(多氟多化工股份有限公司 , 河南 焦作 454006)
石墨烯是公認(rèn)的新材料,其應(yīng)用幾乎無(wú)所不及,是國(guó)家“十三五”新材料發(fā)展的重點(diǎn)。氟化石墨烯是將石墨烯部分氟化或全部氟化得到的產(chǎn)物,石墨中SP2結(jié)構(gòu)被部分或全部轉(zhuǎn)變成SP3結(jié)構(gòu),既保持了石墨烯高強(qiáng)度的性能,又因氟原子的引入帶來(lái)了表面能降低、疏水性增強(qiáng)及帶隙展寬等優(yōu)異的物理化學(xué)性能[1]。同時(shí),氟化石墨烯還具有耐高溫、耐腐蝕性、耐摩擦性、穩(wěn)定的化學(xué)性質(zhì)和優(yōu)異的潤(rùn)滑性,因此可廣泛應(yīng)用于高溫涂層、抗磨潤(rùn)滑涂層以及耐腐蝕涂層。此外,氟化石墨烯這些獨(dú)特的性能使其在納米電子器件、光電子器件以及熱電裝置等領(lǐng)域具有潛在的應(yīng)用前景[2]。
目前,對(duì)于氟化石墨烯的研究仍處于起步階段,主要的制備方法主要有四種[3]:石墨烯氟化法、剝離石墨氟化法、剝離氟化石墨法和氟化氧化石墨烯法。其中剝離石墨氟化法氟化石墨烯片層數(shù)較多,無(wú)法得到單片層的氟化石墨烯,更像是大塊剝離的膨脹氟化石墨;剝離氟化石墨法從溶劑中分離出來(lái)較為困難,反應(yīng)產(chǎn)率低,剝離下的氟化石墨烯片層數(shù)無(wú)法控制,限制了產(chǎn)品的放大制備;氟化氧化石墨烯法得到的產(chǎn)品氟化度低,氟化石墨烯表面還存在含氧官能團(tuán),對(duì)氟化石墨烯的應(yīng)用造成影響;而石墨烯氟化法制備的氟化石墨烯產(chǎn)品質(zhì)量好,氟化度高,片層完整,工藝收率高,更易于產(chǎn)業(yè)化實(shí)施。為此,本文以石墨烯為原料,氟氣動(dòng)態(tài)氟化制備氟化石墨烯產(chǎn)品,研究了關(guān)鍵控制技術(shù)對(duì)產(chǎn)品制備的影響因素,并對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行了結(jié)構(gòu)表征和電化學(xué)性能檢測(cè)。
主要儀器:真空管式爐、真空泵、氫氧化鋰反應(yīng)槽、尾氣吸收裝置。主要原料:石墨烯(純度≥99.5);氫氧化鋰(純度為≥99.95%);高純氟氮混合氣:F2∶N2= 1∶4(體積比);高純氮?dú)?純度為99.999%)。
稱取一定量石墨烯原料加入鎳方舟中,攤勻,上面加蓋鎳合金絲網(wǎng)后,置于真空管式爐爐管內(nèi),開始抽真空,升溫至200~300 ℃,恒溫除雜2~3 h,然后持續(xù)通入氟氮混合氣于350~500 ℃下進(jìn)行氟化反應(yīng)。反應(yīng)完畢后,通入高純氮?dú)饫鋮s物料并置換含氟氣體,置換出的含氟氣體通入高純氫氧化鋰溶液中進(jìn)行吸收反應(yīng),待體系pH值為2~3后,過(guò)濾得到高純氟化鋰。主反應(yīng):
(CFx)n(固) (0 與此同時(shí),伴隨著如下副反應(yīng): 該工藝流程圖如圖1所示。 石墨烯原料表面吸附微量水分及空氣等雜質(zhì),高溫條件下會(huì)產(chǎn)生較多副反應(yīng),因此需要對(duì)原料進(jìn)行高溫除雜預(yù)處理。預(yù)處理優(yōu)化工藝為:首先對(duì)真空管式爐緩慢抽真空至-0.09~0.1 MPa,然后以10 ℃/min升溫至200~300 ℃,恒溫除雜2~3 h。隨著水分及易揮發(fā)物質(zhì)逸出,真空管式爐爐管內(nèi)真空度下降,需要重復(fù)抽真空2~3次,以保證原料除雜效果良好。 圖1 氟化石墨烯制備工藝流程圖 本反應(yīng)為氣固反應(yīng),良好的物料接觸面積是反應(yīng)充分的重要保障。所以當(dāng)鎳方舟中的石墨烯原料堆積達(dá)到一定厚度時(shí),氟氣無(wú)法滲透到原料深層,就會(huì)出現(xiàn)石墨烯原料深層(即靠近鎳方舟底部)的物料未被氟化的現(xiàn)象,經(jīng)多次試驗(yàn)驗(yàn)證石墨烯厚度<1.5 cm時(shí),石墨烯原料才能被氟化完全。對(duì)此,采用優(yōu)化反應(yīng)裝置提高氟化效率:在鎳方舟底部開孔若干個(gè),然后加裝鎳合金絲網(wǎng),再放入石墨烯原料,這樣就能保證氟氣自鎳方舟上下兩面同時(shí)和石墨烯進(jìn)行氟化反應(yīng),提高氣固反應(yīng)的接觸面積,從而提高氟化效率,石墨烯原料堆積厚度達(dá)到3.5 cm時(shí),反應(yīng)依然充分。因此,建議產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)時(shí)可考慮流化床或立式反應(yīng)爐等氟化裝置。 為提高氟氣利用率,進(jìn)一步優(yōu)化氟化實(shí)驗(yàn)裝置,將單臺(tái)真空管式爐增加為兩臺(tái),連接方式為串聯(lián),控制方式為:將兩臺(tái)真空管式爐內(nèi)預(yù)先分別放置盛有石墨烯的鎳方舟,先向第一真空管式爐內(nèi)通入含氟氣體進(jìn)行氟化反應(yīng),然后未反應(yīng)完全的含氟氣體再通入第二真空管式爐進(jìn)行氟化反應(yīng);第一真空管式爐內(nèi)的氟化反應(yīng)結(jié)束后,切斷兩個(gè)真空管式爐的聯(lián)通,向第二個(gè)真空管式爐通入含氟氣體繼續(xù)進(jìn)行氟化反應(yīng)。第一個(gè)真空管式爐內(nèi)通入高純氮?dú)饫鋮s物料并置換含氟氣體,然后取出氟化石墨烯產(chǎn)品并放入石墨烯原料,恒溫除雜后將第二個(gè)真空管式爐內(nèi)未反應(yīng)完全的含氟氣體通入第一真空管式爐進(jìn)行氟化反應(yīng)。以此循環(huán),可實(shí)現(xiàn)連續(xù)化實(shí)驗(yàn)。對(duì)上述優(yōu)化前后的氟化裝置進(jìn)行對(duì)比實(shí)驗(yàn),結(jié)果見表1。 表1 優(yōu)化前后實(shí)驗(yàn)對(duì)比 由表1可知,優(yōu)化后的氟化裝置提高氟氣利用率43.22%,極大地降低了制備成本。因此,建議產(chǎn)業(yè)化采用兩套或多套串聯(lián)的氟化爐裝置。 反應(yīng)溫度低,由于反應(yīng)不能獲得足夠的能量導(dǎo)致氟化效果差。隨著反應(yīng)溫度的升高,氟化效果越好,產(chǎn)品增重越明顯,外觀越趨于白色,氟化度越高。但高溫下反應(yīng)溫度與生成物的分解溫度很接近,反應(yīng)體系一旦上升到生成物的分解臨界溫度,已生成的氟化石墨烯就會(huì)分解為無(wú)定形碳和CF4氣體等,導(dǎo)致產(chǎn)品生成量減少,且隨溫度繼續(xù)升高,分解加劇。因此,考慮工藝能耗的前提下,建議反應(yīng)溫度為400~450 ℃。 為制備高純氟化鋰,應(yīng)從以下方面嚴(yán)格控制:①氫氧化鋰原料純度高,如不滿足要求,需增加原料預(yù)處理除雜過(guò)程;②使用超純水(電阻率>18×104Ω·m),杜絕引入外來(lái)雜質(zhì)離子;③反應(yīng)過(guò)程中應(yīng)增加設(shè)備降溫冷卻裝置,及時(shí)轉(zhuǎn)移反應(yīng)放出的熱量;④控制反應(yīng)終點(diǎn)pH值為2~3,保證弱酸體系下,鋰離子沉淀完全,且溶液中微量的金屬雜質(zhì)離子不易進(jìn)入產(chǎn)品,更有利于提高產(chǎn)品質(zhì)量和收率。 對(duì)優(yōu)化關(guān)鍵工藝后制備的氟化石墨烯產(chǎn)品進(jìn)行X射線衍射、掃描電鏡和紅外光譜表征,檢測(cè)結(jié)果如圖2所示。 圖2 石墨烯原料和氟化石墨烯產(chǎn)品XRD對(duì)比圖 由圖2對(duì)比分析可知,兩者XRD圖存在明顯差別,氟原子在進(jìn)入石墨烯片層間,打破了原來(lái)石墨烯的大π鍵結(jié)構(gòu),生成新的C—F鍵,得到氟化石墨烯,致使石墨烯原有的結(jié)構(gòu)發(fā)生了很大變化,石墨烯片的網(wǎng)狀層面結(jié)構(gòu)遭到破壞,晶體結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,這也使得石墨烯在氟化前后,XRD圖譜的出峰位置發(fā)生極大的偏移。 氟化前后SEM圖見圖3。 圖3 氟化前后SEM圖 由圖3可知,石墨烯和氟化石墨烯SEM圖均有部分褶皺和折疊及不同程度的透明性。圖3(a)中石墨烯原料的片層較薄,圖3(b)中氟化石墨烯產(chǎn)品片層厚度與氟化前相比有了一定的增加,分析是由于氟原子的引入導(dǎo)致片層間距增大所致。 氟化石墨烯產(chǎn)品紅外光譜圖見圖4。 圖4 氟化石墨烯產(chǎn)品紅外光譜圖 紅外光譜分析法表明:在波數(shù)1 000~1 400 cm-1若有吸收譜峰,則存在F—C鍵,而由圖4明顯看到1 218 cm-1處有一個(gè)強(qiáng)的吸收峰,分析是由于F—C鍵伸縮振動(dòng)產(chǎn)生的;在3 451 cm-1出現(xiàn)的吸收峰,是樣品中存在締合的—OH伸縮振動(dòng)所導(dǎo)致的;而在1 638 cm-1的吸收峰,則是由于存在酰胺官能團(tuán)的原因;這些特征官能團(tuán)的出現(xiàn),主要是來(lái)自于石墨烯原料的制備工藝,而F—C的強(qiáng)吸收峰的出現(xiàn)則表示石墨烯氟化效果非常明顯。 利用制備的氟化石墨烯產(chǎn)品作為鋰離子電池電極材料組裝鋰離子電池,具體如下。 正極,氟化石墨烯∶導(dǎo)電炭黑∶PVDF=8∶1∶1。負(fù)極,鋰片。電解液,LiPF6,1 mol/L;EC∶DMC∶DEC=1∶1∶1。隔膜,32 μm基膜。測(cè)試設(shè)備,LAND CT-2001(5V,5mA)。電池制備,正極活性物質(zhì)、導(dǎo)電劑、黏結(jié)劑固定的比例與適量NMP混合均勻后,涂覆于Al集流體表面,90 ℃真空烘干后輥壓,裁片,稱重并計(jì)算活性物質(zhì)的質(zhì)量。稱重烘干后,極片在手套箱中組裝成CR2032電池,組裝好的電池靜置1天,保證電解液充分浸潤(rùn),然后進(jìn)行電化學(xué)性能測(cè)試。 檢測(cè)結(jié)果見圖5。 圖5 產(chǎn)品電化學(xué)性能檢測(cè)圖譜 由圖5可知,本工藝氟化石墨烯產(chǎn)品作正極的鋰氟一次電池的放電平臺(tái)在2.4 V以上,比容量>800 mAh/g(截至電壓為1 V),滿足高端應(yīng)用領(lǐng)域的使用需求。 目前世界各國(guó)對(duì)于氟化石墨烯的制備技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)開發(fā)都處于起步階段,未見大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。而本工藝以石墨烯為原料,采用雙爐交替氟化制備氟化石墨烯聯(lián)產(chǎn)高純氟化鋰技術(shù),工藝簡(jiǎn)單,無(wú)三廢排放,產(chǎn)品純度高,更易于產(chǎn)業(yè)化連續(xù)生產(chǎn)。同時(shí)本工藝實(shí)現(xiàn)氟資源綜合利用的最大化價(jià)值,經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和環(huán)保效益顯著,屬國(guó)家倡導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)的支持項(xiàng)目,將促進(jìn)我國(guó)新材料技術(shù)的快速發(fā)展,推動(dòng)國(guó)家由“制造大國(guó)”向“制造強(qiáng)國(guó)”邁進(jìn)。 收稿日期:2020-12-04 作者簡(jiǎn)介:李凌云(1976—),女,高級(jí)工程師,從事氟化工研究工作,電話:13523368901,E-mail:dfdzcb@dfdchem.com。2 實(shí)驗(yàn)過(guò)程關(guān)鍵點(diǎn)控制
2.1 恒溫除雜
2.2 原料厚度
2.3 氟化裝置優(yōu)化
2.4 反應(yīng)溫度
2.5 氟化鋰制備
3 產(chǎn)品表征
3.1 X射線衍射(XRD)檢測(cè)結(jié)果
3.2 掃描電鏡(TEM)檢測(cè)結(jié)果
3.3 紅外光譜檢測(cè)結(jié)果
4 產(chǎn)品電化學(xué)性能
5 結(jié)論