姜雪艷,高瑜骍,李鵬(延長石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司延安煉油廠供排水車間,陜西 洛川 727406)
循環(huán)水系統(tǒng)工藝泄漏是指循環(huán)水系統(tǒng)冷卻器內(nèi)換熱管發(fā)生穿孔或破裂,使各種工藝物料泄漏致循環(huán)水中的現(xiàn)象[1]。循環(huán)水系統(tǒng)是密閉循環(huán)系統(tǒng),一旦被污染且得不到及時(shí)處理,水質(zhì)將發(fā)生變化,給循環(huán)水系統(tǒng)造成較大危害,泄漏時(shí)間越長,對(duì)循環(huán)水系統(tǒng)危害越嚴(yán)重。同時(shí),泄漏介質(zhì)給循環(huán)水系統(tǒng)中微生物的迅猛繁殖提供了豐富的營養(yǎng),隨著時(shí)間的推移,泄漏介質(zhì)及其變性物被微生物所消耗。迅猛繁殖的細(xì)菌、細(xì)菌代謝產(chǎn)物及其所粘附的泥沙形成了危害更大的生物粘泥。因?yàn)樯镎衬喔街牡胤?,將成為垢下腐蝕及點(diǎn)蝕的部位,容易導(dǎo)致冷卻器管束的泄漏[2],隨之而來的循環(huán)水系統(tǒng)用大量的新鮮水置換,造成水資源浪費(fèi)嚴(yán)重,也不符合節(jié)能減排和科學(xué)發(fā)展觀的要求。所以一旦出現(xiàn)附著粘泥現(xiàn)象,必須系統(tǒng)地分析粘泥的成因,采取相應(yīng)的措施清除粘泥并防止粘泥再次生長,才能保障循環(huán)水系統(tǒng)及配套裝置安全、平穩(wěn)、長周期運(yùn)行[3]。
四循環(huán)煉油系統(tǒng)及配套裝置,在我廠生產(chǎn)運(yùn)行“三年一修”的目標(biāo)下,運(yùn)行至兩年后,2019年初,配套裝置聯(lián)合一車間100萬t/a催化輕柴油后冷器泄漏,無法切出檢修,循環(huán)水質(zhì)濁度持續(xù)升高、余氯無法保持,其他指標(biāo)基本正常,但循環(huán)水的出水和回水溫度在幾個(gè)月后卻持續(xù)升高,一直影響裝置的正常運(yùn)行。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為每天14:00的循環(huán)水出水溫度如表1所示。
表1 2019年裝置泄漏后循環(huán)水的溫度
由上表可以看出,車間在采取措施的情況下,溫度只能維持在工藝指控控制≤31 ℃范圍內(nèi)。
(1) 2017年以前,我廠一直實(shí)施一年一檢修,2017年檢修后,在我廠生產(chǎn)運(yùn)行“三年一修”的目標(biāo)下,第一次運(yùn)行時(shí)間長達(dá)3年,這期間,循環(huán)水系統(tǒng)內(nèi)污泥無法清理(如圖1所示)。
圖1 循環(huán)水系統(tǒng)內(nèi)污泥無法清理示例圖
(2)填料波形對(duì)循環(huán)水換熱溫度的影響。如圖2所示,“W”型波相對(duì)于“S” 型波增加了換熱面積,在沒有粘泥滋生的情況下,“W”型波增加了淋水換熱面積,但是在系統(tǒng)泄漏、粘泥滋生的情況下,較“S”型波容易出現(xiàn)堵塞填料淋水通道,減少換熱面積,造成水溫冷不下來。
圖2 “W”波型填料
(3)更換調(diào)料時(shí),我們發(fā)現(xiàn)填料內(nèi)存在較多的微生物粘泥。生物粘泥附著在換熱管壁上,除了會(huì)形成濃差電池引起腐蝕外,它還會(huì)使冷卻水的流量減少,從而導(dǎo)致冷卻塔降溫效率下降[4-5],導(dǎo)致循環(huán)水系統(tǒng)溫度升高。在生物膜形成過程中,最初可能是由機(jī)械原因引起的。表面的凹凸不平,為微生物提供了條件。由于工藝介質(zhì)泄漏進(jìn)入循環(huán)水系統(tǒng)內(nèi),給異養(yǎng)菌提供了有機(jī)營養(yǎng)源,加劇了細(xì)菌在粘泥表面的繁殖,細(xì)菌分泌的粘液將無機(jī)垢、灰塵顆粒、腐蝕產(chǎn)物等粘結(jié)在一起形成粘泥沉積物,附著在管壁、塔壁以及冷卻塔填料中。
(1)在檢修前,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況,為了降低水溫、確保裝置的正常運(yùn)行,車間采取了以下措施:
①密切關(guān)注四循環(huán)煉油系統(tǒng)運(yùn)行情況,并聯(lián)系化驗(yàn)中心對(duì)含油、COD定期進(jìn)行化驗(yàn)分析;
②由生產(chǎn)計(jì)劃部協(xié)調(diào)消防車,定期對(duì)第四循環(huán)水煉油系統(tǒng)填料、涼水塔塔壁進(jìn)行沖洗,并聯(lián)系污水處理廠進(jìn)行溢流置換;
③車間聯(lián)系藥劑總包廠家定期對(duì)四循環(huán)煉油系統(tǒng)從回水上塔立管處直接投加殺菌劑,使高濃度藥劑直接進(jìn)入涼水塔內(nèi),對(duì)涼水塔內(nèi)填料進(jìn)行殺菌、剝離并溢流、置換;
④1月22日,在生產(chǎn)計(jì)劃部的協(xié)調(diào)下,化工車間MTBE裝置用水由四循環(huán)供水切換至五循環(huán)供水,優(yōu)化MTBE裝置用水,解決E-103換熱器運(yùn)行問題;
⑤1月19日開始,為降低四循環(huán)煉油系統(tǒng)出水溫度,增加循環(huán)量,車間聯(lián)系化建人員對(duì)煉油系統(tǒng)進(jìn)、出水線增加DN250聯(lián)通閥一臺(tái);
⑥為盡量確保四循環(huán)煉油系統(tǒng)出水溫度,增大系統(tǒng)置換量,車間領(lǐng)導(dǎo)及技術(shù)管人員積極討論,制定措施,3月23日開始,利用四循環(huán)煉油系統(tǒng)旁濾原有流程,將煉油冷水補(bǔ)充至四循環(huán)化工系統(tǒng),利用四循環(huán)煉油系統(tǒng)、化工系統(tǒng)壓力差,將化工回水串入煉油系統(tǒng);利用一、三循環(huán)回水壓力差將三循環(huán)部分回水串入一循環(huán),三循環(huán)補(bǔ)充消防水,利用整個(gè)循環(huán)水系統(tǒng)管網(wǎng)流程,除了四循環(huán)煉油系統(tǒng)補(bǔ)充新鮮水外,其余補(bǔ)充水均通過流程補(bǔ)充四循環(huán)循環(huán)水。
(2)以2020年裝置大檢修為契機(jī),車間采取了以下措施:
①徹底清理了四循環(huán)煉油系統(tǒng)冷水池內(nèi)污泥約400噸;
②更換了四循環(huán)煉油系統(tǒng)涼水塔內(nèi)填料434 m3,收水器289 m2,并將原塔內(nèi)的填料的“W”型波改為“S”型波;
③裝置檢修后,更換了煉油系統(tǒng)旁濾海砂濾料約12噸。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為每天14:00的循環(huán)水出水溫度如表2所示。由上表可以看出,循環(huán)水溫度2020年同比2019年下降了8~10 ℃。
表2 2020年裝置檢修后循環(huán)水溫度
通過采取以上措施,有效地解決了四循環(huán)煉油系統(tǒng)供水溫度升高這一問題,為裝置的平穩(wěn)運(yùn)行提供了有力保障。