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        聚氯乙烯樹脂中雜質(zhì)產(chǎn)生原因及改進措施

        2021-04-12 13:20:27王順強
        中國氯堿 2021年12期
        關(guān)鍵詞:系統(tǒng)

        王順強

        (青海鹽湖鎂業(yè)有限公司,青海 格爾木816000)

        聚氯乙烯樹脂是世界第二大通用樹脂,可通過模壓、層合、注塑、擠塑、壓延、吹塑中空等方式進行加工,主要用于生產(chǎn)人造革、薄膜、電線護套等塑料軟制品,也可用于生產(chǎn)板材、門窗、管道和閥門等塑料硬制品。

        PVC樹脂以氯乙烯單體作為生產(chǎn)原料,經(jīng)過聚合、汽提以及干燥制得。青海鹽湖鎂業(yè)有限公司主要生產(chǎn)SG5型PVC樹脂,包括乙炔法PVC裝置與乙烯法PVC裝置,其中乙炔法PVC產(chǎn)能46.5萬t/a,共兩條線,每條線3臺聚合釜,單釜產(chǎn)能為7.6萬t/a。SG5型樹脂產(chǎn)品按國標GB/T 5761-2018規(guī)定的十大指標判定優(yōu)等品、一等品、合格品及不合格品。

        乙炔法PVC裝置自2016年9月投料試車,在生產(chǎn)過程中經(jīng)常會出現(xiàn)雜質(zhì)含量超標,導(dǎo)致產(chǎn)生不合格品,降低了PVC樹脂品質(zhì),嚴重影響了產(chǎn)品合格率。2019年全年優(yōu)等品率僅為90.08%,而不合格品率達到了1.1%,其中由于雜質(zhì)超標的不合格品達到了不合格品的80%,因此必須對雜質(zhì)產(chǎn)生的原因進行具體分析,并制定相應(yīng)的措施,提高PVC樹脂優(yōu)等品率。

        1 雜質(zhì)產(chǎn)生的原因

        PVC樹脂中雜質(zhì)主要為“黑黃點”,產(chǎn)生原因主要為外來雜質(zhì)和系統(tǒng)中PVC樹脂的降解。

        1.1 外來雜質(zhì)

        外來雜質(zhì)主要包括以下幾點。

        (1)氣力輸送系統(tǒng)。羅茨風機進風系統(tǒng)可能存在雜質(zhì),過濾器精度會影響產(chǎn)品質(zhì)量,雜質(zhì)長期堆積在濾網(wǎng)上,濾網(wǎng)破損或濾網(wǎng)長期運行情況下,濾網(wǎng)表面銹蝕,也會出現(xiàn)雜質(zhì)超標的情況。

        (2)干燥?,F(xiàn)場產(chǎn)生粉塵較大,系統(tǒng)密閉性差,現(xiàn)場粉塵可能會進入樹脂輸送系統(tǒng),離心機下料口軟連接破損、振動篩的吹掃過程中,可能會帶入部分雜質(zhì)。

        (3)包裝。包裝機在正常包料過程中,由于除塵系統(tǒng)均為負壓操作,廠房內(nèi)粉塵等雜質(zhì)被帶入系統(tǒng),導(dǎo)致PVC樹脂中雜質(zhì)超標。包裝過程中取樣器為自動螺旋取樣器,內(nèi)部軸承密封墊存在磨損情況,磨損殘渣隨取樣器進入取樣桶內(nèi)。取樣瓶與取樣器連接處存在密封不嚴的情況,將外來雜質(zhì)帶入系統(tǒng)內(nèi)部,造成雜質(zhì)超標。

        1.2 系統(tǒng)雜質(zhì)

        1.2.1 聚合系統(tǒng)產(chǎn)生雜質(zhì)

        青海鹽湖鎂業(yè)有限公司使用143 m3聚合釜生產(chǎn)SG5型PVC樹脂,聚合釜配置有釜頂冷凝器,在長期生產(chǎn)使用過程中,由于聚合釜需通過釜頂冷凝器換熱,反應(yīng)過程中需向后系統(tǒng)進行脫氣,以保證聚合釜反應(yīng)溫度及壓力。由于此類型釜填充系數(shù)大,在脫氣過程中,氣相會夾帶部分漿料竄至釜頂冷凝器,附著在列管內(nèi)壁,在多批次投料反應(yīng)后,列管內(nèi)壁會附著部分PVC樹脂,每一釜入料時會通過高壓蒸汽對列管進行涂壁操作,PVC樹脂由于高溫(溫度至少達150℃)而變色,累積到一定程度后脫落進入系統(tǒng),產(chǎn)生“黃點”。

        1.2.2 汽提系統(tǒng)產(chǎn)生雜質(zhì)

        聚合釜出料后進入出料槽,再進入汽提塔進料槽內(nèi)儲存,供汽提塔穩(wěn)定運行,該汽提塔為直徑1.9 m、高30 m的板式塔。在長期運行過程中,由于塔盤及筒體拋光程度,塔內(nèi)壁附著一層PVC樹脂,經(jīng)過長期高溫而導(dǎo)致樹脂變色,累積到一定程度后掉入系統(tǒng),產(chǎn)生“黃點”。另外,在檢修時發(fā)現(xiàn),塔板上存在部分自聚顆粒,由于其直徑大于塔板孔徑,長期在汽提塔內(nèi)停留,導(dǎo)致樹脂變色,產(chǎn)生“黃(紅)點”雜質(zhì)。

        在實際生產(chǎn)過程中,由于后系統(tǒng)故障等原因,汽提塔頻繁升降負荷,在升降負荷過程中,汽提塔溫度超過工藝控制指標,PVC漿料在脫除VCM過程中,如果負荷降低卻未及時調(diào)節(jié)蒸汽流量,使溫度過高超過120℃,最終產(chǎn)品會出現(xiàn)黃點而造成成品PVC樹脂雜質(zhì)超標。

        汽提塔長期低負荷運行,螺旋板換熱器由于板間隙原因,流量過低,PVC漿料長時間在換熱板間停留積存、高溫換熱,導(dǎo)致漿料變色,負荷提升后或系統(tǒng)進行沖洗時將此部分漿料帶入后系統(tǒng),造成樹脂雜質(zhì)粒子數(shù)超標導(dǎo)致PVC樹脂產(chǎn)生“黃(紅)點”。

        1.2.3 干燥系統(tǒng)產(chǎn)生雜質(zhì)

        PVC樹脂在生產(chǎn)過程中干燥的同時,流化床頂部設(shè)計有袋式過濾器,對樹脂進行除雜,含塵PVC樹脂從風口進入灰斗后,一部分較粗塵粒和凝聚的塵團,由于重力作用直接落下,起到預(yù)收塵的作用。進入灰斗的氣流折轉(zhuǎn)向上涌入箱體,當通過內(nèi)部裝有金屬骨架的濾袋時,粉塵被阻留在濾袋的外表面。凈化后的樹脂進入濾袋上部的清潔室落入流化床送入后系統(tǒng)。根據(jù)PVC樹脂成品質(zhì)量統(tǒng)計趨勢,系統(tǒng)運行一段時間后就會出現(xiàn)雜質(zhì)超標,隨之系統(tǒng)雜質(zhì)逐漸減少,恢復(fù)正常,因此雜質(zhì)會不定期超標。濾袋除塵器溫度在50~55℃,袋濾器上設(shè)置有脈沖電磁閥,將濾袋上的PVC樹脂積料清除下來,脈沖電磁閥控制壓縮空氣進行反吹,壓縮空氣常溫進入袋濾器,壓縮空氣中水分粘在袋濾器,同時將物料也粘在袋濾器外壁,長時間堆積后落入物料中進入后系統(tǒng),導(dǎo)致成品PVC樹脂雜質(zhì)超標。

        其次,PVC樹脂在經(jīng)過流化床干燥后,送至振動篩,除去大顆粒物質(zhì)后,送至包裝料倉。在振動篩及管道輸送過程中,由于摩擦產(chǎn)生靜電,為了消除靜電,主要將低壓蒸汽通過針型閥送至振動篩進料口管道內(nèi),通過蒸汽對PVC樹脂進行加濕。在實際生產(chǎn)過程中,經(jīng)過分段取樣觀察,前系統(tǒng)包括流化床出口雜質(zhì)在優(yōu)等品范圍內(nèi),但在氣力輸送管線取樣時,雜質(zhì)會超標,且此部分超標雜質(zhì)為黃點。經(jīng)現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn),振動篩進料管線由于現(xiàn)場管道布置問題,存在角度管線,當蒸汽通入量過大時,在此處會產(chǎn)生濕料堆積,此部分積料由于蒸汽長時間烘烤而變色,產(chǎn)生“黃點”雜質(zhì),或在系統(tǒng)長期停車情況下,由于蒸汽閥門內(nèi)漏,停車時管道內(nèi)壁附著部分積料,在開車過程中形成“黃點”雜質(zhì)。

        干燥系統(tǒng)中設(shè)計有振動篩,振動篩設(shè)計有上下兩層篩網(wǎng),篩網(wǎng)通過掛鉤固定在篩框上。在實際生產(chǎn)過程中,由于長期使用,篩網(wǎng)破損,在汽提塔運行時,自聚形成的小顆粒直徑小于塔盤上孔徑,此小顆粒會隨著流動的PVC漿料通過汽提塔,進入干燥系統(tǒng)。當干燥系統(tǒng)過濾器濾孔大于小顆粒直徑,此部分小顆粒料進入包裝系統(tǒng)。另外,在振動篩篩網(wǎng)糊網(wǎng)時,需要人工進行吹掃,吹掃時會將振動篩上蓋的篩孔全部打開,用壓縮空氣對篩網(wǎng)吹掃,若未及時發(fā)現(xiàn)篩網(wǎng)破損的情況,會將外部雜質(zhì)吹入系統(tǒng),造成系統(tǒng)雜質(zhì)超標。

        2 改進措施

        在實際生產(chǎn)中,經(jīng)常出現(xiàn)雜質(zhì)不合格情況,生產(chǎn)人員通過對雜質(zhì)復(fù)查,分段取樣確定其來源,因部分雜質(zhì)肉眼可判斷其顏色,部分雜質(zhì)肉眼無法判斷,在無法確定其來源的情況下,可通過顯微鏡進行觀察,確定其來源,根據(jù)雜質(zhì)產(chǎn)生原因制定應(yīng)對措施,一般有以下幾種情況。

        2.1 外來雜質(zhì)

        定期對系統(tǒng)密封性進行檢查,包括振動篩下料口、離心機下料口等軟連接處加強管控,定期更換軟連接,對羅茨風機進口、出口過濾器定期進行清理,在不影響正常使用的情況下增大過濾網(wǎng)精度,對包裝機密封口加強管控,對包裝機取樣器內(nèi)部軸承密封墊定期進行檢查清理更換,對取樣器進行密封,并按時清理,防止外部雜質(zhì)帶入系統(tǒng)。

        2.2 系統(tǒng)雜質(zhì)

        2.2.1 聚合系統(tǒng)產(chǎn)生雜質(zhì)

        在開車過程中,經(jīng)常出現(xiàn)第一釜甚至第二釜出料時漿料中夾帶“黃點”雜質(zhì),對釜內(nèi)進行沖洗確認。釜頂冷凝器在停止運行時,由于投料時溫度上升,導(dǎo)致釜頂冷凝器列管內(nèi)壁粘結(jié)物料脫落,造成成品樹脂雜質(zhì)超標。為此,在生產(chǎn)過程中,首先定期對聚合釜釜頂冷凝器列管進行物理清洗(開蓋對釜頂冷凝器進行高壓清洗);其次,每次新釜投入使用時,對釜頂冷凝器進行高壓蒸汽吹掃,并用沖洗水進行沖洗,對沖洗水進行取樣觀察,連續(xù)3次取樣保證沖洗水無雜質(zhì)后再投入使用,在實際生產(chǎn)過程中,此操作可大大降低由于釜頂冷凝器雜質(zhì)脫落而造成的雜質(zhì)超標現(xiàn)象。

        2.2.2 汽提系統(tǒng)產(chǎn)生雜質(zhì)

        汽提塔產(chǎn)生雜質(zhì)的主要來源為汽提塔塔壁及塔盤、螺旋板換熱器夾帶的由于超溫而導(dǎo)致變色的PVC顆粒。在開車前,應(yīng)對汽提塔進行煮塔操作,通過對汽提塔不斷升溫,將塔內(nèi)注滿水,并將其煮沸,不斷進行補水排水操作,盡可能地將塔內(nèi)壁及塔盤上附著的顆粒料排出,同時對排水進行取樣觀察,待汽提塔內(nèi)部水樣干凈再投入使用。

        在實際生產(chǎn)過程中,加強工藝控制,盡量減少開停車頻次,同時控制好汽提塔溫度及壓力,在負荷調(diào)整的情況下,及時調(diào)整蒸汽使用量,防止汽提塔超溫操作,從而降低由于塔超溫而造成的“黃點”雜質(zhì),保證產(chǎn)品質(zhì)量。

        螺旋板換熱器在開車過程中觀察發(fā)現(xiàn),低流量運行時,由于螺旋板內(nèi)停留時間過長,導(dǎo)致PVC樹脂在換熱時超溫而變色,因此在運行過程中,控制汽提塔最低運行流量,另外,可對螺旋板進行定期高壓清洗,在條件不具備的情況下,可在線對螺旋板進行反沖洗,取樣觀察其水樣,待水樣干凈后再投入使用。

        2.2.3 干燥系統(tǒng)雜質(zhì)

        濾袋除塵器溫度在50~55℃,袋濾器上設(shè)置有脈沖電磁閥,將濾袋上的灰塵清除下來,脈沖電磁閥控制壓縮空氣進行反吹,壓縮空氣常溫進入除塵器,壓縮空氣中水分粘在袋濾器,同時將物料也粘在袋濾器外壁,長時間堆積后落入物料中進入后系統(tǒng),導(dǎo)致成品PVC樹脂中雜質(zhì)超標。因此,提高壓縮空氣進入除塵器溫度,防止壓縮空氣中水分凝結(jié)出來,將過濾器反吹風管線增設(shè)伴熱并增設(shè)保溫,解決了除塵器濾芯粘料問題。

        振動篩進料管線布置存在角度管線,當蒸汽通入量過大時,在此處會產(chǎn)生濕料堆積,長期運行過程中,此部分積料由于蒸汽長時間烘烤而變色,產(chǎn)生“黃點”雜質(zhì),或在系統(tǒng)長期停車情況下,由于蒸汽閥門內(nèi)漏,管道內(nèi)壁附著部分積料,在開車過程中形成“黃點”雜質(zhì)。在此處通入蒸汽的目的是為降低PVC樹脂靜電,在實際生產(chǎn)過程中,將振動篩篩網(wǎng)更換為相同目數(shù)的不銹鋼篩網(wǎng),在篩網(wǎng)上增設(shè)靜電跨接線,避免PVC樹脂靜電,同時可降低蒸汽通入量,減少管道內(nèi)壁附著積料,并在巡檢時,敲擊管線,防止管道內(nèi)積料。長期停車后,將針型閥關(guān)閉后,將管道內(nèi)物料排凈,在開車前確認管道內(nèi)是否存在積料。另外,長期停車后可對流化床進行洗床操作,流化床設(shè)計有清洗噴頭,用脫鹽水將流化床內(nèi)部進行清洗,清洗完成后取樣觀察水中是否夾帶漿料,防止管道內(nèi)積料而導(dǎo)致變色,產(chǎn)生雜質(zhì)。

        在實際生產(chǎn)過程中,由于篩網(wǎng)破損,最終造成PVC樹脂雜質(zhì)超標。為防止靜電,PVC樹脂需通入蒸汽消除靜電,長時間通入蒸汽,振動篩篩網(wǎng)運行一段時間后會造成篩網(wǎng)堵塞,需要每班進行吹掃,為保證能夠及時發(fā)現(xiàn)篩網(wǎng)破損情況,在吹掃時檢查振動篩篩網(wǎng)是否完好,也可定期進行篩網(wǎng)更換,防止篩網(wǎng)破損而造成雜質(zhì)超標。

        3 結(jié)語

        在實際PVC生產(chǎn)過程中,由于雜質(zhì)的不穩(wěn)定性對下游工序的加工造成一定影響,下游客戶反應(yīng)較多,目前,通過以下手段能將全年P(guān)VC樹脂優(yōu)等品率控制在較高的范圍內(nèi)。

        (1)加強管控,落實質(zhì)量責任,對生產(chǎn)線進行嚴格監(jiān)控,培訓(xùn)班組人員,增加取樣頻次;

        (2)制定質(zhì)量應(yīng)急措施,在出現(xiàn)雜質(zhì)超標情況時,分段取樣判斷雜質(zhì)來源并進行隔離出料,防止污染優(yōu)質(zhì)PVC樹脂,降低雜質(zhì)超標的PVC樹脂產(chǎn)量;

        (3)定期對各設(shè)備、管道進行清理;

        (4)定期對過濾器濾芯及濾袋進行更換清理;

        (5)定期對設(shè)備進行維護保養(yǎng),對容易產(chǎn)生雜質(zhì)的設(shè)備部位增加保養(yǎng)頻次;

        (6)通過借助顯微鏡,雜質(zhì)粒子數(shù)測定儀等高科技手段,進行精確測量及判斷。

        對雜質(zhì)進行全方面分析,制定應(yīng)急處理措施,盡可能減少因雜質(zhì)超標而產(chǎn)生降級的PVC樹脂,提高產(chǎn)品經(jīng)濟效益。經(jīng)工藝控制及改造,公司優(yōu)等品率逐年提高,因雜質(zhì)超標而造成的降等產(chǎn)品逐年降低,2020年全年不合格品率僅為0.15%,較往年取得了較大改善。

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