高 明 路 璐
(山西新景礦煤業(yè)有限責任公司,山西 陽泉 045000)
目前底抽巷穿層水力造穴是新景公司在高突危險性煤層的一項常規(guī)消突技術(shù)措施,原理是將煤層下部巖層作為安全屏障由底板巖巷向煤層打抽放鉆孔,并利用高壓水射流在突出煤層中沖出若干個直徑較大的孔洞[1],同時排出一定量的破碎煤體及大量瓦斯氣體,在孔洞周圍形成一定范圍的卸壓區(qū),提高區(qū)域內(nèi)煤體透氣性,達到消突目的[2]。
底抽巷穿層水力造穴措施雖能較好地實現(xiàn)消突效果,但需在煤層下部施工底抽巖石巷,大大增加了工程投入,且煤巷的掘進效率受到了底抽巷施工進度的限制。為達到“一通三防”降成本工作要求,新景公司在15#煤15124 走向巖石低位抽采巷試驗下向穿層機械造穴技術(shù),從而代替底板抽采巷,減少巖巷工程量,提高佛洼15#突出煤層掘進效率,并為下一步推廣應用下向穿層機械造穴技術(shù)積累寶貴經(jīng)驗。
施工地點為15124 低位抽采巷掘進工作面,位于15#煤佛洼采區(qū)北翼西部。工作面煤層賦存較穩(wěn)定,結(jié)構(gòu)簡單,屬中灰、中硫的優(yōu)質(zhì)無煙煤,煤層平均厚度5.08 m,15#煤下部隔著平均厚度1.49 m的夾石層發(fā)育有15#下煤。
15124 低抽巷布置于距15#煤層頂板8 m 左右的層位中,沿K2 石灰?guī)r中部的泥巖由南向北掘進,巖層傾角2°~7°,巷道設(shè)計長度2 086.24 m。在15124 低位抽采巷施工下向造穴鉆孔目的是保護15124 回風巷煤巷掘進。
15124 回風巷沿15#煤層頂板布置,采用見頂見底掘進方式,巷道設(shè)計長度2 055.26 m,巷道斷面為矩形,凈寬5 m,凈高5 m,凈斷面25 m2,低位抽采巷與回風巷水平間距為15 m。
15124 低位抽采巷口往里210 m 處開始下向造穴孔施工區(qū)段,單組設(shè)計7 個鉆孔(2#、3#、4#、5#為造穴孔,其余為普通抽采鉆孔),鉆孔組間距5 m,最長鉆孔43.8 m,最短鉆孔13.8 m,每組鉆孔工程量為172.2 m,設(shè)計鉆孔終孔保護順層條帶下輪廓線左右15 m 范圍,施工試驗組10 組。
由于15#煤與15#下煤中間有夾矸(均厚1.49 m),故實際鉆孔深度以穿透15#下煤進入底板0.5 m 為準。鉆孔施工設(shè)計如圖1,鉆孔位置參數(shù)見表1。
圖1 鉆孔布置設(shè)計圖
表1 鉆孔位置參數(shù)表
采用鉆機型號為ZDY10000LPS 機械式煤層造穴卸壓裝置,鉆桿為直徑89 mm 的三翼鉆桿,鉆頭為直徑133 mm(擴孔直徑550 mm)的自動開合式擴孔鉆頭,如圖2。
圖2 鉆機實物圖
(1)機械水刀開合試驗
作業(yè)前,為保證裝置的可靠使用,應在孔口進行刀臂開合試驗。開機后調(diào)整清水泵站使用壓力,使水壓逐漸升高,觀察刀臂開始打開時的壓力以及完全打開時水壓(正常打開時泵站壓力為1.5~2 MPa),保證機械刀臂開合正常后方可開始施工。
(2)打鉆作業(yè)
① 正常打鉆時采用高低壓轉(zhuǎn)換接頭連接鉆頭和鉆桿,將清水泵站壓力調(diào)至慢1 或慢2 檔;
② 依次啟動泵站和鉆機,待孔口返水正常后開始鉆進,直至打完一根鉆桿[3];
③ 依次停鉆、停泵,手動卸下高低壓轉(zhuǎn)換接頭,并加接鉆桿(嚴禁動力頭反向旋轉(zhuǎn),防止造成掉桿);
④ 重復步驟①和②,直至正常打鉆作業(yè)完畢。
(3)造穴作業(yè)
① 使用自動開合式機械擴孔裝置連接鉆頭和鉆桿,鉆孔施工至開始穿煤層(15#煤)前按照正常打鉆作業(yè)操作流程,通過鉆孔返水顏色和旋轉(zhuǎn)壓力確定進入煤層,開始按照設(shè)計造穴的鉆孔進行機械造穴作業(yè)(2#、3#、4#、5#為造穴孔,需對15#煤穿層造穴);
② 確定穿層鉆進至需擴孔造穴的煤層時,停止推進,保持動力頭旋轉(zhuǎn),將泵站檔位調(diào)整至快2 檔(泵站壓力為3~4 MPa),待刀臂完全打開,待孔口返水正常后開始緩慢推進(擴孔時鉆機旋轉(zhuǎn)壓力為5~10 MPa);
③ 重復加桿作業(yè),直至機械水刀穿過15#煤層(鉆孔返水由黑色變?yōu)榘咨@機旋轉(zhuǎn)壓力增大)。
(4)鉆孔排渣除水作業(yè)
① 鉆孔按設(shè)計要求施工完畢后,先用高壓水進行返水排渣,將泵站檔位調(diào)整至快2 檔最大流量,啟動泵站、鉆機,待孔內(nèi)返水正常后,將鉆機旋轉(zhuǎn)手柄打至“正轉(zhuǎn)”位,沖洗鉆孔直至返水變清為止;
② 停機停泵后,將高壓風管與鉆機高壓旋轉(zhuǎn)接頭連接,通過壓風進行排水除渣,直至孔內(nèi)積水和煤渣返出量很少為止;
③ 排水除渣作業(yè)完畢時,退出自動開合式機械擴孔裝置,鉆孔施工完畢。
鉆孔施工10 組后,對試驗鉆孔采用“一堵一注”水泥砂漿封孔工藝,封孔深度1~9 m。封好鉆孔后先用堵頭將孔口堵好,待注入水泥漿凝固24 h 后連接抽放。每組鉆孔安裝一個放水集氣裝置,并安設(shè)導流管,用于測定抽采流量、負壓、濃度等參數(shù)[4]。對試驗階段的10 組共70 個鉆孔的瓦斯抽采情況進行統(tǒng)計,累計抽采45 d 后,經(jīng)過分析統(tǒng)計的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)主管抽采濃度35.4%~48.2%,平均為41.6%,抽采純量為1.76~2.62 m3/min,平均為2.21 m3/min。鉆孔抽采濃度及純量情況如圖3。
圖3 鉆孔抽采濃度及純量
(1)結(jié)合新景公司15#煤層地質(zhì)情況及工程實際,研究制定了15124 低位抽采巷下向造穴鉆孔施工方案,以保護下覆煤層回風巷左右15 m 范圍,實現(xiàn)區(qū)域消突卸壓,保障礦井安全生產(chǎn)的目的。
(2)采用大扭矩機械式煤層造穴鉆機搭配開合式擴孔鉆頭,經(jīng)過反復試驗總結(jié)出一套適合現(xiàn)場實際、安全可靠的施工工藝流程。
(3)通過對試驗鉆孔抽采濃度分析匯總,主管抽采濃度達到41.6%,瓦斯抽采量達到2.21 m3/min,抽采效果良好。下向造穴技術(shù)為礦井提高銜接水平,實現(xiàn)降本提效積累了寶貴經(jīng)驗。