勢。

        (2)NOX氣體溫度升高,吸收效果差,導(dǎo)致冷凍水溫度波動大,氨蒸發(fā)器A為主蒸發(fā)器,主要靠冷凍水溫度來提供熱量,當(dāng)冷凍水溫度波動大時,氣氨壓力相對波動大,引起氨空比及氧化爐溫度波動超指標(biāo),波動大時易觸發(fā)氨空比連鎖引起稀硝酸系統(tǒng)停車。

        (3)氣氨壓力波動大時,易引起氣氨帶液,造成氣氨引壓管帶液,氣氨流量計出現(xiàn)誤差,引起氨空比計算錯誤觸發(fā)氨空比連鎖停車;氣氨過濾器液位上漲,氣氨帶液,氨溫低連鎖,也可能帶至氧化爐,損傷鉑網(wǎng)。

        (4)循環(huán)水中氨水含量超過100mg/L時,對表冷器銅管有腐蝕,對其他循環(huán)水換熱設(shè)備造成堵塞及腐蝕。

        2.2 氧化爐爐管結(jié)垢嚴(yán)重,鉑網(wǎng)脫邊影響工藝

        2020年3 月稀硝酸滿負(fù)運(yùn)行過程,氧化爐鉑網(wǎng)出現(xiàn)脫邊現(xiàn)象,造成氧化爐爐壁溫度升高,氧化爐出口氧化氮?dú)怏w溫度高,氧化爐鉑網(wǎng)脫邊嚴(yán)重,鉑網(wǎng)壓條卡松動,氧化爐水循環(huán)量低,爐壁冷卻水流量低。

        2.3 尾氣氧化氮含量高

        2020年1 月,因SCR內(nèi)部圍堰間隙過大,導(dǎo)致東側(cè)床層塌陷,尾氣氧化氮值超標(biāo),最高至668mg/m3,SCR床層溫度偏高,高值為400~420℃,(正常時操作溫度為360~380℃)。

        3 處理措施

        3.1 氨蒸發(fā)器消漏

        2020年3月13 日稀硝酸裝置計劃停車檢修。對氨蒸發(fā)器B進(jìn)行工藝處理,3月14日氨蒸發(fā)器B封頭拆除,清理查漏,對氨蒸發(fā)器每一根列管及管板、封頭清理后進(jìn)行檢修,對氨蒸發(fā)器B管板反復(fù)打磨、補(bǔ)焊、探傷,工藝試壓試漏無漏點后,于3月30日封閉氨蒸發(fā)器B。

        3.2 氧化爐開蓋檢修

        (1)3月14日氧化爐大蓋開啟后,校正扇形板塌陷,大小各24塊,圓形1塊,共計49塊;補(bǔ)焊氧化爐觸媒框焊縫;鉑網(wǎng)由120d更換為180d。

        (2)氧化爐外管及關(guān)聯(lián)設(shè)備化學(xué)清洗。

        本次化學(xué)清洗自生產(chǎn)裝置投運(yùn)以來第一次進(jìn)行,由甘肅銀泰化工有限公司對氧化爐外管、尾氣四次預(yù)熱器、水平廢鍋、尾氣三次預(yù)熱器、鍋爐給水預(yù)熱器、吸收塔、開工槽、地下收集池等設(shè)備進(jìn)行化學(xué)清洗及貴金屬回收作業(yè)。

        根據(jù)硝酸裝置現(xiàn)場的實際情況,本次清洗過程按照幾個階段嚴(yán)格執(zhí)行,系統(tǒng)水沖洗→酸洗→漂洗→中和鈍化→人工清理、內(nèi)部檢查和系統(tǒng)復(fù)位。

        清洗過程符合HG/T2387—2007《工業(yè)設(shè)備化學(xué)清洗質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》,不銹鋼腐蝕率<2g/(m2·h),碳鋼腐蝕率<6g/(m2·h),洗凈率>90%,設(shè)備管道表面清潔,無殘留氧化物、泥沙,無明顯金屬粗品析出,無點蝕現(xiàn)象,清洗完畢后,鈍化效果良好。

        (3)氧化爐內(nèi)管及關(guān)聯(lián)設(shè)備化學(xué)清洗

        針對氧化爐爐水循環(huán)量偏低問題,對氧化爐內(nèi)管、水平廢鍋、汽包等設(shè)備進(jìn)行了化學(xué)清洗。清洗流程:水洗→酸洗→中和→漂洗→鈍化處理→設(shè)備打壓驗收→清洗液中和處理。

        氧化爐廢熱鍋爐內(nèi)管化學(xué)清洗,換熱面積943m2,容積:35m3,垢厚2mm,經(jīng)58h 化學(xué)清洗,不銹鋼腐蝕率<2g/(m2·h),碳鋼腐蝕率<6g/(m2·h),洗凈率>90%,除垢率>90%,無明顯粗金析出和點蝕。

        3.3 SCR縮小內(nèi)部間隙,處理床層塌陷

        3月15日打開SCR人孔,將觸煤掏出后重新填裝,觸煤、氧化鋁耐火球卸出后進(jìn)行圍堰補(bǔ)焊,縮小間隙,清理干凈,在篦子板上層鋪二層鋼絲網(wǎng),裝入氧化鋁耐火球,上層鋪一層鋼絲網(wǎng),裝入觸煤,鋪一層鋼絲網(wǎng),安裝觸煤上層壓板框架后設(shè)備、工藝檢查驗收合格后,封閉人孔。

        4 處理結(jié)果

        1)2020年4 月11日稀硝酸裝置開車后,氨蒸發(fā)器B投運(yùn)正常,各項工藝指標(biāo)恢復(fù)正常,見表1。

        表1 氨蒸發(fā)系統(tǒng)檢修前后工藝指標(biāo)比較

        2)4月11 日稀硝酸裝置開車成功,4月19日稀硝酸系統(tǒng)滿負(fù)荷運(yùn)行,處理前后數(shù)據(jù)見表2。

        氧化爐大蓋開蓋檢修后,同等負(fù)荷工況下空壓機(jī)運(yùn)行參數(shù)、爐水循環(huán)量、爐壁溫度等主要指標(biāo)恢復(fù)正常,過熱段蒸汽量增加,汽輪機(jī)進(jìn)汽量減少,外送蒸汽量增加,經(jīng)濟(jì)效益明顯。

        表2 處理前后氧化工段工藝指標(biāo)比較

        SCR檢修后尾氣折算均值在50mg/m3,床層溫度基本保持在360~380℃,設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定。

        5 取得經(jīng)濟(jì)效益

        我公司通過對氨蒸發(fā)器、SCR進(jìn)行檢修,對氧化爐內(nèi)、外管及關(guān)聯(lián)設(shè)備清洗,經(jīng)過數(shù)據(jù)比對,效果明顯。

        1)氨蒸發(fā)器檢修后開車運(yùn)行,氣氨壓力壓差減小、蒸發(fā)器出口循環(huán)水溫度降低,氣氨溫度、氧化爐溫度、吸收塔NOX氣體溫度、氨空比均達(dá)到正常指標(biāo),投入氣氨量減小,氨耗降低,尾氣透平機(jī)做工穩(wěn)定,蒸汽消耗降低,吸收塔吸收效果好,提高產(chǎn)率。

        2)SCR縮小內(nèi)部間隙,處理床層塌陷后,NOX折算值<50×10-6,減少投氨量,尾氣折算值達(dá)到并遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于環(huán)保指標(biāo)。

        3)氧化爐內(nèi)、外管及關(guān)聯(lián)設(shè)備清洗后,爐水循環(huán)量由112t/h增長為135t/h(最高可達(dá)145t/h),爐壁冷卻水由7.6t/h增長為12.6t/h,爐壁溫度由195℃降為175℃,氧化爐出口溫度由467℃降為444℃,過熱段蒸汽量由29t/h增長為31t/h。同時通過檢修,消除了氧化爐大蓋漏點,完成扇形板校正,內(nèi)部壓板補(bǔ)焊。工藝上降低了爐壁溫度、氧化爐出口溫度,提升了爐水循環(huán)量和設(shè)備換熱效率,降低了系統(tǒng)消耗,增加了副產(chǎn)蒸汽量,節(jié)約了成本,同時也將含有貴金屬物品的殘渣進(jìn)行了回收。

        6 結(jié)束語

        本公司稀硝酸生產(chǎn)裝置已經(jīng)運(yùn)行了八年多,總體來說還是比較平穩(wěn),經(jīng)過2020年3月份停車大檢修后,各項工藝參數(shù)趨于正常,多年遺留的問題得到了解決,四合一機(jī)組轉(zhuǎn)子進(jìn)行返廠檢修,檢修前機(jī)組運(yùn)行過程中氧化氮壓縮機(jī)排氣側(cè)軸振動值偏高,最高值為110μm,指標(biāo)為≤71μm,機(jī)組連鎖停機(jī)值為≥80μm,檢修后氧化氮壓縮機(jī)排氣側(cè)軸振動值為x,y(19.0,23.0)μm,其他各軸系參數(shù)也恢復(fù)正常穩(wěn)定,現(xiàn)機(jī)組整體運(yùn)行平穩(wěn),裝置運(yùn)行工藝穩(wěn)定。

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