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        丙烷脫氫裝置汽輪機(jī)的在線清洗研究

        2021-04-23 08:35:28陸朝陽田俊凱范昌海
        上海化工 2021年2期
        關(guān)鍵詞:凝液結(jié)垢降溫

        陸朝陽 田俊凱 范昌海

        浙江衛(wèi)星能源有限公司 (浙江嘉興 314000)

        浙江衛(wèi)星能源有限公司丙烷脫氫的主要工藝裝置是丙烷脫氫制丙烯裝置。汽輪機(jī)應(yīng)用于產(chǎn)品的最后一道工序——丙烷丙烯分離塔,是丙烷脫氫裝置的關(guān)鍵設(shè)備之一。汽輪機(jī)推動(dòng)的熱泵壓縮機(jī)為丙烯塔提供塔底再沸熱量,同時(shí)為塔頂提供冷凝冷量。本次清洗的汽輪機(jī)由杭州汽輪機(jī)股份有限公司供貨,型號為ENK50/63/25/56,型式為抽凝式。

        1 汽輪機(jī)運(yùn)行基本情況

        機(jī)組從2014 年8 月開工后一直穩(wěn)定運(yùn)行,轉(zhuǎn)速為4 300~4 400 r/min,蒸汽壓力為4.0 MPa,蒸汽溫度為400 ℃,蒸汽用量為100 t/h,抽汽量為40 t/h,輪室壓力為2.0 MPa;2019 年3 月起,輪室壓力上漲明顯,為了維持轉(zhuǎn)速,主汽閥門開度逐漸增大,蒸汽用量增加明顯,進(jìn)入4 月后,主汽閥門開到100%,蒸汽用量增加10 t/h。為了主汽閥門有調(diào)節(jié)余量,通過降低抽汽量維持運(yùn)行,數(shù)周后輪室壓力增加至3.5 MPa,這嚴(yán)重制約裝置的正常生產(chǎn)負(fù)荷,同時(shí)蒸汽消耗的增加影響綜合經(jīng)濟(jì)效益。此外,轉(zhuǎn)子平衡變差存在安全隱患[1]。因此,必須對汽輪機(jī)進(jìn)行清洗除垢。

        2 結(jié)垢原因分析

        機(jī)組采用4.0 MPa 過熱蒸汽,其來源是開工鍋爐、燃機(jī)余熱鍋爐以及加熱爐余熱鍋爐。分析表明,結(jié)垢造成汽輪機(jī)輪室壓力異常增大,而結(jié)垢物質(zhì)主要成分是蒸汽中夾帶的鈉鹽、二氧化硅等;當(dāng)汽包加藥系統(tǒng)故障,或者因連排、定排故障而未及時(shí)排出懸浮物及雜質(zhì)時(shí),蒸汽品質(zhì)即難以控制。

        經(jīng)過排查歷史蒸汽采樣數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)有多次鈉離子超標(biāo)現(xiàn)象。因此,汽輪機(jī)結(jié)垢的直接原因是蒸汽中夾帶的鈉離子超標(biāo),根本原因是加藥系統(tǒng)和排污系統(tǒng)故障造成的蒸汽品質(zhì)下降。

        3 結(jié)垢清洗方法

        經(jīng)過查閱文獻(xiàn),發(fā)現(xiàn)對汽輪機(jī)結(jié)垢進(jìn)行清洗的方法主要有以下3 種。

        3.1 停車開缸清洗

        大唐淮北發(fā)電廠報(bào)道了開缸清洗的經(jīng)驗(yàn)[2]:汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子返廠,通過對葉片進(jìn)行噴丸處理和人工打磨,使目標(biāo)恢復(fù)金屬本色。該方法不僅能去除易溶于水的鈉鹽,還能清除不易溶于水的硅酸鹽等結(jié)垢物質(zhì)。優(yōu)點(diǎn)是清洗得干凈、徹底,缺點(diǎn)是清洗周期長。

        3.2 停車不開缸清洗

        甘肅劉化(集團(tuán))有限責(zé)任公司旗下熱電廠的兩套汽輪機(jī)(背壓式和抽凝式)采用停車浸泡的方法去除結(jié)垢[3],分兩步實(shí)施:(1)通過熱的脫鹽水浸泡去除比較容易溶解的鈉鹽結(jié)垢物;(2)通過添加化學(xué)清洗溶劑對難以溶解的結(jié)垢物進(jìn)行清洗,清洗過程保持盤車運(yùn)行,并利用蒸汽對清洗溶劑進(jìn)行加熱。該清洗方法的優(yōu)點(diǎn)是比開缸清洗節(jié)約時(shí)間;缺點(diǎn)是需要停車進(jìn)行清洗,清洗效果不如開缸清洗效果。

        3.3 在線清洗

        中國石油化工股份有限公司荊門分公司催化裂化裝置于2018 年進(jìn)行了汽輪機(jī)在線清洗[4]。通過濕飽和蒸汽對汽輪機(jī)進(jìn)行清洗,蒸汽溫度由400 ℃降低至280 ℃,壓力不變,達(dá)到去除結(jié)垢的目的,且效果明顯,汽輪機(jī)工況恢復(fù)至開車工況。該方法最大的優(yōu)點(diǎn)是不用停車,減少了停車對裝置造成的經(jīng)濟(jì)損失,經(jīng)濟(jì)且高效;缺點(diǎn)是無法徹底清除結(jié)垢,難溶解的硅酸鹽及鈣、鎂離子等無法被清除。

        結(jié)合裝置實(shí)際運(yùn)行需要,經(jīng)過討論分析,采用第3 種在線清洗方法。

        4 清洗方案實(shí)施

        通過查閱飽和蒸汽溫度-壓力曲線,在4.0 MPa的條件下,飽和蒸汽的溫度是250 ℃,因此選定蒸汽溫度最低降至270 ℃(保證蒸汽過熱20 ℃以上),以防止蒸汽攜帶的液滴造成汽輪機(jī)葉輪損傷。

        清洗過程中,嚴(yán)格監(jiān)控汽輪機(jī)的軸振動(dòng),若軸振動(dòng)波動(dòng)大于5 mm,立即停止蒸汽降溫,待軸振動(dòng)穩(wěn)定后再實(shí)施蒸汽降溫操作。

        為防止蒸汽帶液嚴(yán)重給設(shè)備造成損傷,除了設(shè)定最低蒸汽溫度為270 ℃,還要嚴(yán)格控制蒸汽降溫速率不大于30 ℃/h,并且分多次降溫,每次降溫幅度不大于60 ℃。觀察清洗效果,如果輪室壓力未見明顯變化,進(jìn)一步降溫,直至清洗完成。

        清洗期間監(jiān)控蒸汽凝液中Na+和汽輪機(jī)輪室壓力隨蒸汽溫度的變化,記錄并分析。

        4.1 340 ℃恒溫

        第一階段,通過鍋爐出口減溫減壓器對蒸汽溫度進(jìn)行調(diào)整,緩慢降低蒸汽溫度至340 ℃,凝水中Na+質(zhì)量濃度最高可測到4 000 μg/L,輪室壓力基本沒有變化,在3.5 MPa 左右。Na+含量及蒸汽溫度的變化趨勢見圖1。

        圖1 汽輪機(jī)在線清洗蒸汽溫度與Na+質(zhì)量濃度變化情況

        由圖1 可以看出:隨著蒸汽溫度下降,凝液中Na+的質(zhì)量濃度逐漸升高,在340 ℃時(shí)達(dá)到最高,為4 000 μg/L;凝液中Na+質(zhì)量濃度出現(xiàn)峰值后很快降低,說明清洗部位是低壓缸側(cè),隨著溫度降低逐漸向高壓缸側(cè)清洗;340 ℃下,輪室壓力未明顯降低,說明高壓入口側(cè)的Na+沒有被清洗下來。綜上分析,蒸汽溫度為340 ℃時(shí)清洗效果不佳,需進(jìn)一步降溫。

        4.2 295 ℃恒溫

        第二階段,蒸汽溫度降至295 ℃,凝水中最高Na+質(zhì)量濃度達(dá)到6 220 μg/L,輪室壓力從3.7 MPa降到3.6 MPa,下降幅度不明顯;Na+、輪室壓力、軸位移與蒸汽溫度變化趨勢分別見圖2,圖3,圖4。

        圖2 汽輪機(jī)在線清洗蒸汽溫度與Na+質(zhì)量濃度變化情況

        圖3 汽輪機(jī)在線清洗蒸汽溫度與輪室壓力變化情況

        圖4 汽輪機(jī)在線清洗蒸汽溫度與軸位移變化情況

        由圖2~4 可以看出,隨著蒸汽溫度下降:凝液中Na+的質(zhì)量濃度逐漸升高,在295 ℃時(shí)最高,為6 220 μg/L;輪室壓力下降0.1 MPa,清洗效果不明顯;汽輪機(jī)軸位移下降0.04 mm,說明高壓缸側(cè)只有少許Na+被清洗下來。綜上分析,蒸汽溫度下降至295 ℃不足以完全清洗Na+,還需進(jìn)一步降溫。

        4.3 270 ℃恒溫

        第三階段:目標(biāo)蒸汽溫度最低降到270 ℃,實(shí)際蒸汽溫度降至271 ℃,凝水中最高Na+質(zhì)量濃度達(dá)到66 600 μg/L,輪室壓力從3.6 MPa 降到2.0 MPa,軸位移下降0.15 mm。各指標(biāo)趨勢見圖5,圖6,圖7。

        圖5 汽輪機(jī)在線清洗蒸汽溫度與鈉離子質(zhì)量濃度變化情況

        圖6 汽輪機(jī)在線清洗蒸汽溫度與輪室壓力變化情況

        由圖5~7 可以看出,隨著蒸汽溫度下降:凝液中Na+的質(zhì)量濃度逐漸升高,在271 ℃時(shí)最高可以分析到66 600 μg/L;輪室壓力從3.6 MPa 下降1.7 MPa,后維持在2.0 MPa 左右,清洗效果較好;汽輪機(jī)軸位移下降0.15 mm,說明高壓缸入口側(cè)的Na+基本清洗完成,基本恢復(fù)結(jié)垢前的狀態(tài)。

        清洗后,主汽閥開度從100%下降至70%,蒸汽耗用量恢復(fù)至原始開工水平(90 t/h)。

        圖7 汽輪機(jī)在線清洗蒸汽溫度與軸位移變化情況

        5 結(jié)論

        本次清洗最低蒸汽溫度為271 ℃,過熱度為21℃,清洗過程全程監(jiān)控軸系各參數(shù),未見明顯異常;水蒸汽溶解Na+效果較好、效率高,280 ℃以下停留80 min 即可清除結(jié)垢;蒸汽溫度到271 ℃時(shí),結(jié)垢瞬間脫除,造成汽輪機(jī)軸位移有明顯波動(dòng)。如果有下次清洗,蒸汽溫度可以稍高(275~280 ℃),時(shí)間稍長(2 h 左右),若未見明顯效果再進(jìn)一步降低溫度。結(jié)垢清除后,汽輪機(jī)側(cè)的軸位移下降明顯,壓縮機(jī)側(cè)的軸位移并沒有明顯變化,說明在線清洗對壓縮機(jī)運(yùn)行沒有任何干擾。避免汽輪機(jī)結(jié)垢要從根本上解決蒸汽品質(zhì)問題,增加蒸汽采樣頻次,嚴(yán)格控制指標(biāo)。

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