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        火力發(fā)電廠低壓管道金屬監(jiān)督探討

        2021-04-15 12:46:06張云杰高午印田世慧
        電力安全技術(shù) 2021年2期
        關(guān)鍵詞:母管焊口除氧器

        張云杰,高午印,田世慧

        (國電電力大同第二發(fā)電廠,山西 大同 037043)

        1 機組與相關(guān)設(shè)備介紹

        某火力發(fā)電廠安裝6臺國產(chǎn)20萬kW發(fā)電機組,機組型號為N200-13.7/535/535,機組形式為超高壓中間再熱三排汽冷凝式汽輪機。

        給水回?zé)峒訜嵯到y(tǒng)由3臺表面式高壓加熱器、1臺混合式除氧器、4臺表面式低壓加熱器組成,除氧器采用立式噴霧淋水盤結(jié)構(gòu),除氧器容積為180 m3,設(shè)計工作溫度158 ℃。

        2 事件經(jīng)過

        2018-09-20T05:58,4號機組按 AGC 指令開始升負(fù)荷。06:17:32,機組負(fù)荷升至185 MW,除氧器壓力0.43 MPa,汽包水位-2.8 mm。06:17:44,DCS顯示4號機除氧器壓力出現(xiàn)下降趨勢(機組負(fù)荷穩(wěn)定)。06:18,當(dāng)值運行人員聽到單控外突出響聲,同時DCS顯示除氧器壓力呈快速下降趨勢,4號鍋爐10 m平臺汽水彌漫人員無法進(jìn)入。06:20,運行人員切機組協(xié)調(diào),手動快速降低機組負(fù)荷。06:22,汽包水位低至300 mm,MFT滅火保護(hù)動作,鍋爐滅火,因鍋爐10 m平臺汽水較大,運行人員無法判斷具體故障原因及部位。06:25,運行人員手動緊急停機。

        停機后,就地檢查發(fā)現(xiàn)4號機除氧器汽平衡母管焊縫爆破,運行人員關(guān)閉汽平衡管至除氧器手動門、汽平衡管至軸封手動門,爆破點被隔離,機組具備啟動條件。06:55,向電網(wǎng)調(diào)度申請4號機組啟動。

        3 檢查及處理情況

        4號機除氧器汽平衡母管直徑為528 mm,管道壁厚為8 mm,管道制作采用卷板直縫焊接方式,兩段相鄰管道采用對接焊接。用直讀光譜儀分析,F(xiàn)e含量為99.7 %,管道材質(zhì)為碳鋼。

        4號機除氧器汽平衡母管焊縫爆破口呈“L”狀,爆破口長邊為1 100 mm,短邊為340 mm,爆破口宏觀觀察,管道焊口存在不同程度的“咬邊”與“凹陷”缺陷。

        對4號機除氧器汽平衡母管其他管段進(jìn)行檢查,未見異常。臨時措施是將爆破管段及兩端焊縫進(jìn)行切除,更換為管道直徑為528 mm、管道壁厚為10 mm的無縫碳鋼管;長期措施是利用機組大、小修機會,分批對各機組除氧器汽平衡母管進(jìn)行全部更換。

        4 金屬檢驗

        事件發(fā)生后,電廠邀請了國電南京電科院,現(xiàn)場對爆破的4號機除氧器汽平衡母管進(jìn)行了金屬檢驗,檢測情況具體如下。

        (1) 厚度測量。對爆口邊緣以及附近母材進(jìn)行厚度測量,壁厚均在7.5~7.7 mm,未發(fā)現(xiàn)減薄現(xiàn)象。

        (2) 硬度測量?,F(xiàn)場用便攜式里氏硬度計對爆口附近母材以及其他管段母材進(jìn)行硬度測試,其結(jié)果在110~120 HLDHB (由于管子壁厚不滿足便攜式里氏硬度計測量的技術(shù)條件,可能存在一定的誤差)。

        (3) 復(fù)膜金相檢驗。對爆口邊緣以及附近母材、相鄰管段的焊縫以及母材進(jìn)行現(xiàn)場復(fù)膜檢驗,該管道母材的金相組織為均為鐵素體+珠光體,焊縫組織為貝氏體。

        檢驗結(jié)論:結(jié)合宏觀形貌以及現(xiàn)場檢驗檢測結(jié)果,初步判定管子是由于焊接質(zhì)量(如根部未焊透、焊接工藝執(zhí)行等)的原因,導(dǎo)致在長期運行條件下開裂。

        5 原因分析

        (1) 依據(jù)《國電南京電科院現(xiàn)場檢驗報告》,結(jié)合除氧器汽平衡母管爆破口宏觀形貌及焊口宏觀形貌,確定管道爆破原因為管道焊口存在“咬邊”與“凹陷”缺陷,為該次事件發(fā)生的直接原因。

        (2) 查閱歷次機組檢修記錄,4號機除氧器汽平衡母管自1986年12月投產(chǎn)以來,未進(jìn)行過更換,因此,確定電廠基建時焊口質(zhì)量存在缺陷,是該次事件發(fā)生的直接原因。

        (3) 電廠基建期間管道焊接質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán),電廠運行期間對低壓管道金屬監(jiān)督重視不夠,是該次事件發(fā)生的間接原因。

        6 火力發(fā)電廠低壓管道特點

        (1) 壓力小于1.6 MPa的管道稱為低壓管道,火力發(fā)電廠低壓管道主要包括:凝結(jié)水系統(tǒng)、循環(huán)水系統(tǒng)、開式與閉式冷卻水系統(tǒng)、低加疏水、汽輪機抽汽系統(tǒng)、真空系統(tǒng)、潤滑油系統(tǒng)、除氧器蒸汽與溢放水系統(tǒng)、輔助蒸汽、鍋爐蒸汽吹灰系統(tǒng)、壓縮空氣系統(tǒng)等,低壓管道系統(tǒng)非常多。

        (2) 低壓管道遍布廠房各層,廠區(qū)綜合管架、各類管溝以及廠區(qū)地下,管道布置非常分散。

        (3) 低壓管道內(nèi)介質(zhì)主要有:汽、水、油、空氣等,管道材質(zhì)主要有Q235,20號鋼等碳素鋼。

        7 低壓管道金屬監(jiān)督的管理問題

        (1) 重視不夠。低壓管道因其內(nèi)部介質(zhì)溫度低、壓力低,人們普遍認(rèn)為如果低壓管道發(fā)生問題,不會對人身安全和機組安全造成危害,因此,無論火力發(fā)電廠的基建期還是投產(chǎn)期,低壓管道的金屬監(jiān)督都是重視不足、監(jiān)管不夠。

        (2) 監(jiān)管缺失?;鹆Πl(fā)電廠通常從事金屬監(jiān)督工作的人員比較少,但低壓管道在火電廠分布廣,安裝地點非常分散,如果真正將低壓管道納入到企業(yè)金屬監(jiān)督的項目來管理,就會造成金屬監(jiān)督工作量的成倍增加,因此,“人少活多”低壓管道“缺管”的現(xiàn)象比較普遍。

        (3) 缺少硬性規(guī)定。電力行業(yè)沒有對低壓管道金屬監(jiān)督進(jìn)行明確的管理規(guī)程,如火電廠普遍執(zhí)行的DL/T438《火力發(fā)電廠金屬技術(shù)監(jiān)督規(guī)程》中,只對工作溫度高于或等于400 ℃、壓力高于或等于3.8 MPa的高溫承壓部件以及汽輪機大軸、葉輪、葉片、拉金、軸瓦和發(fā)電機大軸、護(hù)環(huán)、風(fēng)扇葉、鍋爐鋼結(jié)構(gòu)等金屬監(jiān)督進(jìn)行了明確規(guī)定和要求,但低壓管道施工后驗收與投運后日常金屬監(jiān)督,缺少強制性的規(guī)定。

        8 火力發(fā)電廠低壓管道金屬監(jiān)督建議

        (1) 火力發(fā)電廠要高度重視低壓管道金屬監(jiān)督管理工作,要認(rèn)真吸取行業(yè)內(nèi)低壓管道發(fā)生的人身傷害事故和機組非停障礙教訓(xùn),將低壓管道納入廠的金屬監(jiān)督管理工作中,明確責(zé)任單位與責(zé)任人,確保低壓管道金屬監(jiān)督工作落到實處。

        (2) 火力發(fā)電廠要結(jié)合該廠生產(chǎn)實際情況,制定低壓管道定檢計劃,確保低壓管道在一定的時間內(nèi),全部做到定檢定修。

        (3) 金屬管道失效的主要形式為磨損、斷裂、腐蝕,低壓金屬管道失效的主要形式為腐蝕、斷裂。采取的預(yù)防措施:一是優(yōu)化管道結(jié)構(gòu),外形方面力求簡單,降低介質(zhì)流速,減少積水與積塵,減少縫隙,避免產(chǎn)生振動和顫動,減少使用應(yīng)力、裝配應(yīng)力和殘余應(yīng)力;二是降低環(huán)境溫度與濕度,降低介質(zhì)中的含氧量低于10-9數(shù)量級,控制介質(zhì)pH在8~13;三是采用陰極保護(hù)法或陽極保護(hù)法,避免產(chǎn)生原電池或腐蝕電池;四是采取加藥或過濾手段,提高介質(zhì)品質(zhì),減少水垢和水渣;五是合理添加緩蝕劑,延長管道使用壽命。

        低壓金屬管道斷裂主要發(fā)生在焊口部位,焊接質(zhì)量存在缺陷是其斷裂發(fā)生的主要原因,焊口缺陷產(chǎn)生原因與預(yù)防措施如表1所示。

        (4) 低壓管道可采用宏觀檢驗與壁厚測定方法檢查。宏觀檢驗主要采用目視方法,必要時利用內(nèi)窺鏡、放大鏡和測量工具,檢驗項目主要包括支吊架、膨脹節(jié)、管道幾何尺寸等結(jié)構(gòu)檢驗,焊口裂紋、錯口、咬邊、弧坑、滿溢、凹陷、過凸、扭曲變形、波浪變形等焊接質(zhì)量檢驗,防腐層、漏泄、保溫、色環(huán)、管道標(biāo)識等管道外表面檢查。

        壁厚測定一般采用超聲測厚方法,檢查位置主要是易受腐蝕、沖蝕、制造成型時壁厚減薄和使用中易產(chǎn)生變形、積液、磨損等部位,如彎頭、三通和異徑管等處。低壓管道重點部位或重要低壓管道,可采用著色或磁粉等表面缺陷檢測方法,也可采用射線或超聲波埋藏缺陷檢測方法。

        低壓管道定檢工作,建議以檢查表的形式進(jìn)行,要明確檢查項目、檢查位置、檢查或檢測方式,定檢結(jié)果要及時做好記錄,并及時歸檔。

        表1 焊口缺陷產(chǎn)生原因與預(yù)防措施

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