劉紅光
摘要:在現(xiàn)階段的冶金方面,風機作為其重要的設備之一,通常對經濟性和安全性具有非常高的要求。但在實際生產中,風機卻又屬于其中對于資源的消耗相對較大的一種設備。因此在對風機類型的選擇上,大多數(shù)冶金企業(yè)會非常的謹慎。本文筆者主要是以某項工程的二次除塵風機的改造項目作為案例,對風機的改造條件展開了有效的分析,并對其改造也進行了有效分析。
關鍵詞:煉鋼;轉爐;二次除塵;風機;改造
前言:對于冶金企業(yè)來說,其常用的除塵風機的種類和形式有多種,主要包括離心式以及軸流式等多種形式。并且不同類型除塵風機的選擇,其優(yōu)缺點各不相同。鋼鐵企業(yè)為了進行對鋼廠冶煉過程中轉爐的二次煙氣有效處理,從而進行了除塵系統(tǒng)的安裝。為了盡可能的發(fā)揮風機除塵的效用,煉鋼廠的風機通常情況下是被安裝在除塵器之前的。這種情況下,就使得風機葉輪及其他內部結構,在具體的運行過程中,就會與轉爐中的煙氣產生直接性的接觸。從而造成葉輪等風機內部結構受到一定程度的負面影響。同時由于轉爐中煙氣含有的腐蝕性氣體,及其煙氣中攜帶的高溫,還會對風機的機殼造成損傷。影響除塵風機的正常運行。因此,在冶金企業(yè)生產中,想要更進一步提升風機的使用周期及其使用效果,應當結合實際情況,對其工作特點及工作環(huán)境進行有效改善。
一、鋼鐵轉爐二次除塵風機的改造條件分析
1.1 設備概況
某工程轉爐二次除塵風機采用的是前置式軸流式風機,自鋼廠投產以來,即安裝了現(xiàn)有的除塵系統(tǒng)。由于系統(tǒng)安裝時間較早,再加上鋼廠近年來連續(xù)擴產,使除塵系統(tǒng)暴露出了設計規(guī)劃時的一些缺陷。使得除塵系統(tǒng)老化問題嚴重,運行穩(wěn)定性非常差。因此,導致除塵風機運行時,工作環(huán)境較差。由于現(xiàn)場除塵器二次煙氣的外溢,造成了風機葉輪、機殼、進口圈、進氣箱等,與含塵煙氣的大量接觸。使得風機葉輪等結構磨損問題非常嚴重,再加上風機的老化,因此鋼廠不得不對以上結構進行改造和更換。
1.2 原除塵設備參數(shù)
(1)除塵系統(tǒng)
對于原除塵系統(tǒng),按照投產時設計規(guī)劃的要求,其轉爐產生的含塵煙氣溫度約為20-120℃。除塵系統(tǒng)工作時,其主要技術參數(shù)均為120℃的溫度條件下運行。因此,主要設計參數(shù)如下所示:
系統(tǒng)排煙量:19500立方米/分鐘
系統(tǒng)全壓:6000Pa
含塵濃度:平均為2克/Nm3(最大5克/Nm3)
(2)除塵風機
對于煉鋼廠的除塵風機,原除塵風機采用的是進口型設備。由于企業(yè)的連年擴產,并且原除塵系統(tǒng)設計的不合理以及工作穩(wěn)定性較差,再加上除塵器等設備老化,造成含塵煙氣的外溢。為了改善鋼廠的生產環(huán)境,減少廠內含塵煙氣的濃度,煉鋼廠對原除塵風機進行了幾次較小的設備改造。由于煉鋼廠轉爐產生的含塵煙氣溫度,通常處于20-120℃之間,因此,除塵風機的主要技術參數(shù)均為120℃的最大溫度條件下運行。經過幾次改造后,原除塵風機的主要技術參數(shù)如下所示:
風量:19500立方米/分鐘
煙氣溫度:20-120℃(兌鐵水瞬間溫度為 200℃,時間≤4 分鐘)
風機全壓:6000Pa
入口全壓:-3300Pa;出口全壓:+2700Pa
風機轉速:700rpm
電機工作的電壓:10000V
二、當前鋼鐵轉爐二次除塵風機的改造方面所存在的不足
某工程進行除塵風機的設備改造時,由于鋼廠原除塵系統(tǒng)本身的問題,除塵風機運行環(huán)境非常惡劣,設備外部煙塵和高溫煙氣濃度非常大。雖然企業(yè)內部進行了幾次除塵風機的輕微改造,但其外部煙塵以及高溫煙氣的濃度,還是遠高于企業(yè)投產時設計規(guī)劃的煙氣含量。導致除塵風機的磨損現(xiàn)象嚴重。同時除塵風機正常運行時,其風量基本上達到了鋼廠設計規(guī)劃的要求,但風壓離企業(yè)投產時設計要求差別很大。尤其是出口風壓達不到要求時,為了提升風機風壓,不得不調整風機運行的功率。造成了除塵風機耗能的大幅度增加,不僅降低了除塵風機的運行效率,還大大提升了企業(yè)生產成本。
三、除塵風機改造后的機構特點分析
3.1 風機葉輪
原除塵風機由于設備選型的問題,一開始采購、安裝時,雖然投入使用后基本上滿足了鋼廠設備除塵的基本要求,且除塵效果良好。但由于鋼廠風機選型時沒做好長期的規(guī)劃,因為后期的企業(yè)擴產,且沒考慮到除塵系統(tǒng)設計安裝的不合理,以及系統(tǒng)的老化。導致除塵風機后期運行質量較差,工作效率低下,除塵效果也非常不好。經過改造后,將風機葉輪更換為耐磨葉輪,并將其直徑由Φ3260擴大為Φ3460。在轉速不變的情況下,風機制造的風量、風壓大大增加。完全滿足了企業(yè)生產要求的19500立方米/分鐘的風量,以及6000Pa的風機全壓;同時將風機葉輪的葉片由板式后向型更換為后彎型;前盤更換為錐弧式結構,去掉導流板,中盤更換為鋸齒型,副前盤改為加強圈。通過以上改造,大大提升了葉輪效率,降低了能源消耗。
3.2 機殼和進風箱
原除塵風機由于設計、安裝時間較早,沒考慮材質的問題。導致使用了一段時間后,由于企業(yè)擴大再生產,鋼廠生產產量以及對冶煉質量的要求增加后,對風機除塵效率的要求也隨之有一定幅度的增加。但是由于原除塵風機機殼和進風箱本身材質的問題,耐磨性和強度較差。造成了磨損現(xiàn)象嚴重,經過磨損后,使進入其中的氣流收斂功能降低。從而使除塵風機制造的風量和風壓隨之減小。降低了風機的效率。經過改造后,將除塵風機更換為耐磨的低碳合金鋼制造的機殼和進風箱;同時在其外部設置加強筋板和入孔門,以方便后續(xù)維修;機殼改為可拆分式,便于檢修和安裝;進氣箱更換為收斂式結構,增強進入其內部氣流的收斂功能。
3.3 耐磨處理
在除塵風機的設備運行過程中,影響其耐磨性能的主要因素包括設備本身的材質問題,以及現(xiàn)場粉塵的沖刷,這兩種主要原因。因此,要想改善除塵風機的耐磨性能,也應該從這兩個方面著手。通過科學、合理的改造措施,有效改善除塵風機的耐磨性,降低其葉輪、機殼的磨損,延長設備的使用壽命。同時通過有效的處理措施,減少除塵風機運行過程中的損傷,使風機始終屬于良好運行狀態(tài),保證企業(yè)生產工序的正常進行。首先,將除塵風機葉輪、機殼的材質更換為耐磨性合金鋼,以改善設備本身的耐磨性能;其次,采取一定的措施,科學的改造葉片的形狀和葉道,通過改變風機內部氣流通道,降低轉爐煙塵對風機的沖刷;再次,對風機容易造成的磨損的部位,可通過焊接耐磨鼻等措施,提高其耐磨性能。
結束語:
綜上所述,在冶金企業(yè)中,除塵風機由于其工作的性質,通常對于能源的消耗非常大,且極易發(fā)生磨損。為了改善其設備運轉性能,可以采取一定的措施,通過改造其內部結構,更換設備本身的材質。優(yōu)化除塵風機的運轉效果,增強其耐磨性,從而提高風機工作效率降低能量的消耗。通過對風機的有效調試以及一段時間的運行狀況。從而使得風機的改造能夠滿足當前行業(yè)的發(fā)展要求。
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