王 維,王麗芳,蔡 飛
(1鞍鋼股份煉鐵總廠;2鞍山市水務集團有限公司立山自來水公司,遼寧鞍山 114000)
鞍鋼股份煉鐵總廠西區(qū)煤粉項目于2006年建成投產(chǎn),主要用于2、3高爐煤粉噴吹,滿足高爐冶煉熱量需求,其中大型機械設備排煤風機、廢氣引風機、磨煤機軸瓦需要冷卻降溫維持運行。該區(qū)域風機冷卻使用工業(yè)新水,軸瓦冷卻后冷卻水直排。經(jīng)過對來水和排水水質化驗,除了溫度平均升高0.5 ℃以外,其他指標變化不大,詳見表1。
表1 風機冷卻水來水和排水水質對比
為了降低動力系統(tǒng)水源及污水處理運行成本,減少水能源浪費,同時減少工業(yè)新水外排對下游污水處理廠的壓力,對該區(qū)域機械設備冷卻水進行回收循環(huán)利用。
經(jīng)過現(xiàn)場調查,西區(qū)煤粉區(qū)域風機冷卻使用水量統(tǒng)計情況見表2,共計排水70.8 m3/h,連續(xù)排放。回收方案初步制定為泵站內新建1座水箱和2臺水泵,水箱內的水經(jīng)過水泵加壓送到用水點,回水靠余壓經(jīng)回水管道進入泵房頂部的冷卻塔,冷卻后水自流入水箱循環(huán)使用。為保障水質,在水泵出口管道上增設自動清洗過濾器,水箱補水用浮球閥控制水位,水質為工業(yè)新水。
表2 西區(qū)煤粉區(qū)域風機冷卻使用水量統(tǒng)計情況
為節(jié)約工程投資,將煤粉噴吹電氣室旁閑置的泵房(鞍鋼西區(qū)煉鐵總廠新2#、3#高爐風機變頻調速循環(huán)水泵站)進行更新改造,用于西區(qū)煤粉區(qū)域風機冷卻水循環(huán)泵房。
(1)泵房為地面式,占地6.3 m×7.5 m。更新水箱一座,容積:L×B×H=26.88 m3;更新管道泵兩臺,一工一備,單泵流量Q=65.4-93.5-112 m/h,揚程H=47.5-44-37 m,功率N=18.5 kW;更新配套閥門及管道;新設管道自清洗過濾器一臺,N=0.55 kW;更新冷卻塔一座,按照設計要求,該設備選擇低噪音、高效率冷卻風機。
(2)排煤風機及磨煤機在煤粉車間主廠房內,供水管線利舊,回水管線新建;廢氣引風機在廢氣風機室內,供、回水管線均新建。
(3)室外供、回水管線均新建:其中煤粉車間主廠房供、回水管線沿建筑物外墻敷設,廢氣風機室供、回水管線沿現(xiàn)有電纜橋架敷設。
(4)水箱補水管更新,為了便于檢修,排水管利舊,需重新疏通后投入使用。
(5)由于項目設計施工在東北地區(qū),考慮到冬季設備運行,泵房設置采暖系統(tǒng)。采暖熱源接自廠區(qū)熱力管網(wǎng),熱媒是表壓0.2 MPa飽和蒸汽,凝結水回收利用,就近排至水箱。采暖系統(tǒng)采用上供下回垂直雙管,散熱器采用翅片管散熱器。冷卻水循環(huán)泵房在生產(chǎn)時產(chǎn)生大量余熱和余濕,為確保系統(tǒng)正常運行,采用機械式通風方式對室內進行通風換氣,消除余熱余濕,選用的是玻璃鋼軸流風機,為低噪聲高效節(jié)能型產(chǎn)品,其風機效率≥85%。
(6)各低壓電機為直接起動,采用繼電接觸器控制。操作方式根據(jù)工藝專業(yè)需要設置機旁及集中操作。集中操作采用PLC完成,PLC實現(xiàn)邏輯聯(lián)鎖控制、監(jiān)控及報警等功能。泵房控制顯示系統(tǒng)均在煤粉噴吹控制室計算機畫面上。電纜敷設后,電纜出入孔洞,用防火堵料可靠封堵,以抑制火災時穿透孔洞向鄰室蔓延?,F(xiàn)場工藝流程圖見圖1。
圖1 西區(qū)煤粉風機冷卻水自循環(huán)工藝流程圖
依據(jù)設計對該項目進行經(jīng)濟分析,確認該項目所需要建設投資,經(jīng)濟效益合理。
(1)增量效益:項目實施后,西區(qū)煤粉工業(yè)新水消耗從70.8 m3/h降至1.1 m3/h(補水),年工作時間為8 760 h,則年節(jié)約新水60.1萬m3,工業(yè)新水價格3.19元/m3,年節(jié)約新水收益194.8萬元。新循環(huán)系統(tǒng)年增加耗電12萬kWh,電價格0.60元/kWh,年增加電費7.2萬元,年增量效益187.6萬元。
(2)成本費用:固定資產(chǎn)折舊采用直線折舊法,殘值率為5%。設備折舊年限為15年,年折舊費用3.8萬元,年檢修費用5萬元。項目投產(chǎn)后年總成本費用8.8萬元,經(jīng)營成本3.8萬元。
(3)營業(yè)稅金及附加:營業(yè)稅金中包括城市維護建設稅和教育費附加,增值稅稅率為17%,城市維護建設稅和教育費附加分別按照增值稅的7%和5%計算。經(jīng)過測算,項目投產(chǎn)后年營業(yè)稅金及附加為3.8萬元。
(4)利潤:項目投產(chǎn)后年利潤總額為187.6-8.8-3.8=175萬元,所得稅按25%計算為43.75萬元,凈利潤為131.25萬元。
(5)施工費用:工程建安費38.3萬元,設備費13.08萬元,其他費用2.06萬元,總計費用53.44萬元。
2019年11月投入生產(chǎn),投產(chǎn)后第一年即達到設計生產(chǎn)能力的100%。投產(chǎn)后系統(tǒng)運行穩(wěn)定,冷卻水水溫差達到3℃,滿足現(xiàn)場設備冷卻溫度要求;同時減少年外排新水60.1萬m3,大大減輕了后續(xù)污水處理的壓力,為鞍鋼總排水達標打下堅實的基礎。經(jīng)過水質跟蹤化驗,冷卻循環(huán)水符合標準(見表3),后續(xù)系統(tǒng)運行中加強設備維護管理及水質監(jiān)測,濃縮倍數(shù)超過要求以后及時排污換水。
表3 改造后風機冷卻水水質對比
從西區(qū)煤粉風機冷卻水自循環(huán)回收利用效果來看,該項目取得很好的經(jīng)濟效益。鞍鋼煉鐵總廠由于各歷史時期生產(chǎn)需求,導致其動力系統(tǒng)暫時無法做整體節(jié)能規(guī)劃,只有根據(jù)現(xiàn)場實際情況,分區(qū)域采取自循環(huán)、用水并聯(lián)改串聯(lián)等節(jié)水措施,逐步改善煉鐵總廠循環(huán)水系統(tǒng),提高水重復利用率。