饒建鑫,徐冰,陳勇,毛司理,余濤
(中海石油建滔化工有限公司,海南 東方 572600)
中海石油建滔化工有限公司甲醇項(xiàng)目于2006 年投產(chǎn)成功,采用德國(guó)魯奇專(zhuān)業(yè)技術(shù),生產(chǎn)出合格的精甲醇。設(shè)計(jì)年產(chǎn)量為60 萬(wàn)噸,日產(chǎn)量為2000 噸,日天然氣消耗為320 萬(wàn)立方米。
甲醇精餾采用兩塔精餾工藝,其中從合成塔過(guò)來(lái)的粗甲醇在膨脹槽中閃蒸,粗甲醇?jí)毫τ珊铣蓧毫s從10MPa 降到0.43MPa,閃蒸后的粗甲醇送往精餾單元,經(jīng)兩塔利用轉(zhuǎn)化氣余熱與蒸汽加溫精餾凈化成產(chǎn)品甲醇,閃蒸氣送轉(zhuǎn)化爐做燃料。精餾系統(tǒng)第一個(gè)塔為預(yù)塔,在這里低沸點(diǎn)的醛、酮等輕組分在塔頂被除去。甲醇蒸汽被風(fēng)冷及水冷冷凝下來(lái)全回流返回預(yù)塔內(nèi)。預(yù)餾后的甲醇離開(kāi)預(yù)塔底部被甲醇泵送入主精餾塔。高沸點(diǎn)副產(chǎn)物(主要為高級(jí)醇和水)與甲醇被分離開(kāi)來(lái),甲醇蒸汽在主精餾塔頂部冷凝,一部分作為冷量回流液回流到塔頂,其余的作為產(chǎn)品送往成品區(qū)。
甲醇在精餾過(guò)程中隨著操作參數(shù)與條件控制,都會(huì)對(duì)精餾塔精餾效果產(chǎn)生影響,對(duì)精餾塔的管控不僅能提高甲醇的精度,也能控制塔底廢水的甲醇含量。
按照公司要求,利用全面質(zhì)量管理理念,將精餾廢水中甲醇含量降低到小于0.11%以下。生產(chǎn)初期我們現(xiàn)在對(duì)1 ~6 月分析記錄,把每月分析塔底廢水中甲醇平均含量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。如表1 所示。
表1 廢水中醇含量及合格線
得出精餾廢水中甲醇含量明顯高于設(shè)計(jì)值,高于標(biāo)準(zhǔn)。
原因分析:
(1)轉(zhuǎn)化氣出口溫度波動(dòng)、導(dǎo)致再沸器出口溫度波動(dòng),使塔底溫度波動(dòng)大。
轉(zhuǎn)化單元原料氣出口溫度受轉(zhuǎn)化負(fù)荷、組分、燃料氣影響,分別對(duì)轉(zhuǎn)化個(gè)指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控,如表2 示。
表2 轉(zhuǎn)化負(fù)荷與燃料氣變化下再沸器出口溫度比較
在蒸汽加熱器流量穩(wěn)定下,做出精餾塔塔底溫度對(duì)比,得出塔底溫度變化如表3。
表3 塔底溫度變化表
從表3 可以看出,轉(zhuǎn)化氣再沸器熱源溫度直接受轉(zhuǎn)化負(fù)荷及燃料氣影響,溫度處于低于108℃以下或高于109℃以上,容易造成精餾塔中甲醇含量高,轉(zhuǎn)化熱源的變化是精餾塔塔底溫度波動(dòng)大的根本原因。
(2)蒸汽加熱器疏水器堵塞、蒸汽加熱量不穩(wěn)定。對(duì)蒸汽冷凝液流量進(jìn)行監(jiān)控,基本達(dá)到設(shè)計(jì)值47t/h,不斷跟蹤數(shù)據(jù),每天不定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì),觀察實(shí)際指標(biāo)在設(shè)計(jì)范圍內(nèi)。蒸汽冷凝液流量平穩(wěn),管道疏水器運(yùn)行正常。冷凝液管道疏水器堵,不是主要原因。
(3)精餾負(fù)荷入料量變化大。在不調(diào)整轉(zhuǎn)化出口溫度及蒸汽加熱器蒸汽量的同時(shí),調(diào)整精餾負(fù)荷,增大精餾塔入料量,觀察塔底溫度變化及塔底醇含量變化,如表4 所示。
表4 入料量與塔底溫度變化及塔底醇含量對(duì)照表
從表4 可以看出,塔底溫度隨著入料量的變化逐漸降低,且塔底水甲醇含量逐漸升高,如此可得出,精餾塔入料量的大小決定塔底溫度及塔底醇含量的根本原因。
(4)增加精餾塔加熱蒸汽量,觀察塔底溫度變化及塔底甲醇含量變化,得到表5,如圖表所示。
可以觀察到隨著加熱蒸汽量的提升,使得塔底醇含量明顯下降。
通過(guò)上述問(wèn)題基本確定影響精餾塔塔底醇含量主要因素為:
表5 增加加熱蒸汽量塔底醇含量變化
①塔塔底溫度低。
②轉(zhuǎn)化負(fù)荷波動(dòng)。轉(zhuǎn)化出口溫度波動(dòng)。
③精餾負(fù)荷入料量變化。
根據(jù)要因分析,針對(duì)已確認(rèn)的可控因素,擬定相應(yīng)措施,制定出切實(shí)可行的計(jì)劃
處理過(guò)程一:控制塔底溫度
由于熱源控制較低,甲醇下移進(jìn)入塔底,使塔釜溫度低,塔釜中甲醇含量增加,容易造成廢水超標(biāo),適當(dāng)加大熱源,提高塔溫度,并增加精甲醇回流量1 噸,產(chǎn)品質(zhì)量不受影響,故將溫度由100 ~105℃提高到109 ~112℃。觀察如表6所示。
表6 調(diào)整塔底溫度醇含量的變化
通過(guò)對(duì)塔底溫度的調(diào)整,塔釜甲醇含量下降,塔底中的甲醇含量最低降低到0.07%。說(shuō)明方案實(shí)施有效。
處理二:轉(zhuǎn)化組分穩(wěn)定、出口溫度及燃料氣控制穩(wěn)定
由于轉(zhuǎn)化熱源控制受負(fù)荷、組分影響,控制轉(zhuǎn)化氣出口溫度在840 ~843℃,防止過(guò)高熱量或過(guò)低。
加上轉(zhuǎn)化負(fù)荷調(diào)整及組分波動(dòng)容易造成精餾系統(tǒng)溫度波動(dòng),溫度低使塔釜溫度低,塔釜中甲醇含量增加,容易造成廢水超標(biāo),溫度高產(chǎn)品中重組分升高,容易造成產(chǎn)品質(zhì)量事故,此時(shí),需要嚴(yán)格把控轉(zhuǎn)化出口溫度,防止波動(dòng)。
處理三:調(diào)整精餾塔入料量及蒸汽量
通過(guò)控制除甲醇進(jìn)料量,把控進(jìn)料量與蒸汽量相輔相成,同時(shí)控制,適當(dāng)加減蒸汽量,能夠及時(shí)調(diào)整,將塔底溫度波動(dòng)范圍控制在1 ~2℃,精餾塔塔底溫度平穩(wěn)后,塔底水中甲醇含量降低并穩(wěn)定,最終保證了廢水中甲醇含量可以控制在要求范圍內(nèi)。如表7 所示。
表7 入料量與蒸汽量變化下醇含量的對(duì)比
可得出轉(zhuǎn)化再沸器熱量穩(wěn)定的情況下,增加入料量,適當(dāng)增加蒸汽量,能完好地控制塔底醇含量。
通過(guò)論證,1 ~10 月實(shí)施了以上相關(guān)對(duì)策,并對(duì)廢水中甲醇含量進(jìn)行統(tǒng)計(jì),結(jié)果取得了非常理想的成果。統(tǒng)計(jì)見(jiàn)表8 所示。
表8 調(diào)整下每月的塔底水醇含量平均值
在穩(wěn)定轉(zhuǎn)化出口溫度及控制好精餾入料量后,提高了精餾塔塔底溫度,塔底廢水中甲醇含量由實(shí)施前的0.18%降到了0.08%,減少了甲醇排放,同時(shí),也增加了甲醇產(chǎn)量,提高了經(jīng)濟(jì)效益。