黃禮剛
(重慶中煙工業(yè)公司涪陵卷煙廠,重慶 408000)
由于此機型該處多次出現(xiàn)滲油產(chǎn)生油漬煙支,多次造成產(chǎn)品質(zhì)量A類缺陷事故,及產(chǎn)生原輔材料消耗大現(xiàn)象,和影響設(shè)備正常運行。該處滲油又位于設(shè)備墻板與削減盤總成支承板之間的夾層位置,在設(shè)備正常工作過程中又不易被發(fā)現(xiàn),滲油達到一定量的時候,就會掉入煙絲收集輸送螺旋回絲裝置中。為了確保產(chǎn)品質(zhì)量,而每次發(fā)現(xiàn)需及時停機進行更換油封處理,由于位置有限不易操作,每次都要將整個削減盤總座進行拆卸,和拆開供油管接頭,及拆下回油管部件,由于整個削減盤總座重量又很重,在進行安裝過程中與連接軸對位,和擰緊供油及回油管時操作十分不方便,所每次都由兩人以上配合操作,并耗時都在60分鐘以上才能完成?,F(xiàn)該機型五組設(shè)備中,都出現(xiàn)過滲油現(xiàn)象,造成大量的煙絲、輔料等報廢,和增加維護人員的工作量,及備件的消耗情況。
通過該處結(jié)構(gòu)及工作原理,我們進行了認(rèn)真觀察分析后,主要是有這以下幾方面:
1)油封本身在使用過程中,隨著時間的增加就會發(fā)生硬化而失效,使密封效果降低造成滲油現(xiàn)象。
2)調(diào)節(jié)軸向外的行程到達最大位置后,這時油封起到密封效果的唇舌,已經(jīng)離調(diào)節(jié)軸后端倒角處,的邊緣不到1mm位置,也可能造成滲油現(xiàn)象,因為調(diào)節(jié)軸處于這個位置時,滲油現(xiàn)象的次數(shù)比較多 一些。
3)當(dāng)調(diào)節(jié)軸的某個位置點,長期處于油封唇舌處,使該處的接觸點達到很好的配合,這時油封就能起到很好密封效果,當(dāng)根據(jù)需要改變調(diào)節(jié)軸行程時,原配合較好的位置移動后,也會造成滲油現(xiàn)象。
4)在更換油封過程中,安裝方法可能不正確,使油封產(chǎn)生變形,導(dǎo)致密封效果不佳,造成使用時間不長就又開始有滲油現(xiàn)象。
5)更換的新油封,可能存放時間較長,由于存放處沒有采取恒溫恒濕方式進行防護,經(jīng)過多次冷和熱交替變化,自然就導(dǎo)致材料發(fā)生硬化現(xiàn)象,所以密封效果就大大降低。
通過上述故障現(xiàn)象,結(jié)合該處調(diào)節(jié)軸端部結(jié)構(gòu)形成,本著對原部件改動要小,又要保持原件的工作要求,在該處有限的空間位置,設(shè)想安裝一個導(dǎo)流槽槽,來將該處有滲油時,進行收集并排走的思路,達到潤滑油決不能掉入煙絲內(nèi),具體方案如下:
1)增設(shè)一個導(dǎo)油槽,其目的是將油封座的下半端外圍進行橫向包裹,如在有滲油現(xiàn)象時,潤滑油只能堆積到導(dǎo)油槽內(nèi),就不會順著削減盤總成流到墻板上,導(dǎo)油槽還能起到在有油的情況下,由于設(shè)計在縱向上兩邊進行有效包圍,在向外又延長50mm的長度,使?jié)櫥蛷氐撞荒艿袈湓诨亟z裝置中,只能掉落到下方一個儲存盤中的作用。
2)在該處回絲通道護罩外上,增設(shè)一個可儲存潤滑油1公斤量的物料儲存盤,主要是將導(dǎo)油槽的潤滑油在往下掉落時,儲存盤可進行有效地收集,并將潤滑油儲存在可內(nèi),當(dāng)如在發(fā)生滲油時,也不會將潤滑油直接掉落在螺旋回絲裝置內(nèi),并將該處拿到每周的點檢范 圍內(nèi)。
3)設(shè)計隔板,其目的是將豎向的螺旋回絲裝置,位于削減盤總下方的煙絲回用通道口進行封閉,潤滑油掉落在此處,隔板將油有效地將隔離在回絲槽外,實現(xiàn)最后一道防線,這樣使整個滲油過程現(xiàn)象,油漬都不能污染到煙絲,杜絕質(zhì)量A類缺陷的再次發(fā)生。
4)改進回油管連接位置,在整個拆卸和安裝過程中,能使操作方式更加便捷,杜絕回油管在安裝時,由于在操作上因空間位置受到限制,使操作十分不便,造成多次因沒能連接安裝好,發(fā)生滲油而又造成反工現(xiàn)象。
5)改進供油管連接位置,該處空間位置又狹小,每次拆卸和安裝操作都十分不便,因管接頭未能安裝到位,時有滲油現(xiàn)象,及管接頭的安裝位置方向不正確,造成削減盤總成在自動上升時受到阻礙,不能到達有效正確位置,而產(chǎn)生反工現(xiàn)象。
通過對該處進行增設(shè)導(dǎo)油槽后,在設(shè)備上進行試用,發(fā)現(xiàn)有滲油現(xiàn)象時,導(dǎo)油槽能較好有效地將滲漏的潤滑油進行收集,并統(tǒng)一地掉入到儲存盤內(nèi)進行儲存,這樣潤滑油也就完全不能混入煙絲內(nèi),在以上兩道防線加上隔板的作用下,這三道防線的綜合應(yīng)用下,上述故障現(xiàn)象,將得到有效解決。該處如在需更換油封過程中,也比以前更加快捷,現(xiàn)安裝進油管和回油管的方式也進行了改進,不需用在原削減盤總成上進行連接,為了操作更加方便,現(xiàn)將兩油管進行裁斷,在用直通接頭進行連接,便于從設(shè)備后面進行拆裝操作。根據(jù)以上故障現(xiàn)象,對該處進行了有效改進后,如果該處發(fā)生有油現(xiàn)象時,也不需要及時停機進行處理,待設(shè)備檢修或輪保時間進行處理就行。由于該機型此處多次發(fā)生滲油事故,每次都需要及時停機進行處置,及對產(chǎn)品進行大量的排查工作,且耗時也較長。改進后,從單次計算每次可節(jié)約60分鐘以上,(60分鐘×8000支)=多生產(chǎn)480萬煙支。由于應(yīng)用效果較好,現(xiàn)準(zhǔn)備將現(xiàn)有的其它機組全部進行改進,以確保產(chǎn)品質(zhì)量,及提高設(shè)備運行效率。
通過對削減盤總成的調(diào)節(jié)軸端,油封位置加裝導(dǎo)油裝置進行適用性改進后,能有效地杜絕因該處產(chǎn)生A類質(zhì)量事故,和影響設(shè)備的正常有效運行效率,及造成操作者的勞動強度現(xiàn)象,所以該裝置的應(yīng)用不僅使操作更能便捷,其穩(wěn)定可靠性也較好。通過這次對該處的適用性改進,使我們更加深刻地感受到,在設(shè)備上出現(xiàn)一些復(fù)雜又多次不易解決的故障,我們往往是在找深層次的原因,而在多次進行攻關(guān)無果的情況下,確很少轉(zhuǎn)變?yōu)椴扇》赖乃悸?。設(shè)備上一些簡單的適用性改進,也能達到保證產(chǎn)品質(zhì)量的功效,和設(shè)備正常運行的效果,及降低原輔料消耗的目的。