何巍楊 董剛 劉成千(中國石化西北油田分公司)
西北油田某卸油站擔(dān)負(fù)周圍幾個(gè)區(qū)塊原油倒運(yùn),以及撈油、收油、接噴等油罐車卸油任務(wù),油品為中質(zhì)油,密度為0.914 g/cm3。該卸油站主要工藝流程為:倒運(yùn)車輛從卸油口將原油卸入零位罐,通過外輸泵經(jīng)過加熱爐外輸至聯(lián)合站。
因卸油站存在部分黏度較大的稠油卸入系統(tǒng),加熱爐在運(yùn)行一段時(shí)間后盤管結(jié)垢嚴(yán)重,管徑變窄,進(jìn)出口壓差升高,輸油不暢,出口溫度難以提升。經(jīng)分析該垢樣包含大量聚合物,黏性強(qiáng),不及時(shí)清理,加熱爐熱效率將明顯降低,耗氣量明顯上漲,對(duì)生產(chǎn)造成極大影響。另一方面,該片區(qū)原油高含硫化氫,具有強(qiáng)腐蝕性,如不定期對(duì)加熱爐盤管進(jìn)行清理,將會(huì)造成盤管銹蝕刺漏[1]。為保證該卸油站加熱爐安全運(yùn)行,避免盤管腐蝕泄露,節(jié)約檢維修費(fèi)用,采用數(shù)控脈沖清洗技術(shù)對(duì)其進(jìn)行清洗。
國內(nèi)外學(xué)者對(duì)加熱爐盤管清洗領(lǐng)域研究較早,主要分為化學(xué)清洗和物理清洗兩種[2-5],由此衍生出的清洗技術(shù)較多,如孫紅鐿等人研究優(yōu)化的空穴射流清洗器,余少陽等人研制的高壓脈沖氣體管道清洗裝置,美國GOOWAY清洗公司研制的RAM管道清洗機(jī)等。
化學(xué)清洗主要分為堿洗和酸洗[6-7],主要通過化學(xué)清洗劑與管道內(nèi)污垢發(fā)生化學(xué)反應(yīng),形成易溶物質(zhì),從而剝離內(nèi)壁,達(dá)到清洗目的。但清洗時(shí)間較長,成本較高,效率較低,為避免化學(xué)清洗劑對(duì)管道造成腐蝕,需嚴(yán)格把控清洗時(shí)間。
物理清洗主要依靠高壓水或高壓氣、清管器等外力作用,形成沖擊力,實(shí)現(xiàn)對(duì)雜質(zhì)的清理。具有操作簡單、清理時(shí)間短、無環(huán)境污染、基本不用考慮對(duì)管道的腐蝕影響、清洗效率高等優(yōu)點(diǎn)。
數(shù)控脈沖清洗技術(shù)主要依靠空氣和水混合兩相流為介質(zhì),通過??卦O(shè)備使高壓水和氣體高速旋轉(zhuǎn)進(jìn)入加熱爐盤管,通過數(shù)控高頻脈沖控制儀對(duì)空氣和水流量進(jìn)行控制,使之形成高速旋轉(zhuǎn)氣-液射流,數(shù)控脈沖清洗流程見圖1。
圖1 數(shù)控脈沖清洗流程
清洗管線直徑超過100 mm的,需要增加1輛400型泵車以達(dá)到水量流速。數(shù)控脈沖所形成的脈沖對(duì)管內(nèi)的銹垢存積物進(jìn)行沖擊振動(dòng)和切削,高速旋轉(zhuǎn)的氣-液射流將逐層剝落的銹垢和存積物快速?zèng)_刷出盤管之外從而實(shí)現(xiàn)清洗目的[8-10]。整個(gè)清洗過程中不需要化學(xué)藥劑和管內(nèi)清洗器,減少管堵和環(huán)境污染等風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)整個(gè)施工壓力控制在4 MPa內(nèi),施工相對(duì)安全,數(shù)控脈沖盤管清洗裝置見圖2。
圖2 數(shù)控脈沖盤管清洗裝置
數(shù)控脈沖清洗設(shè)備為車載移動(dòng)式,當(dāng)設(shè)備進(jìn)場后,將加熱爐盤管進(jìn)、出口管線進(jìn)行拆除,加熱爐進(jìn)口接入清洗設(shè)備的脈沖高壓氣、液混合匯管,加熱爐出口匯管與水罐車連接見圖3,實(shí)現(xiàn)清洗水循環(huán)利用。
圖3 管線連接
管線連接完畢,工藝流程確認(rèn)無誤后,將脈沖頻率設(shè)置為100 Hz,向清垢盤管做流程貫通試驗(yàn),時(shí)刻觀察泵壓表,待出口出水后,再次確認(rèn)流程,判斷去往相關(guān)流程及閥門是否完全關(guān)閉,是否有漏失現(xiàn)象,一切正常后,繼續(xù)保持100 Hz脈沖頻率低壓進(jìn)行清洗,待清洗設(shè)備上的壓力表數(shù)下降后再逐步提高頻率,繼續(xù)實(shí)施高壓數(shù)控脈沖氣-液除垢作業(yè),根據(jù)清洗情況,不斷調(diào)整脈沖頻率,逐層將盤管內(nèi)壁的附著物剝離、清除。整個(gè)作業(yè)過程壓力控制在管線正常運(yùn)行壓力以內(nèi),施工時(shí)間大約8 h左右。如果清洗設(shè)備脈沖頻率設(shè)置為100 Hz時(shí),泵壓迅速升高,立即停止作業(yè),檢查管線閥門開關(guān)狀態(tài)、流向是否正確、管線是否有堵塞,待一切正常后重復(fù)以上作業(yè)工序,循環(huán)清洗,盤管清洗過程參數(shù)變化見表1??梢钥闯鲆蜷_始清管前盤管內(nèi)油垢較多,阻塞嚴(yán)重,對(duì)清洗設(shè)備的清洗高壓脈沖水氣介質(zhì)有一定的阻力,脈沖壓力在2.5 MPa左右,相對(duì)整個(gè)清洗過程較高。為保障清洗過程順利進(jìn)行,脈沖頻率由100 Hz緩慢提高到300 Hz,避免沖擊力太大,對(duì)清洗設(shè)備以及盤管造成損傷。
表1 盤管清洗過程參數(shù)變化
隨著清洗時(shí)間的增加,高壓脈沖水氣介質(zhì)對(duì)盤管內(nèi)的油垢不斷去除,開始緩慢提升頻率,盤管中紊流隨之加劇,部分油垢開始剝離盤管內(nèi)壁,與氣、水介質(zhì)形成氣、液、固三相流,因清洗介質(zhì)為循環(huán)利用,清洗到中后期介質(zhì)完全變成氣、液、固混合三相流,流體質(zhì)量增大,這將大大增加清洗介質(zhì)對(duì)盤管壁殘余附著油垢的沖擊力及慣性切應(yīng)力,有效提升清洗效果,縮短清洗時(shí)間。通過表1看出,清洗6 h后,脈沖壓力維持在1.5 MPa,較為恒定,說明盤管內(nèi)壁油垢基本被清除。
加熱爐清洗前后參數(shù)指標(biāo)對(duì)比見表2,可見西北油田該卸油站加熱爐通過采用數(shù)控脈沖清洗技術(shù)對(duì)盤管進(jìn)行清洗后,各項(xiàng)指標(biāo)均有所改善,清洗效果顯著。單臺(tái)加熱爐盤管清洗后每小時(shí)可節(jié)約燃料氣38 m3,每年可節(jié)約332 880 m3,目前燃料氣單價(jià)為0.94元/m3,節(jié)約成本約31.3萬元。該卸油站共有4臺(tái)加熱爐,年總消耗燃料氣可節(jié)約133×104m3,年節(jié)約運(yùn)行成本共計(jì)125萬元。
表2 加熱爐清洗前后參數(shù)指標(biāo)對(duì)比
盤管清洗前后內(nèi)壁形貌對(duì)比見圖4,可見清洗后管壁附著的油垢、沉積物等雜質(zhì)基本清理完畢,說明該技術(shù)可以高效將管壁油垢去除,達(dá)到理想清洗效果。
圖4 盤管清洗前后內(nèi)壁形貌對(duì)比
西北油田某卸油站之前對(duì)加熱爐清洗均采用化學(xué)方式,但清垢效果不理想,清洗后加熱爐熱效率改善不明顯。通過對(duì)油垢組分分析,發(fā)現(xiàn)其中包含大量聚合物,黏度大,且不與酸堿發(fā)生化學(xué)反應(yīng),因此清洗效果差。本次根據(jù)實(shí)際情況決定采用數(shù)控脈沖物理清洗,清洗后燃料氣消耗量明顯降低,熱效率提高,實(shí)現(xiàn)清洗后節(jié)能降耗的目的。
在清洗費(fèi)用方面,化學(xué)清洗1次3.5萬元,而本次數(shù)控脈沖清洗價(jià)格為3萬元,投資成本節(jié)約0.5萬元。在清洗時(shí)間方面,化學(xué)清洗要通過堿液浸泡、酸液清洗、清水沖洗流程耗時(shí)3天,而本次只用1天就完成盤管清洗,節(jié)約了時(shí)間成本。在油價(jià)低迷期,此工藝經(jīng)濟(jì)合理,操作簡單,清洗效果好,可以為后期其它加熱爐清洗提供技術(shù)支撐和指導(dǎo)。
化學(xué)清洗技術(shù)需要添加酸、堿清洗劑,操作人員一旦操作不當(dāng)將對(duì)其造成傷害;其次清洗時(shí)間不易過長,否則會(huì)造成盤管腐蝕,縮短加熱爐使用壽命,而清洗時(shí)間太短則清洗不徹底。數(shù)控脈沖清洗技術(shù)為純物理清洗技術(shù),較化學(xué)清洗技術(shù)相比,無污染,不會(huì)造成盤管腐蝕,可以有效延長加熱爐使用壽命。同時(shí),對(duì)這種難去除、不與酸堿反應(yīng)的污垢有一定的針對(duì)性,清洗較為徹底。
西北油田某卸油站首次采用數(shù)控脈沖清洗技術(shù)對(duì)加熱爐盤管進(jìn)行清洗,與之前化學(xué)清洗技術(shù)相比,該方法省時(shí)、省力,在節(jié)約成本的基礎(chǔ)上,實(shí)現(xiàn)了加熱爐現(xiàn)場清洗。作業(yè)全過程操作簡單,純物理清洗無污染,加熱爐清洗后,效果顯著,熱效率有明顯提升,進(jìn)出口壓差幾乎為零,為其它計(jì)轉(zhuǎn)站加熱爐清洗提供了寶貴經(jīng)驗(yàn),建議將此技術(shù)進(jìn)行推廣使用。