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        達(dá)涅利軋機(jī)實用性優(yōu)化與改進(jìn)

        2021-04-14 22:32:40潘潔華
        卷宗 2021年13期
        關(guān)鍵詞:換輥輥縫絲桿

        潘潔華

        (柳鋼棒線型材廠,廣西 柳州 545002)

        1 前言

        達(dá)涅利軋機(jī)于2019年6月運(yùn)用于柳鋼棒線型材廠控軋、控冷技術(shù)升級改造的三、四棒生產(chǎn)線。該機(jī)型與POMINI機(jī)型相比,具有結(jié)構(gòu)先進(jìn)、密封性好、剛性大、使用穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn)。然而,在實際使用過程中,發(fā)現(xiàn)該軋機(jī)還是存在一些設(shè)計缺陷,有的甚至?xí)葑兂晒收宵c(diǎn),影響著軋機(jī)的正常使用。通過對生產(chǎn)現(xiàn)場軋機(jī)實際使用存在的問題進(jìn)行攻關(guān),制定可行、實用的改進(jìn)方案,使問題得以解決,確保軋機(jī)穩(wěn)定性使用。

        2 達(dá)涅利軋機(jī)實用性優(yōu)化改進(jìn)內(nèi)容

        2.1 防軋輥軸向位移鎖緊裝置的增設(shè)

        因軋輥軸向竄動或其他原因,會造成上、下軋輥軋槽產(chǎn)生軸向相對錯位(俗稱錯孔)現(xiàn)象(尤其是立式軋機(jī)),由此導(dǎo)致軋件形狀和尺寸超差,進(jìn)而導(dǎo)致成品判廢的質(zhì)量問題發(fā)生。軋機(jī)軸向竄動是造成錯孔現(xiàn)象發(fā)生的主要原因之一,另一主要原因是該機(jī)型上輥軸向調(diào)整裝置存在設(shè)計缺陷造成。軋機(jī)上線前和軋件尺寸超差時,軋鋼調(diào)整工都要檢查精軋機(jī)組機(jī)架,根據(jù)上下軋槽的軸向錯動量進(jìn)行軸向調(diào)節(jié),使上下軋槽對正。一副裝配好的軋輥,下輥軸向移動不可以調(diào)整,上輥設(shè)置有一套可進(jìn)行軸向調(diào)整的蝸輪、蝸桿機(jī)構(gòu),通過調(diào)整蝸桿帶動蝸輪實現(xiàn)上輥的軸向往復(fù)移動進(jìn)行軋槽對正。由于控冷軋制存在軋件溫度低,軋制速度快,軋件沖擊力大的特點(diǎn),在軋制過程中,上輥在自重和軋件沖擊、振動等作用下,軸向調(diào)整的蝸桿蝸輪機(jī)構(gòu)自鎖功能就會失效產(chǎn)生緩慢轉(zhuǎn)動,帶動軋輥向下產(chǎn)生位移,造成錯孔現(xiàn)象,被迫停機(jī)進(jìn)行調(diào)整。軋制一段時間后,故障又會反反復(fù)復(fù)發(fā)生,嚴(yán)重影響著成品質(zhì)量和軋制的穩(wěn)定性,限制著產(chǎn)能的進(jìn)一步提升。改進(jìn)措施:取消不適合現(xiàn)場操作使用的萬向連軸節(jié)裝置,從而降低該備件的維修、采購成本;在上輥調(diào)整裝置的蝸桿上增設(shè)鎖緊裝置,松開鎖緊螺絲,通過調(diào)整蝸桿,實現(xiàn)上輥往復(fù)移動進(jìn)行孔槽對正;對完孔槽后,上緊螺絲頂住蝸桿進(jìn)行鎖緊,限制軋輥在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生軸向位移。這樣對軋輥的軸向位移進(jìn)行了可靠的機(jī)械鎖緊限制,確保在生產(chǎn)過程中上、下軋輥孔槽始終對正,避免錯孔故障的發(fā)生,降低了故障時間,有效提高生產(chǎn)作業(yè)率和成材率,穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量。

        2.2 壓下調(diào)整器分離裝置的增設(shè)

        由于軋機(jī)在經(jīng)過裝配、吊運(yùn)、安裝以及過鋼后,其調(diào)整端與傳動端輥縫會出現(xiàn)不一致現(xiàn)象,造成料型壓下不均,成品頭勾及尺寸波動等質(zhì)量缺陷。在生產(chǎn)過程中要求軋鋼調(diào)整工及時測量料型,并根據(jù)需要來對軋機(jī)輥縫實現(xiàn)雙邊調(diào)整或者單邊調(diào)整。但現(xiàn)有軋機(jī)由于設(shè)計缺陷,兩端壓下調(diào)整器的連接軸通過剛性接手連接,只能實現(xiàn)雙邊同步調(diào)整,無法實現(xiàn)兩端調(diào)整器分離進(jìn)行單邊調(diào)整。當(dāng)成品超差后,只能通過軋機(jī)下線的方式來重新調(diào)整輥縫,嚴(yán)重影響著產(chǎn)能的進(jìn)一步提升。改進(jìn)方案:由于原來在兩軸上的剛性聯(lián)軸器為過盈配合,難以拆出,通過裁短一邊調(diào)整器輸出軸的長度,讓出位置安裝可拆分的半鋼聯(lián)軸器。聯(lián)軸器連接時,實現(xiàn)輥縫雙邊調(diào)整;松開活動螺栓,聯(lián)軸器分離,進(jìn)行輥縫單邊調(diào)整,當(dāng)兩邊輥縫調(diào)整一致后,再上緊活動螺栓把聯(lián)軸器合起來,實現(xiàn)單邊調(diào)整和雙邊調(diào)整輥縫的快捷、穩(wěn)定切換。當(dāng)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)料型超差時,實現(xiàn)了可在線單邊調(diào)整輥縫的功能,提高了調(diào)整輥縫的準(zhǔn)確性,大大降低了換輥下線調(diào)整輥縫的故障時間,有效提高生產(chǎn)作業(yè)率,穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量。

        2.3 立式軋機(jī)定位裝置的改進(jìn)

        達(dá)涅利立式軋機(jī)的提升缸插銷采用液壓控制,對軋機(jī)與換輥小車的定位要求較高。因此在軋機(jī)調(diào)整端設(shè)置了四根定位軸,換輥小車上設(shè)置了四個定位孔與之配合使用。理想狀態(tài)下,把軋機(jī)放入換輥小車上,在定位軸的作用下,可實現(xiàn)軋機(jī)精準(zhǔn)定位。在換輥實際操作時,需要生產(chǎn)工與行車工配合把軋機(jī)放入換輥小車上。由于現(xiàn)場工況影響,吊軋機(jī)時想把四根定位軸同時精準(zhǔn)放入定位孔內(nèi)是很難做到的:要求吊運(yùn)的軋機(jī)絕對的水平,但軋機(jī)定位軸又分別設(shè)置在立式軋機(jī)底部的四個角,操作工要下到換輥小車基坑并俯身才能看清定位軸時是否對孔,存在較大的安全隱患,此操作方法是不可行的。因此,操作工只能站在平臺上反復(fù)指揮行車升降,慢慢調(diào)整軋機(jī)角度進(jìn)行反復(fù)對孔定位,工作效率極低;其次軋機(jī)定位軸在軋機(jī)重量反復(fù)壓迫下產(chǎn)生彎曲、折斷的故障頻發(fā),得不到有效遏制。以往的POMINI立式軋機(jī)換輥大概在10分鐘左右便可完成,現(xiàn)在的達(dá)涅利立式軋機(jī)換輥卻需要40分鐘左右,嚴(yán)重影響了生產(chǎn)作業(yè)時間,同時也增加了職工的勞動強(qiáng)度。改進(jìn)措施:取消原達(dá)涅利軋機(jī)設(shè)計的換輥定位裝置,利用原來四根定位軸的螺絲孔安裝支撐定位板,同時在換輥小車上增設(shè)直角定位塊。該方案實施后,實現(xiàn)了軋機(jī)在換輥小車上的精準(zhǔn)定位,大概10分鐘左右便可完成換輥,滿足快速換輥要求;同時也消除了安全隱患,降低了設(shè)備故障和備件維修成本。

        2.4 導(dǎo)衛(wèi)梁調(diào)節(jié)絲桿的改進(jìn)

        導(dǎo)衛(wèi)梁調(diào)節(jié)絲桿采用雙頭細(xì)螺紋設(shè)計,螺距P=3。因螺距較小,轉(zhuǎn)動絲杠時,導(dǎo)衛(wèi)座移動速度較慢,達(dá)不到在線換孔快速對導(dǎo)衛(wèi)的要求;其次采用雙頭細(xì)螺紋設(shè)計,絲桿長時間與軋機(jī)冷卻水、粉塵接觸,螺紋處非常容易生銹、結(jié)渣,轉(zhuǎn)動絲桿時,也會把結(jié)渣帶進(jìn)銅螺母內(nèi)產(chǎn)生卡死現(xiàn)象。絲桿采用軸承支撐定位設(shè)計,但軸承座并沒有設(shè)計密封,而是采用了自密封軸承,軸承型號為6010-2RZ和6009-2RZ。軸承小而單薄,僅有16mm的厚度,存在自身存油不足和強(qiáng)度不夠的問題,軸承在線損壞產(chǎn)生卡死的故障比較頻繁。只要絲桿生銹、結(jié)渣或軸承損壞,絲桿就會產(chǎn)生卡阻,調(diào)節(jié)不動,該臺軋機(jī)就得下線維修。受軸承座限制,絲杠為貫穿式裝配,即絲桿從軸承座的一邊穿入,中間連接銅螺母、導(dǎo)衛(wèi)托板后再穿入另一個軸承座,拆裝繁瑣,耗工耗時。改進(jìn)方案:把調(diào)節(jié)絲桿和與之配合的銅螺母改為粗牙單頭螺紋,螺距P=6,螺距增大后,提高了導(dǎo)衛(wèi)座移動速度,滿足快速換孔調(diào)整導(dǎo)衛(wèi)的要求;同時螺牙處的粉塵會自然掉落,不易結(jié)渣。其次是改變絲杠的支撐定位方式,把軸承改為銅套。銅套支撐座設(shè)計為剖分式結(jié)構(gòu),起到了拆裝方便的目的。該方案實施后,解決了導(dǎo)衛(wèi)梁調(diào)節(jié)卡阻問題,降低了設(shè)備故障、備件維修成本和工人勞動強(qiáng)度。

        3 結(jié)語

        實踐證明,我廠使用的達(dá)涅利軋機(jī)經(jīng)過上述幾方面的優(yōu)化改進(jìn)后,大大降低了設(shè)備故障率、設(shè)備維修成本和工人勞動強(qiáng)度,確保了設(shè)備的穩(wěn)定順行,這些改進(jìn)方案的實施是實用、有效的。因此,深入了解設(shè)備構(gòu)造和傳動原理,結(jié)合現(xiàn)場實際使用狀況,對設(shè)備存在的問題進(jìn)行分析,從而制定出可靠、實用的優(yōu)化改進(jìn)方案,對實現(xiàn)設(shè)備穩(wěn)定性使用和提升設(shè)備能力有著重要的意義。

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