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        非均相Fenton催化氧化工藝深度處理聚甲醛廢水

        2021-04-25 13:43:16田小軍
        化工環(huán)保 2021年2期
        關鍵詞:聚甲醛鐵碳沉池

        范 飛,田小軍,梁 琪,王 偉,趙 磊

        (北京萬邦達環(huán)保技術股份有限公司,北京 100024)

        寧夏銀川某煤化工園區(qū)聚甲醛廢水來自生產廢水(甲醛、三聚甲醛、二氧五環(huán)和聚甲醛等生產裝置)、生活污水和地溝污水。聚甲醛廢水具有甲醛含量高、水量變化大、難降解有機物含量高、堿度大等特征,屬于典型的難降解有機工業(yè)廢水[1-2]。

        目前,該園區(qū)聚甲醛廢水的處理工藝為多級生化工藝,在運行中存在如下問題:1)來水水質波動較大,生化系統(tǒng)超負荷運行,導致二沉池出水水質無法穩(wěn)定滿足出水要求;2)來水水質中甲醛含量高且波動較大,最高達到1 200 mg/L,嚴重影響生化系統(tǒng)穩(wěn)定運行;3)生化系統(tǒng)反復出現(xiàn)漂泥等現(xiàn)象,導致生化系統(tǒng)活性污泥流失嚴重,使生化出水COD無法長期穩(wěn)定滿足出水標準。

        目前,非均相Fenton催化氧化工藝在難降解有機工業(yè)廢水處理中取得了顯著的研究和應用成果[3-5]?;谠搱@區(qū)聚甲醛廢水處理的上述問題,本工作采用非均相Fenton催化氧化工藝對聚甲醛廢水生化出水進行深度處理,并與鐵碳微電解—均相Fenton氧化組合工藝[6]和傳統(tǒng)Fenton氧化工藝[7-8]進行對比。

        1 實驗部分

        1.1 材料、藥劑和設備

        實驗用水取自寧夏銀川某煤化工園區(qū)聚甲醛廢水經多級生化工藝處理后的生化池,包括一級好氧出水、二級好氧出水和二沉池出水。廢水水質見表1。

        催化劑:企業(yè)自制。分別利用活性炭(AC)和活性Al2O3作為載體,將Fe,Cu,Mn及其他活性元素摻雜至載體表面和內部,經高溫焙燒后分別制得AC載體型催化劑和活性Al2O3載體型催化劑,活性組分與載體的質量比為6.015%~10.060%。

        鐵碳填料:鐵碳填料購自山東龍安泰環(huán)??萍加邢薰?,為粒徑3~10 cm的不規(guī)則球形填料,型號為LEMBR-03,鐵碳質量比為(70~80):(10~15),其他催化成分質量占比為5%,密度為1.4 t/m3,比表面積為1.2 m2/g,孔隙率≥65%。

        雙氧水(w=30%),七水合硫酸亞鐵,氫氧化鈉,濃硫酸:均為分析純。聚合氯化鋁(PAC,鋁質量分數(shù)≥28%),聚丙烯酰胺(PAM,純度90%):購自江蘇科威環(huán)保技術有限公司,均為工業(yè)級。

        非均相Fenton反應器:柱狀塔體形式,規(guī)格為為φ160 mm×400 mm,容積為8 L,有效水容積為2 L;內部設置雙層填料區(qū),下層為鵝卵石,上層為Fenton催化劑;塔內設置布水裝置,底部設置曝氣裝置,采用上進水下進氣對流設計。

        表1 聚甲醛廢水的水質

        鐵碳微電解反應器:柱狀塔體形式,內部設置鐵碳填料層,其他結構與非均相Fenton反應器相同。

        1.2 實驗方法

        1.2.1 混凝處理

        準確量取廢水2 500 mL置于燒杯中,依次添加PAC(加入量100 mg/L)和PAM(加入量2.5 mg/L),轉速60~90 r/min條件下機械攪拌10 min,攪拌后靜止沉降30 min,取上清液備用。

        1.2.2 非均相Fenton催化氧化工藝處理

        1)將Fenton催化劑用自來水清洗數(shù)次,洗去殘渣后填充至非均相Fenton反應器內,填充高度為反應器高度的70%,加入廢水至催化劑完全被掩沒,催化劑與廢水的體積比為2.47,曝氣條件下吸附至飽和;

        2)將2 L混凝上清液調節(jié)pH至4.0~5.0,轉移至非均相Fenton反應器中;

        3)在非均相Fenton反應器中以體積比為1/1 000的投加量加入2 mL雙氧水,曝氣(空氣流量750 mL/min)條件下反應120 min,取樣測定COD,并考察脫色效果、鐵泥產量和運行成本等。

        1.2.3 鐵碳微電解—均相Fenton氧化組合工藝處理

        1)將鐵碳填料用自來水清洗數(shù)次,洗去殘渣后填充至鐵碳微電解反應器內,填充高度為反應器高度的40%,加入廢水至催化劑完全被掩沒,鐵碳填料與廢水體積比為2.47,曝氣條件下吸附至飽和;

        2)將2 L混凝上清液調節(jié)pH至3.0左右,轉移至鐵碳微電解反應器中,曝氣(空氣流量750 mL/min)條件下反應120 min,當反應過程中pH升高至6.0左右時,用10%(φ)硫酸溶液下調pH至3.0左右;

        3)將上述鐵碳微電解處理后的廢水轉移至燒杯中,用10%(φ)硫酸溶液微調pH至3.0左右,以體積比為1/1 000的投加量加入2 mL雙氧水,轉速180~200 r/min條件下機械攪拌反應120 min;

        4)待反應完畢后,調節(jié)pH至8.5~9.5,混勻后靜止沉降30 min,取上清測定COD,并考察鐵泥產量和運行成本等。

        1.2.4 傳統(tǒng)Fenton氧化工藝處理

        1)將混凝上清液調節(jié)pH至3.0左右,準確量取400 mL加到燒杯中,加入0.4 mL雙氧水,以n(H2O2)∶n(Fe2+)=1,2,4,6,8的比例分別準確稱取不同質量的七水合硫酸亞鐵,攪拌下加入燒杯中,轉速180~200 r/min條件下機械攪拌反應120 min;

        2)待反應完畢后,調節(jié)pH至8.5~9.5,混勻后靜止沉降30 min,取上清測定COD,并考察鐵泥產量和運行成本等。

        1.3 分析方法

        按照HJ/T 399—2007《水質 化學需氧量的測定快速消解分光光度法》[9]測定水樣COD,以混凝出水COD為初始COD,計算各工藝的COD去除率;按照GB 11903—1989《水質 色度的測定》[10]中的稀釋倍數(shù)法測定水樣色度;取100 mL處理后水樣調節(jié)pH至9.5以上,過濾后的鐵泥放置于烘箱中105 ℃烘干至恒重,稱重并計算污泥干重(kg/m3)。

        2 結果與討論

        2.1 非均相Fenton催化氧化處理效果

        非均相Fenton催化氧化工藝處理聚甲醛廢水生化出水混凝出水的COD去除效果見圖1。由圖1可知:聚甲醛廢水一級好氧出水和二級好氧出水的混凝出水在分別利用AC載體型催化劑和活性Al2O3載體型催化劑處理后,COD均大幅降低;AC載體型催化劑對一級好氧出水和二級好氧出水混凝出水的COD去除效果(COD去除率分別為92.34%和78.84%)好于活性Al2O3載體型催化劑(COD去除率分別為55.54%和38.89%);此外,利用AC載體型催化劑對聚甲醛廢水二沉池出水混凝出水進行處理后COD去除率為55.04%,但利用活性Al2O3載體型催化劑處理后COD幾乎沒有變化。

        圖1 非均相Fenton催化氧化工藝處理聚甲醛廢水生化出水混凝出水的COD去除效果

        非均相Fenton催化氧化工藝處理聚甲醛廢水二沉池出水的脫色效果見圖2。由圖2可見,AC載體型催化劑對聚甲醛廢水的色度去除效果比活性Al2O3載體型催化劑更好,前者處理后色度接近無色(色度為8倍),而后者處理后色度反增加(色度為138倍),呈現(xiàn)出深黃色。

        圖2 非均相Fenton催化氧化工藝處理聚甲醛廢水二沉池出水的脫色效果

        綜上所述,AC載體型催化劑作為非均相Fenton催化氧化催化劑對聚甲醛廢水生化出水混凝出水的COD去除效果和脫色效果均明顯優(yōu)于活性Al2O3載體型催化劑。

        2.2 鐵碳微電解—均相Fenton氧化組合工藝處理效果

        鐵碳微電解—均相Fenton氧化組合工藝對聚甲醛廢水生化出水混凝出水的COD去除率見圖3。由圖3可知,鐵碳微電解—均相Fenton氧化組合工藝表現(xiàn)出了良好的COD去除效果,在鐵碳微電解反應段實現(xiàn)COD去除率分別為58.62%(一級好氧出水混凝出水)、59.26%(二級好氧出水混凝出水)和49.79%(二沉池出水混凝出水)的基礎上,均相Fenton氧化反應段COD去除率繼續(xù)增加,最終實現(xiàn)COD去除率分別為86.59%(一級好氧出水混凝出水)、83.22%(二級好氧出水混凝出水)和72.26%(二沉池出水混凝出水)。

        圖3 鐵碳微電解—均相Fenton氧化組合工藝對聚甲醛廢水生化出水混凝出水的COD去除率

        2.3 傳統(tǒng)Fenton氧化處理效果

        不同n(H2O2)∶n(Fe2+)對傳統(tǒng)Fenton氧化工藝處理聚甲醛廢水生化出水混凝出水COD去除率的影響見圖4。由圖4可知:n(H2O2)∶n(Fe2+)從1逐漸增加至8時,傳統(tǒng)Fenton氧化工藝處理聚甲醛廢水一級好氧出水、二級好氧出水、二沉池出水混凝出水的COD去除率總體呈下降趨勢;當n(H2O2)∶n(Fe2+)為1時COD去除率最高;總體來講,COD去除率大小順序為一級好氧出水混凝出水>二級好氧出水混凝出水>二沉池出水混凝出水(COD去除率分別為85.38%、82.03%和66.67%)。

        圖4 不同n(H2O2)∶n(Fe2+)對傳統(tǒng)Fenton氧化工藝處理聚甲醛廢水生化出水混凝出水COD去除率的影響

        2.4 3種深度處理技術對比

        2.4.1 COD去除能力

        綜上,3種工藝處理不同生化段聚甲醛廢水生化出水混凝出水的COD去除效果對比見圖5。由圖5可知,非均相Fenton催化氧化工藝具有更優(yōu)的COD降解能力,其處理一級好氧出水混凝出水時的COD去除率最高(92.34%),其處理二級好氧出水混凝出水時的COD去除率與其他兩種技術相當,這說明非均相Fenton催化氧化技術具有更強的抗負荷能力和抗沖擊能力。另外,混凝—非均相Fenton催化氧化工藝處理一級好氧出水(COD為392.7 mg/L)和二級好氧出水(COD為125.6 mg/L)后COD分別為31.6 mg/L和30.1 mg/L,均能滿足綜合回用處理要求(COD<120 mg/L)。

        圖5 3種技術處理不同生化段聚甲醛廢水生化出水混凝出水的COD去除效果對比

        2.4.2 鐵泥產量

        反應過程中產生大量的鐵泥是傳統(tǒng)Fenton氧化和鐵碳微電解—均相Fenton氧化組合工藝的技術缺陷之一,鐵泥處置成本可大幅度增加該技術的運行成本。上述3種工藝處理聚甲醛廢水二沉池出水混凝出水的鐵泥產量對比見表2。由表2可見:在廢水處理過程中,非均相Fenton催化氧化工藝具有幾乎不產鐵泥的優(yōu)點,污泥干重僅為0~0.04 kg/m3;與傳統(tǒng)Fenton氧化工藝相比,鐵碳微電解—均相Fenton氧化組合工藝的鐵泥產量僅減少約20.83%~58.33%,而非均相Fenton催化氧化工藝的鐵泥產量則大幅度減少91.67%~100%。這是因為非均相Fenton催化氧化工藝將活性催化物質均勻摻雜在載體材料表面和內部,減緩了鐵離子的釋放,并且由于催化劑產生的界面效應及其他鐵絮凝體的形成改變了傳統(tǒng)Fenton氧化工藝的單一反應原理,從而使鐵泥產量大幅度減小。

        2.4.3 運行成本

        3種工藝處理聚甲醛廢水二沉池出水的藥劑成本對比見表3。

        表2 3種工藝處理聚甲醛廢水二沉池出水混凝出水的鐵泥產量對比

        由表3可見:混凝—非均相Fenton催化氧化工藝的運行成本主要包含濃硫酸、雙氧水、PAC、PAM的藥耗和電耗,而混凝—鐵碳微電解—均相Fenton氧化組合工藝在以上運行成本組成外增加NaOH藥耗,傳統(tǒng)Fenton氧化工藝增加NaOH藥耗和Fe2+藥耗,因此,混凝—非均相Fenton催化氧化工藝的運行成本更低;另外,該聚甲醛廢水堿度非常大,因此酸耗占比非常高,而針對堿度較小的一般難降解工業(yè)廢水,非均相Fenton催化氧化工藝可大幅度提高運行成本優(yōu)勢。

        表3 3種深度處理工藝處理聚甲醛廢水二沉池出水的藥劑成本對比

        3 結論

        a)在非均相Fenton氧化工藝中,AC載體型催化劑對聚甲醛廢水生化出水混凝出水的COD去除效果和脫色效果更好,一級好氧出水、二級好氧出水和二沉池出水混凝出水的 COD去除率可分別達到92.34%,78.84%,55.04%。鐵碳微電解—均相Fenton氧化組合工藝的COD去除率分別為86.59%,83.22%,72.26%。傳統(tǒng)Fenton氧化的COD去除率分別為85.38%,82.03%,66.67%。

        b)非均相Fenton催化氧化工藝針對中低濃度COD難降解有機廢水較鐵碳微電解—均相Fenton氧化組合工藝和傳統(tǒng)Fenton氧化工藝具有更優(yōu)的COD去除能力,該技術深度處理COD的適用范圍較廣。

        c)非均相Fenton催化氧化工藝幾乎不產鐵泥,較傳統(tǒng)Fenton氧化工藝的鐵泥產量大幅度減少91.67%~100%。

        d)非均相Fenton催化氧化工藝較鐵碳微電解—均相Fenton氧化組合工藝和傳統(tǒng)Fenton氧化工藝具有更低的運行成本,混凝—非均相Fenton催化氧化工藝深度處理二沉池出水的藥劑成本為4.56元/t。該技術具備明顯的工程應用優(yōu)勢。

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