曹慶年,張杰,孟開元
基于示功圖的抽油機智能間抽系統(tǒng)研究
曹慶年,張杰,孟開元
(西安石油大學, 陜西 西安 710065)
隨著油井產(chǎn)出液的開采,會出現(xiàn)油井供液能力不足的情況,造成抽油機運行效率低、耗能大等問題。針對這些問題,提出了一種基于示工圖分析的抽油機智能間抽系統(tǒng)。該系統(tǒng)根據(jù)數(shù)字化系統(tǒng)采集到的示功圖進行泵效分析,對供液不足的油井改為間抽模式。對間抽井提出了根據(jù)示功圖面積變化來確定間抽時間的控制方法。該系統(tǒng)在一個數(shù)字化間歇采油井組中進行應用,結果表明該系統(tǒng)有很好的節(jié)能降耗的作用。
示功圖;智能間抽系統(tǒng);沖次優(yōu)化;數(shù)字化系統(tǒng)
我國的油田多為低滲透的低能、低產(chǎn)油田,隨著油井的開采普遍出現(xiàn)供液不足的問題。抽油機不能根據(jù)井下液面的波動進行實時的調整,油井實際供液能力與抽油機電機輸出功率不匹配,供排不協(xié)調,既降低了抽油機工作效率又增加了抽油機設備損耗。雖然可以通過油層改造等措施,提高油井的供液能力,但都會使得油井供液能力較大幅度偏離設計排量,出現(xiàn)理論設計排量與地層供液能力參數(shù)不匹配的情況,增大開采難度[1-3]。因此,對于此類油井可以采用間抽的生產(chǎn)方式,并通過調節(jié)合理的沖次減少抽油機低效運行時間,來提高抽油機運行的效率,降低油田生產(chǎn)能耗。
目前,間抽的方法主要有限時間抽法和人工間抽法。限時間抽法是在規(guī)定的時間起抽和停抽,成本較低但效率低。人工間抽法需要大量的人工,通過對油田生產(chǎn)現(xiàn)場取樣測量來確定起抽和停抽,成本高執(zhí)行難度大且易出現(xiàn)誤差[4]。因此,通過對抽油機工作狀態(tài)與示功圖理論的研究,提出了一種基于示工圖分析的抽油機智能間抽系統(tǒng),通過自動采集示功圖分析面積變化情況,根據(jù)面積變化對抽油機進行合理的間抽與沖次調節(jié)。該系統(tǒng)依靠油田數(shù)字化系統(tǒng),對抽油機的進行智能化的控制,在不影響產(chǎn)量的條件下,有效降低抽油機工作能耗。
智能間抽抽油機裝置主要包括速度、震動、溫度、壓強和示功圖傳感器、智能控制器、電參與變頻模塊。
圖1給出了具體的智能間抽抽油機結構圖,圖中電參模塊采集電機運行電流、電壓頻率等參數(shù),實時監(jiān)測驅動大??;電機速度傳感器根據(jù)采集電機轉角,監(jiān)測電機的運行情況。智能控制器控制擺動運行與整周運行的切換,擺動的角度由采集到的曲柄位置、電參數(shù)及電機速度計算得出。變頻模塊控制電機在整周運行時柔性啟動,在擺動運行時按照控制指令進行驅動速度實時調整。
圖1 智能間抽抽油機結構
油井的供液能力是由地層的壓力決定的,不能直接測量獲得。一口油井正常工作每一個抽油沖次得到的示功圖可以間接的反映油井的供液情況。示功圖面積的變化過程可以體現(xiàn)油井單位沖次內產(chǎn)油速度和采油速度之間的關系,不同面積的示功圖反映著抽油泵做功不同[5-6]。因此,可以根據(jù)示功圖面積變化對抽油機運行狀態(tài)的進行相應的調整。示功圖是由載荷和位移數(shù)據(jù)點組成的圖形。在進行位移傳感器和載荷數(shù)據(jù)信息采集時,得到的示功圖數(shù)據(jù)是一個離散的數(shù)組,數(shù)組包括沖次、載荷和位移。計算一個沖次的示功圖面積計算公式如下:
油井液面高度變化主要受采油速度和產(chǎn)油速度的影響。單純利用公式推導得到的抽油機示功圖與抽油機沖次的數(shù)學關系很難反映真實的油井情況。結合對油井生產(chǎn)的實際測試,推導出示功圖面積變化與抽油機沖次的關系,從而根據(jù)示功圖面積變化調整抽油機沖次,實現(xiàn)抽油機的節(jié)能降耗。示功圖面積差和沖次的對應關系如表1所示:
表1 示功圖面積差和沖次的對應關系
利用上述表格,可擬合出對應的公式:
式中對應沖次值,對應示功圖的面積差值。一口油井實際生產(chǎn)的數(shù)據(jù)如表2所示:
表2 示功圖面積差和沖次對應的實測數(shù)據(jù)
依靠軟件可以計算得出示功圖面積差與沖次對應的關系(誤差小于4%)公式為:
= 0.028 0+ 3.437 3 (3)
常規(guī)間抽井通過人工控制開/關井降低了平均沖次,使理論排量與油井產(chǎn)量相匹配,見到了較好的節(jié)能效果,但執(zhí)行難度大且停機時間長,井筒容易結蠟造成抽油機故障,影響正常生產(chǎn)。通過對抽油機常規(guī)間抽方式的改進,用井下泵停抽,曲柄低耗擺動與整周運行工作方式,代替常規(guī)長時間停機間抽的工作方式。主要目的如下:
1) 停抽時曲柄做低能耗小角度擺動。
2) 擺動時桿柱運動控制在彈性變形范圍內,井下柱塞保持不動。
3) 擺動時桿柱在井筒中擾動井液,防止凍井口和井筒結蠟。
4) 到設定間隔,電機自動柔性啟動,抽油機連續(xù)運行抽油。
5) 抽油時井下動液面基本穩(wěn)定、地面抽汲參數(shù)合理匹配,實現(xiàn)高效運行。
根據(jù)示功圖面積的變化控制抽油機的工作狀態(tài),當前后時刻示功圖面積相差較大且后一時刻示功圖面積變小時,抽油機變頻器工作由高頻變?yōu)榈皖l,電機轉速下降,采油速率降低;當后一時刻示功圖面積變大時,抽油機采油速率需提高,電機轉速上升,變頻器工作由低頻變?yōu)楦哳l。當某一時刻示功圖面積小于設定的最小值,進行不停機的擺抽。具體控制方案為:
4)從第二步開始重復,根據(jù)示功圖前后時刻面積變化的規(guī)律進行沖次調整或者不停機的擺抽,間抽控制流程圖如圖2所示。
將開發(fā)的智能間抽控制系統(tǒng)在1個間歇采油井組(共計4口油井)進行測試,各油井的生產(chǎn)數(shù)據(jù)如表3所示。測試結果顯示4口油井間抽運行后每天的平均開井時間由14 h下降為5.5 h,每日節(jié)電44.6 kW·h,節(jié)電率56.7%,系統(tǒng)效率提高4.3%。測試結果表明智能間抽系統(tǒng)對油田生產(chǎn)起到了很好的節(jié)能降耗效果。
圖2 間抽控制流程圖
表3 各油井生產(chǎn)情況表
采用基于示功圖面積變化的抽油機運行模式大幅降低了抽油機運行時的能耗,并依靠改進的不停機短周期間抽工藝消除了啟動安全隱患,可全天候自動執(zhí)行間抽采油,解決了常規(guī)油井間抽執(zhí)行難度大和冬季井口凍堵等問題。在保證油田合理穩(wěn)定生產(chǎn)的同時,降低能耗,滿足了油田對降本增效,節(jié)能安全的需求。但現(xiàn)有的數(shù)字化系統(tǒng)都是基于云端的中心式數(shù)據(jù)處理模式,隨著大數(shù)據(jù)時代的到來,已難以滿足油田數(shù)據(jù)業(yè)務對實時性和可靠性的需求。邊緣計算技術作為云計算技術的補充,通過對云端服務的下沉很好地彌補了云計算技術的缺陷,將是下一步油田優(yōu)化生產(chǎn)的重要研究方向。
[1]鞏宏亮, 戚興, 常瑞清, 等. 抽油機不停機間歇采油技術研究與應用[J]. 石油石化節(jié)能, 2017, 7 (10): 3-6.
[2]李健. 不停機間抽井合理間抽制度研究[J]. 中外能源, 2020, 25 (01): 61-64
[3]孫成. 基于泵功圖的間抽技術研究[D]. 西安石油大學, 2018.
[4]謝瑛莉. 基于示功圖的油井智能間抽系統(tǒng)研究[J]. 長江大學學報(自科版), 2017, 14 (19): 97-98.
[5]徐向前, 周好斌, 李茂. 基于懸點示功圖面積變化的抽油機沖次優(yōu)化調整方法[J]. 石油化工自動化, 2017, 53 (03): 44-46.
[6]李明江, 李珍, 邱亮, 等. 示功圖技術在長慶油田的應用[J]. 石油化工自動化, 2015, 51 (01): 43-45.
Research on Intelligent Pumping System of Pumping Unit Based on Indicator Diagram
,,
(Xi’an Shiyou University, Xi’an Shaanxi 710065, China)
With the production of oil well fluids, there will be insufficient fluid supply capacity of the oil well, causing problems such as low operating efficiency and high energy consumption of the pumping unit. In response to these problems, an intelligent pumping system based on indicator diagram analysis was proposed. The pump efficiency of the system was analyzed according to the indicator diagram collected by the digital system, and the pumping mode of oil wells with insufficient liquid supply was changed to the indirect pumping mode. A control method for determining the time of the intermittent pumping according to the area change of the indicator diagram was proposed for the semiagitator. The system was applied in a digital intermittent production well group, and the results showed that the system had good effect of energy saving and consumption reduction.
Indicator diagram; Intelligent pumping system; Stroke optimization frequency; Digital system
2021-01-13
曹慶年(1963-),男,山東省濟南市人,教授,工學碩士,1988年畢業(yè)于西北工業(yè)大學信號電路與系統(tǒng)專業(yè),研究方向:通信與信息系統(tǒng)。
張杰(1996-),男,在讀碩士研究生,研究方向:計算機控制系統(tǒng)。
TE933
A
1004-0935(2021)03-0340-04