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        CRH2A 型動車組LED 筒燈故障分析

        2021-03-30 10:45:22齊昊宋翱劉浩趙鵬張進(jìn)
        中國設(shè)備工程 2021年6期
        關(guān)鍵詞:鼓包電路板電容

        齊昊,宋翱,劉浩,趙鵬,張進(jìn)

        (青島動車段,山東 青島 266000)

        1 前言

        LED 筒燈開關(guān)電源電路板將動車組提供的DC100V 轉(zhuǎn)換為穩(wěn)定的DC2V,為LED 燈珠供電。隨著LED 筒燈長時間運行,LED 筒燈故障發(fā)生的頻率也逐漸增加,直接換件的維修方式成本高。所以,本文首先對統(tǒng)計LED 筒燈工作原理進(jìn)行詳細(xì),研究LED 筒燈閃爍、不亮的根本原因,更換故障元件并驗證其修復(fù)方法。

        2 原理分析

        LED 筒燈電路如圖1 所示,從輸入DC100V 到輸出DC2V 的全過程包括整流電路、濾波電路、高頻功率變壓器、PC817 光耦反饋電路以及TNY268 芯片控制電路。輸入DC100V 時,經(jīng)過保險管F1 后送到由MB65 整流橋和C1、C2、L1 組成的濾波電路進(jìn)行整流濾波,抑制干擾和浪涌,輸出平滑的DC200V 到變壓器的原邊,變壓器輸出穩(wěn)定可靠的DC2V,變壓器輸出電壓經(jīng)過R4 流向PC817 光耦,PC817 光耦采樣并輸出電壓的變化,并將此信號傳輸給TNY268 芯片,芯片與基準(zhǔn)電壓進(jìn)行比較,通過控制功率MOS 管的通斷來控制PWM 改變輸出脈寬,達(dá)到穩(wěn)壓目的。當(dāng)采樣電壓降低,MOS 管導(dǎo)通時間延長,PWM 輸出脈沖寬度加寬,一個周期內(nèi)高電平電壓占比增大,輸出直流也相應(yīng)增大,反之,則相反。同時,芯片對整個電路進(jìn)行保護(hù),R6 和R7 為采樣電阻,并聯(lián)后阻值為0.67Ω,當(dāng)負(fù)載電流達(dá)到1.2A 時,三級管Q1 導(dǎo)通,PC817 光耦發(fā)光二極管獲得很大電流,反饋信號傳輸?shù)絋NY268 芯片中,使能/欠壓(EN/UV)引腳為0 電位,芯片截斷MOS 管,PWM 停振,從而輸出電壓為零,起到過流保護(hù)作用。

        圖1 CRH2A 型動車組LED 筒燈電路圖

        3 故障分析

        為了保證實驗的普遍性,現(xiàn)對30 個故障LED 筒燈進(jìn)行試驗分析。首先,根據(jù)電路進(jìn)行理論分析,保險管F1 熔斷大多數(shù)是后級電路短路或過流引起的,比如芯片擊穿、濾波電容損壞等,即保險管熔斷往往伴隨其他元件損壞,其故障現(xiàn)象為通電無反應(yīng)。整流電路中濾波電容C1 損壞會造成整流作用失效,易引發(fā)芯片被擊穿,整個電路無反應(yīng)。光藕組件損壞會造成芯片無反饋信號,輸出電壓不穩(wěn)定或無電壓輸出。變壓器損壞,無電壓輸出。輸出電容損壞,輸出電壓不穩(wěn)定,降低LED 筒燈使用壽命。按照上述分析對保險管F1、整流電路、濾波電路、TNY268 芯片、PC817 光藕、變壓器以及輸出電容一一進(jìn)行檢測,判斷其是否損壞。根據(jù)試驗檢測得出其統(tǒng)計數(shù)據(jù),如表1 所示。

        表1 LED 筒燈故障原因統(tǒng)計表

        從統(tǒng)計數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn),濾波電容C1 和TNY268 芯片同時損壞是最主要的故障原因,共發(fā)生25 件,占比高達(dá)為83.3%,根據(jù)以對上實驗分析,可快速確定故障原因并進(jìn)行相關(guān)修復(fù)。

        3.1 電源輸入線故障分析

        故障現(xiàn)象:無輸入電壓,整個電路無電。故障原因:使用時間過長,電源輸入線與PCB 板脫焊。原理分析:電源輸入線脫焊導(dǎo)致整個電路無輸入電壓,從而造成LED 筒燈無法工作。

        3.2 濾波電容C1 故障分析

        故障現(xiàn)象:濾波電容C1 鼓包或LED 筒燈無法正常工作,較暗且閃爍。故障原因:濾波電容C1 電容過電流,鼓包。原理分析:電容工作時溫度一般為40 ~60℃。當(dāng)電容使用時間長導(dǎo)致電容老化,工作溫度過高或者諧波使濾波電容產(chǎn)生諧振時,易造成電容鼓包或擊穿。鼓包后,電容C1 的容量低于額定工作容量4.7uF,在3.2uF 上下浮動,且工作溫度在78℃左右,遠(yuǎn)高于正常工作溫度,最終引起濾波電路失效,無濾波作用,導(dǎo)致變壓器輸出非平滑穩(wěn)定電壓,無法為芯片TNY268 芯片4 腳提供穩(wěn)定持續(xù)的啟動電壓,導(dǎo)致輸出電壓會持續(xù)振蕩,LED 筒燈暗且伴隨頻。

        3.3 濾波電容C1 和芯片故障分析

        故障表征:電源線連接正常,有輸入電壓,無輸出電壓。故障原因:濾波電容C1 鼓包損壞后繼續(xù)工作導(dǎo)致TNY268 芯片被擊穿。原理分析:當(dāng)電容C1 鼓包損壞后,濾波電路失效,無濾波作用,導(dǎo)致變壓器輸出非平滑穩(wěn)定電壓,無法為芯片TNY268 芯片4 腳提供穩(wěn)定持續(xù)的啟動電壓,導(dǎo)致輸出電壓會持續(xù)振蕩,持續(xù)工作一段時間,TNY268 芯片被擊穿,導(dǎo)致整個電路失效,無輸出電壓,此故障為重點故障,修復(fù)時,應(yīng)對其進(jìn)行重點關(guān)注。

        4 維修方案及驗證

        4.1 維修方案

        對以上故障原因,提出以下修復(fù)方案:(1)取出LED筒的電路板,觀察電路板上各元器件的外觀,確認(rèn)是否有發(fā)黑或燒焦的痕跡,各電阻是否有松動脫焊的現(xiàn)象,特別需要注意電容元件是否有鼓包或爆裂漏液的情況發(fā)生。(2)使用熱風(fēng)槍對電路板上故障原件的焊點進(jìn)行加熱,用洗板水清除殘留的焊錫和雜質(zhì),涂抹助焊油,將融化的焊錫均勻地覆蓋在管腳處,取下故障原件。(3)用鑷子將相應(yīng)新元件安裝在對應(yīng)的管腳處,將電絡(luò)鐵調(diào)至300 ~350℃,將元件重新焊接在電路板上,注意電氣元件的正負(fù),焊接完成后,觀察管腳是否有虛焊、脫焊等現(xiàn)象,確保焊接狀態(tài)良好。(4)進(jìn)行通電試驗,確認(rèn)開關(guān)電源電路輸出電壓穩(wěn)定在2V,LED筒燈工作正常。

        4.2 實驗驗證

        為確保修復(fù)后的開關(guān)電源可以正常工作,對修復(fù)后的LED 筒燈電路板進(jìn)行點溫和電壓穩(wěn)定度試驗。當(dāng)通過更換濾波電容C1 使LED 筒燈電路板正常工作后,在室溫為25℃環(huán)境下,每隔1 小時對C1 電容進(jìn)行點溫,并與新LED 筒燈濾波C1 電容的點溫數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,確保更換后的C1 電容工作溫度無異常且在正常溫度范圍內(nèi)。濾波電容C1 工作溫度隨著時間而逐漸升高,當(dāng)正常工作7 小時后,溫度逐步平穩(wěn)在38℃左右。

        對修復(fù)后LED 筒燈電路板進(jìn)行電壓穩(wěn)定度檢測。電壓穩(wěn)定度是指輸入電壓在規(guī)定的范圍內(nèi)變化所引起的輸出電壓的最大相對變化量。

        5 結(jié)語

        本文對動車組LED 筒燈故障進(jìn)行實驗分析,分析其工作原理,找到LED 筒燈故障的主要原因,并提供可行性維修辦法。為其他動車組LED 筒燈故障維修提供可借鑒資料,大大降低了維修成本,進(jìn)一步提高了動車組檢修質(zhì)量及保護(hù)動車組運行安全。

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