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        基于PLC控制原理研究稱(chēng)重?cái)?shù)據(jù)波動(dòng)可探測(cè)性任星星

        2021-04-28 20:53:03任星星楊青
        時(shí)代汽車(chē) 2021年8期

        任星星 楊青

        摘 要:裝配工廠變速箱稱(chēng)重加油工位的稱(chēng)重?cái)?shù)據(jù)會(huì)受到費(fèi)斯托電缸執(zhí)行器控制的機(jī)械部件的變化、工位稱(chēng)重平臺(tái)支撐圓柱銷(xiāo)的磨損而產(chǎn)生失真的問(wèn)題,主要現(xiàn)象是稱(chēng)重顯示儀數(shù)據(jù)出現(xiàn)持續(xù)波動(dòng),而這類(lèi)自動(dòng)工位,即無(wú)操作員工,也無(wú)防錯(cuò)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù),這就導(dǎo)致稱(chēng)重失真的工件由本工位流入下一加油工位,使得加油量失真,從而引起變速箱質(zhì)量問(wèn)題。針對(duì)這類(lèi)數(shù)據(jù)異常波動(dòng)的問(wèn)題,本文基于PLC控制原理研究數(shù)據(jù)波動(dòng)可探測(cè)性,利用極差法的數(shù)學(xué)思想,使用PLC邏輯控制工具,使得數(shù)據(jù)波動(dòng)能夠有效探測(cè)并及時(shí)將波動(dòng)超限值的數(shù)據(jù)報(bào)警提示出來(lái),杜絕質(zhì)量問(wèn)題產(chǎn)生及流出本工位。

        關(guān)鍵詞:數(shù)據(jù)波動(dòng) PLC控制原理 極差法 可探測(cè)

        1 引言

        近年來(lái),隨著中國(guó)汽車(chē)行業(yè)的迅猛發(fā)展,對(duì)CVT(無(wú)極變速箱)的需求越來(lái)越大,質(zhì)量越來(lái)越高,在國(guó)外技術(shù)封鎖及高額產(chǎn)品費(fèi)用的驅(qū)動(dòng)下,CVT的國(guó)產(chǎn)替代越來(lái)越受到國(guó)內(nèi)車(chē)企的迫切重視,但是在CVT國(guó)產(chǎn)替代的過(guò)程中,難免產(chǎn)生各類(lèi)質(zhì)量問(wèn)題,這些問(wèn)題需要我們?nèi)スリP(guān)解決。本文主要闡述在變速箱稱(chēng)重加油質(zhì)量控制環(huán)節(jié),由于受外部環(huán)境影響,如費(fèi)斯托電缸執(zhí)行器控制的機(jī)械部件的變化、工位稱(chēng)重平臺(tái)支撐圓柱銷(xiāo)的磨損以及輥道運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生的振動(dòng),導(dǎo)致稱(chēng)重?cái)?shù)據(jù)產(chǎn)生無(wú)規(guī)律性抖動(dòng),存在潛在性稱(chēng)重量、加油量失效的問(wèn)題,從而引起加油量失真等一連串關(guān)聯(lián)性質(zhì)量問(wèn)題。

        本文針對(duì)稱(chēng)重?cái)?shù)據(jù)抖動(dòng)而產(chǎn)生的潛在性稱(chēng)重量、加油量失效的問(wèn)題,基于PLC控制原理研究數(shù)據(jù)波動(dòng)的可探測(cè)性,利用極差法的數(shù)學(xué)思想,使用PLC邏輯工具,PLC在0.5秒的時(shí)間間隔自動(dòng)監(jiān)控記錄三組數(shù)據(jù),取其中兩兩差值的絕對(duì)值的最大值拿去和產(chǎn)品公差計(jì)算所得理論值進(jìn)行比較,波動(dòng)值小于產(chǎn)品公差計(jì)算所得理論值即判定為合理數(shù)據(jù)波動(dòng),大于等于產(chǎn)品公差計(jì)算所得理論值即判定為不合格的數(shù)據(jù)波動(dòng),立即報(bào)警提示并鎖定工件放行,基于該原理使得數(shù)據(jù)波動(dòng)能夠有效探測(cè)并及時(shí)將波動(dòng)超限值的數(shù)據(jù)報(bào)警提示出來(lái),杜絕質(zhì)量問(wèn)題產(chǎn)生及流出本工位。

        2 稱(chēng)重?cái)?shù)據(jù)波動(dòng)無(wú)法探測(cè)的原因分析

        2.1 工位稱(chēng)重工作原理

        稱(chēng)重工位通過(guò)頂升機(jī)構(gòu)將托盤(pán)完全頂升后,利用費(fèi)斯托電缸將頂升的托盤(pán)與工件托舉脫離頂升后,轉(zhuǎn)移到梅特勒托利多臺(tái)秤上進(jìn)行稱(chēng)重,稱(chēng)重所得的數(shù)值顯示在IND570顯示儀上,顯示儀再通過(guò)Profibus總線(工業(yè)通訊總線)將重量數(shù)據(jù)傳輸給裝配工廠區(qū)域PLC(可編程的邏輯控制器),PLC再根據(jù)接收到的重量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)起來(lái),在下一工位結(jié)合存儲(chǔ)的重量數(shù)據(jù)計(jì)算所需的加油量。

        2.2 稱(chēng)重?cái)?shù)據(jù)波動(dòng)原因分析

        一臺(tái)變速器由設(shè)備將其頂升放置到稱(chēng)臺(tái)上的過(guò)程中,不可避免的受到機(jī)械、電氣等外界因素的影響,導(dǎo)致在稱(chēng)臺(tái)上的稱(chēng)重出現(xiàn)數(shù)據(jù)波動(dòng)。由于稱(chēng)重?cái)?shù)據(jù)波動(dòng)的產(chǎn)生具有多種原因,本文從人、機(jī)、料、法、環(huán)5個(gè)方面分析稱(chēng)重?cái)?shù)據(jù)波動(dòng)異常原因,具體歸納如下所述:

        1)機(jī)械設(shè)備問(wèn)題

        由于日夜不停的生產(chǎn),設(shè)備的機(jī)型部分不可避免的會(huì)產(chǎn)生老化、磨損,特別是在設(shè)備電子稱(chēng)重臺(tái)的支撐柱的接觸部分會(huì)累計(jì)磨損,由于四個(gè)支撐柱的磨損程度不能完全一致,這會(huì)導(dǎo)致支撐面有高度差產(chǎn)生,引起稱(chēng)重時(shí)托盤(pán)晃動(dòng)。

        2)托盤(pán)問(wèn)題

        裝配工廠使用的輥道托盤(pán),平整度是有差異的,再加上常年累月的磨損消耗,平整度的差異會(huì)變得越來(lái)越大,當(dāng)平整度較大的托盤(pán)在稱(chēng)重工位被頂升起來(lái)稱(chēng)重時(shí),會(huì)出現(xiàn)因平整度差異導(dǎo)致接觸面失衡,造成數(shù)據(jù)波動(dòng)情況。

        3)輥道運(yùn)行震動(dòng)問(wèn)題

        裝配工廠輥道運(yùn)行進(jìn)行產(chǎn)生一定的物理震動(dòng),通過(guò)機(jī)械介質(zhì)的的傳導(dǎo),震動(dòng)是可以影響到臺(tái)秤的測(cè)量的精準(zhǔn)度,在實(shí)際臺(tái)秤稱(chēng)重設(shè)備設(shè)計(jì)中將盡可能的脫離輥道的震動(dòng)干擾進(jìn)行稱(chēng)重測(cè)量,將輥道的震動(dòng)干擾降至最低。

        2.3 稱(chēng)重設(shè)備無(wú)數(shù)據(jù)波動(dòng)探測(cè)算法

        稱(chēng)重設(shè)備由臺(tái)秤壓力傳感器實(shí)時(shí)將稱(chēng)重?cái)?shù)據(jù)發(fā)送給IND570顯示儀,IND570顯示儀再經(jīng)過(guò)Profibus(現(xiàn)場(chǎng)通訊總線)將數(shù)據(jù)以浮點(diǎn)型的格式發(fā)送給PLC(可編程的邏輯控制器),PLC在收到數(shù)據(jù)后,對(duì)這個(gè)最終數(shù)據(jù)進(jìn)行重量判斷是否在工藝稱(chēng)重重量設(shè)定范圍內(nèi),在此傳輸過(guò)程為實(shí)時(shí)傳輸,沒(méi)有數(shù)據(jù)波動(dòng)探測(cè)算法,在工位為自動(dòng)工位的情況下,數(shù)據(jù)波動(dòng)極難被員工發(fā)現(xiàn),這就導(dǎo)致了稱(chēng)重重量偏離實(shí)際,導(dǎo)致后續(xù)加油工藝的加油量失真。

        3 對(duì)策及措施驗(yàn)證

        針對(duì)分析出來(lái)的三個(gè)引起稱(chēng)重?cái)?shù)據(jù)波動(dòng)的問(wèn)題,設(shè)備機(jī)械問(wèn)題、托盤(pán)問(wèn)題造成的稱(chēng)重?cái)?shù)據(jù)波動(dòng)極不容易被發(fā)現(xiàn),而設(shè)備測(cè)量算法和PLC控制程序又不具備探測(cè)波動(dòng)的算法功能。根據(jù)分析出來(lái)的問(wèn)題,可以基于PLC控制原理來(lái)研究稱(chēng)重?cái)?shù)據(jù)波動(dòng)的可探測(cè)性,利用極差法的數(shù)學(xué)思想,使用PLC邏輯控制工具,使得數(shù)據(jù)波動(dòng)能夠有效探測(cè)并及時(shí)將波動(dòng)超限值的數(shù)據(jù)報(bào)警提示出來(lái),杜絕質(zhì)量問(wèn)題產(chǎn)生及流出本工位。

        以變速箱CTF25A2種類(lèi)的變速箱為例,產(chǎn)線上變速箱與托盤(pán)總重量約為197.527kg,如下圖1為數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)處理后的異常波動(dòng)曲線與理想波動(dòng)曲線對(duì)比圖,X坐標(biāo)為時(shí)間(S),Y坐標(biāo)為重量(kg)。

        可見(jiàn),隨著時(shí)間X的推移,若臺(tái)秤處于正常生產(chǎn)狀態(tài)(理想狀態(tài)),IND570顯示儀顯示重量將會(huì)接近于197.527KG,呈現(xiàn)微小窄幅震蕩波動(dòng)狀態(tài);若模擬臺(tái)秤處于受外界干擾特別嚴(yán)重的狀態(tài),在其他條件不變的情況下,IND570顯示儀顯示重量將呈現(xiàn)圍繞197.52KG做持續(xù)不斷的寬幅震蕩波動(dòng)運(yùn)動(dòng),呈現(xiàn)有一定規(guī)律的波動(dòng)狀態(tài);針對(duì)這種受外界導(dǎo)致數(shù)據(jù)波動(dòng)的干擾問(wèn)題,我們根據(jù)觀察統(tǒng)計(jì)出來(lái)的波動(dòng)規(guī)律,按照一定的時(shí)間間隔在波動(dòng)曲線上取值,如圖2所示即一次稱(chēng)重分別在0.5s時(shí)間間隔取值所得(a,b,c,d,e,f,g,h)為例。當(dāng)然,在實(shí)際工業(yè)運(yùn)用中可以取N個(gè)數(shù)據(jù),以達(dá)到更為有效的異常數(shù)據(jù)波動(dòng)監(jiān)控。

        利用極差公式:

        極差的最大值=MAX{|a-b|,a-c|,|a-d|,|a-e|,|a-f|,|a-g|,|a-h|,|b-c|,…,|g-h|},即為圖2任意取點(diǎn)兩兩值的差值的絕對(duì)值的集合中的最大值為最終數(shù)值結(jié)果。

        極差集合中的最大值與產(chǎn)品公差計(jì)算所得理論值進(jìn)行數(shù)值比較,如產(chǎn)品公差計(jì)算所得理論值為0.015kg(變速箱CTF25A2產(chǎn)品公差),顯然,根據(jù)極差公式和波動(dòng)圖示可知,數(shù)據(jù)異常波動(dòng)時(shí)必然有一組數(shù)據(jù)間差值的絕對(duì)值大于0.015kg,而理想波動(dòng)重量值的取點(diǎn)后的極差集合中的最大值小于公差設(shè)定值。通過(guò)如上極差計(jì)算的方法將異常波動(dòng)轉(zhuǎn)變?yōu)榭梢杂行綔y(cè),當(dāng)波動(dòng)取值的極差Max超過(guò)我們?cè)O(shè)定的監(jiān)控設(shè)定公差時(shí),立即反饋設(shè)備不合格提示信號(hào)并將本工件Tag(電子記憶儲(chǔ)存標(biāo)簽)地址位寫(xiě)2(代表不合格)。

        4 結(jié)論

        在工業(yè)生產(chǎn)中,針對(duì)變速箱稱(chēng)重?cái)?shù)據(jù)異常波動(dòng)等類(lèi)似的問(wèn)題,可以基于PLC控制原理將稱(chēng)重?cái)?shù)據(jù)波動(dòng)變得可以探測(cè),區(qū)分出限定范圍內(nèi)的正常波動(dòng)和超出限定范圍的異常波動(dòng),以便針對(duì)異常波動(dòng)進(jìn)一步監(jiān)控并分析,排查造成數(shù)據(jù)異常波動(dòng)的機(jī)械設(shè)備問(wèn)題、托盤(pán)問(wèn)題等,有效提高生產(chǎn)線變速箱產(chǎn)品輸出質(zhì)量及加油量的生產(chǎn)制造一致性。

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