曹傳劍,宋 慧,姜云春,王培芹,于 曉,3,宗成國(guó)
(1.青島黃海學(xué)院 智能制造學(xué)院,山東 青島 266427;2.山東科技大學(xué) 機(jī)械電子工程學(xué)院,山東 青島 266427;3.青島理工大學(xué) 機(jī)械與汽車工程學(xué)院,山東 青島 266427)
目前,粉末冶金結(jié)構(gòu)件在汽車工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用越來(lái)越廣泛,且應(yīng)用于發(fā)動(dòng)機(jī)、減速箱等汽車重要部件的粉末制品種類已達(dá)幾十種之多。由于粉末精整工藝是粉末成形工藝中非常重要的一環(huán),對(duì)粉末精整液壓機(jī)的速度、位置控制精度和壓制頻次要求較高[1-4],國(guó)內(nèi)可以制作高精度高頻次粉末精整液壓機(jī)的主機(jī)廠家屈指可數(shù)。
因具備更高的壓制力、更大的行程,粉末液壓機(jī)可通過(guò)多執(zhí)行機(jī)構(gòu)協(xié)同控制,實(shí)現(xiàn)對(duì)復(fù)雜零部件的壓制加工,被許多主機(jī)廠家及用戶所青睞[5]。
國(guó)內(nèi)眾多研究人員及工程師對(duì)粉末液壓機(jī)結(jié)構(gòu)及控制技術(shù)進(jìn)行了大量的研究。邱誠(chéng)[6]提出了一種低成本、小體積、高精度的專用模架集成式粉末成形設(shè)備,可實(shí)現(xiàn)零件軸向壓制精度±0.02 mm;范林靜[7]對(duì)一種上三下三式模架進(jìn)行了模態(tài)和穩(wěn)態(tài)分析,得到了模架的固有頻率,并驗(yàn)證了其在500 T激勵(lì)下不會(huì)產(chǎn)生共振現(xiàn)象;戴本堯[8]提出了一種基于模糊推理技術(shù)的差分進(jìn)化算法,提高了PID控制器對(duì)液壓機(jī)電液伺服系統(tǒng)的調(diào)節(jié)控制能力;重慶大學(xué)劉福娥[9]對(duì)200 T粉末冶金液壓機(jī)及其伺服模架的液壓系統(tǒng)進(jìn)行了設(shè)計(jì)分析研究。
相比于結(jié)構(gòu)和控制算法方面的研究,目前,對(duì)液壓機(jī)壓制頻次方面的研究較少。但是壓制頻次也是衡量粉末液壓機(jī)優(yōu)劣的一項(xiàng)重要指標(biāo)。
本文根據(jù)250T粉末精整液壓機(jī)液壓系統(tǒng),利用AMESim軟件建立仿真模型,對(duì)現(xiàn)有液壓系統(tǒng)仿真結(jié)果及對(duì)現(xiàn)場(chǎng)壓機(jī)動(dòng)作進(jìn)行分析,研究影響粉末液壓機(jī)壓制頻次的主要因素,以提高液壓機(jī)的壓制頻次。
根據(jù)設(shè)備要求,筆者設(shè)計(jì)了250T粉末精整液壓機(jī)液壓系統(tǒng)[10]。該液壓系統(tǒng)主泵采用恒功率變量泵;因液壓系統(tǒng)流量較大,系統(tǒng)采用插裝閥和大通徑伺服閥實(shí)現(xiàn)流量和壓力控制,主缸下腔采用兩級(jí)方向插裝閥做下腔封閉。
250T粉末精整液壓機(jī)液壓系統(tǒng)原理圖如圖1所示。
圖1 250T粉末精整液壓機(jī)液壓系統(tǒng)原理圖
250T粉末精整液壓機(jī)整個(gè)工作流程如下:
首先YA01得電,主泵通過(guò)D662伺服閥向快速缸供油,同時(shí)YA03、YA04得電,主缸下腔油液通過(guò)支撐閥組返回油箱,油箱通過(guò)充液閥向主缸上腔供油,實(shí)現(xiàn)滑塊快速下行;滑塊在接近壓制位置時(shí),YA02得電,主泵同時(shí)向主缸和快速缸供油,滑塊由快速下行轉(zhuǎn)為慢速下行,實(shí)現(xiàn)壓制工藝,通過(guò)控制伺服閥開(kāi)口大小,實(shí)現(xiàn)滑塊壓制速度控制,通過(guò)YAB比例壓力閥組實(shí)現(xiàn)壓機(jī)最大壓制力控制;壓制完成后,YAB比例壓力閥控制主缸和快速缸上腔泄壓,然后伺服閥反向動(dòng)作,主泵向主缸下腔供油,同時(shí)YA05得電,充液閥打開(kāi),主缸和快速缸上腔油液充液閥返回油箱,實(shí)現(xiàn)滑塊快速回程。
液壓系統(tǒng)仿真模型搭建需要按步驟進(jìn)行,首先要對(duì)各個(gè)子系統(tǒng)進(jìn)行模型搭建和參數(shù)化,并通過(guò)仿真驗(yàn)證子系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置是否正確,然后按照液壓原理圖將子系統(tǒng)連接在一起,形成整個(gè)液壓系統(tǒng)的仿真模型。
筆者在該250T粉末精整液壓機(jī)的泵出口、系統(tǒng)調(diào)壓、單向以及支撐等多處使用二通插裝閥。接下來(lái),以DG25通徑方向插裝閥為例,簡(jiǎn)述模型的搭建及其仿真過(guò)程。
首先對(duì)二通插裝閥進(jìn)行實(shí)物測(cè)量,并依據(jù)測(cè)量數(shù)據(jù)對(duì)二通插裝閥仿真模型進(jìn)行參數(shù)化。在仿真模型中,除實(shí)測(cè)參數(shù)外,最大流量系數(shù)對(duì)二通插裝閥仿真模型壓力流量特性的影響最大。
為了得到最優(yōu)最大流量系數(shù),此處建立的最大流量系數(shù)仿真模型如圖2所示。
圖2 最大流量系數(shù)仿真模型
查閱DG25二通插裝閥特性曲線可知,二通插裝閥隨著流量增大到800 L/min時(shí),壓降也逐漸增大到10 bar;為得到插裝閥流量壓降曲線,需要對(duì)二通插裝閥的流量做動(dòng)態(tài)設(shè)置,為此,此處對(duì)仿真模型參數(shù)做如下設(shè)置:
泵排量:1 000 cm3/r;
電機(jī)轉(zhuǎn)速:0~800 r/min(10 s內(nèi));
硬管內(nèi)徑:φ50 mm(消除管路的影響);
溢流閥設(shè)定壓力:50 bar;
通流能力:500 L/min。
仿真模型的最大流量系數(shù)在0.1~1之間取值,筆者通過(guò)批運(yùn)算處理,并與樣本曲線進(jìn)行比較,最終得到當(dāng)最大流量系數(shù)為0.66時(shí),仿真模型的特性曲線與樣本曲線基本吻合。
DG25二通插裝閥仿真曲線如圖3所示。
圖3 DG25二通插裝閥仿真曲線
從圖3可知:此處建立的仿真模型能夠基本反應(yīng)出選用的二通插裝閥壓力流量特性;即該模型可以作為二通插裝閥,用于液壓機(jī)系統(tǒng)的建模。
根據(jù)250T粉末精整液壓機(jī)原理圖,筆者搭建液壓系統(tǒng)仿真模型[11-13]。其中,此處對(duì)仿真模型做以下幾點(diǎn)簡(jiǎn)化:
(1)模型中的泵實(shí)際為A7VO160恒功率變量泵,但是壓機(jī)在快下和慢下過(guò)程中,系統(tǒng)壓力不高,未達(dá)到變量泵的變量點(diǎn),因此,在研究壓機(jī)快下和慢下時(shí),可以采用定量泵代替;
(2)快速缸為2個(gè)柱塞缸,主缸為活塞缸,在模型中,2個(gè)柱塞缸通過(guò)面積轉(zhuǎn)化,可以用1個(gè)柱塞缸來(lái)代替;
(3)對(duì)壓機(jī)快下及慢下過(guò)程沒(méi)有影響的元件,沒(méi)有在模型中搭建。
建立的液壓系統(tǒng)仿真模型如圖4所示。
圖4 液壓系統(tǒng)仿真模型
250T粉末精整液壓機(jī)雖然能夠滿足用戶生產(chǎn)的功能需求,但不足之處是壓制頻次差,用戶要求壓機(jī)在壓制某類粉末零件時(shí),將單次壓制周期控制在6.3 s以內(nèi)。目前,壓機(jī)單次壓制周期為7.1 s。
通過(guò)分析發(fā)現(xiàn),影響壓機(jī)壓制頻次的原因主要有:(1)下內(nèi)模沖油缸速度太慢;(2)滑塊在快下瞬間等待時(shí)間較長(zhǎng);(3)滑塊空行程距離較大,所需快下和快回時(shí)間較長(zhǎng)。
筆者將針對(duì)以上3點(diǎn)原因做仿真分析,通過(guò)液壓系統(tǒng)優(yōu)化及工藝參數(shù)優(yōu)化,以滿足用戶對(duì)壓機(jī)的頻次要求。
通過(guò)對(duì)單件產(chǎn)品壓制周期觀察分析發(fā)現(xiàn),下內(nèi)模沖油缸速度太慢。經(jīng)位移尺監(jiān)測(cè)得知,其速度為32 mm/s~34 mm/s;其中,下內(nèi)模沖油缸全行程為30 mm,打料過(guò)程需要0.9 s,嚴(yán)重影響了產(chǎn)品的壓制節(jié)拍。
為此,基于AMESim軟件,筆者搭建了整改前下內(nèi)模沖油缸液壓系統(tǒng)仿真模型,如圖5所示。
圖5 整改前下內(nèi)模沖油缸液壓系統(tǒng)仿真模型
按照下內(nèi)模沖油缸液壓系統(tǒng)實(shí)際參數(shù),筆者對(duì)仿真模型參數(shù)化設(shè)置,并通過(guò)仿真,得到下內(nèi)模沖油缸速度曲線,如圖6所示。
圖6 整改前下內(nèi)模沖油缸速度曲線
從圖6可知:下內(nèi)模沖油缸速度在頂出和退回時(shí)均為34 mm/s,與實(shí)際監(jiān)測(cè)所得數(shù)據(jù)一致。
通過(guò)仿真,得到整改前下內(nèi)模沖油缸液壓系統(tǒng)壓力曲線,如圖7所示。
圖7 整改前下內(nèi)模沖油缸液壓系統(tǒng)壓力曲線
從圖7可知:高頻響閥前后壓降達(dá)到80 bar,高頻響閥P口壓力為170 bar,已達(dá)到系統(tǒng)壓力設(shè)定值,造成泵輸出的1/3流量從泵出口溢流閥流回油箱。
根據(jù)對(duì)以上情況的分析可知,在液壓系統(tǒng)硬件條件不改變的情況下,已無(wú)法通過(guò)調(diào)試進(jìn)一步提高下內(nèi)模沖油缸速度。
為滿足客戶需求,筆者提出下內(nèi)模沖油缸液壓系統(tǒng)整改方案。整改方案主要有:(1)將下內(nèi)模沖油缸的動(dòng)力源由輔助泵1(33 L/min)改為輔助泵2(61.5 L/min)。經(jīng)計(jì)算,在沒(méi)有流量損失的情況下,油缸速度最高可達(dá)到90 mm/s;(2)選用10通徑高頻響閥。該閥在70 bar閥壓差下公稱流量為100 L/min,可有效降低泵出口壓力,避免泵輸出流量通過(guò)安全閥返回油箱。
經(jīng)整改后,下內(nèi)模沖油缸速度在高頻響閥開(kāi)口度100%時(shí),速度能夠快速達(dá)到90 mm/s。考慮到下內(nèi)模沖油缸行程太短,最終筆者將高頻響閥開(kāi)口度設(shè)定為60%,這樣油缸速度就可達(dá)到64 mm/s,整個(gè)打料過(guò)程縮短至0.47 s,單次壓制時(shí)間可有效縮短0.43 s。
通過(guò)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)壓機(jī)下行階段觀察發(fā)現(xiàn),在控制系統(tǒng)下行指令下達(dá)后,壓機(jī)有明顯等待現(xiàn)象,該現(xiàn)象對(duì)壓機(jī)壓制頻次影響較大。筆者根據(jù)實(shí)際參數(shù),對(duì)圖4的液壓系統(tǒng)仿真模型進(jìn)行參數(shù)化設(shè)置:
將快下速度設(shè)定在350 mm/s,通過(guò)速度標(biāo)定,設(shè)置伺服閥開(kāi)口度為55%時(shí),快下速度滿足要求;滑塊支撐閥設(shè)定為110 bar;設(shè)定總的仿真時(shí)間為2.5 s,其中前0.3 s液壓系統(tǒng)主泵處于空循環(huán)階段,0.3 s后控制系統(tǒng)給壓機(jī)快速下行指令,滑塊全行程為0.55 m,在滑塊下行至0.5 m后,壓機(jī)由快下階段轉(zhuǎn)入慢下階段。
為研究插裝閥蓋板阻尼對(duì)快下響應(yīng)的影響,筆者分別設(shè)置仿真模型。
不同泵出口插裝閥的來(lái)油阻尼、壓中阻尼參數(shù)如表1所示。
表1 不同來(lái)油阻尼、壓中阻尼參數(shù)
筆者對(duì)仿真模型做批運(yùn)算處理,得到不同阻尼壓機(jī)滑塊速度曲線,如圖8所示。
圖8 不同阻尼壓機(jī)滑塊速度曲線
通過(guò)圖8仿真曲線可知:在壓機(jī)快下指令下達(dá)0.3 s后,在不同阻尼條件下,壓機(jī)滑塊下行啟動(dòng)時(shí)間有所不同,隨著泵出口插裝閥阻尼的增大,壓機(jī)滑塊的快下響應(yīng)速度也越來(lái)越快。其中,泵出口插裝閥阻尼為第一組時(shí)的快下啟動(dòng)時(shí)間,比阻尼為第四組時(shí)提前了接近0.3 s。
筆者通過(guò)仿真,得到不同阻尼泵出口壓力曲線如圖9所示。
圖9 不同阻尼泵出口壓力曲線
通過(guò)圖9泵出口壓力曲線可知:隨著插裝閥阻尼的增大,泵出口升壓越來(lái)越快;在插裝閥閥芯關(guān)閉期間,泵出口壓力存在較大波動(dòng),但不同阻尼條件下,泵出口壓力超調(diào)量基本一致,即液壓系統(tǒng)受到的壓力沖擊不會(huì)隨著插裝閥阻尼的增大而增大。
由此可見(jiàn),通過(guò)增大泵出口插裝閥阻尼方式,縮短壓機(jī)滑塊快下等待時(shí)間,可以提高壓機(jī)的壓制頻次。
減少壓機(jī)的空行程距離,不僅可以縮短滑塊快下所需時(shí)間,而且可以縮短滑塊快回所需時(shí)間。為研究空行程對(duì)單件產(chǎn)品壓制時(shí)間的影響,筆者將壓機(jī)滑塊全行程距離分別設(shè)置為0.55 m、0.5 m、0.45 m;其中,壓機(jī)滑塊慢下行程為0.05 m保存一致,然后對(duì)液壓系統(tǒng)仿真模型做批運(yùn)算仿真分析。
此處得到不同全行程參數(shù)滑塊的位移曲線如圖10所示。
圖10 不同全行程參數(shù)滑塊位移曲線
通過(guò)圖10仿真曲線可以看出:隨著壓機(jī)滑塊全行程參數(shù)的增大,下行完成所需時(shí)間越來(lái)越長(zhǎng);壓機(jī)在滑塊全行程為0.55 m時(shí),下行所需總時(shí)間為2.72 s,壓機(jī)在滑塊全行程為0.45 m時(shí),下行所需總時(shí)間為2.46 s;同樣的,滑塊全行程較短的回程所需時(shí)間也短。
由此可見(jiàn),通過(guò)縮短壓機(jī)滑塊空行程,可以將單次壓制時(shí)間縮短0.26 s以上。
本文介紹了250T粉末精整液壓機(jī)液壓系統(tǒng)的工作原理及其建模過(guò)程,并提出了影響壓機(jī)壓制頻次的主要因素,通過(guò)仿真分析,研究了各主要因素對(duì)液壓機(jī)壓制頻次的影響,得到如下結(jié)論:
(1)整改后的下內(nèi)模沖油缸液壓系統(tǒng),在高頻響閥開(kāi)口度設(shè)定為60%時(shí),油缸速度可提升至64 mm/s,單次壓制時(shí)間可有效縮短0.43 s;
(2)增大泵出口插裝閥阻尼,可有效降低液壓機(jī)滑塊快下等待時(shí)間,當(dāng)泵出口插裝閥來(lái)油阻尼為0.8 mm,壓中阻尼為0.6 mm時(shí),滑塊快下等待時(shí)間可有效縮短0.3 s;
(3)縮短液壓機(jī)全行程可有效減少單次壓制所需時(shí)間,當(dāng)滑塊全行程距離由0.55 m降低至0.45 m,單次壓制時(shí)間可縮短0.26 s以上。
該研究通過(guò)提高下內(nèi)模沖油缸速度、增大泵出口插裝閥阻尼和縮短壓機(jī)滑塊全行程距離的方法,可將液壓機(jī)的單次壓制時(shí)間縮短1 s,即壓機(jī)單次壓制時(shí)間可控制在6.1 s。該結(jié)果可滿足用戶對(duì)壓機(jī)的頻次需求。