張祥 周江亮
海南核電有限公司 海南昌江 572733
在天然水中,硅酸化合物是常見的雜質(zhì)。它來自水流經(jīng)地層時(shí)與含有硅酸鹽和鋁硅酸鹽巖石的反應(yīng)。地下水的硅酸化合物含量通常比地面水多,天然水中硅酸化合物(以二氧化硅表示)含量一般在1-20mg/L范圍內(nèi),地下水有高達(dá)60mg/L的。硅酸是一種比較復(fù)雜的化合物,它在水中的形態(tài)較多,有離子態(tài)、分子態(tài)以至膠態(tài)。硅酸的通式為xSiO2·yH2O。當(dāng)x和y等于1時(shí),分子式可寫成H2SiO3,稱為偏硅酸;當(dāng)x=1,y=2時(shí),分子式為H4SiO4,稱為正硅酸;當(dāng)x>1時(shí),硅酸呈聚合態(tài),稱多硅酸。
當(dāng)水的pH值不很高時(shí),溶于水的二氧化硅主要是分子態(tài)的簡(jiǎn)單硅酸,硅酸的酸性很弱,電離度不大,所以當(dāng)純水中含有硅酸時(shí)不易用pH或電導(dǎo)率檢測(cè)出來。當(dāng)pH值增大到9時(shí),二氧化硅的溶解度就明顯增大,此時(shí)硅酸電離成H2SiO3的量增多,所以溶解的二氧化硅除了生成硅酸外,還會(huì)生成大量的H2SiO3,其反應(yīng)方程式為:
這說明,在酸性和弱酸性溶液中,離子態(tài)的硅含量很少。pH值越小,離子態(tài)的硅化合物越少,膠體態(tài)的硅酸越多。PH<9時(shí),如果有過量的硅酸鹽溶于水中,最后都將二氧化硅膠體粒子懸浮于水中,稱為膠體硅。當(dāng)pH>9時(shí),隨著pH值的升高,溶解度增大,這時(shí)以硅酸或聚硅酸的形式存在。
此制水系統(tǒng)除鹽水生產(chǎn)系統(tǒng)的離子交換系統(tǒng)包括一級(jí)除鹽水系統(tǒng)和混床系統(tǒng)。一級(jí)除鹽水系統(tǒng)包括兩個(gè)單元列,主要設(shè)備由兩臺(tái)無頂壓逆流陽離子交換器和兩臺(tái)無頂壓逆流陰離子交換器組成;混床系統(tǒng)包括兩個(gè)單元列,由兩臺(tái)混合離子交換器組成。一臺(tái)陽床和一臺(tái)陰床串聯(lián)形成一套復(fù)床系統(tǒng),兩套復(fù)床系統(tǒng)并聯(lián);兩臺(tái)混床并聯(lián)后與前置復(fù)床串聯(lián)。陰離子交換樹脂硅污染事件發(fā)生時(shí),正值沖洗試驗(yàn)期間,用水量較大,致使除鹽制水系統(tǒng)連續(xù)大量制水。且除鹽制水系統(tǒng)陰床出口、混床出口及總管上的在線硅表都沒有投用,僅能監(jiān)測(cè)電導(dǎo)率,而電導(dǎo)率的趨勢(shì)變化微乎其微。人工取樣分析后才發(fā)現(xiàn)出水硅超標(biāo)嚴(yán)重,此時(shí)出口硅含量已超出儀器監(jiān)測(cè)上限,導(dǎo)致陰床和混床中的陰樹脂被嚴(yán)重硅污染。
強(qiáng)堿型陰樹脂被硅化合物污染后,嚴(yán)重時(shí)會(huì)在陰床或混床中形成膠體硅,包裹在樹脂顆粒周圍甚至滲入樹脂顆粒內(nèi),影響陰床和混床的正常運(yùn)行。膠體硅還會(huì)覆蓋在離子交換器出水的水帽上,在運(yùn)行時(shí)再釋放到除鹽水中,嚴(yán)重時(shí)會(huì)引起水帽堵塞,影響水處理設(shè)備運(yùn)行[2]。
3月4日,按正常再生方法進(jìn)行多次再生,無法得到合格除鹽水。(注:水質(zhì)規(guī)范規(guī)定,陰床出水含硅量<100μg/L;混床出水含硅量<20μg/L。)
3月5日,繼續(xù)進(jìn)行再生處理,2號(hào)陰床出水含硅量降至86.62μg/L,符合規(guī)范要求但偏高;1號(hào)混床出水含硅量為133.20μg/L,不合格,需要繼續(xù)再生。
3月6日,繼續(xù)對(duì)2號(hào)陰床和1號(hào)混床進(jìn)行再生,兩次再生后正洗至穩(wěn)定,2號(hào)陰床出水含硅量為6.14μg/L,1號(hào)混床出水含硅量為14.99μg/L。都已符合除鹽水質(zhì)要求。
3月9日,對(duì)2號(hào)混床進(jìn)行再生。再生后,2號(hào)混床出水降至22.39μg/L,水質(zhì)仍不能滿足要求。3月10日繼續(xù)再生2號(hào)混床,再生后2號(hào)混床出水水質(zhì)滿足要求。
3月20日,發(fā)現(xiàn)1號(hào)混床出口水質(zhì)硅含量上漲至22.05,超過含硅量標(biāo)準(zhǔn)。次日停運(yùn)1號(hào)混床并進(jìn)行再生。
至此,針對(duì)除鹽床被污染的情況,采取了重復(fù)再生的方式,但經(jīng)過多次再生后取樣后發(fā)現(xiàn),2號(hào)混床樹脂的性能仍然較差,除鹽床出口硅含量處于較高水平,且周期制水量遠(yuǎn)達(dá)不到要求。3月24日后,根據(jù)化學(xué)專業(yè)人員提出的處理方案,通過加熱堿液、提高再生劑濃度和堿液浸泡,對(duì)陰床及混床進(jìn)行復(fù)蘇處理。
3月25日,2號(hào)混床進(jìn)熱堿液浸泡,浸泡36小時(shí)后,用濃度為3.3%的酸堿再生劑進(jìn)行再生。再生完畢后取樣分析2號(hào)混床出水含硅量<5μg/L,完全滿足除鹽水含硅量標(biāo)準(zhǔn)。
4月14日,對(duì)2號(hào)陰床及1號(hào)混床也采用提高再生溫度,提高再生劑濃度的方法進(jìn)行處理。再生完畢,正洗至穩(wěn)定后取樣,2號(hào)陰床及1號(hào)混床出口硅含量均<5μg/L,完全滿足除鹽水含硅量標(biāo)準(zhǔn)。
被硅污染的陰樹脂,通常采用的再生手段是加熱堿液,并提高再生劑的濃度和用量。我廠除鹽床硅污染后,立即停運(yùn)除鹽床并用常規(guī)方法再生,經(jīng)過幾次再生后效果不理想。綜合比較以上辦法,并結(jié)合實(shí)際情況,確定了以下對(duì)陰樹脂處理的方法:
(1)提高再生堿液的溫度,由常溫加熱至35℃-45℃左右;
(2)將1、2號(hào)混床樹脂用加熱后的堿液浸泡24h以上;
(3)將再生劑的濃度由2.5-3.0%提高至3.0-3.5%。
(1)強(qiáng)堿型陰樹脂被硅化合物污染后,會(huì)導(dǎo)致樹脂交換容量及周期制水量急劇下降。
(2)硅污染后的處理方法,可采用熱堿液浸泡、提高再生液溫度、提高再生液濃度等幾種方式結(jié)合處理、反復(fù)處理。
(3)盡快投用在線硅表、減少失效陰床、混床停運(yùn)時(shí)間、再生時(shí)加熱堿液等措施,可有效降低樹脂硅污染的風(fēng)險(xiǎn)。