鄧世平,王 琦
(武漢理工大學(xué)汽車工程學(xué)院,湖北 武漢430070)
由于疫情的影響,賽事組委會最初決定于2020-10下旬開展線下比賽。大部分的院校車隊直到2020-08底才開始加工,僅僅兩個月的加工制造和調(diào)試賽車的時間,是相當(dāng)緊迫的。在此背景下,武漢理工大學(xué)電動巴哈車隊決定根據(jù)新的賽事規(guī)則,對2019賽季參賽賽車的車架(以下簡稱“E1車架”)進行改造,以達到縮短加工周期的目的,從而預(yù)留更多調(diào)試賽車的時間。
符合賽事規(guī)則;對部分結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化,在保證車架安全性的條件下盡量使得車架輕量化;改造方便,簡單,周期短。
對照兩年的規(guī)則,找出不同點,確定需要修改以及可以進一步優(yōu)化的部分;進行三維建模;進行仿真分析,驗證結(jié)構(gòu)的安全性以及合理性。
通過對E1車架進行分析,發(fā)現(xiàn)有5處結(jié)構(gòu)需要修改,分別為RHO、FBM、SⅠM、前防撞構(gòu)件、前防撞支撐件,有2處結(jié)構(gòu)可以進行結(jié)構(gòu)優(yōu)化,為SⅠM支撐件和USM座椅支撐結(jié)構(gòu)件。
RRH把車架分成兩個部分,沿X軸正方向部分為前艙,X軸負方向為后艙,如圖1所示。
圖1 E1車架左視圖
如圖1所示,E1車架為前支撐框架模式車架,前艙每側(cè)都有一根次要構(gòu)件(管件①)支撐FBM。SⅠM和LFS共同定義了駕駛艙的大小。每側(cè)SⅠM下方焊接了一根主要構(gòu)件(管件②),然后通過兩根次要構(gòu)件(管件③、④)支撐SⅠM。
3.1.1 RHO
RHO與CLC、BLC共同定義了車架頂部的平面。RHO與BLC相交于B點,與CLC相交于C點。規(guī)則對C點的位置有要求,同時也限制了RHO的長度。
RRH平面相對XOY平面向X軸負方向偏移了5°,其豎直高度為1 075.89 mm。將座椅正方到車架上后,測得座椅底部后緣距ALC的水平距離為100 mm。標(biāo)準模板底部的半徑為101 mm,模板軸線距C點的水平距離至少為305 mm。因此RHO的長度至少需滿足1 075.89×tan(5°)+100+101+305=600.13 mm,為了更好地符合規(guī)則要求,實際加工取610 mm。
規(guī)則約束如圖2所示。
3.1.2 FBM
賽事規(guī)則中明確規(guī)定了車架必須為前支撐框架模式或者后支撐框架模式。由于后支撐框架模式結(jié)構(gòu)更加簡潔,同時根據(jù)武漢理工大學(xué)巴哈車隊2019賽季的參賽經(jīng)驗,可以確定后支撐框架模式的車架完全可以保障車手的安全,以及發(fā)揮賽車的性能,因此決定將E1車架改造成后支撐框架模式的車架。在后支撐框架模式中,F(xiàn)BM從車架上部C點向下與SⅠM相交于D點,再向下延伸到車架底部與LFS相交的F點。FBM為一根連續(xù)的管件,D點以上部分稱為FBMup,D點以下部分稱為FBMlow。
圖2 規(guī)則約束
若兩側(cè)各添加一根FBM支撐桿,則FBMup與垂直方向沒有角度限制;若不添加,則規(guī)則限制FBMup與垂直方向的角度必須控制在45°以內(nèi)??紤]到車架的輕量化,選擇不增加支撐桿。
由于規(guī)則限制SⅠM必須在防滾架內(nèi)定義一個水平的平面,所以SⅠM兩端的端點D點、S點必須位于同一豎直高度。S點位于RRH上,其豎直高度為343.687 mm,所以D點的豎直高度也必須為343.687 mm。
FBMlow與前防撞構(gòu)件之間有一根安裝上擺臂的管件,要避免擺臂與FBMlow產(chǎn)生干涉。
綜合以上的約束限制,取FBMup與垂直方向的角度為16.5°,D點處的彎曲角度為27.215°。
3.1.3 SIM
SⅠM連接車架的D點與S點,這兩個點的位置已經(jīng)確定了,還需要設(shè)計SⅠM上P點的位置。規(guī)則中對SⅠM的寬度有所限制,當(dāng)制動踏板自然擺放時,其端面與SⅠM結(jié)構(gòu)件460 mm交點位置處,測得SⅠM的寬度不得小于550 mm。SⅠM寬度限制如圖3所示。
圖3 SⅠM寬度限制(單位:mm)
因此P點的位置非常重要,它關(guān)系著車手與SⅠM之間是否有足夠的安全距離。綜合規(guī)則的限制以及車手的體型,確定改造后車架P點之間的寬度為670 mm。
3.1.4 前防撞構(gòu)件
前防撞構(gòu)件可以是豎直向上的,也可以是傾斜的,它在一定程度上影響著前艙轉(zhuǎn)向軸的固定位置。為了讓車手腳部有更大的空間,前防撞構(gòu)件設(shè)計為豎直向上。其頂部G點距離車架底部平面的豎直距離為343.687 mm。
3.1.5 前防撞支撐件
前防撞支撐件連接了D點與G點,前防撞支撐件與GLC、DLC所構(gòu)成的平面決定了VCU控制器外殼的大小。
3.1.6 SIM支撐件
在SⅠM管件修改之后,SⅠM支撐桿可以直接將F點與P點相連,這樣不僅結(jié)構(gòu)簡單,而且加工也更加方便。
3.1.7 USM座椅支撐結(jié)構(gòu)件
E1車架中的USM座椅支撐結(jié)構(gòu)件采用的是兩根平行的結(jié)構(gòu)件,此外在其縱向中心線上還有兩根支撐桿件。該結(jié)構(gòu)非常冗雜,不符合輕量化的結(jié)構(gòu)設(shè)計。此外考慮到座椅安裝的便利性,最終將USM座椅支撐結(jié)構(gòu)件修改為一縱一橫的布置。
后艙上部將RRH上的B點、S點分別與R點相連,構(gòu)成了一個三角形,同時后艙側(cè)面有一根次要構(gòu)件(如圖1中的管件⑤)將底部與尾部相連,保證了車架的強度與剛度。
BESC規(guī)則要求電池箱,電機等部件必須位于車架的外包絡(luò)面以內(nèi),所以E1后艙底部均設(shè)計為矩形框架。底部采用了分塊模式進行搭建,共有4個區(qū)域,分別為電池箱區(qū)域、電機區(qū)域、減速器區(qū)域和電機控制器區(qū)域。因為電池箱為一個集成模塊,質(zhì)量達50 kg,故額外使用了兩根次要構(gòu)件,如圖4中的管件①、②,增強電池箱底部的強度與剛度。
圖4 后艙底部區(qū)域分布
在詳細解讀新規(guī)則之后發(fā)現(xiàn)后艙的結(jié)構(gòu)設(shè)計是符合規(guī)則要求的,同時考慮到改造加工的時間,所以保留后艙原來的結(jié)構(gòu)。改造之后的車架如圖5所示。
圖5 改造之后的車架
將CATⅠA中的車架模型導(dǎo)入到ANSYS中,添加約束和載荷,使其盡量接近實際工作的狀態(tài),從而具體分析模型的各項參數(shù),校核車架各種工況下的最大應(yīng)力、應(yīng)變是否超過許用值,判斷車架的狀態(tài)。車輛滿載靜止時受到6個載荷,分別為:車架自重、車手重力、電池重力、減速器重力、電機重力、電機控制器重力。
該工況下需要對車架施加一個沿Z軸負方向的重力加速度,然后根據(jù)車架上的載荷分布,施加對應(yīng)的沿Z軸負方向的力。進行自由度約束時,需要完全釋放一處懸架硬點的自由度。以左前懸為例,不對左前懸硬點施加任何約束,約束右前懸硬點的Y、Z軸自由度,左后、右后懸架硬點的所有自由度。該工況下的最大等效彈性應(yīng)變?yōu)?.199 4 mm,最大等效應(yīng)力為36.386 MPa,安全系數(shù)為6.870 8,如圖6所示。
圖6 扭轉(zhuǎn)工況安全系數(shù)分布圖
彎曲工況下對車架添加的載荷與扭轉(zhuǎn)工況下添加的載荷是相同的。在自由度約束時,還需在扭轉(zhuǎn)工況自由度約束的基礎(chǔ)上對左前懸架硬點的Y、Z軸方向自由度進行約束。該工況下的最大等效彈性應(yīng)變?yōu)?.186 69 mm,最大等效應(yīng)力為35.952 MPa,安全系數(shù)為6.953 7,如圖7所示。
圖7 彎曲工況安全系數(shù)分布圖
以車輛滿載時右轉(zhuǎn)彎為例。由于車輛右轉(zhuǎn)彎時會受到向左的離心力,所以除了添加扭轉(zhuǎn)工況下的載荷,還需施加一個沿Y軸的側(cè)向加速度,大小取1.5 g,然后根據(jù)車架上的載荷分布,添加對應(yīng)的沿Y軸負方向的力。載荷添加完畢之后,需要對車架的自由度進行約束。在該工況下需要對左前、右前懸架的Y、Z軸方向的自由度進行約束;對左后、右后懸架的Y、Z軸方向以及右后懸架的X軸方向的自由度進行約束。該工況下的最大等效彈性應(yīng)變?yōu)?.344 71 mm,最大等效應(yīng)力為47.235 MPa,安全系數(shù)為5.292 7,如圖8所示。
在分析制動工況時,除了添加扭轉(zhuǎn)工況下的載荷,還需添加一個沿X軸負方向的加速度,大小取1.5 g。然后根據(jù)車架上的載荷分布,要添加對應(yīng)的沿X軸負方向的力。該工況下需對左前、右前懸架硬點的X、Y、Z軸方向的自由度進行約束;對左后、右后懸架硬點的X、Z軸方向的自由度進行約束。該工況下的最大等效效彈性應(yīng)變?yōu)?.223 63 mm,最大等效應(yīng)力為43.855 MPa,安全系數(shù)為5.700 7,如圖9所示。
圖8 急轉(zhuǎn)彎工況安全系數(shù)分布圖
圖9 制動工況安全系數(shù)分布圖
通過分析結(jié)果可以得知,改造過后的車架,無論是強度還是剛度都是滿足要求的。
文章以武漢理工大學(xué)電巴哈車隊E1車架的改造過程為例,從開始對照規(guī)則確定需要修改的管件,到重新設(shè)計,然后進行CAE分析驗證其安全性,系統(tǒng)地講述了車架優(yōu)化改造的過程,可以為其他車隊提供借鑒。