張 鵬
(晉能控股集團(tuán)煤炭洗選分公司,山西 大同 037016)
洗選煤是減少雜質(zhì)和提高礦用煤產(chǎn)品質(zhì)量的最有效、最經(jīng)濟(jì)的技術(shù),對(duì)粗精煤的分選和分級(jí)要求也越來(lái)越高。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明,粒級(jí)在3~0.5 mm 的煤泥含量在20%~45%,同煤集團(tuán)煤炭洗選分公司粒級(jí)小于3 mm 的煤產(chǎn)出率達(dá)47.9%,使粗煤泥的洗選回收技術(shù)受到更高的重視[1]。
同煤集團(tuán)洗選分公司現(xiàn)使用的粗煤泥洗選工藝如圖1。原煤經(jīng)脫泥篩處理后,使用水力旋流器組[2]對(duì)-1 mm 粒級(jí)的原煤煤泥水進(jìn)行脫泥篩分級(jí)。其中,0.2~1 mm 粒級(jí)的煤泥進(jìn)入粗煤泥TBS 分選,分選后分別進(jìn)入精中煤回收系統(tǒng),得到末精煤和中煤;0.2 mm 以下粒級(jí)的煤泥進(jìn)入浮選機(jī)浮選,經(jīng)過濾、濃縮分級(jí)后,底流進(jìn)入TBS 進(jìn)行脫水處理,溢流和精煤磁尾經(jīng)分級(jí)旋流器組濃縮分級(jí)后,底流在振動(dòng)篩篩分和離心脫水機(jī)脫水后得到粗精煤,摻入精煤得到產(chǎn)品,溢流進(jìn)入浮選系統(tǒng)中浮選。使用這種工藝容易出現(xiàn)分級(jí)旋流器組底流夾細(xì)現(xiàn)象嚴(yán)重、振動(dòng)篩脫泥降灰效果差等現(xiàn)象。
在對(duì)粗煤泥進(jìn)行洗選時(shí),采用分級(jí)旋流器組預(yù)先對(duì)煤泥水進(jìn)行濃縮,確保其符合TBS 和振動(dòng)篩的要求。在離心力的作用下,通過兩相或多相密度差、粒度差進(jìn)行分離[3],盡可能確保給料量和給料壓力穩(wěn)定。分級(jí)旋流器組是由4 臺(tái)550 mm 的小旋流器組并聯(lián)而成,一臺(tái)給料泵進(jìn)行集中供料,其他給料泵安裝在煤漿分配器上,確保每臺(tái)旋流器的煤漿在恒定壓力下。在實(shí)際的生產(chǎn)中,要不斷調(diào)節(jié)閥門的開關(guān)來(lái)控制入料的壓力和流量,難以準(zhǔn)確控制每臺(tái)旋流器的壓力和流量穩(wěn)定在恒定水平,從而造成分級(jí)旋流器組底流夾細(xì)嚴(yán)重、分級(jí)效果差等現(xiàn)象。相關(guān)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)表明,粗煤泥濃縮分級(jí)旋流器組中有52.7%的-0.25 mm 粒級(jí)的煤泥,粗精煤濃縮分級(jí)旋流器組中有61.9%的-0.25 mm 粒級(jí)的煤泥,粗煤泥濃縮分級(jí)旋流器組底流夾細(xì),給后續(xù)分選造成困難,增加脫泥降灰的難度。
精煤脫泥降灰主要采用振動(dòng)弧形篩進(jìn)行,TBS溢流進(jìn)入旋流器組中,由于底流夾細(xì),使進(jìn)入振動(dòng)篩中的細(xì)顆粒含量較高,且細(xì)泥的粘度較大,容易造成篩縫堵塞,振動(dòng)電機(jī)不能將細(xì)??焖倜摮够⌒魏Y上堆積大量顆粒,影響篩分的效果,起不到脫泥降灰作用,進(jìn)而使篩分出的粗精煤有較高的灰分[4]。根據(jù)粗精煤產(chǎn)品的篩分實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),見表1,TBS 洗選的+0.25 mm 粒級(jí)的灰分正累積為6.96%,全粒級(jí)的灰分正累積為11.60%,-0.125 mm 粒級(jí)的產(chǎn)率達(dá)15.1%,灰分負(fù)累積為29.69%,造成粗精煤的灰分含量高,影響精煤的總產(chǎn)出率。
針對(duì)洗選分公司洗選粗煤泥出現(xiàn)的底流夾細(xì)和粗精煤灰分含量高問題,對(duì)工藝流程進(jìn)行優(yōu)化改造,將0.2~1.0 mm 粒級(jí)的粗煤泥經(jīng)三產(chǎn)品TBS 排矸處理,二段底流經(jīng)棒磨機(jī)磨礦,煤泥浮選得到精煤和尾煤,尾煤進(jìn)行濃縮壓濾處理。具體工藝流程如圖2。
圖2 改造后粗煤泥洗選回收工藝
先對(duì)原煤進(jìn)行脫泥篩處理,進(jìn)入三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器中進(jìn)行分選,得到精煤、中煤和矸石等不同產(chǎn)物,通過各自的離心脫水機(jī)進(jìn)行脫水處理后,得到對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品,在脫介篩中進(jìn)行脫介處理后進(jìn)入合格介質(zhì)桶,脫介篩過濾出來(lái)的介質(zhì)經(jīng)磁選機(jī)處理后方可進(jìn)入合格介質(zhì)桶。采用三產(chǎn)品TBS 進(jìn)行排矸,經(jīng)弧形脫水篩和高頻振動(dòng)篩脫水后,摻入重介質(zhì)矸石,TBS 二段底流在弧形篩中脫水后進(jìn)入棒磨機(jī)磨礦,分級(jí)旋流器的溢流和磨礦后的產(chǎn)品在浮選機(jī)中進(jìn)行處理,并使用壓縮機(jī)過濾最終生成精煤,浮選機(jī)處理后的各類產(chǎn)品進(jìn)入高效濃縮緩沖池,在入料管切線的作用下進(jìn)入料井,使用自動(dòng)化設(shè)備對(duì)煤泥水進(jìn)行自動(dòng)加注絮凝劑。溢流經(jīng)濃縮池處理后進(jìn)入帶有噴水裝置的澄清水池,濃縮煤泥水經(jīng)底流泵打入主廠房壓濾機(jī)入料桶中,在入料泵作用下,通過壓濾機(jī)對(duì)煤泥進(jìn)行回收。
整個(gè)工藝流程中預(yù)先留有進(jìn)入中煤的煤泥通道,在煤泥含有較低的灰分含量時(shí),濃縮機(jī)底流進(jìn)入沉降式過濾離心機(jī)進(jìn)行脫水,摻入中煤產(chǎn)品進(jìn)行最終銷售,設(shè)計(jì)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)比較靈活。
粗煤泥洗選回收工藝經(jīng)改造后,粗煤泥分級(jí)精度大大提高,采用三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器,合理選擇入料方式,改善了分級(jí)效果,粗精煤高灰細(xì)泥含量大大減少。通過對(duì)改造后的粗精煤產(chǎn)品進(jìn)行篩分實(shí)驗(yàn),數(shù)據(jù)見表2,可以看出,在原煤相同的情況下,-0.125 mm 粒級(jí)的粗精煤高灰含量從15.1%降為3.9%,+0.25 mm 粒級(jí)的灰分含量從6.96%升高到9.18%。三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器的應(yīng)用,使煤泥灰分含量大大降低,整體灰分含量穩(wěn)定在10.5%,分選密度大幅提高,精煤產(chǎn)出率明顯上升。在三產(chǎn)品TBS 和振動(dòng)篩的作用下,粗精煤的精細(xì)分級(jí)精度有所提高,脫泥降灰效果顯著,TBS 底流的灰分約升高11.39%,總精煤的灰分約下降0.11%,精煤的產(chǎn)出率約提高1.85%,為公司約創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益466萬(wàn)元。
表2 改造后粗精煤產(chǎn)品篩分實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)
為解決分級(jí)旋流器組底流夾細(xì)和振動(dòng)篩脫泥降灰問題,分析原回收工藝,并采用三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器、三產(chǎn)品TBS 分選、直接浮選以及尾礦濃縮壓濾技術(shù)進(jìn)行優(yōu)化改造,使粗精煤的精細(xì)分級(jí)精度有所提高,脫泥降灰效果顯著,TBS 底流的灰分約升高11.39%,總精煤的灰分約下降0.11%,精煤的產(chǎn)出率約提高1.85%,為公司約創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益466萬(wàn)元。