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        加氫高壓換熱器失效原因分析及處理措施

        2021-04-03 12:44:31宋麗麗
        中國(guó)設(shè)備工程 2021年3期

        宋麗麗

        (玉門油田分公司煉油化工總廠,甘肅 玉門 735200)

        70 萬噸/年柴油加氫精制裝置由寰球工程公司遼寧分公可設(shè)計(jì),采用柴油深度加氫脫硫技術(shù),工藝按撫順石油化工研究院開發(fā)的PHF-102 柴油加氫精制健化劑設(shè)計(jì)。裝置由反應(yīng)、分餾以及公用工程部分組成,于2013 年12 月完成成設(shè)計(jì),2014 年9 月建成,于2014 年10 月投產(chǎn)。反應(yīng)產(chǎn)物/低分油換熱器 E-102(以下簡(jiǎn)稱E102)于2014 年7 月由鎮(zhèn)海石化建安工程有限公司制造,中油六建進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安裝,2014 年11 月投用生產(chǎn),在前期投運(yùn)過程中運(yùn)行正常。

        E102 在2018 年5 月7 日、7 月10 日、7 月16 日先后發(fā)生3 次泄漏,本文重點(diǎn)對(duì)2018 年7 月16 日換熱器的泄漏現(xiàn)象、泄漏原因、處理措施三方面進(jìn)行論述。

        1 泄漏現(xiàn)象描述

        該臺(tái)換熱器為立式換熱設(shè)備,規(guī)格型號(hào):DN1340 H ≈12271。2018 年5 月7 日、2018 年7 月10 日先 后 出 現(xiàn)E102出現(xiàn)泄漏的情況,第一次泄漏換熱管1 根,堵管1 根,從現(xiàn)場(chǎng)打開的情況看管板處很干凈,無結(jié)鹽現(xiàn)象。第二次泄漏換熱管1 根,堵管3 根(其中1 根為漏管,為防止管程截止從漏管裂口處噴出,可能對(duì)周邊換熱管造成沖刷,和鎮(zhèn)海石化討論后對(duì)可能在同一管卡處的會(huì)繼續(xù)發(fā)生泄漏的兩個(gè)管進(jìn)行堵管處理,故對(duì)漏管兩側(cè)存在隱患的2 根換熱管一并堵管,打開檢查發(fā)現(xiàn)上次泄漏管束旁另一根管束泄漏,從現(xiàn)場(chǎng)打開的情況看管板處很干凈,無結(jié)鹽現(xiàn)象。

        2018 年7 月16 日22:24 分左右,70 萬噸/年柴油加氫精制置系統(tǒng)壓力由7.0MPa 緩慢降至5.4MPa,期間檢查新氫壓縮機(jī)K-101/A 現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行正常,查看新氫流量趨勢(shì)穩(wěn)定,塔頂回流罐壓控閥PIC-20201 閥位由24%快速上漲至62%,塔頂不凝氣外排流量FIQ-20203 由400Nm3/h 漲至800Nm3/h(已超過該表最大量程),E-102 殼程出口壓力PI-10901 在22:24 分后開始波動(dòng),據(jù)以上因素分析判斷E102 管束發(fā)生第三次泄漏(發(fā)生第三次泄漏后,車間制定監(jiān)護(hù)運(yùn)行措施)。

        2 泄漏原因分析

        2.1 換熱器參數(shù)

        反應(yīng)產(chǎn)物/低分油換熱器(E102)為纏繞管式換熱器,制造工藝特殊且復(fù)雜,換熱管長(zhǎng)度長(zhǎng),對(duì)換熱管產(chǎn)品的技術(shù)和品質(zhì)要求高很多,于2013 ~2014 年7 月間制造,按技術(shù)協(xié)議和《換熱器數(shù)據(jù)表》的要求,換熱管選用S22053 雙相鋼無縫鋼管。

        2.2 工藝流程

        來自加氫精制反應(yīng)器(R-101)的反應(yīng)產(chǎn)物,經(jīng)反應(yīng)產(chǎn)物-混氫油換熱器(E-101)、反應(yīng)產(chǎn)物-低分油換熱器(E-102)換熱后,經(jīng)反應(yīng)產(chǎn)物空冷器(A-101)冷卻,進(jìn)入冷高壓分離器(V-102)。在冷高壓分離器(V-102)中進(jìn)行氣、油、水三相分離。為了防止反應(yīng)流出物中的銨鹽(NH4HS)在低溫部位析出,通過反應(yīng)產(chǎn)物注水泵(P-102)將除氧水注至反應(yīng)產(chǎn)物-低分油換熱器(E-102)上游側(cè)和反應(yīng)產(chǎn)物空冷器(A-101)上游側(cè)以溶解反應(yīng)產(chǎn)生的NH4HS。

        2.3 管束泄漏原因分析

        換熱器管束泄漏發(fā)生主要有三方面原因,根據(jù)前兩次堵漏時(shí)宏觀檢查發(fā)現(xiàn),管束、管板位置干凈、光亮,無明顯腐蝕或結(jié)垢等現(xiàn)象存在,據(jù)此排除介質(zhì)腐蝕造成管束泄漏可能,原因初步判斷為制造缺陷、工藝操作導(dǎo)致熱管破裂或穿孔。

        2.3.1 直接原因

        2.3.1.1 制造缺陷

        (1)在此次現(xiàn)場(chǎng)查漏時(shí),通過內(nèi)窺鏡檢查了管口至繞出端起彎點(diǎn)的全部管段,確認(rèn)在此范圍內(nèi)無漏點(diǎn),可排除此根換熱管繞出端處管箍安裝位置不當(dāng)?shù)目赡?。?)泄漏若是由于換熱管在熱應(yīng)力和振動(dòng)等外力作用下,與管箍產(chǎn)生刮擦而造成的損傷所致,則會(huì)在較短時(shí)間內(nèi)發(fā)生失效。而運(yùn)行長(zhǎng)達(dá)30000 小時(shí)后,由于管子管箍相互刮擦造成損傷而發(fā)生換熱管失效的可能性相對(duì)要小得多。(3)纏繞管在繞制過程中過度彎曲形成的原始隱患,在操作條件不穩(wěn)定情況下,因疲勞積累,導(dǎo)致缺陷擴(kuò)展,致使管子斷裂。(4)該換熱器是由多組纏繞成螺旋狀的管子置于殼體之中制成的,屬于纏繞管立式換熱器。它的特點(diǎn)是結(jié)構(gòu)緊湊、傳熱面積比直管大,溫差應(yīng)力小。此結(jié)構(gòu)大大增加了管束間相互摩擦磨損的可能性。

        2.3.1.2 工藝操作的影響

        正常生產(chǎn),由于工藝需要壓力、溫度等工藝參數(shù)定期要做出調(diào)整,加之操作人員技能水平等因素會(huì)對(duì)設(shè)備造成一定的沖擊。裝置兩次搶修工期短,開停工過程中壓力管網(wǎng)不穩(wěn)定,在氣流沖擊下,對(duì)管子彎曲段反復(fù)撞擊,使管子破裂或穿孔。

        3 處理措施

        通過上述分析得知,判斷柴油精制裝置反應(yīng)產(chǎn)物/低分油換熱器 E-102 發(fā)生泄漏的可能是由于雙相鋼管換熱管本身引起的失效。通過同鎮(zhèn)海石化協(xié)商,廠家將無償對(duì)E102 進(jìn)行賠償,并根據(jù)泄漏情況,做好制造過程中的質(zhì)量把控。裝置維持運(yùn)行至2019 年5 月22 日完成反應(yīng)產(chǎn)物/低分油換熱器E-102 整體更換,新設(shè)備替換安裝,檢修后在投用正常,原設(shè)備拆除,拉回廠家解體分析。

        3.1 解體檢查情況

        (1)E102于2019年6月10日拉回,對(duì)設(shè)備表面進(jìn)行清理,對(duì)管殼程進(jìn)行充氮保護(hù)后待解體。(2)2019 年6 月15 日,對(duì)E102 進(jìn)行氣密性試驗(yàn)查漏,確定1 根換熱管出現(xiàn)泄漏,且漏量較大,對(duì)此管進(jìn)行標(biāo)記后封堵。此后,采用氨滲漏試驗(yàn)未查出其他換熱管泄由此判斷此根換熱管泄漏為E102 第三次泄漏的原因。(3)2019 年6 月22 日正式開始對(duì)E012 進(jìn)行解體、抽芯、換熱管拆解及取樣工作:在拆解至芯體第13 層時(shí),發(fā)現(xiàn)裝置現(xiàn)場(chǎng)前后二次堵管的4 根換熱管及拉回后找到的1 根漏管均為第12 層,其中3 根換熱管各有1 處裂口。經(jīng)確認(rèn)此3 根換熱管即為之前運(yùn)行時(shí)導(dǎo)致三次泄漏的3 根漏管。3 根換熱管的裂口位置均位于芯體中部。(4)對(duì)第12 層的其他換熱管(包括第2 次泄漏保護(hù)性堵管的2 根未漏管子)進(jìn)行0.9MPa 氣壓、28MPa 水壓試驗(yàn),均未發(fā)現(xiàn)泄漏。

        3.2 換熱管取樣分析

        (1)對(duì)12 層3 根漏管分別在裂口處、距裂口0.3m 和5.0m 左右取樣,分別編號(hào)12-1、12-2、12-3,斷口平齊,斷口附近未發(fā)現(xiàn)明顯腐蝕現(xiàn)象;為保證分析的完整性,對(duì)其他未漏換熱管,即15 層未裂管編號(hào)15-1,隨機(jī)在類似位置取2 處進(jìn)行對(duì)比,未發(fā)現(xiàn)明顯腐蝕現(xiàn)象。(2)漏管裂口處金相組織異常,鐵素體含量很低,且部分已轉(zhuǎn)化為脆性相;換熱管外壁鐵素體含量低至5%~6%,組織為奧氏體+晶界分布少量鐵素體和碳化物;換熱管芯部鐵素體含量約10%,組織為奧氏體+少量鐵素體和碳化物,部分鐵素體轉(zhuǎn)化為脆性相。對(duì)3 根泄漏管裂口附件取樣進(jìn)行硬度檢測(cè),硬度為240~280HB 不等,且很不均勻。(3)距漏管裂口0.3m 左右換熱管進(jìn)行鐵素體檢測(cè),情況有所改善,鐵素體含量約為15%~20%。(4)距漏管裂口5.0m 左右換熱管金相組織趨于正常,組織為奧氏體+(28%~35%)鐵素體+少量碳化物,鐵素體略不均,未見明顯脆性相,換熱管外壁和芯部組織略有差異但無本質(zhì)區(qū)別。(5)對(duì)其他層未斷裂換熱管同部位取樣分析,金相組織為奧氏體+鐵素體雙相組織,鐵素體分布略有不均,含量約35 ~45% ;此位置取樣進(jìn)行硬度檢測(cè),硬度為210HB左右,且分布均勻。(6)上述所取試樣進(jìn)行宏觀檢驗(yàn),內(nèi)、外壁均未發(fā)現(xiàn)明顯的均勻腐蝕或點(diǎn)蝕現(xiàn)象;3 根裂管的裂口處未見明顯腐蝕情況,斷裂形式為脆性斷裂,無塑性變形跡象。

        4 結(jié)語

        綜合上述情況,E102 的泄漏原因分析如下:

        換熱管斷裂處組織異常,硬度較硬且分布不均勻,斷裂處先出現(xiàn)小裂紋,后在外力作用下擴(kuò)展脆性斷裂。

        結(jié)論:E102 泄漏是由換熱器管束質(zhì)量問題引起。該批換熱管雖為當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)最好之一的無縫管制造廠家生產(chǎn),但是,換熱管生產(chǎn)過程品質(zhì)管控仍然存在漏洞,出現(xiàn)了質(zhì)量不穩(wěn)定的情況。

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