鄒成科 劉孟杰 杜 健
(格力電器(合肥)有限公司 合肥 230088)
換熱器主要結(jié)構(gòu)組成由翅片(鋁箔沖壓制作)、長U管(銅管機械折彎)、鈑金件(機械沖壓),翅片和長U管的加工過程中都需要使用大量的揮發(fā)油(a鋁箔在進(jìn)入沖床前要用揮發(fā)油處理表面,沖壓過程中設(shè)備沖頭模具也都需要大量的揮發(fā)油降溫、減少機械磨損、保證翅片質(zhì)量;b長U管折彎和切割過程中也需要噴大量揮發(fā)油保證銅管成型和設(shè)備都起到保護作用),導(dǎo)致初步成型的換熱器表面和內(nèi)部殘留部分揮發(fā)油,如果不盡快處理好殘留揮發(fā)油,經(jīng)過一段時間PH值會慢慢越來越小,酸性腐蝕銅管也越來越嚴(yán)重,銅管剛開始會氧化,發(fā)黑,輕微腐蝕,最后蟻巢腐蝕泄漏;同時銅管管口有油也會影響焊接時焊料流動性和子母材料的融合,嚴(yán)重降低焊接一次合格率[1]。
正因為換熱器加工中對揮發(fā)油的依賴,同時質(zhì)量影響也非常嚴(yán)重,烘干工藝是換熱器生產(chǎn)流程中必不可少的一個環(huán)節(jié)。國內(nèi)空調(diào)企業(yè)大部分采用傳統(tǒng)隧道式烘干機(圖1),工作時由循環(huán)風(fēng)機提供動力,燃繞器提供熱源,隧道內(nèi)部形成循環(huán)熱風(fēng),提高空氣溫度達(dá)到清理物料內(nèi)部油和水的目的,主要的特點為加熱溫度提升快、溫度調(diào)節(jié)上限高、加熱面積全面,缺點是溫度曲線不穩(wěn)定、內(nèi)部油份揮發(fā)不完全。近二年國內(nèi)某知名空調(diào)企業(yè)也在研究真空烘干設(shè)備,利用負(fù)壓(真空)降低物料中水或溶劑的沸點,通過傳導(dǎo)傳熱提供足夠的熱量來蒸發(fā)物料中多余溶劑的干燥設(shè)備,技術(shù)上面還有很多難點未攻克。
圖1 傳統(tǒng)隧道式烘干機示意圖
為了更好監(jiān)控?fù)Q熱器烘干后的殘油含量,利用設(shè)備紅外三波數(shù)測油儀,從烘干后的兩器中,抽檢一定數(shù)量的兩器用液萃取液清洗銅管,然后用油份分析儀(IR-200A)測量清洗液中的含油量,2013年以前銅管殘油含量標(biāo)準(zhǔn):C≤1 mg/m,2013年后銅管殘油含量標(biāo)準(zhǔn)提高:C ≤ 0.5 mg/m[5]。
國內(nèi)空調(diào)企業(yè)的烘干設(shè)備一般烘道實際溫度須控制都在:150~180 ℃(根據(jù)企業(yè)工藝要求、換熱器規(guī)格、天氣情況等有所不同),烘干設(shè)備的熱源主要由燃燒室提供,為了保證烘道控制在一定溫度中,燃燒室通過大小火轉(zhuǎn)換來保證烘道溫度可控,防止溫度低了殘油揮發(fā)更差,溫度高了導(dǎo)致銅管過烘氧化。
選擇同一條烘干線體選擇不同時間段進(jìn)行爐溫測試(圖2),發(fā)現(xiàn)最高溫度相差10 ℃,最重要的銅管內(nèi)部恒溫相差約30 s。
圖2 爐溫測試示意圖
隧道式烘干機的結(jié)構(gòu)是循環(huán)風(fēng)路系統(tǒng),由風(fēng)機送風(fēng)管以及回風(fēng)管組成這是一個閉環(huán)循環(huán)系統(tǒng),在送風(fēng)管上設(shè)置了不同要求的風(fēng)嘴循環(huán)風(fēng)路系統(tǒng)用于不斷地給爐內(nèi)提供熱空氣,以滿足對換熱器進(jìn)行烘干的需要;但所有循環(huán)風(fēng)路均是上下運行方式,而換熱器擺放管口是左右朝向(圖3),這樣的設(shè)計對換熱器表面揮發(fā)油烘干效率非常高,從使用至現(xiàn)在還未發(fā)現(xiàn)表面出現(xiàn)過一次未烘干的現(xiàn)象,可以說已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了質(zhì)量要求的標(biāo)準(zhǔn)。風(fēng)向與換熱器擺放方向的相反,主要還是影響銅管內(nèi)部受熱面積和氣化揮發(fā)油的置換。
圖3 烘干機左右朝向示意圖
換熱器現(xiàn)加工中過程所使用的揮發(fā)油主要二種翅片油和銅管油,他們雖然都屬于揮發(fā)油但成份含量有所不同,后者密度略高于前者;換熱器在加工成型中二者會形成混合油,根據(jù)揮發(fā)油規(guī)定揮發(fā)標(biāo)準(zhǔn),取內(nèi)徑φ56 mm的培養(yǎng)皿準(zhǔn)確稱取揮發(fā)油5 g±0.001 g,在120 ℃的情況下在箱中烘10 min(烘干時,敞開培養(yǎng)皿蓋子),開箱后立刻蓋上蓋子,并冷卻至室溫,準(zhǔn)確稱重為,計算該油的揮發(fā)率;標(biāo)準(zhǔn)揮發(fā)性分別為≥42 %、≥22 %。
實際現(xiàn)場生產(chǎn)情況和實驗標(biāo)準(zhǔn)還是有所差別的,設(shè)備溫度更高,但是烘干時間也未達(dá)到10 min,只能將實驗標(biāo)準(zhǔn)作為參考。通過實際的研究150~180 ℃保持2.5 min以上,揮發(fā)性較差的銅管油也能完全氣化。那么隧道式烘干機雖然恒溫穩(wěn)定性差,通過對設(shè)備溫度幅度上下偏差值的研究,工藝參數(shù)的進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,是可以滿足換熱器殘油需求。
經(jīng)上述分析,溫度不是導(dǎo)致?lián)Q熱器殘油超標(biāo)的核心問題。
清理換熱器殘油的整個過程是高溫將液體慢慢氣化,然后將含有揮發(fā)油的氣體進(jìn)行置換,來達(dá)到清理的目的,再此之前一直分析和研究溫度是否滿足,油份液態(tài)變成氣態(tài)前提條件,卻忽略汽態(tài)下的油能否100 %的置換出來。
換熱器表面的殘油屬于開放式置換不用進(jìn)行考慮,主要分析銅管內(nèi)部殘油,管口朝向與設(shè)備風(fēng)源方向不一致,氣體置換的效果較差;初步預(yù)案按照整條烘干線增加3處吹氣工裝來驗證效果,分別安裝在上線段、中間段、下線段(圖4)。
圖4 隧道式烘干機氣體置換工裝示意圖
1)上線段:換熱器進(jìn)入烘干流水線處,吹氣工裝安裝在線體二邊,達(dá)到置換銅管內(nèi)部氣體的目的。
2)中間段:在靠近燃燒室后面安裝,此時的揮發(fā)油基本已是氣態(tài),達(dá)到含高濃度油的氣體
3)下線段:在出烘干機主體尾部,此時銅管內(nèi)部大部分高濃度含油氣體已經(jīng)置換,用相對更干凈的空氣進(jìn)行置換。
根據(jù)預(yù)案增加三組吹氣工裝并實際進(jìn)行評測,算出每組對油份的影響程度。實驗驗證:選取不同規(guī)格管徑、同批次物料各28件,分為全部關(guān)閉氣閥、開上線工裝、開中間工裝、開下線工裝四種狀態(tài)各測試7件換熱器,最終出來的油份去掉上下限,得出5組數(shù)據(jù);來推算換熱器內(nèi)部油份氣化后的置換作用(如表1)。
表1 油份測試數(shù)據(jù)
氣閥全部關(guān)閉和只開上線工裝時油份數(shù)據(jù)基本差不多,偶爾還有超出工藝范圍數(shù)據(jù),說明上線處對最終影響程度不大;而開啟中間和下線工裝時,油份數(shù)據(jù)有明顯改善,且數(shù)據(jù)均合格,特別是下線處將內(nèi)部氣體置換的更加干凈徹底。
1)設(shè)備下線溫度的設(shè)定,遠(yuǎn)程溫度監(jiān)控:對烘干機溫度增加溫度感應(yīng)器,實時監(jiān)控溫度波動變化(圖5),同時與設(shè)備進(jìn)行聯(lián)動,溫度低于160 ℃自動停線,防止小火轉(zhuǎn)換出現(xiàn)異常溫度降到150 ℃以下。
圖5 實時監(jiān)控溫度示意圖
2)增加烘干機橫向氣流,便于換熱器管內(nèi)氣體置換;在烘干線體主箱內(nèi)增加氣體置換工裝,中間采用四排多孔尖嘴吹氣工裝、共計49孔尖嘴工裝(左右各一個)(圖6);此設(shè)計主要是考慮風(fēng)源有效面積廣,能夠?qū)Σ煌?guī)格的組件實現(xiàn)完美覆蓋,能夠?qū)?nèi)部含油氣體置換80 %以上。
圖6 烘干機中間段置換氣體工裝示意圖
烘干下線處為了防止常溫壓縮空氣將氣態(tài)的油液化,無法達(dá)到置換氣體的目的,壓縮空氣連接管采用銅管,并在烘干線內(nèi)部保證長度1.5 m以上用于吸熱,將常溫風(fēng)變?yōu)闊犸L(fēng);并選用可以增壓的風(fēng)刀作為吹氣工裝進(jìn)行氣體置換(圖7)。此設(shè)計主要風(fēng)源壓力大換氣非常快,且不會造成回流。
圖7 烘干機尾段置換氣體工裝示意圖
換熱器烘干過程中,應(yīng)對烘干設(shè)備的中段和尾段按照氣體置換工裝有效保證油份的揮發(fā),烘干前段無需安裝,保證中后段氣體壓力。中段的氣體置換工裝采用四排多孔尖嘴吹氣工裝(49孔尖嘴工裝);尾段增加熱風(fēng)風(fēng)源,選用增壓風(fēng)刀作為吹氣工裝進(jìn)行氣體置換。