楊丹丹,毛 琦,吳 輝,向 歡
(1.貴州清水江水電有限公司三板溪水電廠,貴州 錦屏 556700;2.北京中水科水電科技開發(fā)有限公司,北京 100038)
三板溪水電廠位于貴州省沅水干流上游河段的清水江下游錦屏縣內(nèi),電廠總裝機(jī)容量100 萬kW,安裝4 臺25 萬kW 混流式水輪發(fā)電機(jī)組,年發(fā)電量24.28 億kW·h,2006 年底全部機(jī)組投產(chǎn)發(fā)電,是國家西電東送“十五”重點工程,擔(dān)負(fù)著華中電網(wǎng)基荷、調(diào)頻、調(diào)峰和事故備用等重要任務(wù)。
三板溪水電廠調(diào)速器系統(tǒng)采用武漢能事達(dá)電氣有限公司生產(chǎn)的PFWT-100-6.3-STARS 型比例伺服閥微機(jī)調(diào)速器,采用兩套完全冗余控制系統(tǒng)設(shè)計,于2006 年投入運(yùn)行。投產(chǎn)后針對調(diào)速器系統(tǒng)出現(xiàn)的各種故障和缺陷進(jìn)行了一系列功能性改造,根據(jù)設(shè)備運(yùn)行狀況,電廠于2017 年開始啟動調(diào)速器系統(tǒng)電氣控制部分改造,分別于2017 年5 月完成2 號機(jī)組改造,2018 年1 月完成1 號機(jī)組改造,2018 年5月完成4 號機(jī)組改造,改造時均保留了原調(diào)速器系統(tǒng)的機(jī)械液壓部分,3 號機(jī)組未進(jìn)行改造。
2018 年8 月9 日14:42,三板溪電廠3 號機(jī)組帶200 MW 負(fù)荷運(yùn)行,1 號、2 號、4 號機(jī)組停備,3 號機(jī)組調(diào)速器遠(yuǎn)方自動開度模式運(yùn)行,勵磁系統(tǒng)遠(yuǎn)方自動方式運(yùn)行,調(diào)節(jié)方式為五凌集控遠(yuǎn)方控制。14:42:35,上位機(jī)報“1 號、2 號、3 號4 號機(jī)機(jī)組故障錄波裝置啟動”,同時報“3 號機(jī)組主配動作 動作”,42:39,上位機(jī)報“SBXTD1 3 號機(jī)組有功功率調(diào)節(jié)命令 203 MW”,3 號機(jī)組主配動作 復(fù)歸;14:42:41,上位機(jī)報“3 號機(jī)組有功功率266 MW 越上上限”。出現(xiàn)超調(diào)現(xiàn)象后,五凌集控遠(yuǎn)方下達(dá)3 號機(jī)組有功功率調(diào)節(jié)命令199.99 MW,2 min 后機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行帶20 萬負(fù)荷。
三板溪水電廠調(diào)速器有功調(diào)節(jié)采用開度模式,調(diào)節(jié)原理如圖1 所示:
圖1 調(diào)速器調(diào)節(jié)原理
監(jiān)控功率給定Py、機(jī)組有功P,調(diào)速器開度給定Ky、開度PID 跟蹤值Ypid,機(jī)組導(dǎo)葉開度Y。機(jī)組處靜態(tài)時,Py=P,Ky=Ypid=Y。機(jī)組有功調(diào)節(jié)的過程如下所示:
(1)上位機(jī)下達(dá)有功功率Py1,Py1≠P調(diào)節(jié)令動作;
(2)機(jī)組LCU 發(fā)調(diào)功脈沖至調(diào)速器;
(3)調(diào)速器Ky(開度給定)隨調(diào)功脈沖改變,Ky≠Ypid,Ypid隨Ky改變,直到Ky=Ypid;
(4)Ypid改變后,Ypid≠Y,偏差值經(jīng)比例放大送調(diào)速器機(jī)械液壓系統(tǒng);
(5)調(diào)速器液壓系統(tǒng)調(diào)整導(dǎo)葉開度,Y改變,有功P改變。
(6)當(dāng)機(jī)組LCU 再次檢測到Py1=P1,調(diào)功令復(fù)歸。
事件發(fā)生時,廠房內(nèi)無任何作業(yè),計算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)3 號機(jī)組有功功率設(shè)值與五凌集控有功功率給定值一致,說明五凌集控調(diào)度數(shù)據(jù)網(wǎng)遙調(diào)通道正常,3號機(jī)組調(diào)速器有功功率設(shè)值與監(jiān)控系統(tǒng)有功功率設(shè)值一致,說明計算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)LCU 脈沖閉環(huán)調(diào)節(jié)通道正常,并且計算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)未下發(fā)有功調(diào)節(jié)令,說明計算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行正常。
從故障錄波報告圖分析,8 月9 日14:42:35 在主變高低壓側(cè)的電壓量中出現(xiàn)了大量的諧波分量,如圖2 所示。調(diào)取對側(cè)白市電廠同時段PMU 中三白線線路電壓波形圖,系統(tǒng)電壓也出現(xiàn)波動,如圖3所示。事件發(fā)生當(dāng)天,我廠處于雷電天氣,500 kV母線避雷器C 相2018 年8 月3 日至9 日共計動作6 次。綜合分析,判定諧波分量是受雷擊產(chǎn)生。
圖2 發(fā)電機(jī)出口諧波
圖3 白市側(cè)PMU 三白線線路電壓
事件發(fā)生時,保護(hù)未動作、勵磁系統(tǒng)調(diào)節(jié)正常、機(jī)組監(jiān)控系統(tǒng)調(diào)節(jié)正常,機(jī)組故障錄波裝置啟動、系統(tǒng)出現(xiàn)諧波、避雷器動作與3 號機(jī)組調(diào)速器動作時間一致,調(diào)速器殘壓測頻取自A、C 相PT 信號,因此雷擊干擾的可能性較高。
由于異常開導(dǎo)度葉持續(xù)6 s,比例閥控制信號本身受干擾造成電量突變且持續(xù)6 s 的可能性太小,故可排除。調(diào)速器比例閥控制信號等于Ypid運(yùn)算值與當(dāng)前導(dǎo)葉開度差值乘放大系數(shù),Ypid與導(dǎo)葉開度都有可能受干擾影響突變,但導(dǎo)葉開度未發(fā)現(xiàn)持續(xù)6 s 突變,故排除導(dǎo)葉開度異常。
3 號機(jī)組調(diào)速器PID 運(yùn)算公式如下:
式中:
Ypid(k-1)——前一周期PID 調(diào)節(jié)量;在并網(wǎng)時,Ypid(k)=Ypid(k-1)+ΔYp(k)+ΔYI(k)。
ΔYp(k)——PID 調(diào)節(jié)的比例增量。
ΔYI(k)——PID 調(diào)節(jié)的積分增量。
ΔYD(k)——PID 調(diào)節(jié)的微分增量。
ΔYc/ΔPc(k)——PID 調(diào)節(jié)的開環(huán)增/減分量,即遠(yuǎn)方/現(xiàn)地操作時的增量。
ΔF(k)——頻差,電網(wǎng)頻率Fn(k),機(jī)組頻率Fg(k),跟蹤頻率50 Hz,并網(wǎng)前ΔF(k)=Fn(k)-Fg(k),并網(wǎng)后ΔF(k)=50 Hz-Fg(k)。
ΔΔF(k)——本周期k頻差ΔF(k)與上周期k-1 頻差ΔF(k-1)之差,即ΔΔF(k)=[ΔF(k)-ΔF(k-1)]。
ΔY/P(k)——在開度頻率模式下,開度給定ΔYC與上周期采樣PID 總量Ypid(k-1)之差;在功率模式下,是功率給定與機(jī)組功率之差。
(1)并網(wǎng)正常運(yùn)行時無調(diào)節(jié)令,調(diào)速器為開度模式,頻率正常,程序執(zhí)行第k-1 周期,頻差ΔF(k-1)小于頻率死區(qū),頻差置0,Ypid值等于導(dǎo)葉開度值Y(為56%開度),輸出比例閥控制信號Yg=0,保持當(dāng)前開度;
(2)第k周期,頻率大幅突變增加(根據(jù)調(diào)速器參數(shù)估算約70 Hz),ΔF(k)=50 Hz-Fg(k)=-20 Hz(死區(qū)0.05 Hz 可忽略),ΔF(k-1)=0,則[ΔF(k)-ΔF(k-1)]=-20 Hz,則ΔYP(k)計算值為-80%,則Ypid(k-1)=-30%,但程序設(shè)置的Ypid(k)下限為0,故此時Ypid(k)=0,輸出Yg為負(fù),發(fā)關(guān)閉導(dǎo)葉令;
(3)第k+n周期時頻率恢復(fù)正常(n應(yīng)為較小的整數(shù)),故ΔF(k+n)=0,ΔF(k+n-1)=ΔF(k)-20 Hz,則ΔΔF(k+n)=30 Hz,ΔYP(k)計算值則為80%,故Ypid(k+1)=80%(小于Ypid的上限值90%),比例閥控制輸出信號Yg=24%,故開啟導(dǎo)葉;(k周期發(fā)出的關(guān)導(dǎo)葉令持續(xù)到k+n周期未達(dá)到調(diào)速器不動時間0.2 s,故其影響可忽略不計)
(4)由于此后頻率已正常,ΔΔF=0,故在監(jiān)控系統(tǒng)未發(fā)調(diào)節(jié)令前調(diào)速器Ypid將維持80%持續(xù)開啟導(dǎo)葉(積分作用較小可先忽略),一次調(diào)頻限制不會動作,比例閥控制信號為正(因?qū)~開度在增加,此信號持續(xù)衰減),導(dǎo)葉繼續(xù)開啟。
(5)開啟導(dǎo)葉過程中,有功大于220 MW 時AGC發(fā)減功令,同時開度給定YC與Ypid偏差增大使ΔYI累計約-2%時,減小Ypid=78%,導(dǎo)葉開度Y 也增加至78%,比例閥控制信號為0,導(dǎo)葉開啟過程結(jié)束,此時有功功率約266 MW 大于AGC 目標(biāo)功率200 MW,監(jiān)控繼續(xù)發(fā)減功令,Ypid繼續(xù)減小,比例閥控制信號變?yōu)樨?fù),導(dǎo)葉開始關(guān)閉。
(6)當(dāng)有功減至200 MW,監(jiān)控不再發(fā)減功令,此時Ypid=44%不再向下減小,導(dǎo)葉開度Y=52%,比例閥控制信號仍然為負(fù),故繼續(xù)關(guān)閉導(dǎo)葉,當(dāng)有功小于180 MW 時,AGC 發(fā)增有功令,ΔYI為正,Ypid開始增加。當(dāng)有功減至166 MW,導(dǎo)葉開度Y=47%,Ypid=47%,比例閥控制信號為0,導(dǎo)葉停止關(guān)閉。
(7)由于有功未達(dá)到目標(biāo),AGC 發(fā)增有功令,Ypid增加,導(dǎo)葉開啟,當(dāng)有功再次達(dá)到200 MW 時,AGC停止動作,Ypid與導(dǎo)葉開度Y也基本接近,比例閥控制信號為0,機(jī)組有功保持穩(wěn)定。
從以上分析可知,當(dāng)調(diào)速器殘壓測頻因干擾發(fā)生大跳變極短時間恢復(fù)時,頻率增加YP減小,頻率恢復(fù)YP增加,這兩個擾動量絕對值相等,但因減小過程,Ypid受限置0,所以頻率恢復(fù)后,Ypid較擾動前增加且會保持,造成了此次3 號機(jī)組有功異常調(diào)節(jié)。
由于測頻元件的設(shè)計缺陷,在3 號機(jī)組未進(jìn)行改造換型前,無法消除干擾對測頻造成的影響,因此需在PLC 內(nèi)進(jìn)行程序補(bǔ)償優(yōu)化,過濾異常測頻數(shù)據(jù)對調(diào)速器有功調(diào)節(jié)造成的影響。
機(jī)組正常負(fù)載運(yùn)行時,系統(tǒng)頻率干擾的主要來自感應(yīng)雷電和并網(wǎng)合閘沖擊,感應(yīng)雷電干擾持續(xù)不超過30 ms,并網(wǎng)合閘沖擊干擾持續(xù)不超過100 ms。因此程序補(bǔ)償優(yōu)化邏輯為在開度模式下,測頻頻率超出500.25 Hz 范圍,頻差清零,200 ms 后取消清零;測頻頻率超出501 Hz 范圍,頻差清零,300 ms 后取消清零。即:頻率在500.25 Hz 內(nèi),頻差不作處理;頻率在500.25 Hz 外,501 Hz 內(nèi),則頻差清零,延時200 ms 后取消清零;頻率在501 Hz 外,則頻差清零,延時300 ms 后取消清零。
由于每個掃描周期,真實頻率變化不超過0.25 Hz,因此對每次頻差進(jìn)行限制,即最大為0.25 H z。
本文通過對3 號機(jī)組有功功率波動的過程進(jìn)行詳細(xì)分析,分析結(jié)果表明,此次有功功率波動是由諧波產(chǎn)生干擾,導(dǎo)致調(diào)速器控制系統(tǒng)出現(xiàn)異常調(diào)節(jié)。并根據(jù)實際情況,提出了可行的解決方案,經(jīng)優(yōu)化調(diào)速器PLC 程序后,3 號機(jī)組未再出現(xiàn)同類事件,有效的保障了機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行,為行業(yè)內(nèi)其他水電廠有功波動事故提供了分析和解決的參考經(jīng)驗。