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        某核電廠主汽輪機潤滑油水分超標原因分析

        2021-04-21 10:10:46許玲
        商品與質量 2021年19期
        關鍵詞:全廠軸封潤滑油

        許玲

        三門核電有限公司 技術支持處 浙江臺州 318000

        1 背景

        汽輪發(fā)電機在運行中繞組和鐵芯發(fā)熱,為避免溫度過高而發(fā)生燒毀,通常都采用導熱性好、擴散快等優(yōu)點的氫氣進行冷卻。但氫氣滲透性強,易從發(fā)電機中泄漏出來,故發(fā)電機一般設計有密封油系統(tǒng),以給發(fā)電機軸兩端的密封瓦提供壓力油,防止氫氣泄漏,維持發(fā)電機殼體內氫氣高純度。若汽輪機油水分超標,不僅會對發(fā)電機以及汽輪機軸承的工作壽命及可靠性產生一定負面影響,還會帶來安全隱患,因此必須對汽輪機油進水問題給予高度重視,并采取科學、有效措施進行預防,提升汽輪機組運行的安全性與可靠性。

        2 事件描述

        某核電廠正在執(zhí)行全廠失電試驗,汽輪發(fā)電機組潤滑油系統(tǒng)和氫氣密封油系統(tǒng)投運。全廠失電后,汽輪機開始惰轉,軸加風機停運,軸封切到輔助鍋爐供汽。根據電廠油質監(jiān)督要求,試驗恢復過程中對汽輪機油進行取樣化驗,化驗結果顯示潤滑油系統(tǒng)含水量達到2407mg/L(限值100mg/L)。當日下午外接濾油機過濾水分,3日后將潤滑油系統(tǒng)、氫氣密封油系統(tǒng)空測與氫側水分均控制在50mg/L以下,但顆粒度仍超標。投入潤滑油系統(tǒng)自帶循環(huán)過濾器后,將顆粒度控制在7級以下(限值≤8級)。用時1周將主汽輪機油各項參數恢復至控制限值內,未造成經濟損失,未產生放射性后果。

        3 事件原因分析

        根據系統(tǒng)配置,系統(tǒng)中可能導致潤滑油進水的原因主要為潤滑油冷卻器泄漏、密封油冷卻器泄漏和軸封漏氣。

        潤滑油冷卻器原因分析:

        全廠失電試驗前后,潤滑油冷卻器水側壓力變化符合預期,未見異常現象;油側壓力變化符合油溫變化規(guī)律,未見異常現象。事件發(fā)生前后水分穩(wěn)定無變化,因此潤滑油冷卻器漏水可能性極小。

        密封油冷油器原因分析:

        A列:投運A列空、氫側板換,投運前后化驗水分,化驗結果(如表1)顯示板換出入口水分無明顯變化,未發(fā)現明顯的進水可能性。對A列空、氫側板換進行打壓試驗,打壓方案按照廠家要求執(zhí)行,試驗結果合格。

        B列:對B列空、氫側板換打壓試驗,打壓方案按照廠家要求執(zhí)行,試驗結果合格。

        打壓方案如下:

        試驗壓力:設計壓力1.15MPa。

        試驗方法:試驗時,油側對空,水側進水加壓,進水側保壓時間為壓力穩(wěn)定后30分鐘。

        試驗驗收標準:壓力無變化。

        軸封蒸汽:

        全廠失電后,汽輪機開始惰轉,軸加風機停運,軸封切到輔助鍋爐供汽。從趨勢來看,軸封始終保持30kPa,而軸加風機停運,致軸封處蒸汽外漏,現場觀察軸承箱處有水汽環(huán)繞。因主油箱為負壓,水汽由軸承箱油擋處進入潤滑油系統(tǒng)導致潤滑油水分升高。

        同時,全廠失電后,柴油機帶載,潤滑油的兩臺排煙風機按照邏輯自動啟動,將主油箱內負壓抽到-1.89kPa(運行規(guī)程中主油箱壓力最低設定值為-1Kpa),加劇了水汽進入潤滑油。此后停運1臺主油箱排煙風機,進水源已得到控制,在3:03-4:03時間段內主油箱壓力恢復到-1.04kPa。4:07投運軸加風機后,主油箱負壓恢復到-0.69kPa(如圖1)。通過對潤滑油水分進行監(jiān)測,結果顯示軸封恢復正常后,潤滑油水分迅速下降,因此判斷全廠失電后軸封漏汽是潤滑油進水的直接原因。另全廠失電后,油凈化裝置停運,無法及時去除潤滑油中水分,也是潤滑油內水分升高的促進因素。

        圖1 主油箱壓力趨勢圖(粉紅色曲線)

        4 經驗教訓

        全廠失電試驗期間,柴油機自動帶載兩臺潤滑油系統(tǒng)主油箱排煙風機啟動,導致主油箱負壓從-0.69kPa下降至-1.89kPa,從而加劇潤滑油系統(tǒng)進水。建議后續(xù)改進行動:

        (1)全廠失電試驗前,將主油箱內部負壓調低(如-0.5kPa),將一臺排煙風機LOCK。若試驗時兩臺排煙風機都啟動,則由操作員手動停運其中一臺。

        (2)全廠失電試驗前,安裝外接濾油器;當常規(guī)島電源恢復后立即啟動外接過濾器和油凈化裝置過濾油中水分。

        (3)全廠失電后,當常規(guī)島電源恢復后,盡快啟動循泵、凝泵和軸加風機,減少漏汽時間。

        表1 軸封投運前后密封油冷油器出入口水分對比

        5 結語

        本次潤滑油系統(tǒng)水分超標事件是由于全廠失電試驗導致循泵、凝泵、軸加風機停運,軸封處蒸汽大量外漏;失電后,柴油機自動帶載兩臺潤滑油系統(tǒng)主油箱排煙風機啟動,導致主油箱負壓從-0.69kPa下降至-1.89kPa,從而加劇潤滑油系統(tǒng)進水。好在及時發(fā)現潤滑油水分超標,通過濾油將水分、顆粒度控制在限值以內,油品全分析結果合格,未對潤滑油質量和主汽輪機組帶來不利影響。

        針對此問題,需做好經驗反饋,完善全廠失電試驗規(guī)程相關風險分析及預防措施,避免潤滑油系統(tǒng)在試驗期間過量進水。

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