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        壓水堆核電廠除硼系統(tǒng)除氣器運行經(jīng)驗淺析

        2021-04-24 06:58:42王國鋒
        城市建設理論研究(電子版) 2021年34期
        關鍵詞:塔內(nèi)手動開度

        王國鋒

        中核核電運行管理有限公司 運行二處 浙江 嘉興 314000

        1 前言

        硼回收系統(tǒng)是核電廠處理和回收核島可復用廢水的重要系統(tǒng)。TEP除氣裝置作為可復用廢水凈化和處理的主要設備,利用熱力除氣法,去除溶解在一回路排出液中的氫、裂變氣體及其它氣體,能使除氣器入口放射性為1×1013Bq/m3(約250 ci/m3)的氣體的除氣因子達到106。在反應堆換料停堆前,TEP除氣裝置還承擔對一回路冷卻劑除氣,使一回路冷卻劑的氫含量低于2cc/kg的作用。

        1.1 TEP除氣器置簡介

        M310二代加核電廠,兩個機組各有一套TEP除氣器裝置,每套主要設備包括:1個前置貯存罐,2臺廢液輸送泵,2個除鹽器,2個過濾器,1個除氣器。

        除氣器具有下列設計特性:

        1) 浸沒管束以防止已除氣液體和SVA加熱蒸汽混合;

        2) 填料保證除氣中生成的蒸汽和已處理的廢液充分的接觸;

        3) 三塊塔板依次安裝,氣流向上,液流向下。

        1.2 除氣裝置的工作流程

        需除氣的料液初始溫度在7-50℃之間,經(jīng)再生熱交換器(TEP001EX)加熱到70-95℃后進入除氣器(TEP001DZ),以增加氣體的擴散面積。除氣器下部的料液由輔助蒸汽系統(tǒng)加熱,使其處于飽和狀態(tài)。蒸汽流量受塔頂?shù)膲毫刂啤U_\行時,控制這個(絕對)壓力為0.15MPa,此時蒸汽流量<2.5t/h,除氣器內(nèi)料液溫度為113℃。水蒸氣和不凝結(jié)氣體一起從塔頂進入排氣冷凝器TEP001CS(002CS),冷凝器由冷卻水系統(tǒng)冷卻。凝結(jié)水靠重力流回除氣塔,而不凝結(jié)氣體則斷續(xù)的排往含氫廢氣分系統(tǒng)。經(jīng)除氣后的料液由輸液泵TEP003PO(004PO)經(jīng)TEP001EX(002EX)和TEP001RF(002RF)冷卻到50℃以下,通過三通閥TEP033VP(034VP)送往中間貯存箱。在啟動加熱階段或料液除氣因子不符合要求時,料液可通過TEP033VP(034VP)進行再循環(huán)[1]。

        圖1 除氣單元簡圖

        2 除氣器運行

        2.1 除氣器啟動

        2.1.1 啟動前準備及檢查

        1) 確認SVA供汽壓力正常,即TEP333KS報警燈不亮;確認SAR供氣壓力正常,即TEP071KS報警燈不亮。

        2) 確認除氣器液位正常。若除氣器液位偏低,則開啟1TEP025VP/1TEP027VP,啟動1TEP001PO給除氣塔補水,使1TEP101MN/2TEP105MN液位在150mm左右。

        3) 確認前貯槽001BA液位大于2.888m(如果液位低于2.888m但大于1.621m時,主控按下TEP009KG,也可以啟動除氣器),同時001BA頂部壓力表001MP指示與液位大致對應,且不低于0.13MPa,若不滿足則開啟充氮閥補充氮氣,直至001BA氮氣壓力與液位對應。

        4) 最后確認1TEP365VV在“手動”位置,且開度為0%,其余氣動調(diào)節(jié)閥均處于“自動”位置。

        2.1.2 除鹽床再吸附

        1) 將025VP置于“手動”位置,且處于“關閉”狀態(tài)。

        2) 手動啟動001PO,然后再手動開啟131VP,強制循環(huán)10分鐘,使除鹽床再吸附。

        3) 001PO啟動后10分鐘,手動停運001PO,025VP置于“自動”位置。確認131VP關閉。

        2.1.3 確認前置暫存箱報警,確認返回狀態(tài)6

        按下015KG進行報警確認后,按下005KG,5分鐘后,“狀態(tài)6到狀態(tài)5置位”燈亮,003PO啟動,同時211VN/363VV/029VP/217VN開啟,三通閥033VP從“生產(chǎn)”位置向“循環(huán)”位置切換。約15分鐘后,033VP切換至“循環(huán)”位置。

        由于冷卻器001RF的冷卻作用,除氣器內(nèi)部的冷卻劑溫度會迅速降低,此時開始手動調(diào)節(jié)進汽閥365VV的開度,給除氣器加熱,首次輸入20%開度,當蒸汽流量穩(wěn)定后繼續(xù)以5%開度/次的速率開啟,為保護除氣器免受熱沖擊,控制開啟速度不宜過快,建議3到5分鐘調(diào)整一次,待開度達到65%以后,每次調(diào)節(jié)1%,待115MT顯示溫度停止下降并緩慢上漲時,就可以調(diào)節(jié)365VV閥門開度,一般在68%~70%左右,不要為了增加溫度上漲速度,而過分開大365VV閥門開度 ,這樣會增加后期控制難度。直至115MT溫度穩(wěn)定在105℃以上,105MP壓力在0.135MPa.a左右。

        2.1.4 臟污確認,進入“生產(chǎn)”

        當三通閥033VP已經(jīng)切換到“循環(huán)”位置,且115MT溫度穩(wěn)定在105℃以上,105MP壓力穩(wěn)定在0.135MPa.a左右時,說明除氣器內(nèi)的初始廢液除氣完成,此時按下臟污確認007KG, 033VP從“循環(huán)”位置向“生產(chǎn)”位置切換,同時001PO啟動,025VP開啟,027VP處于自動調(diào)節(jié)狀態(tài)。大約需要15分鐘,033VP才能切換完畢。

        前貯槽的反應堆冷卻劑經(jīng)001EX加熱后進入除氣器,由于冷卻劑溫度較低,所以除氣器內(nèi)溫度和壓力都會有變化,此時需要根據(jù)115MT顯示的溫度數(shù)值以及105MP顯示的壓力,必要情況下對365VV進行微調(diào),當溫度和壓力升高過快,則適當關小,反之,則開大。此時切忌閥門開度調(diào)節(jié)過快,一般情況下控制區(qū)間在68%~72%左右即可。當033VP切換完畢,且115MT再次穩(wěn)定在105℃以上,105MP壓力穩(wěn)定在0.135MPa.a左右,同時除氣器平衡管液位也穩(wěn)定在0附近時,說明除氣器已經(jīng)成功啟動。

        2.2 除氣器停運

        隨著除氣的進行,當前置暫存箱液位降至低液位1.621m時,除氣器自動停止運行;在中途也可以通過按下003KG手動停運,返回熱備用狀態(tài)。

        除了正常停運意外,在除氣器啟動過程中也會因為各種報警信號而自動停運:

        1) 前貯存箱壓力低至0.11MPa.a,立刻停運;

        2) TEG含氫廢氣子系統(tǒng)壓力高至0.135MPa.a,立刻停運;

        3) 冷凝器出口溫度高到50℃,立刻停運;

        4) 除氣器平衡管液位低至-130mm或高至238mm,延時5秒停運;

        5) 除氣器與冷凝器壓差在低至5kPa或高至25kPa,延時60秒停運;

        6) 冷凝器出口壓力高到0.145MPa.a,延時60秒停運。

        3 經(jīng)驗分析總結(jié)與風險

        3.1 TEP101MN液位波動跳機

        以國內(nèi)某百萬千萬核電廠為例,1/2#機組調(diào)試啟動以來,多次出現(xiàn)因除氣裝置啟動受阻或除氣效率不穩(wěn)定等問題而產(chǎn)生不可用事件。其中,TEP101MN液位波動在除氣塔的故障分析和處理中具有典型性和代表性,尤其是取消了閉鎖101MN液位波動跳機信號的權限后,絕大多數(shù)的除氣器跳機均是由其所引起。

        TEP101MN用于測量除氣塔及平衡槽的液位,設置高液位和低液位報警定值,分別為+238mm和-130mm,均會觸發(fā)除氣塔跳機保護。同時,TEP101MN參與控制除氣塔進料閥TEP027VP的開度,調(diào)節(jié)和控制除氣塔的液位。

        TEP 101MN液位過高時,除氣塔內(nèi)料液容積過大,超過了除氣塔設計加熱能力,無法使除氣塔內(nèi)的液體處于飽和狀態(tài),大大影響除氣塔的除氣效果。當除氣塔液位超過高液位保護定值時,存在料液浸沒除氣塔上部塔板的風險。當料液浸沒上部塔板,那么進料液與上升的二次蒸汽無法充分混合和反洗,大量蒸汽進入到冷凝器,超過TEP 001CS的冷卻和疏排能力,導致除氣塔運行異常[2]。

        TEP 101MN液位過低時,部分或全部傳熱管束可能會裸露到液面以外,傳熱面積減小,不利于SVA對料液的加熱,從而達不到充分除氣的效果。

        TEP101MN作為控制除氣器液位的主要儀表,操作人員通過監(jiān)測和控制101MN,可以有效控制除氣塔運行的穩(wěn)定性并提高其運行指標。TEP101MN異常從起因來分,包括因除氣塔內(nèi)氣泡率變化導致的液位變化、033VP切換時,因027VP控制而導致的液位變化。

        1) 氣泡率變化導致的液位變化

        當除氣塔到達和處于狀態(tài)5“生產(chǎn)”狀態(tài)時,其內(nèi)部溫度處于對應壓力下的飽和溫度。除氣塔底部的液體是處于沸騰狀態(tài)的,料液中含有大量的氣泡,那么氣泡率的大小將直接影響除氣塔的液位。根據(jù)水的三相平衡圖,我們可以得出結(jié)論:假設除氣塔頂部壓力突然升高,對應的水的飽和溫度也隨之升高,那么底部料液的溫度將會低于當前壓力下的飽和溫度,液體成為非飽和態(tài),其沸騰程度減緩,從而導致料液中的氣泡率減小,液位下降。反之,除氣塔頂部壓力降低,則料液“暴沸”,氣泡率增大,液位升高。

        在實際運行過程中,上述的兩個狀態(tài)往往是交替出現(xiàn)的,遵循“壓力降低——暴沸——大量蒸發(fā)——壓力升高——沸騰減緩——蒸發(fā)量減小——壓力降低”的過程,從而導致除氣塔內(nèi)液位發(fā)生高低振蕩的現(xiàn)象。

        因氣泡率的變化所導致的液位變化是較為劇烈的,往往會引起除氣塔高低液位保護。同時,TEP101MN測量值的變化將控制TEP 027VP開度相應變化,造成除氣塔內(nèi)穩(wěn)定的熱力平衡被打破,影響除氣塔的運行。同理,壓力和液位交替振蕩的過程,還會引起進入到TEP001CS內(nèi)的蒸汽流量發(fā)生振蕩,從而影響到TEP101MP的讀數(shù)和TEP365VV的開度變化。

        引起除氣塔內(nèi)壓力變化的原因主要有:9TEG001BA壓力變化而導致的TEP001CS排氣速率變化;排氣閥TEP 427VY開度的大幅度變化;SVA蒸汽流量變化導致的加熱量增加或減少以及前文所提及料液“暴沸”現(xiàn)象本身所引起的壓力變化等。

        2) 027VP的調(diào)節(jié)而導致的液位變化

        除氣塔向“生產(chǎn)”切換時,由于三通閥TEP033VP開始向“生產(chǎn)”位置切換,除氣塔內(nèi)的料液開始向中間貯槽排放且排放流量在10分鐘內(nèi)從0逐漸增大到27.2m/h。此時,除氣塔進料閥TEP027VP因初始狀態(tài)為0%開度,未能及時開大到足夠開度以補償向中間貯槽排放的料液體積,除氣塔液位會出現(xiàn)暫時性下降的階段。一段時間后除氣塔液位也會因TEP027VP逐漸開大而逐漸恢復到設定液位,但是這個過程時間較長同時除氣塔液位會出現(xiàn)較大的波動,甚至直接超調(diào)導致除氣塔液位偏高。液位變化幅度過大不但容易引起除氣塔高低液位保護跳閘,也不利于除氣塔內(nèi)熱力平衡的建立,除氣塔氣態(tài)和液態(tài)溫度也會隨之變化,影響除氣效率[3]。

        綜上所述,在控制除氣器運行時,通過盡量穩(wěn)定含氫廢氣排氣調(diào)節(jié)閥427VY和SVA蒸汽調(diào)節(jié)閥365VV的開度來控制除氣塔內(nèi)壓力的穩(wěn)定。確需改變對應閥門開度時,應采取逐步調(diào)節(jié),特別是365VV,每步不超過1%的原則進行控制。

        3.2 365VV的調(diào)節(jié)

        在加熱階段,過快的開大365VV閥門開度,來追求加熱速率的提升,縮短預熱時間,會導致除氣塔與排氣冷凝器間壓差101MP迅速上升,在進入生產(chǎn)狀態(tài)后,若101MP大于25kPa,延時60秒觸發(fā)除氣器跳機,因此除氣塔的預熱應緩慢均勻,不宜過快開大365VV 。

        臟污確認之后,對除氣器的控制主要依靠SVA輔助蒸汽供應調(diào)節(jié)閥365VV的調(diào)節(jié),由于除氣器溫度和壓力相對于調(diào)節(jié)閥開度有一個響應上的滯后性,因此閥門不能置于自動狀態(tài),只能依靠手動控制。剛剛按下007KG時,除氣器由于開始進冷料,溫度會有一個迅速下降的過程,此時應微調(diào)增大365VV閥門開度,但不應開得過大(75%以上),因為溫度相應的滯后性,會增加控制難度,不利于系統(tǒng)迅速趨于穩(wěn)定[4]。

        3.3 其他經(jīng)驗總結(jié)

        1) 啟動前檢查輔助蒸汽壓力,一般在0.35MPa以上,同時詢問主控室操縱員是否還有其他設備會大規(guī)模使用輔助蒸汽,因為如果加熱過程中,蒸汽壓力不穩(wěn)定會增加控制難度,而除氣器穩(wěn)定運行以后,如果輔助蒸汽壓力不穩(wěn)定,有可能會對除氣器的狀態(tài)穩(wěn)定有影響,引起除氣器停運。

        2) 檢查對應的中間貯槽液位,如果剩余容積不足以接收除氣后的冷卻劑,應手動切換接收貯存箱,避免出現(xiàn)除氣器運行到中途,中間貯存箱無法接受多余的冷卻劑,而被迫停運除氣器。

        3) 當前置貯存箱液位很高時啟動除氣器,提前檢查貯存箱的氮氣減壓閥(設置在0.12MPa.a)應處于自動可用狀態(tài),因為隨著除氣的進行,貯存箱液位壓力會隨之降低,一般情況下前貯槽的液位與壓力匹配,但是當壓力降至0.11MPa.a(氮氣減壓閥此時不可用沒有自動補充壓力)而液位未達到低報時會引發(fā)001PO(002PO)自動跳泵,導致除氣器停止運行。

        4) 冷凝器出口壓力105MP正常時約為0.135MPa.a,若迅速上升至0.150MPa.a,廢氣排放自動調(diào)節(jié)閥427VY可能快速開啟,105MP突然泄壓從而導致101MP壓差迅速增大,引起除氣器保護返回熱備用狀態(tài)。為了避免保護動作,此時須將427VY置于“手動”位置,手動給定427VY小開度,逐漸調(diào)節(jié)壓力至0.135MPa.a左右后,將該閥門置于“自動”位置。

        3.4 風險警示

        除氣器主要用于除去氫、氮和放射性惰性氣體等不凝性氣體。由于氫氣的存在,所以在對除氣塔的操作中一定要避免與空氣的接觸。這也是除氣塔啟停操作的風險所在。由TEP除氣塔進空氣事件:1TEP001DZ 曾經(jīng)因為除氣塔液位高在運行中跳狀態(tài)。根據(jù)報警響應規(guī)程,現(xiàn)操打開了疏水閥1TEP497VP 消除報警。當時脫氣塔中壓力為0.02MPa.a,低于大氣壓,排水閥打開導致空氣進入脫氣塔。在脫氣塔負壓的情況下不能開排水閥,如果打開排水閥,會導致空氣進入除氣塔,如果此時再碰到氫濃度高于4%,一有任何熱源就有可能發(fā)生局部氫氣爆炸。這次事件的根本原因是缺乏對除氣塔進氣的風險分析和防范措施,同時報警響應規(guī)程有漏洞也是促進原因。所以在做操作時我們要做好風險分析防范于未然。

        4 結(jié)束語

        TEP除氣裝置結(jié)構較為復雜,保護信號較多,各運行參數(shù)間相互影響,運行過程中許多輕微的影響因素均有可能導致其跳閘。通過對影響TEP除氣裝置各種因素進行分析,確認造成除氣裝置運行異常的原因,并通過分析和驗證,找出針對性的解決方案,解決除氣裝置運行中發(fā)生各種的故障,保證可復用廢水的處理功能,對提高三廢系統(tǒng)設備的可靠性起到積極作用。

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