李宏陽
(中海石油華鶴煤化有限公司,黑龍江 鶴崗 154100)
中海石油華鶴煤化有限公司(簡稱華鶴公司)配有1 套KDON-45000/53500 型空氣分離裝置,采用分子篩系統(tǒng)吸附凈化,增壓透平膨脹機空氣進下塔,氧氮產(chǎn)品氣內(nèi)壓縮的工藝流程。膨脹機制冷系統(tǒng)配有兩臺膨脹機組,一臺為國產(chǎn)機組,一臺為進口機組,在全系統(tǒng)進行生產(chǎn)時為進口膨脹機組運行制冷,國產(chǎn)膨脹機組停機備用狀態(tài)。2017 年7 月進口膨脹機因通訊故障跳車,啟動國產(chǎn)膨脹機運行維持生產(chǎn),檢修結(jié)束后,為了進行檢修后運行試驗,需要在線切換膨脹機運行。
增壓機二段出口的工藝空氣,壓力為2.7MPa,溫度為40℃。其中有63000Nm3/h 的工藝空氣進入增壓透平膨脹機,經(jīng)膨脹機增壓端加壓至4.0MPa 后,進入冷箱的高壓板式換熱器與反流的氧氮產(chǎn)品氣和污氮氣換熱,溫度被降至-110℃,再經(jīng)膨脹機膨脹端膨脹至壓力0.485MPa,溫度-173℃后,進入到精餾塔的下部。增壓透平膨脹機通過等熵膨脹產(chǎn)生大量冷量,占空分裝置總制冷量的70%左右。
在2 臺膨脹機組進行切換的過程中,由于增壓機來的總氣量一定,切換過程會導(dǎo)致高壓板式換熱器正向流動熱氣源發(fā)生改變,導(dǎo)致板式換熱器冷熱平衡穩(wěn)定狀態(tài)被破壞,出現(xiàn)跑冷現(xiàn)象。所以我們在切換的時候重點關(guān)注高壓板式換熱器的跑冷情況,盡量縮短平衡被破壞的時間。避免出現(xiàn)以下風險:一是正流熱氣源減少,冷熱平衡破壞跑冷損失嚴重,氧氮產(chǎn)品氣體送出溫度快速下降,導(dǎo)致氧泵氮泵聯(lián)鎖停車,裝置生產(chǎn)中斷;二是在切換過程操作過快,在國產(chǎn)膨脹機組退氣的時候,導(dǎo)致增壓機組憋壓發(fā)生喘振,切換失敗。
根據(jù)我們分析的切換風險,應(yīng)對的總體思路就是控制切換過程氣量的變化,穩(wěn)定高壓板式換熱器冷熱平衡,制定預(yù)防措施主要有以下幾點:一是提前減少一部分產(chǎn)品氣體送出,減少冷量采出,縮短在切換過程中正流氣體減少,跑冷現(xiàn)象發(fā)生時間;二是在進口膨脹機組啟動時,會出現(xiàn)增壓機二段流量發(fā)生改變,注意運行機組的轉(zhuǎn)速及壓力變化,在進口機組提壓過程中,國產(chǎn)機組要先降負荷,退回部分工藝氣,避免出現(xiàn)壓縮器入口氣量不足的異常狀態(tài)發(fā)生;三是控制兩臺機組的回流閥開度,在進口機組啟動后,增壓端初期排氣壓力低于國產(chǎn)機組,氣體處于一個全回流狀態(tài),隨著切換的進行,轉(zhuǎn)速的提高,增壓端排氣壓力會逐漸高于國產(chǎn)機組,這時國產(chǎn)機組的氣量處于全回流狀態(tài),要及時開大國產(chǎn)機組回流閥,這個過程要注意氣體溫度和氣量以及機組振動的變化;四是國產(chǎn)膨脹機組停機前應(yīng)將負荷降至最低,防止停機時退回的氣量造成增壓機喘振動作,導(dǎo)致運行進口機組轉(zhuǎn)速升高。
(1)由于國產(chǎn)機組油壓是手動通過回流閥調(diào)整,需要現(xiàn)場操作人員到國產(chǎn)膨脹機油壓回流閥處,做調(diào)整油壓準備,國產(chǎn)膨脹機在調(diào)整負荷的時候,油壓會有波動,并且?guī)в杏蛪旱吐?lián)鎖0.14MPa 停機,需穩(wěn)定油壓在0.25MPa 左右。
(2)按著進口膨脹機組啟動操作規(guī)程,現(xiàn)場依次打開進口膨脹機增壓端入口閥V01451,出口閥V01454,膨脹端入口閥V01461,出口閥V01463,做啟動前準備,通知空壓機組崗位穩(wěn)定增壓機二段出口壓力在2.6MPa 以上,告知在給國產(chǎn)膨脹機降負荷的過程中,二段出口壓力會有大的漲幅。
(3)通知到調(diào)度,得到允許切換指令后,開始緩慢降低國產(chǎn)膨脹機負荷,通過開大回流閥HV01458 和關(guān)小導(dǎo)葉HC01452,降低膨脹機轉(zhuǎn)速(以每次閥位2%的速率進行調(diào)整),使運行轉(zhuǎn)速19800rpm 緩慢降到10000rpm,具備啟動進口膨脹機條件,在降的國產(chǎn)機組負荷過程中,增壓機三段出口壓力緩慢提高至6.8MPa 以上,維持高壓板式換熱器冷熱平衡,防止出現(xiàn)跑冷損失。
(4)進口膨脹機聯(lián)鎖復(fù)位后啟動,15 秒內(nèi)通過最低轉(zhuǎn)速5000rpm,在將轉(zhuǎn)速緩慢提高至13000rpm 時,運行十分鐘觀察機組運行參數(shù),準備過臨界轉(zhuǎn)速區(qū),在膨脹空氣總量不變的情況下,繼續(xù)緩慢降低國產(chǎn)膨脹機的負荷,在國產(chǎn)膨脹機降到5000rpm 后停運國產(chǎn)膨脹機。
(5)機組二段壓力保持2.6MPa 以上,告知機組崗位準備過臨界轉(zhuǎn)速區(qū),開進口膨脹機導(dǎo)葉HC01409,關(guān)回流閥FV01457,進行快速過臨界轉(zhuǎn)速13500 ~16500rpm,轉(zhuǎn)數(shù)在達到16500rpm 時,由于密封氣壓差波動到低聯(lián)鎖值50kPa,導(dǎo)致進口膨脹機聯(lián)鎖跳停。
(6)兩臺膨脹機組停車后,高壓氮氣外送溫度迅速降低,失去制冷來源,因冷量不足,精餾塔氧液位也逐漸降低,立即通知氣化爐減煤漿量退產(chǎn)品負荷進行緩解,為了防止主冷液位過低觸發(fā)氧泵聯(lián)鎖,又迅速啟動國產(chǎn)膨脹機組,維持生產(chǎn)運行。
(1)為防止再次出現(xiàn)跳停事件,安排現(xiàn)場工藝操作人員到進口膨脹機組密封氣調(diào)節(jié)手閥處,準備進行人為跟蹤密封氣壓差。
(2)按第一次切換操作步驟(1)~(5),進行第二次切換操作,重新啟動進口膨脹機組進行切換,在過臨界轉(zhuǎn)速區(qū)時,放慢沖轉(zhuǎn)速度(180 秒內(nèi)通過就不會出現(xiàn)聯(lián)鎖跳停),通過對講機溝通,人為穩(wěn)定密封氣壓力,最終進口機組成功度過臨界轉(zhuǎn)速區(qū),進入運行轉(zhuǎn)速階段。
(3)通過調(diào)整高壓板式換熱器污氮氣和氧氮氣取出量,使高壓板式換熱器達到冷熱平衡,恢復(fù)裝置生產(chǎn)運行負荷。
第一次切換失敗后,對密封氣壓差低造成的膨脹機跳車進行原因分析,膨脹機啟動后,密封氣系統(tǒng)由外供轉(zhuǎn)為機體自供,在緩慢增加到臨界轉(zhuǎn)速區(qū)前時,密封氣壓差未發(fā)生變化,隨著轉(zhuǎn)速的升高,密封需求氣量增大,而從增壓段出來的密封氣經(jīng)過自力式調(diào)節(jié)閥進行調(diào)節(jié),密封氣量沒有及時供應(yīng),懷疑閥門組件出現(xiàn)問題,聯(lián)系儀表對閥門進行檢查,發(fā)現(xiàn)自力式調(diào)節(jié)閥內(nèi)彈簧故障,失去調(diào)節(jié)能力,導(dǎo)致在快速通過臨界轉(zhuǎn)速區(qū)的時候密封氣量不足,膨脹機聯(lián)鎖跳停。由于此閥門沒有備件,不具備檢修條件,所以未對自力式調(diào)節(jié)閥進行下線檢修,經(jīng)過商議決定在第二次切換的時候,工藝人員到現(xiàn)場進行手動調(diào)節(jié),保證密封氣壓差穩(wěn)定,繼而完成切換操作。
表1 切換過程數(shù)據(jù)變化
在進口機組啟動后,膨脹空氣量瞬間增加了10000Nm3/h左右,國產(chǎn)機組膨脹端入口壓力未出現(xiàn)大浮動,兩臺機組低負荷同時運行,沒有出現(xiàn)膨脹空氣量不足的問題。由表1 在線切換數(shù)據(jù)得出,在低負荷運行的情況下,膨脹空氣管線存在一定的富余量,因此瞬間增加10000Nm3/h 膨脹空氣,對膨脹空氣壓力影響不明顯,進口膨脹機啟動后的分流效果也不明顯,判定在增壓機二段出口空氣總量一定的情況下,提前降低運行機組負荷至50%以下,分出一定膨脹氣量啟動另一臺機組,是滿足啟動條件的,在切換過程中,控制好氣量變化,可以順利完成膨脹機組的在線切換。
由于崗位工藝人員都沒有膨脹機在線切換經(jīng)驗,此次切換前,聯(lián)系后系統(tǒng)退回氧氮產(chǎn)品氣量不足,在膨脹機意外跳停后由于缺少一股熱源,導(dǎo)致高壓板式換熱器冷熱失衡,熱端溫差下降過快,產(chǎn)品氣溫度接近聯(lián)鎖值(-5℃),雖然后期又緊急退回一部分氧氮量,穩(wěn)住系統(tǒng)運行,仍對高壓板式換熱器及精餾塔指標造成了大幅度波動。
在空分裝置生產(chǎn)運行時,膨脹機組采用一開一備的狀態(tài),備用的膨脹機應(yīng)處于密封氣、油系統(tǒng)正常投用,管線設(shè)備維持正壓狀態(tài)。當運行膨脹出現(xiàn)故障需要停車檢修的時候備機能及時的在線切換;防止運行膨脹機跳車時,備機能夠正常啟動運行,避免裝置停車風險。此次兩臺膨脹機的切換過程給我們積累了切換操作經(jīng)驗,收集了切換數(shù)據(jù),為將來可能進行的切換操作建立參考點。從本次切換實踐數(shù)據(jù)來看,膨脹機的在線切換只要準備充分、組織有序,可以實現(xiàn)不減氧或少減氧的方式完成切換,減少經(jīng)濟損失。