劉勝華,王慧
(1.神華包頭煤化工有限責(zé)任公司,內(nèi)蒙古 包頭 014010;2.沈陽鼓風(fēng)機(jī)集團(tuán)測控技術(shù)有限公司,遼寧 沈陽 110869)
振動是衡量大型旋轉(zhuǎn)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)的重要指標(biāo),需要對其進(jìn)行快速、精準(zhǔn)的采集、分析和故障診斷。引起振動的原因極其復(fù)雜,不僅與設(shè)備前期的設(shè)計、制造、安裝有關(guān)聯(lián),同時,與設(shè)備在運(yùn)行中的工藝過程參數(shù)有著密不可分的連接。本文則主要以油膜渦動理論為依據(jù),通過對神華包頭煤化工有限責(zé)任公司汽輪發(fā)電機(jī)組進(jìn)行分析,得出了軸承的油膜失穩(wěn)引起的機(jī)組振動異常的圖譜特征,給出了解決油膜渦動問題的切實可行的措施,為以后設(shè)備管理中遇到的同類問題提供參考。
神華包頭煤化工有限責(zé)任公司熱電中心配置了4 臺480t/h 煤粉鍋爐、2 臺50MW 汽輪發(fā)電機(jī)組,2010 年投入運(yùn)行。汽輪機(jī)為哈爾濱汽輪機(jī)廠有限責(zé)任公司生產(chǎn)的高壓、單缸、沖動、直接空冷、抽汽凝汽式汽輪機(jī),型號為&=. 9.3/4.2。發(fā)電機(jī)為山東濟(jì)南發(fā)電設(shè)備廠,:; =系列三相交流兩極同步發(fā)電機(jī),額定轉(zhuǎn)速及頻率為:3000r/min、50Hz或3600r/min、60Hz。額定電壓為:6.3kV、10.5kV(50Hz 時)或4.15kV、13.8kV(60Hz 時),發(fā)電機(jī)的勵磁方式為靜止可控硅勵磁,冷卻方式為:密閉循環(huán)式空氣冷卻(簡稱空冷式),轉(zhuǎn)子繞組為空內(nèi)冷,其余為空外冷。
機(jī)組的軸系由汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子、發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子組成。汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子采用整鍛加套裝葉輪結(jié)構(gòu),其中高中壓部分為整鍛,低壓部分后5 級為紅套結(jié)構(gòu),后端采用套裝的剛性聯(lián)軸器與發(fā)電機(jī)相聯(lián),軸系結(jié)構(gòu)和支撐狀況如圖1 所示。機(jī)組的安全監(jiān)視系統(tǒng)(TSI)系統(tǒng)采用了本特利公司生產(chǎn)的3500 系統(tǒng),配置了1#~4#軸承的軸振、瓦振探頭,其中,3#、4#瓦為橢圓瓦,落地軸承座,3#、4#瓦的軸振和瓦振探頭均安裝在軸承外側(cè)焊接的支架上,各支撐點(diǎn)排序及軸系結(jié)構(gòu)圖如下。
圖1 軸系結(jié)構(gòu)示意圖
汽輪發(fā)電機(jī)組于2018 年9 月至10 月進(jìn)行了解體大修,大檢修后于10 月16 日開車并網(wǎng)帶負(fù)荷后,發(fā)現(xiàn)2#、3#、4#軸承處軸振與座振發(fā)生異常突升、突降現(xiàn)象,尤其是3#瓦X 方向的振動值高,最高達(dá)到194μm,設(shè)計要求報警值為
128μm,跳車值為256μm。機(jī)組帶負(fù)荷過程振動與負(fù)荷變化數(shù)據(jù)如表1 所示。2#、3#、4#軸承處軸振與座振同趨勢變化,其中,3X 軸振幅值及幅值變化量最大,1#軸承處軸振與座振變化不明顯。
表1 機(jī)組帶負(fù)荷過程振動突變前后振動數(shù)據(jù)
(1)油膜渦動簡介。油膜渦動是由于滑動軸承中的油膜力的作用引起轉(zhuǎn)子運(yùn)動失穩(wěn)造成的,是以滑動軸承為支撐的轉(zhuǎn)子系統(tǒng)常見的一種轉(zhuǎn)子失穩(wěn)現(xiàn)象。通過研究油膜力引起轉(zhuǎn)子失穩(wěn)的運(yùn)動機(jī)理,可以計算出轉(zhuǎn)子失穩(wěn)轉(zhuǎn)速及轉(zhuǎn)子失穩(wěn)的運(yùn)動頻譜特性。當(dāng)軸頸在軸瓦中轉(zhuǎn)動時,軸徑和軸承的間隙沿周向是不均勻的,潤滑油被軸頸帶動,順著軸頸的轉(zhuǎn)動方向從較寬的間隙流向較窄的間隙,從而形成油楔,可以對軸頸有托舉擠壓的作用,軸頸處于平衡位置。當(dāng)潤滑油從較窄的間隙流向較寬的間隙,會出現(xiàn)空穴,對軸頸有負(fù)壓力,當(dāng)軸頸受到外來擾動時,軸承油膜除了產(chǎn)生沿偏移方向的彈性恢復(fù)力以保持和外載荷平衡外,還要產(chǎn)生一垂直于偏移方向的切向失穩(wěn)分力,這個失穩(wěn)分力會驅(qū)動轉(zhuǎn)子作渦動運(yùn)動。當(dāng)切向分力大于阻尼力時,這種渦動是發(fā)散的,即不穩(wěn)定的,此時,切向分力為F,L 為軸承寬度,R 為軸頸半徑,η 為潤滑油的動力黏性系數(shù),C 為軸頸與軸承之間的間隙,Ω 為轉(zhuǎn)軸旋轉(zhuǎn)的角速度,ω 為轉(zhuǎn)軸渦動角速度,實際軸承的軸頸半徑R 和間隙C 的比值非常大,按照Sommerfeld 的理論推導(dǎo),可得如下公式:
由式(1)可知,油膜引起的渦動頻率稍小于轉(zhuǎn)軸轉(zhuǎn)動角速度的一半,這種半頻渦動稱為油膜渦動。
(2)異常振動分析。振動異常通道GAP 電壓為-8.85V,趨勢平穩(wěn),進(jìn)而判斷傳感器系統(tǒng)無異常,該異常信號為振值機(jī)組振動信號,非儀表失效。圖2 所示為測點(diǎn)3 軸X 的振動趨勢,圖3 所示為測點(diǎn)3 軸X、Y 的頻譜,圖4 所示為測點(diǎn)3軸的軸心軌跡。
圖2 振動趨勢圖
圖3 振動波形和頻譜圖
圖4 軸心軌跡圖
從振動異常圖譜看,時域波形圖發(fā)生畸變,表現(xiàn)為不規(guī)則的周期信號,在工頻的波形上疊加了幅度很大的低頻信號,除工頻外,低頻成分較多,在0.38X 附近積聚了較高能量,占主導(dǎo)成分,且遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于轉(zhuǎn)子工作頻率。另外,3 軸的渦動方向與轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動的方向相同,為同步正進(jìn)動,渦動的軌跡圖形比較混亂,呈現(xiàn)為雙環(huán)橢圓形或蜂窩狀特征。綜合以上異常振動的特征,分析機(jī)組發(fā)生油膜渦動。
(1)改變潤滑油的黏度。軸瓦的油膜厚度與軸頸線速度、潤滑油黏度、軸承間隙、軸承負(fù)載等有關(guān)。潤滑油的黏度越大,軸頸在旋轉(zhuǎn)時所帶動的油分子就越多,油層較厚,軸頸就較容易失穩(wěn)。為了減少軸頸上浮的偏心角,可以改變潤滑油的標(biāo)號和提高軸瓦進(jìn)口油溫的來降低黏度。進(jìn)油溫由40 ~41℃調(diào)整到最高44℃,3#、4#瓦的振動值有所降低。也通過降低油溫的手段進(jìn)行了嘗試,進(jìn)油溫度從40 ~41℃降低至36℃,振動值也有所降低,這是因為油溫降低了,油的黏度增加,油的阻尼增加,阻尼增加,抑制的油膜渦動的發(fā)生。在實際工程中,提高油溫和降低油溫兩種方法都可以嘗試,它們對降低油膜渦動產(chǎn)生的振動機(jī)理不一樣,根據(jù)每個實際情況而選擇。
(2)提高供油壓力。對于一個已發(fā)生油膜渦動的轉(zhuǎn)子,相應(yīng)地提高供油壓力,會對轉(zhuǎn)子振動有一定的抑制作用。提高進(jìn)油壓力,當(dāng)軸頸上部增大壓力,一方面,可以改變力的分布;另一方面,相當(dāng)于對轉(zhuǎn)子有一個向下壓的控制力,因而起到約束轉(zhuǎn)子振動的作用。進(jìn)油壓力從0.105MPa 提高到0.11MPa,3#、4#瓦的振動值也有所降低。
(3)檢修措施。機(jī)組在線運(yùn)行過程中,采取了一系列有效的措施降低轉(zhuǎn)子振動,但均沒有從根本上解決該問題,該問題于2019 年3 月20 日停機(jī)檢修后徹底解決。檢修中,對3#、4#瓦進(jìn)行了檢查和測量,3#、4#軸頸無磨損,軸瓦無裂紋、無脫胎,下軸瓦無磨損,烏金接觸約75%,上軸瓦有輕微磨損,刮瓦修復(fù)。對3#的頂隙和瓦背緊力進(jìn)行了調(diào)整,減小了頂隙,增加了瓦背緊力具體見表2。
表2 檢修數(shù)據(jù)
通過檢修調(diào)整后,汽輪發(fā)電機(jī)組各軸瓦的振動值恢復(fù)到了正常,再沒有發(fā)生油膜渦動現(xiàn)象。
大型機(jī)組運(yùn)行時發(fā)生油膜渦動時,盡管振幅比較小,對軸承潤滑和轉(zhuǎn)子運(yùn)行影響不大,但是,此時,轉(zhuǎn)子-軸承系統(tǒng)已經(jīng)開始有失穩(wěn)的傾向,長時間運(yùn)行容易造成零部件的松動和疲勞等故障。而一旦發(fā)生油膜渦動故障,很有可能發(fā)展為振蕩類故障,其危害極大,往往在非常短的時間內(nèi)就能毀掉轉(zhuǎn)子和軸承。對軸瓦失穩(wěn),首先,從儀表判斷是否儀表故障,其次,從工藝的因素再找原因,理想狀態(tài)下,可以通過工藝參數(shù)的調(diào)整,消除油膜渦動。最后,當(dāng)工藝措施無法消除后,可以通過停機(jī)檢修解決該問題??梢愿鶕?jù)現(xiàn)場具體條件、軸瓦失穩(wěn)的嚴(yán)重程度、軸瓦的形式、軸瓦的相關(guān)穩(wěn)定性參數(shù)、軸頸振動值等因素。除了軸承本身固有特性會引起油膜振蕩之外,轉(zhuǎn)子系統(tǒng)中工作流體的激振、密封中流體的激振、軸材料內(nèi)摩擦等原因也會使軸承油膜失穩(wěn)。此外,聯(lián)軸器不對中、軸承與軸頸不對中、工作流體對轉(zhuǎn)子周向作用力不平衡等,都有可能改變各軸承的載荷分配,使本來可以穩(wěn)定工作的軸承油膜變得不穩(wěn)定,因此,需要從多方面尋找引起油膜失穩(wěn)的原因,并針對具體原因采取相應(yīng)對策。