鄭繼平 何勇 王彪
(1.廣東韶鋼松山股份有限公司 廣東韶關(guān) 512123;2.中鋼集團(tuán)武漢安全環(huán)保研究院有限公司 武漢 430081)
廣東韶鋼松山股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱韶鋼)6號(hào)爐,原高爐容積750 m3,2015年改造擴(kuò)容至1 050 m3,由1個(gè)鐵口改造為2個(gè)鐵口,由于場(chǎng)地限制,2個(gè)鐵口夾角設(shè)計(jì)成30°分布。2017年9月?tīng)t缸側(cè)壁溫度超過(guò)高爐安全管控溫度,至2019年8月份創(chuàng)歷史新高,在2個(gè)鐵口中間“象腳區(qū)”第8層炭磚溫度最高,按此計(jì)算炭磚厚度僅存400 mm,已影響高爐安全生產(chǎn),根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況,韶鋼決定于2019年12月5日實(shí)施降料面停爐對(duì)爐缸進(jìn)行整體修復(fù)。修復(fù)內(nèi)容:包括高爐爐缸及風(fēng)口區(qū)域整體修復(fù)、恢復(fù)爐缸原尺寸結(jié)構(gòu)、制作鐵口泥包,同時(shí)對(duì)高爐內(nèi)襯進(jìn)行整體噴涂造襯,于12月30日6時(shí)16分成功點(diǎn)火開(kāi)爐,歷時(shí)25 d。
根據(jù)停爐前生產(chǎn)情況,結(jié)合停爐后爐缸爐底炭磚和側(cè)壁實(shí)際損毀情況,使用高導(dǎo)熱澆注料對(duì)爐底炭磚和側(cè)壁環(huán)炭磚進(jìn)行修復(fù),之后使用陶瓷杯澆注料修復(fù)爐底陶瓷杯墊,澆注側(cè)壁使其恢復(fù)原有炭磚設(shè)計(jì)尺寸(原為無(wú)陶瓷杯壁設(shè)計(jì)、仍恢復(fù)爐缸直徑為φ7 700 mm);鐵口區(qū)域同時(shí)恢復(fù)原有深度,爐缸整體澆注完畢后進(jìn)行鐵后泥包整體澆注;象腳區(qū)域加厚過(guò)渡,修復(fù)爐缸陶瓷杯、風(fēng)口帶。
隨后視情況進(jìn)行內(nèi)襯噴涂,爐腹、爐缸以及爐窯上面一段冷卻壁區(qū)域,采用某公司高爐下部爐襯研發(fā)的納米溶膠結(jié)合高檔噴注料;爐身中上部,采用具有優(yōu)異抗CO性能的水泥結(jié)合低鐵高強(qiáng)噴主料,進(jìn)行噴注造襯,恢復(fù)爐型的平滑過(guò)渡,爐缸澆注示意如圖1所示。
圖1 爐缸修復(fù)示意(單位:mm)
(1)本次停爐采用打水降料面至風(fēng)口帶的停爐方法,在經(jīng)過(guò)降料面至風(fēng)口帶、放殘鐵、凉爐等生產(chǎn)工藝流程。12月6日白班,開(kāi)始制作扒渣門(mén),拆除原有冷卻壁,建立扒渣門(mén)。12月7日白班扒渣門(mén)導(dǎo)料槽安裝完畢,12月7日中班22時(shí)人員開(kāi)始進(jìn)入爐缸進(jìn)行準(zhǔn)備作業(yè)。從現(xiàn)場(chǎng)查看,爐缸內(nèi)爐料分布基本情況如下:風(fēng)口下沿部分有較多環(huán)形不一樣的大塊粘結(jié)物覆蓋,風(fēng)口下沿至鐵口以疏松的焦炭為主,中節(jié)夾雜少數(shù)大塊粘結(jié)物;鐵口以下部分是凝鐵。
(2)本次爐缸清理作業(yè),首先由人工清出風(fēng)口下沿以上部分的大塊粘結(jié)物,對(duì)料面進(jìn)行適當(dāng)找平,然后放入小型炮機(jī),用挖掘機(jī)對(duì)排渣門(mén)處的大塊粘結(jié)物進(jìn)行破碎,采用從外部使用炮機(jī)鑿穿扒渣門(mén)處炭磚,內(nèi)部炮機(jī)配合鑿穿扒渣門(mén)上沿,使料面與扒渣門(mén)形成自然的坡度孔道,避免塌方傷人。通過(guò)排料槽將爐缸內(nèi)爐料、疏松的焦炭排出爐外至火車(chē)皮內(nèi)。小型挖掘機(jī)爐缸清料見(jiàn)圖2。
圖2 小型挖掘機(jī)爐缸清料
(3)爐缸清理完成后檢查發(fā)現(xiàn)爐缸侵蝕最嚴(yán)重的區(qū)域?yàn)?個(gè)鐵口之間的爐缸8層1扇區(qū),熱電偶插入深度150 mm,探頭已經(jīng)裸露出來(lái)。首先澆注爐底炭磚修復(fù)層高導(dǎo)熱澆注料,硬化后準(zhǔn)備行腳區(qū)高導(dǎo)熱及殘鐵口高導(dǎo)熱澆注料澆注。然后是陶瓷杯墊分兩層澆注,每層厚度400 mm,每層支模設(shè)置30 mm纖維氈作為膨脹縫,纖維氈豎直貼緊陶瓷墊,高度平齊陶瓷杯墊厚度400 mm,多余部分手工去除,接著對(duì)風(fēng)口區(qū)域澆注。預(yù)留指定的風(fēng)口中套作為進(jìn)出口,使用鋼板提前制作中套模,其余均按圖紙要求進(jìn)行安裝。所有中套表面包裹厚度為20 mm的纖維棉,并使用石棉繩包裹纖維棉;風(fēng)口中套前段使用封板封死;風(fēng)口大套拐點(diǎn)需要在模具上使用三合板或者鋼板定制成斜面澆注;風(fēng)口帶斜面至爐腰澆注完成,最后進(jìn)行爐身整體噴涂。整改爐缸澆注過(guò)程,使用高導(dǎo)熱料55 t、棕剛玉澆注料290 t、爐身噴涂料120 t,爐身噴注后效果及爐缸澆注驗(yàn)收?qǐng)D見(jiàn)圖3。
圖3 爐身噴注后效果及爐缸澆注驗(yàn)收?qǐng)D
根據(jù)澆注料的特性,保證澆注材料使用達(dá)到最好的效果,制定烘爐曲線,見(jiàn)圖4,嚴(yán)格按照烘爐曲線升溫、恒溫操作,同時(shí)在爐缸開(kāi)排氣孔,保證爐缸澆注料徹底烘干水分。烘爐完成后,于2019年12月30日6時(shí)16分,高爐送風(fēng)點(diǎn)火,開(kāi)爐第二天開(kāi)始噴煤和全風(fēng)操作,第3天產(chǎn)量達(dá)3 098 t,第7天達(dá)3 677 t。從2020年1月起,6號(hào)高爐采用強(qiáng)化冶煉操作,高爐各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)大幅度提升。6號(hào)爐開(kāi)爐后各經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)見(jiàn)表1。
表1 2019年及2020年1—10月高爐主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)
圖4 烘爐曲線
高爐強(qiáng)化冶煉提高冶煉強(qiáng)度,最直接的方法是增強(qiáng)風(fēng)量和鼓風(fēng)的含氧量,高爐強(qiáng)化冶煉的途徑和方向,主要是以原料為基礎(chǔ),以順行為手段。6號(hào)高爐通過(guò)對(duì)下部送風(fēng)制度及上部裝料制度方面的優(yōu)化,同時(shí)加強(qiáng)爐外管控,10個(gè)月的強(qiáng)化冶煉措施證明,高爐穩(wěn)定順行,各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)全面提升。
2.2.1 合理進(jìn)行上下部調(diào)節(jié)
通過(guò)風(fēng)口配置調(diào)整煤氣流分布,增加鼓風(fēng)動(dòng)能,防范形成渣、焦凝結(jié)的死料柱,改善了爐缸部位死料柱的透氣性,以實(shí)現(xiàn)活躍爐缸目的。強(qiáng)化冶煉期間的風(fēng)口布置見(jiàn)表2和圖5,6號(hào)爐2019年12月18日開(kāi)爐風(fēng)口更換計(jì)劃見(jiàn)表3。
表2 風(fēng)口布置參數(shù)及數(shù)值
圖5 強(qiáng)化冶煉期間風(fēng)口布置情況
表3 6號(hào)爐2019年12月18日開(kāi)爐風(fēng)口更換計(jì)劃
停爐澆注爐缸前,為確保爐缸側(cè)壁溫度穩(wěn)定,采用發(fā)展中心的方式,盡量抑制邊緣2道煤氣流的裝料制度,礦批布料角度為41.5°、39.5°、37.5°、35°; 焦批布料角度為41.5°、39.5°、37.5°、35°、32°;爐缸澆注開(kāi)爐后,礦批布料角度為42°、40°、38°、36°; 焦批布料角度為42°、40°、38°、36°、32°,在鼓風(fēng)動(dòng)能增加的基礎(chǔ)上,調(diào)整布料角度,以保證中心氣流和均勻穩(wěn)定的邊緣氣流。通過(guò)上部裝料的調(diào)整,煤氣利用率提高,爐頂溫度減低,燃料比大幅度降低,平均焦比360 kg/t,較澆注前下降10 kg/t。2019年及2020年1月—10月強(qiáng)化冶煉參數(shù)見(jiàn)圖6。
圖6 6號(hào)爐強(qiáng)化冶煉參數(shù)變化
2.2.2 提高鐵包周轉(zhuǎn)率,加強(qiáng)爐外操作管理
提升冶煉強(qiáng)度后,鐵水運(yùn)輸存在對(duì)包困難,為充分發(fā)揮鐵水 “一罐制”的優(yōu)點(diǎn)及效能,需進(jìn)一步優(yōu)化鐵水運(yùn)行模式,6號(hào)高爐采用模型配置5個(gè)120 t鐵包,可滿足100%的出鐵爐次需要,以提高鐵包周轉(zhuǎn)率;通過(guò)爐外操作管理,加強(qiáng)對(duì)鐵口的維護(hù)、打泥量的控制、烘烤鐵口時(shí)間、鐵口深度以及出鐵間隔等進(jìn)行嚴(yán)格管理,提高出鐵操作水平,嚴(yán)格每爐鐵量窄幅波動(dòng),將除鐵間隔由45 min縮短至35 min,為爐內(nèi)操作順行提供保障。6號(hào)高爐配包模型及產(chǎn)量關(guān)聯(lián)圖見(jiàn)圖7,6號(hào)高爐單爐產(chǎn)量分布見(jiàn)表4。
表4 6號(hào)高爐單爐產(chǎn)量分布
圖7 6號(hào)高爐配包模型及產(chǎn)量關(guān)聯(lián)
2.2.3 提高上料能力
韶鋼6號(hào)高爐由750 m3的高爐改造成現(xiàn)有的1 050 m3高爐,保留了原有的料車(chē)上料,料速只有6~7批/h,礦石批重最高只有32 t,導(dǎo)致上料能力嚴(yán)重不足。隨后利用檢修的機(jī)會(huì)對(duì)上料卷?yè)P(yáng)變頻進(jìn)行調(diào)整,每車(chē)上料時(shí)間相比之前縮短了2 s,按照目前每批料2焦3礦計(jì)算,每批料節(jié)省了10 s,料速每小時(shí)最高可達(dá)7批;同時(shí),料車(chē)容積由之前的6.5 m3改為8 m3,礦石批重由32 t增加至35.16 t。上料速度如圖8所示。
圖8 強(qiáng)化冶煉后每小時(shí)上料情況
6號(hào)高爐自中修開(kāi)爐以來(lái),充分抓住高爐本體爐缸和爐型處于最佳的狀態(tài)這一優(yōu)勢(shì)條件,進(jìn)一步實(shí)施強(qiáng)化冶煉,生產(chǎn)高效持續(xù)不斷,日產(chǎn)月產(chǎn)節(jié)節(jié)攀高,不斷刷新日產(chǎn)、月產(chǎn)新紀(jì)錄,高爐各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)取得了突破性成績(jī),實(shí)現(xiàn)了指標(biāo)提升,成效十分顯著。1月份,煉鐵廠6號(hào)高爐實(shí)現(xiàn)了月產(chǎn)113 828 t,打破了月產(chǎn)鐵歷史記錄;2020年以來(lái),2月份平均日產(chǎn)3 784 t,打破了日產(chǎn)鐵歷史記錄;刷新了2017年創(chuàng)下的歷史新高;3月份產(chǎn)鐵114 723 t,再次刷新月產(chǎn)記錄;4月份平均日產(chǎn)鐵3 831 t,再破平均日產(chǎn)歷史記錄,高爐各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)均取得了較好的成績(jī)。