劉紅磊,陳 作,周林波,秦紅祥,楊同玉,薛占峰
(1.頁巖油氣富集機(jī)理與有效開發(fā)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京102206;2.中國石化石油工程技術(shù)研究院,北京102206;3.中國石化華北油氣分公司,河南鄭州450006)
裸眼封隔器多級(jí)滑套分段壓裂工藝逐漸被可鉆橋塞、連續(xù)油管帶底部封隔器全通徑、固井投球滑套[1–3]等套管機(jī)械分段壓裂工藝所替代。套管封隔器分段壓裂具有不壓井、不動(dòng)管柱、對(duì)目的層改造徹底和現(xiàn)場施工方便等優(yōu)點(diǎn),但也存在壓裂管柱復(fù)雜、封隔器失效[4]、壓裂后管柱難以安全起出和易造成大修等缺點(diǎn),使其應(yīng)用范圍受到限制。套管封隔器分段壓裂工藝為:水平段內(nèi)第1段壓裂結(jié)束后,投球加壓,使滑套下移,將下面一段關(guān)閉,露出第2段噴砂循環(huán)孔,開始?jí)毫训?段,實(shí)現(xiàn)不動(dòng)管柱壓裂多段[5–7],一般一趟管柱可壓2~3段。其優(yōu)點(diǎn)是,套管頭不用承壓,對(duì)于直井段套管和套管頭抗壓強(qiáng)度不高的水平井也具有較好的適應(yīng)性;缺點(diǎn)是,水平井筒底部易沉砂、壓裂后上提壓裂管柱會(huì)壓實(shí)沉砂或封隔器無法解封,造成上提遇卡,施工風(fēng)險(xiǎn)較大。某氣田水平井X 01井采用套管封隔器分段壓裂工藝進(jìn)行分段壓裂,前3段壓裂后壓裂管柱上提遇卡,筆者以該井為例分析管柱遇卡原因[8],制定了解卡措施;為防止后續(xù)6段壓裂再出現(xiàn)壓裂管柱上提遇卡的問題,優(yōu)化了套管封隔器分段壓裂管柱,采用優(yōu)化后的壓裂管柱順利完成后續(xù)6段的壓裂,且壓裂結(jié)束后壓裂管柱全部安全提出。該井處理壓裂管柱上提遇卡的方法和解卡措施對(duì)今后類似問題的處理具有借鑒作用。
X 01井是部署在某致密氣田的一口水平開發(fā)井,完鉆井深4 218.00m,目的層位于盒1段,水平段長度1 000.00m。該井采用二開井身結(jié)構(gòu),二開下入?139.7mm P110套管(壁厚7.72mm)固井,采用?244.5mm×?139.7mm套管頭,由于套管頭的承壓能力只有35MPa,無法采用橋塞射孔連作或連續(xù)油管帶底封等分段壓裂工藝,只能采用套管封隔器分段壓裂工藝進(jìn)行壓裂。為了最大限度動(dòng)用X01井的控制儲(chǔ)量,根據(jù)該水平井段長度和儲(chǔ)層的特征,設(shè)計(jì)分9段15簇進(jìn)行壓裂改造。根據(jù)套管封隔器分段壓裂工藝特點(diǎn),考慮水平井封隔器分段壓裂技術(shù)水平和施工風(fēng)險(xiǎn),該井下入3趟壓裂管柱進(jìn)行壓裂,每趟壓裂管柱壓裂3段。第1趟壓裂管柱(壓裂前3段)如圖1所示。
圖1 X01井第1趟壓裂管柱(壓裂前3段)Fig.1 The first-trip fracturing string (the first three sections)in W ell X01
完成第1—3段壓裂,放噴后上提壓裂管柱遇卡,反洗井后逐級(jí)上提壓裂管柱,成功解卡。壓裂管柱提至地面后,發(fā)現(xiàn)第2段的噴砂滑套1未打開,為確保增產(chǎn)效果,下入圖2所示的壓裂管柱補(bǔ)壓第2段。
圖2 X01井補(bǔ)壓第2段的壓裂管柱Fig.2 The fracturing string in the second section of pressure compensation inW ell X01
補(bǔ)壓第2段時(shí),加砂58m3,用液量560m3。放噴排液7 d,累計(jì)排出液量超過130m3,反循環(huán)洗井至水質(zhì)合格后,上提壓裂管柱再次遇卡,上提力達(dá)到630 kN,無法解卡。
水平井套管封隔器分段壓裂管柱遇卡原因,大致有砂埋管柱、砂卡管柱、封隔器無法解封、水力錨爪無法收回和套管變形等情況。處理壓裂管柱遇卡時(shí),首先要分析遇卡原因。X 01井在上提壓裂管柱時(shí)先后2次遇卡,但2次遇卡過程中大鉤載荷、上下活動(dòng)距離和返排液性質(zhì)均具有明顯差異,說明2次遇卡原因不盡相同。
上提壓裂管柱首次遇卡后,先采用大力上提法進(jìn)行解卡,壓裂管柱上提到一定行程后遇阻;后采用憋壓反循環(huán)法解卡,大排量反洗井筒,地層返出液中有1.1m3支撐劑,待返出液與注入液性質(zhì)一致時(shí),上提活動(dòng)管柱,每次上提壓裂管柱都有一定的行程,判斷為砂卡,反復(fù)幾次將上提力增至550 kN,順利解卡。
第2次遇卡時(shí),利用大力上提法進(jìn)行解卡,每次上提力達(dá)到設(shè)計(jì)的上提力,壓裂管柱的上行距離有限且位置相同,與第1次砂卡壓裂管柱時(shí)的上行距離相差較大,初步判斷該次壓裂管柱遇卡與第1次遇卡的原因不同。采用大力上提法無法解卡,因此用憋壓反循環(huán)法解卡,分別以清水、壓裂基液(黏度39mPa·s)為洗井介質(zhì)大排量(850 L/min)反洗井,返出液量為4倍井筒體積,返出液中未發(fā)現(xiàn)支撐劑或其他固相雜質(zhì),表明井筒較為干凈,無砂橋等堵塞物,可以確認(rèn)該次管柱遇卡不是砂卡。將上提力增至630 kN,無法解卡,判斷可能是管柱結(jié)構(gòu)異變造成的卡管柱。
結(jié)合該井壓裂管柱(見圖2)可知,由于第1段的壓力低于第2段的壓力,封隔器3和水力錨2無法解封,噴砂滑套1與封隔器1之間的支撐劑無法清洗出來。綜合上述分析可知,可能是機(jī)械原因(封隔器膠筒損壞、水力錨爪未回收和油管本體變形等當(dāng)中的一種或多種)導(dǎo)致遇卡。
分析前3段的壓裂管柱(見圖1)可以看出,其存在以下不足:
1)設(shè)計(jì)加砂量大,噴砂滑套沖蝕嚴(yán)重。噴砂滑套的噴砂口面積與?60.0mm滑套相當(dāng),無節(jié)流;壓裂施工時(shí)一旦加砂量超過噴砂滑套的設(shè)計(jì)過砂能力,上部滑套沖蝕較嚴(yán)重,導(dǎo)致球過滑套、安全接頭打不開等問題;目前噴砂滑套的硬度與硬質(zhì)合金材料接近,調(diào)質(zhì)空間有限,無法滿足多段、大規(guī)模壓裂施工要求。
2)封隔器解封不徹底。由于壓縮式封隔器的密封膠筒未采用整體設(shè)計(jì),封隔器坐封后,密封膠筒長時(shí)間處于高溫環(huán)境中失去彈性,不能回縮,形成一個(gè)一個(gè)的橡膠段塞,即使設(shè)計(jì)了反洗、上提解封機(jī)構(gòu),膠筒回收仍不徹底,起出壓裂管柱時(shí)上提力大,膠筒多數(shù)被強(qiáng)行上提拉壞掉入井筒,給逐級(jí)打撈帶來困難。特別是遇到砂堵或其他壓裂事故,滑套一旦打不開,封隔器無法解封,只有通過反向加壓解封,反向加壓解封壓力高達(dá)20~30MPa,對(duì)于已射開的地層,需要的排量較大(約2~3m3/m in),現(xiàn)場實(shí)施困難。
3)逐級(jí)打撈工作效率低。從壓裂正常油井打撈壓裂用封隔器的過程中看,每趟起出壓裂管柱最多只能撈起2套封隔器,其原因主要是由于上一級(jí)封隔器解封后滑套關(guān)閉,而下一級(jí)封隔器由于密封膠筒回收不徹底,與井筒摩擦力大,封隔器無法解封,只能通過上提剪斷封隔器的解封銷釘,利用機(jī)械解封方式起出封隔器;即使能解封多套封隔器,上提過程中依然會(huì)脫開。打撈時(shí)需要多次沖砂、起下打撈管柱,工作量比較大。
采用有限元方法分析封隔器密封膠筒高承壓后與套管之間的接觸應(yīng)力,計(jì)算密封膠筒與套管的摩擦力。根據(jù)封隔器密封膠筒的工作原理,建立有限元模型(見圖3(a)),對(duì)其作邊界處理。封隔器坐封后,密封膠筒承受軸向載荷,封隔器的本體及套管采用35CrM o材質(zhì)。有限元分析表明,膠筒兩側(cè)施加約束,封隔器承壓70MPa時(shí),密封膠筒與套管之間的最大接觸應(yīng)力為47.517MPa(見圖3(b))。
圖3 封隔器膠筒有限元分析Fig.3 Finite elem ent analysisof packer rubber cylinder
從圖3可以看出,在承壓70 MPa條件下,密封膠筒與套管之間的接觸應(yīng)力最大為47.517MPa,接觸面積為39.0 cm2,密封膠筒與套管之間的摩擦系數(shù)取0.5,不考慮其他因素,只考慮因封隔器未解封而導(dǎo)致壓裂管柱遇卡,則上提力達(dá)到92.7 kN就能提出封隔器。
根據(jù)上述分析結(jié)果,判斷該井第2趟壓裂管柱遇卡類型為機(jī)械卡管柱,結(jié)合解卡全過程情況,確定采取以下解卡措施:
1)先小排量(500 L/m in)沖洗干凈壓裂管柱,之后采用快速坐封、解封的方式解封水力錨,嘗試起出壓裂管柱。
2)如果無法起出壓裂管柱,根據(jù)壓裂管柱上部的油管確定最大上提力,建議更換承載力高的修井機(jī)進(jìn)行強(qiáng)提。該井井內(nèi)壓裂管柱上部為N 80鋼級(jí)?88.9mm外加厚油管,其屈服極限為551.5MPa,由此計(jì)算得到油管最薄弱環(huán)節(jié)螺紋的抗拉強(qiáng)度為921.4 kN。管柱安全系數(shù)取1.2,則最大允許上提力為767.8 kN;并且考慮解卡過程中反復(fù)多次進(jìn)行起下作業(yè),為了避免引起疲勞破壞,向下取整,確定最大上提力為700.0 kN。
3)若強(qiáng)力上提仍無法起出該趟壓裂管柱,建議將這部分管柱丟手。
4)如果丟手無法順利實(shí)施,利用連續(xù)油管下入射孔槍進(jìn)行爆破切割或轉(zhuǎn)入大修作業(yè)。
先多次反洗及活動(dòng)管柱,均未解卡,最大上提力為630.0 kN,反洗排量為200~850 L/m in;后采用懸吊方式解卡,反復(fù)活動(dòng)后上提至上提力達(dá)520 kN,12 h后下放管柱至上提力為270 kN,再次上提至上提力420 kN,上提力不再增大,成功解卡,隨即起出壓裂管柱。
觀察起出的壓裂管柱發(fā)現(xiàn),壓裂管柱中的2套噴砂滑套均已完全打開,且有順利過砂的痕跡。中部K344封隔器2(封隔第2段)的膠筒保持完好,下部K 344封隔器1(封隔第1段)的膠筒上部出現(xiàn)了鼓包現(xiàn)象,但未撕裂和缺失,上部K344封隔器3(封隔第3段)的膠筒上部損傷最為嚴(yán)重,有明顯撕裂和缺失情況,原因是在3段壓裂施工過程中,上部封隔器3始終處于承壓狀態(tài),經(jīng)過反復(fù)坐封、解封及承壓,造成膠筒損傷。頂部水力錨錨爪出現(xiàn)部分損傷;底部水力錨完好,錨爪損傷較小。主要原因是施工過程中上部水力錨反復(fù)承壓,導(dǎo)致錨爪逐步受損;下部水力錨在第2段滑套打開后即不再承壓,因此損傷較小。封隔器3與噴砂滑套2之間的油管出現(xiàn)23和30mm的2個(gè)凹槽,分別距離油管下端6.72和6.45 m。分析認(rèn)為,油管出現(xiàn)凹陷的原因主要是:1)油管本身存在缺陷,局部金相組織不均勻,注入酸液與井下套管形成電化學(xué)腐蝕,導(dǎo)致產(chǎn)生凹陷;2)壓裂過程中支撐劑堆積在環(huán)空,擠壓油管使其變形;3)油管內(nèi)壓力釋放過快,地層壓力擠壓導(dǎo)致其變形。
綜合分析表明,造成壓裂管柱遇卡的原因是封隔器密封膠筒和油管本體變形。
X 01井前3段采用的分段壓裂管柱在壓裂后,起出過程中2次遇卡。為防止后續(xù)6段壓裂結(jié)束后起出壓裂管柱時(shí)再次遇卡,在分析2次遇卡原因的基礎(chǔ)上,對(duì)壓裂管柱進(jìn)行了優(yōu)化:1)去掉下部的水力錨,每個(gè)層段上下均有封隔器封隔,防止壓裂管柱在壓裂過程中因上頂力過大導(dǎo)致其彎曲變形,降低上提管柱遇卡風(fēng)險(xiǎn);2)下部引鞋采用帶孔引鞋,以平衡內(nèi)外壓差,降低封隔器解封難度。壓裂管柱優(yōu)化后可以一趟管柱完成6段壓裂施工,壓裂施工結(jié)束后還可以作為試氣管柱直接試氣,待后期需要時(shí)再起出壓裂管柱。
優(yōu)化后的壓裂管柱(見圖4)具備以下4方面的技術(shù)優(yōu)勢:
圖4 優(yōu)化后的壓裂管柱Fig.4 Optim ized fracturing string
1)改變了常規(guī)的進(jìn)液方式,保證了中心管的完整性,提高了中心管的強(qiáng)度,保證了地面至井底扭矩的傳遞。
2)壓裂滑套封隔器K341在有無節(jié)流壓差的情況下都能夠?qū)崿F(xiàn)坐封[9–10],內(nèi)部設(shè)有保壓裝置,油管泄壓后封隔器仍然處于坐封狀態(tài);可以采用上提或反洗方式解封,確保了封隔器在壓裂施工結(jié)束能完全解封;封隔器本體采用高強(qiáng)度合金結(jié)構(gòu)鋼,膠筒承壓能力達(dá)到70 MPa,承受溫度可達(dá)到150℃;內(nèi)部滑套、防砂管均采用激光割縫工藝加工,確保了內(nèi)部零件的正常動(dòng)作。
3)可多次重復(fù)坐封、解封。施工時(shí),液體通過進(jìn)液口推動(dòng)閥體前端的滑塊上行,剪斷防坐封剪釘,同時(shí)液體通過單向閥進(jìn)入封隔器膠筒內(nèi)腔,使膠筒擴(kuò)張,達(dá)到坐封的目的。施工結(jié)束后需要解封封隔器時(shí),可通過一定排量反循環(huán)洗井,液體通過防坐封剪釘(進(jìn)液口)推動(dòng)閥體前端的滑塊下行,觸碰閥體內(nèi)頂針,釋放膠筒內(nèi)腔液體,達(dá)到解封封隔器的目的。上提壓裂管柱時(shí),膠筒和中心管會(huì)產(chǎn)生相對(duì)運(yùn)動(dòng),單向閥上行頂針觸碰滑塊后,封隔器解封??砂蚊撌絿娚捌魇菍踩宇^、噴砂器集成一體的新型工具,壓裂結(jié)束后上提壓裂管柱,可將噴砂器噴口關(guān)閉,以確保下層的反洗效果;可以逐級(jí)設(shè)定脫開壓力,噴口微節(jié)流,以降低噴口流速,減輕套管損傷,降低施工壓力。
4)配備專用安全接頭。安全接頭連接于壓裂管柱最上方,當(dāng)上提壓裂管柱遇卡、采取反洗井等措施無法解卡時(shí),可將壓裂管柱從安全接頭處倒開(或剪斷銷釘斷開)再進(jìn)行打撈、鉆銑等后續(xù)作業(yè)。安全接頭采用錨爪限位設(shè)計(jì),本體采用螺旋導(dǎo)向槽,更利于反循環(huán)沖砂。
X 01井下入優(yōu)化后的壓裂管柱進(jìn)行后續(xù)6段的壓裂施工,壓裂累計(jì)加砂538 m3,用液量4 658 m3,用時(shí)28 h全部一次性壓開;壓裂施工結(jié)束后,壓裂管柱順利起出,未發(fā)生遇卡。
1)剖析套管封隔器分段壓裂管柱及其關(guān)鍵工具的結(jié)構(gòu)、原理及參數(shù),是制定水平井套管封隔器分段壓裂管柱解卡措施的關(guān)鍵。
2)套管封隔器分段壓裂管柱采用K 341壓裂滑套封隔器,可降低壓裂管柱上提過程中遇卡的概率,提高壓裂施工的成功率和效率。
3)可拔脫式噴砂器是將安全接頭、噴砂器集成一體的新型壓裂工具,選用新型壓裂配套工具并采取恰當(dāng)?shù)募夹g(shù)措施,可以提高水平井套管封隔器分段壓裂的成功率。