蔡炳龍,彭德勝,程榮亮
(江西金德鉛業(yè)股份有限公司,江西 德興 334200)
江西金德鉛業(yè)股份有限公司成立于2007年12月7日,產(chǎn)品設(shè)計(jì)規(guī)模為:年產(chǎn)電鉛8萬(wàn)噸,副產(chǎn)品硫酸7.39萬(wàn)噸,銀錠205.15噸,金錠0.29噸,另外還有冰銅、精鉍、氧化鋅等產(chǎn)品。
江西金德鉛業(yè)股份有限公司冶煉鉛原工藝為富氧底吹爐-鼓風(fēng)爐,之后隨著國(guó)家環(huán)境政策要求的提高,于2015年對(duì)煉鉛生產(chǎn)工藝進(jìn)行技改,采用側(cè)吹還原爐替代鼓風(fēng)爐還原進(jìn)行鉛的冶煉。新工藝于2015年7月8日投產(chǎn),然而面對(duì)市場(chǎng)原料競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)嚴(yán)峻,加工費(fèi)低的局面,急需解決辦法。通過(guò)供銷(xiāo)部市場(chǎng)調(diào)研,發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)上有種較好買(mǎi)到高銅低鉛精礦,成分大概為:Pb25%;Cu 10%~15%;Zn 10%~15%;S 20%~28%;Au 3.5~25g/t;Ag 450~1500g/t。此類(lèi)原料雖然鉛品位較低,但是富含的有價(jià)金屬銅、鋅較高,若在鉛冶煉中搭配使用,能否保證有價(jià)金屬回收率,發(fā)揮聯(lián)合冶煉經(jīng)濟(jì)效益,提出了課題。 所以結(jié)合目前現(xiàn)有冶煉鉛工藝,通過(guò)調(diào)整工藝參數(shù)和操作方法,達(dá)到同時(shí)回收鉛、銅、金、銀和鋅的目的,來(lái)提升企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,拓寬原料采購(gòu)渠道。
富氧底吹爐熔煉是一個(gè)沿爐子中心軸線轉(zhuǎn)動(dòng)的臥式圓筒形反應(yīng)器,內(nèi)襯鉻鎂磚,在爐子的頂部有加料口、出煙口,爐子的底部有氧氣噴槍?zhuān)藟τ蟹旁?,出鉛口。爐子結(jié)構(gòu)緊湊、表面積小,散熱較少;在爐子底部鼓入氮?dú)獗Wo(hù)氣體,可減緩熔體對(duì)耐火磚的沖刷、延長(zhǎng)爐襯和氧槍區(qū)域磚的使用年限。
底吹爐氧槍采用雙筒管式射流富氧氧槍?zhuān)鯓屩行墓芡獗陂_(kāi)若干條槽成齒輪形狀,工業(yè)氧氣和空氣分別從外壁為齒輪形狀的中心管的氧氣進(jìn)口和側(cè)面的空氣進(jìn)口進(jìn)入氧槍?zhuān)谝欢▔毫ο?,工業(yè)氧氣經(jīng)中心管,氮?dú)?、軟化水?jīng)三筒管的環(huán)縫從氧槍前端的氧槍口同時(shí)噴吹到反應(yīng)器中。使用單管式射流富氧槍時(shí),工業(yè)氧氣和空氣分別從后端側(cè)面的氧氣進(jìn)口和后端的空氣進(jìn)口進(jìn)入到氧槍的混合室混合后,在一定壓力下從前端的氧槍口噴吹到反應(yīng)器中,更換氧槍時(shí),只需轉(zhuǎn)動(dòng)反應(yīng)器,使氧槍口高出熔池的渣面,即可更換。
富氧底吹爐熔煉的基本原理:氧氣底吹熔煉是熔池熔煉,經(jīng)配料制粒的混合料從底吹爐頂部加入,氧氣從底部吹入引起熔體攪拌,高壓氧氣和氮?dú)庖猿羲購(gòu)难鯓尶谏淞鲊姵?細(xì)小的氣泡在動(dòng)能的作用下推動(dòng)高溫熔體向上和兩側(cè)循環(huán)翻滾并使熔體與氣泡之間充分接觸混合,到達(dá)液面稍微鼓起而平穩(wěn),形成下小上大的錐形體形狀;混合料中的金屬硫化物在渣液層發(fā)生氧化、造渣、沉鉛反應(yīng),生成金屬氧化物和二氧化硫及液態(tài)鉛液珠,并釋放大量熱使氧化反應(yīng)繼續(xù)下去,同時(shí)生成部分粗鉛和低熔點(diǎn)的高鉛渣,粗鉛在重力作用下流向沉鉛區(qū),高鉛渣通過(guò)渣口溜槽流入側(cè)吹還原爐內(nèi)。
富氧底吹爐爐內(nèi)主要進(jìn)行加熱、熔化、氧化、造锍、造渣等過(guò)程,產(chǎn)出含鉛、銅、鋅、金、銀等有價(jià)金屬留在高鉛渣。高鉛渣通過(guò)渣口溜槽進(jìn)入側(cè)吹還原爐進(jìn)行還原。
近年來(lái)大量的鉛冶煉企業(yè)進(jìn)行了工藝技術(shù)升級(jí)改造,改造核心技術(shù)是用氧氣側(cè)吹爐還原爐替代原有工藝中的鼓風(fēng)爐來(lái)處理高鉛渣,在原有的鉛冶煉工藝中,后續(xù)工藝大部分是采用鼓風(fēng)爐進(jìn)行還原。
表1 還原爐熔煉三個(gè)階段工藝參數(shù)控制
用鼓風(fēng)爐來(lái)還原高鉛渣,存在的缺陷:
(1)熔融高鉛渣冷卻鑄錠,潛熱未得到利用;
(2)鼓風(fēng)爐還原需采用高焦慮,焦炭用量大且還原效果不理想;
(3)鼓風(fēng)爐產(chǎn)出的煙氣量大,產(chǎn)出低濃度的SO2不易處理,環(huán)保成本高。
氧氣側(cè)吹還原爐的興起,使得對(duì)高鉛渣熔體進(jìn)行直接還原的工藝得到了廣泛的關(guān)注,該工藝具有產(chǎn)量大、加入高溫熔體、間斷還原作業(yè)以及安全環(huán)保的特點(diǎn),在能耗個(gè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)上有明顯的優(yōu)勢(shì)。
底吹爐產(chǎn)生的高鉛渣通過(guò)渣口溜槽進(jìn)入氧氣側(cè)吹爐中進(jìn)行還原,產(chǎn)出含銅和貴金屬粗鉛、含鋅爐渣和含塵煙氣。氧氣側(cè)吹爐還原是間斷、周期性作業(yè)(目前102分鐘/爐),故加料也是周期性的,配料需要將返料、石灰石、和煤,通過(guò)稱(chēng)量按給定的比例送到總皮帶運(yùn)輸機(jī)。由此配制的爐料送到爐上的加料口,在預(yù)定的時(shí)間段內(nèi)將規(guī)定數(shù)量的上述物料通過(guò)加料口連續(xù)加到爐渣熔體的表面。使用1個(gè)加料口加料。
高銅精礦在原料倉(cāng)單獨(dú)堆放,經(jīng)過(guò)鏟車(chē)、抓斗堆混堆配混合均勻,然后粒料經(jīng)富氧底吹爐氧化脫硫,氧氣側(cè)吹爐還原后,金屬銅和有價(jià)金屬進(jìn)入粗鉛,隨鉛液一起經(jīng)虹吸道流入鉛模中鑄錠,鋅以氧化鋅形態(tài)進(jìn)入熱渣,經(jīng)渣包加入煙化爐進(jìn)行還原制成氧化鋅粉。粗鉛錠運(yùn)送到精煉車(chē)間脫銅除雜,銅浮渣用料斗送往反射爐進(jìn)行銅的富集脫鉛同時(shí)回收金、銀等有價(jià)金屬。銅35%左右的冰銅形式產(chǎn)出外售。
(1)冶金配料計(jì)算,研究入底吹爐的物料含銅品位對(duì)指標(biāo)及安全、環(huán)保的影響。
我廠鉛精礦主要來(lái)源為國(guó)內(nèi)大中小礦山和中間貿(mào)易商,種類(lèi)多、成分復(fù)雜,進(jìn)廠精礦需進(jìn)行二元堆放、堆混取樣,根據(jù)化驗(yàn)結(jié)果,在進(jìn)行冶金配料計(jì)算。通過(guò)在不加高銅低鉛礦時(shí)的入爐粒料含銅0.8%,逐步提高到2.5%,觀察含銅提高后,對(duì)還原爐渣含銅、虹吸道耐材、高鉛渣殘硫、爐內(nèi)爐結(jié)、煙道結(jié)焦、尾排含硫、下料口噴濺冒煙情況,進(jìn)行比對(duì)和總結(jié),得出最高的入爐含銅品位2.0%,對(duì)生產(chǎn)、安全、環(huán)保影響最小。
(2)冶金配料計(jì)算,研究含銅物料提高后,底吹爐氧料比對(duì)自熱反應(yīng)的影響
根據(jù)入爐物料中硫、鉛、鐵、銅的總量,經(jīng)冶金計(jì)算出,使硫完全燃燒成SO2所需的氧氣量,確保硫化亞銅在底吹爐內(nèi)氧化成氧化銅,以氧化銅形態(tài)進(jìn)入高鉛渣中,極少部分以硫化銅形態(tài)進(jìn)入高鉛渣。計(jì)算控制好反應(yīng)過(guò)程所需的氧氣量,確保在不加入任何燃料的情況下,靠入爐物料含硫與氧氣發(fā)生的自熱反應(yīng),提供氧化脫硫反應(yīng)正常進(jìn)行所需要的溫度條件。否則氧氣不足將大量生成硫化鉛、硫化銅,帶來(lái)底吹爐爐內(nèi)不反應(yīng)和尾排指標(biāo)超標(biāo)等工藝故障。氧氣過(guò)剩會(huì)帶來(lái)渣過(guò)氧成泡沫渣和噴爐風(fēng)險(xiǎn),經(jīng)研究實(shí)驗(yàn),氧氣過(guò)剩系數(shù)控制在0.9%,有利于氧化脫硫反應(yīng)的正常進(jìn)行和高鉛渣殘硫0.4%~0.7%。
(3)冶金計(jì)算,研究高鉛渣含銅提高后,對(duì)還原爐渣含銅的影響。
底吹爐高鉛渣經(jīng)溜槽直接流入還原爐,在強(qiáng)還原氣氛CO的作用下,氧化銅還原成金屬銅,經(jīng)液鉛捕集,在爐缸沉淀與渣分離,有價(jià)金屬與鉛液經(jīng)虹吸道一起流出,進(jìn)入粗鉛模鑄錠,熔渣經(jīng)渣口流出,送煙化爐提取煉氧化鋅。有價(jià)金屬因比重差、溫差,硫化鉛、硫化銅、金屬銅在鉛面上層富集冷凝結(jié)成半成品冰銅。在還原爐內(nèi)整個(gè)反應(yīng)過(guò)程中,對(duì)渣含銅起關(guān)鍵影響作用的是渣溫、還原氣氛和還原時(shí)間的控制。因還原爐是間斷進(jìn)渣、出鉛、放渣作業(yè),在爐內(nèi)分三個(gè)冶煉階段,即進(jìn)渣提溫階段、還原階段、放渣階段,每個(gè)階段的溫度、還原氣氛及時(shí)間的控制對(duì)指標(biāo)影響極大,經(jīng)研究實(shí)踐得出下表冶煉參數(shù),利于降低渣含銅,還原爐渣含銅指標(biāo)能夠穩(wěn)定在<0.1%。
該研究在不需要對(duì)原生產(chǎn)工藝、設(shè)備做任何改動(dòng),且不用增加任何投資費(fèi)用,完全利用現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)備,不會(huì)產(chǎn)生任何新的污染源、能源消耗和對(duì)指標(biāo)的影響。通過(guò)提高處理高銅、鋅低鉛富含精礦后,盈利副產(chǎn)品冰銅、氧化鋅產(chǎn)量大大提高,給企業(yè)帶來(lái)了非常可觀的經(jīng)濟(jì)效益。本次研究成果的應(yīng)用,可以更廣泛用于處理高銅、鋅、低鉛原料的生產(chǎn),有利于在含高銅、鋅、低鉛精礦資源中綜合回收有價(jià)金屬。
表2 高銅低鉛精礦冶煉研究實(shí)踐結(jié)果數(shù)據(jù)
富氧底吹爐與側(cè)吹還原爐熔煉設(shè)計(jì),主要是處理鉛精礦。通過(guò)本次研究實(shí)踐,利用兩爐聯(lián)合冶煉的優(yōu)勢(shì),同時(shí)能夠?qū)Ω咩~、鋅、低鉛精礦或富含雜料,進(jìn)行有效冶煉和綜合回收有價(jià)金屬,研究實(shí)驗(yàn)的成功,為企業(yè)拓寬鉛冶煉原料的采購(gòu)渠道,提高了鉛冶煉的綜合效益和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。