郝志軍,馮云貴,李兆龍
(1.山西汾西礦業(yè)(集團)有限責任公司, 山西 介休市 032000;2.中國礦業(yè)大學(北京) 力學與建筑工程學院, 北京 100083)
汾西礦業(yè)集團高陽煤礦二采區(qū)地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜,陷落柱發(fā)育,且多見斷層。在高陽礦二采區(qū)多個回采巷道掘進過程中均出現(xiàn)較大范圍的陷落柱及斷層構(gòu)造,對巷道支護造成了極大難度,同時大大降低了巷道的掘進效率,影響企業(yè)效益。
本文以高陽煤礦二采區(qū)某運輸巷過斷層帶為研究背景,對巷道過斷層帶的支護技術(shù)進行了優(yōu)化設(shè)計。
該運輸巷服務(wù)于二采區(qū)某工作面,埋深約 300 m,開采太原組9—10—11#煤,鄰近的工作面煤層總厚度平均約為8.8 m,煤層結(jié)構(gòu)為1.3(0.42)7.08,屬復(fù)雜結(jié)構(gòu)煤層,該煤層煤種為瘦煤。煤層傾角最大為 11°,最小為 2°,平均為 6.5°。開采煤層直接頂為2.07 m的灰?guī)r,老頂為6.60 m的泥巖/灰?guī)r,質(zhì)地較硬,直接底約為7.91 m的泥巖。煤層頂?shù)装鍘r性見表1。
表1 煤層頂?shù)装鍘r性
該運輸巷開挖至500 m處揭露1條落差H=10 m的正斷層,斷層走向與巷道掘進方向基本呈空間垂直,巷道由斷層下盤向斷層上盤穿越。地質(zhì)剖面如圖1所示。
圖1 巷道過斷層地質(zhì)剖面
巷道在過斷層區(qū)間由矩形斷面變?yōu)槿墓皵嗝妫飳?100 mm,拱高1600 mm,墻高1600 mm,巷道高度為3200 mm,斷面面積約15 m2。
拱頂采用Φ20 mm×2200 mm的螺紋鋼錨桿,每排布置7根,錨桿間距為900 mm,排距為1000 mm,每根螺紋鋼配套使用 2支樹脂藥卷;兩幫均采用Φ20 mm×2200 mm螺紋鋼錨桿支護,每排布置2根,間距900 mm,排距1000 mm;頂、幫錨桿均配套使用300 mm×400 mm×3 mm的鋼帶托塊;頂板錨索為每排布置2根,間距2000 mm,排距1000 mm。錨索采用Φ17.8 mm×4000 mm。頂、幫均鋪設(shè)鋼筋網(wǎng)。巷道施工完畢后,噴漿50 mm厚,噴漿緊跟工作面。
現(xiàn)場觀察發(fā)現(xiàn),該運輸巷過斷層區(qū)段巷道頂、幫、底基本為全巖,巷道圍巖多為質(zhì)地堅硬的灰?guī)r和部分泥巖,因此巷道掘進效率較低。此外巷道的頂幫收斂并不明顯,圍巖穩(wěn)定性較高,但支護較為密集,支護構(gòu)件間排距較小。過多的支護布置一方面增加了鉆孔長度,影響工程進展,另一方面也會對完整性較好的圍巖造成破壞,降低圍巖自身的承載能力。分析認為,原有的支護方式費時費力,過多的支護增加支護成本。
圖2 巷道過斷層支護布置(單位:mm)
調(diào)查發(fā)現(xiàn),該運輸巷的圍巖穩(wěn)定性較好??紤]到回采巷道服務(wù)年限一般為 1~2年,過多地浪費支護成本,耗費工時將嚴重影響企業(yè)效益。因此,以保證安全穩(wěn)定性為前提,實現(xiàn)合理經(jīng)濟的巷道支護是急需解決的問題。
現(xiàn)階段,礦井支護絕大多數(shù)采用錨桿、錨索聯(lián)合支護的方式。采用加固拱和懸吊理論對巷道支護的基本參數(shù)進行理論計算。
通過理論計算得到巷道頂錨桿設(shè)計長度應(yīng)該大于等于1.92 m,當采用Φ20 mm×2200 mm的螺紋鋼錨桿時,錨桿間排距小于等于 1.1 m。頂錨索長度應(yīng)不小于3.4 m,每排布置1根錨索時,錨索排距應(yīng)小于1.54 m。幫錨桿長度應(yīng)大于1.49 m,間排距小于1.1 m。
經(jīng)過圍巖力學試驗、理論計算,得到了巷道支護的初步參數(shù)。原支護方案的設(shè)計主要依靠煤層中常規(guī)巷道的支護參數(shù),對比理論計算結(jié)果可以看出,原支護密度要明顯大于理論參數(shù),這不僅會破壞巷道圍巖穩(wěn)定性,更會嚴重影響掘進效率,增加支護成本。
依靠現(xiàn)場情況和理論計算結(jié)果,對原支護方案進行了優(yōu)化,具體優(yōu)化方案如圖3所示。
拱形頂板采用Φ20 mm×2200 mm的螺紋鋼錨桿,每排布置6根,錨桿間距為1100 mm,排距為1000 mm;兩幫均采用Φ20 mm×2200 mm的螺紋鋼錨桿支護每排布置2根,間距900 mm,排距1000 mm;頂板中心采用Φ17.8 mm×4000 mm的錨索,每排布置1根,排距1000 mm。頂、幫均要求鋪設(shè)Φ46 mm×2000 mm×1000 mm的鋼筋網(wǎng);巷道施工完畢后,噴漿50 mm厚,噴漿緊跟工作面。
圖3 優(yōu)化支護方案(單位:mm)
為研究優(yōu)化支護方案的可行性,確保生產(chǎn)工作的安全性,采用FLAC3D軟件對原支護方案和優(yōu)化支護方案分別進行數(shù)值模擬研究,分析對比2種方案的巷道變形,為優(yōu)化支護方案的實施應(yīng)用提供充分的理論依據(jù)。
數(shù)值模型尺寸為x×y×z=30 m×10 m×30 m,并按照現(xiàn)場巖層分布進行分區(qū)劃分。模型四周限制節(jié)點水平位移,下表面固定,上表面施加7.5 MPa均勻分布的垂直壓應(yīng)力作為補償荷載,水平側(cè)壓力系數(shù)取λ=1.2。巷道過斷層區(qū)間,巷道圍巖主要為泥巖與灰?guī)r,并穿過該巖層進入煤層,故數(shù)值模擬中將巷道設(shè)置在泥巖、灰?guī)r巖層中,對比研究該區(qū)段下2種支護方案的巷道圍巖穩(wěn)定性。巖層力學參數(shù)見表2,數(shù)值計算模型如圖4所示。
表2 巖層力學參數(shù)
巷道開挖后,會在圍巖幫頂部位出現(xiàn)一定程度的塑性屈服和裂隙發(fā)育,從而引發(fā)圍巖變形。因此巷道穩(wěn)定性主要體現(xiàn)在巷道圍巖變形大小。
圖4 數(shù)值計算模型
4.2.1 垂直位移對比
圖5為巷道圍巖垂直位移對比分析圖。由圖5可知,原支護方案最大頂板下沉為4.48 mm,底鼓為 6.92 mm;而優(yōu)化方案最大頂板下沉達到 4.45 mm,底鼓為6.92 mm。所以,優(yōu)化支護方案較原支護方案,在拱頂中心處的錨索有效控制了頂板圍巖變形。優(yōu)化方案與原支護方案相比,在減去支護材料的條件下,依然能夠保證圍巖處于安全穩(wěn)定狀態(tài),由此,驗證了優(yōu)化支護方案對于頂板支護的可行性。
圖5 巷道圍巖垂直位移
4.2.2 水平位移對比
圖6為巷道圍巖水平位移對比分析圖。由圖6可知,原支護方案兩幫移近量為5.73 mm,優(yōu)化支護方案兩幫移近量為5.78 mm。優(yōu)化方案在減少支護的情況下兩幫移近量有少許增大,但不足 1%。總體而言,2種方案幫部變形均不大,屬安全范圍內(nèi)。
圖6 巷道圍巖水平位移
4.2.3 塑性區(qū)范圍對比
圖7為巷道圍巖塑性屈服區(qū)對比分析圖。由圖7可知,巷道圍巖變形破壞主要以壓剪破壞為主,2種方案對于控制圍巖塑性區(qū)范圍和巷道兩幫塑性屈服都有著較好的作用。較原方案相比,優(yōu)化支護方案在減少支護的情況下,圍巖塑性區(qū)范圍略有增加,但增加范圍極小。
圖7 圍巖塑性區(qū)范圍
根據(jù)以上分析,認為在過斷層期間,巷道過灰?guī)r段,圍巖較為堅硬,優(yōu)化支護方案與原支護方案相比,在降低支護成本、提高掘進速度的同時,依然可以保證巷道在掘進過程中的穩(wěn)定,從而驗證了優(yōu)化支護方案的可行性。該方案可為類似地質(zhì)條件下的巷道支護提供指導意見。
優(yōu)化后的支護方案在高陽礦過斷層構(gòu)造帶得到了應(yīng)用。支護效果顯示,巷道在優(yōu)化支護方案下無明顯變形;巷道掘進效率明顯提高,并且節(jié)約了大量支護成本。
高陽礦某運輸巷在掘進過斷層期間,巷道通過灰?guī)r層,原有支護方案過于保守,增加了巷道支護成本,影響了掘進效率。通過巖石力學實驗和理論計算設(shè)計了更為合理的優(yōu)化支護方案,通過數(shù)值模擬計算發(fā)現(xiàn),優(yōu)化支護方案與原支護方案相比,減少了大量支護成本的同時,巷道在圍巖垂直、水平方向的變形均與原方案相差不多,優(yōu)化后的塑性區(qū)范圍略有增加,但足以保障巷道的穩(wěn)定。由此可見,優(yōu)化方案在能夠保證巷道安全的前提下,節(jié)省了大量支護成本,提高了掘進效率,為同類型地質(zhì)條件下的支護提供了指導性建議。