楊 明,佟丹丹,聶 雨,王 野,趙偉光
(1.國網(wǎng)遼寧省電力有限公司電力科學(xué)研究院,遼寧 沈陽 110006;2.上海汽輪機廠有限公司,上海 200240)
2003年上海汽輪機廠與德國西門子公司聯(lián)合設(shè)計制造國產(chǎn)引進型超超臨界參數(shù)1000 MW機組[1]。該型第1臺機組(N1000-26.25/600/600)自2006年投產(chǎn)以來,歷經(jīng)14年不斷優(yōu)化、創(chuàng)新,第Ⅲ代機型(N1000-28/600/620)已于2019年12月在國投南陽電廠投產(chǎn)發(fā)電。同時具有世界先進水平、首次采用高低位分軸布置的二次再熱1350 MW超超臨界參數(shù)燃煤發(fā)電機組(N1350-31.11/610/630/623)[2],將在申能安徽平山電廠投產(chǎn)發(fā)電,該機組設(shè)計熱耗率為6882 kJ/kWh,供電煤耗為246.7 g/kWh,機組循環(huán)效率為49.8%,達到當(dāng)今世界最佳燃煤發(fā)電設(shè)備設(shè)計、制造水平。引進西門子技術(shù)1000 MW超超臨界參數(shù)汽輪機發(fā)展過程如圖1所示。
圖1 引進型(西門子)1000 MW機組發(fā)展過程
采用圓筒形、單流程、無調(diào)節(jié)級、多級反動式高壓缸,缸效率遠高于沖動式和雙流程。由于前后圓筒軸向連接緊密、熱應(yīng)力低,成功解決了第1級葉片強度問題;采用小直徑、小跨距、多級數(shù)的通流設(shè)計方式;單流程葉片端損失大幅度下降,設(shè)計壓力可達35 MPa。圓筒形、單流程高壓缸結(jié)構(gòu)如圖2所示。
圖2 圓筒形、單流程高壓缸結(jié)構(gòu)
由于采用全周進汽、滑壓運行,保持額定負荷及低負荷下的高效率,同時為了增加電網(wǎng)快速一次調(diào)頻功能,在高壓缸前幾級后加裝補汽閥(相當(dāng)于主汽門后的第3個高負荷調(diào)節(jié)閥),如圖3所示。
圖3 高壓缸補汽閥位置
中壓缸采用雙流切向進汽達到切向旋渦冷卻,中壓內(nèi)外缸之間有遮熱板;中壓聯(lián)合汽門與缸體直接連接、切向全周進汽,損失小、對汽缸附加作用力小;采用小網(wǎng)眼永久濾網(wǎng),雙流,葉片小直徑,多級數(shù),第1級采用斜置靜葉結(jié)構(gòu),20%反動度。中壓缸結(jié)構(gòu)如圖4所示。
圖4 中壓缸外形結(jié)構(gòu)及斜置靜葉結(jié)構(gòu)
引進西門子特大長葉片技術(shù),1146 mm自由葉片,圓周速度為660 m/s,排汽面積為110.96 m2,材料為7-4PH,整體自帶圍帶(ISB)葉片,低壓轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)如圖5所示。
圖5 低壓轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)
每個汽缸之間僅一個軸承,承壓比大,穩(wěn)定性較好,四缸五軸承,采用黏度較高的潤滑油;汽輪機軸向?qū)挾缺绕渌问蕉?~10 m;軸承座全部支撐在基礎(chǔ)上,動靜間隙變化?。粏瘟鞒谈邏焊纵S向跨度小,轉(zhuǎn)子剛性好;全周進汽的運行模式消除了汽隙激振源;低壓內(nèi)缸以推拉裝置與中壓外缸連接,減少低壓的相對膨脹;各葉片級轉(zhuǎn)子均有多道汽封,管道接口少、動靜相對膨脹小。軸系結(jié)構(gòu)如圖6所示。
圖6 四缸五軸承汽輪機結(jié)構(gòu)
單軸四缸四排汽機型分別由高、中、低壓缸積木塊組成,如圖7所示。
圖7 1000 MW汽輪機整體模塊圖
歷經(jīng)3年的引進吸收、消化、設(shè)計、制造和安裝,我國第1臺百萬千瓦級超超臨界參數(shù)燃煤機組于2006年10月13日在浙江華能玉環(huán)電廠投產(chǎn)發(fā)電。在隨后1年中,又相繼有3臺同類型機組投產(chǎn)發(fā)電,這就是國產(chǎn)引進型第Ⅰ代百萬機組在華能玉環(huán)電廠投入商業(yè)運行,主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)見表1。
表1 華能玉環(huán)電廠設(shè)計參數(shù)
2007年進行機組性能考核試驗,結(jié)果見表2。
表2 華能玉環(huán)電廠性能考核試驗結(jié)果
經(jīng)歷了Ⅰ代和Ⅱ代機組十幾年的實際運行和現(xiàn)場數(shù)據(jù)采集,隨著金屬材料和其他輔助技術(shù)創(chuàng)新,經(jīng)過參數(shù)和回?zé)嵯到y(tǒng)優(yōu)化,上汽Ⅲ代百萬機組正式投產(chǎn)運行。
國投南陽電廠設(shè)計參數(shù)見表3。
表3 國投南陽電廠設(shè)計參數(shù)
2020年進行機組性能考核試驗,結(jié)果見表4。
表4 國投南陽電廠性能試驗結(jié)果
a.主蒸汽壓力
Ⅲ代機組主蒸汽壓力為27.179 MPa,高于Ⅰ代機組26.25 MPa。
蒸汽理想焓降為[3]
(1)
式中:ΔHt為蒸汽理想焓降;T0為主蒸汽溫度;R為氣體常數(shù);k為絕熱系數(shù);Pz為汽輪機背壓。
在主蒸汽溫度和排汽壓力不變的情況下,隨著主蒸汽壓力升高,主蒸汽焓值減小,但汽輪機中焓降增加,循環(huán)熱效率提高。
經(jīng)過計算可得,主蒸汽壓力增加0.929 MPa,使機組熱耗率降低23.15 kJ/kWh。
b.再熱溫度
Ⅲ代機組再熱溫度為620 ℃,比Ⅰ代機組再熱溫度600 ℃高20 ℃,用δη表示再熱循環(huán)引起的效率變化[3]:
(2)
由公式可知,當(dāng)附加循環(huán)熱效率ηΔ大于朗肯循環(huán)熱效率ηt時,采用中間再熱后經(jīng)濟效益才能提高。在其他參數(shù)不變情況下,提高再熱蒸汽溫度,使吸熱平均溫度升高,進而使再熱附件循環(huán)熱效率提高。
經(jīng)過計算可得,再熱溫度升高20 ℃,使機組熱耗率降低25.41 kJ/kWh。
c.給水溫度
Ⅲ代機組給水溫度為298.8 ℃,比Ⅰ代機組給水溫度292.5 ℃高6.1 ℃。給水溫度升高,相當(dāng)于最高級高壓加熱器端差減小,新蒸汽等效焓降升高:
ΔH=Δτzηz
(3)
循環(huán)吸熱量減少:
ΔQ=Δτz
(4)
機組效率增加:
(5)
式中:ηz為外置蒸汽冷卻器抽汽效率;τz為給水在蒸汽冷卻器中吸收的熱量。
經(jīng)計算可得,給水溫度升高6.1 ℃,使機組熱耗率降低11.22 kJ/kWh。
d.外置蒸汽冷卻器數(shù)量
增加1臺三抽外置蒸汽冷卻器,使給水溫度提高3.9 ℃。而蒸汽冷卻器的存在使三段抽汽流量增加,導(dǎo)致新蒸汽等效熱量降低:
ΔH=Δτ3η3+Δε3(η2-η3)
(6)
同時,循環(huán)吸熱量減少:
ΔQ=Δτ3
(7)
由此機組效率提高:
(8)
式中:τ3為給水在外置蒸汽冷卻器吸收熱;η3為3號高壓加熱器抽汽效率;η2為2號高壓加熱器抽汽效率;ηi為汽輪機效率。
Ⅲ代機組比Ⅰ代機組增加1臺三抽外置蒸汽冷卻器,使三段抽汽和給水的換熱溫差及換熱不可逆損失減少;同時使給水溫度提高,機組循環(huán)吸熱量減少。
e.回?zé)嵯到y(tǒng)加熱器數(shù)量
Ⅲ代機組比Ⅰ代機組增加1臺低壓加熱器,為9級回?zé)帷;責(zé)嵫h(huán)汽輪機絕對內(nèi)效率為
(9)
式中:hb為鍋爐給水焓值;hc為凝結(jié)水泵出口水焓值;q為蒸汽在加熱器中放熱量;z為加熱器數(shù)量。
由公式可知:ηi是z的遞增函數(shù),隨著z增加,回?zé)嵫h(huán)熱效率ηi不斷提高。由朗肯循環(huán)原理可知:增加回?zé)峒訜崞鳎构べ|(zhì)平均吸熱溫度提高,汽輪機排汽冷源損失減少,故循環(huán)熱效率提高。對比Ⅲ代機組和Ⅰ代機組回?zé)嵯到y(tǒng)可知:Ⅲ代機組增加1臺低壓加熱器,使原Ⅰ代機組的5號低壓加熱器進汽流量減少,改為六段抽汽,減少了高位能抽汽做功不足的損失,增加了蒸汽的做功能力。
f.通流面積
通流面積較Ⅰ代機略有增加,3個缸效率(89.67%、93.04%、89.73%)基本持平。
綜合以上分析可得,Ⅲ代機組經(jīng)參數(shù)升級和回?zé)嵯到y(tǒng)優(yōu)化,設(shè)計熱耗率由7316 kJ/kWh降至7199 kJ/kWh,煤耗下降了4.25 g/kWh。
上汽5個電廠超超臨界參數(shù)1000 MW汽輪機組性能試驗結(jié)果見表5。
表5 上汽5個電廠1000 MW汽輪機組性能試驗結(jié)果
引進型超超臨界參數(shù)1000 MW汽輪機組經(jīng)創(chuàng)新開發(fā),推出二次再熱超超臨界參數(shù)1030 MW機組(華能萊蕪電廠),設(shè)計熱耗率為7051 kJ/kWh,其單軸五缸四排汽機型分別由高壓、次高壓、中壓、低壓缸積木塊組成[4],如圖8所示。
圖8 超超臨界參數(shù)二次再熱1000 MW汽輪機整體模塊
現(xiàn)在又通過設(shè)計理念創(chuàng)新,設(shè)計出高低位分軸布置、二次再熱、超超臨界參數(shù)1350 MW汽輪機組,熱耗率低于7000 kJ/kWh以下達到6882 kJ/kWh,煤耗比Ⅰ代機組降低了15.7 g/kWh。新材料研發(fā)成功,百萬燃煤機組的進汽參數(shù)為35 MPa和700 ℃時,汽輪機組熱耗率為6621 kJ/kWh,供電煤耗為231.8 g/kWh,裝置循環(huán)熱效率為52%。這將是火電機組節(jié)能減排的重要突破[5-6]。
國產(chǎn)引進型超超臨界參數(shù)1000 MW機組,歷經(jīng)十幾年的參數(shù)和回?zé)嵯到y(tǒng)優(yōu)化,機組熱耗率從7316 kJ/kWh降至7199 kJ/kWh,下降值為117 kJ/kWh,折合煤耗下降4.24 g/kWh;通過科技創(chuàng)新推出二次再熱超超臨界參數(shù)1030 MW機組,熱耗率為7051 kJ/kWh?,F(xiàn)在又設(shè)計出高低位分軸布置、二次再熱、超超臨界參數(shù)1350 MW汽輪機組,熱耗率為6882 kJ/kWh,煤耗比Ⅰ代機組降低了15.7 g/kWh。未來,隨著金屬材料技術(shù)和其他輔助技術(shù)的突破,超高初參數(shù)機組設(shè)計應(yīng)用將成為可能。