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        渤海某區(qū)域邊底水油藏高倍水驅機理及應用

        2021-03-22 06:49:22張旭東陳毅雯鄭祖號
        石油化工應用 2021年2期
        關鍵詞:實驗

        陳 科,何 偉,張旭東,陳毅雯,唐 磊,鄭祖號,王 萍

        (中海油能源發(fā)展工程技術分公司中海油實驗中心(渤海),天津 300452)

        水驅滲流機理研究是“雙高”油田開發(fā)后期高效開采的有力保證,是實現渤海油田增儲上產重要手段[1]。目標區(qū)塊是渤海典型的邊底水驅動稠油油田,投產至今,綜合含水95.5%,采出程度9.5%;圍繞海上油田增儲上產提高原油產量等問題,對目標油田開展了密閉取心工作。通過密閉取心巖心熒光、白光資料顯示,經過長期注水開發(fā),油藏存在強水淹層區(qū)域[2,3]。針對此現象,在室內開展了高倍水驅油實驗,同時通過CT 掃描驅替技術進行了高倍水驅過程中油水分布的定量描述,明確了高倍水驅提高采收率機理;在物理模擬實驗基礎上,開展了數值模擬工作,明確了目標區(qū)塊后續(xù)開發(fā)策略。

        1 實驗部分

        1.1 實驗試劑與儀器

        CaCl2、NaCl、MgCl2·6H2O 等均為分析純,天津市大茂化學試劑廠;

        德國Bruker 公司生產的1173 型號X 射線斷層CT 掃描儀。

        1.2 高倍水驅油效率實驗規(guī)律研究

        根據標準《巖石中兩相流體相對滲透率測定方法》(GB/T 28912-2012)開展高倍水驅油實驗,得到油水兩相相對滲透率曲線及驅油效率曲線。

        1.3 CT 技術表征高倍水驅提高采收率機理研究

        選取目標區(qū)塊巖心柱塞,經過熱縮套包封之后,進行高倍水驅機理研究。

        2 實驗結果及分析

        2.1 高倍水驅油效率實驗結果

        2019 年,目標油田4 口密閉取心井資料顯示,在注水井及優(yōu)勢通道附近存在強水淹段、剩余油飽和度較低的特征。通常情況下,室內進行的水驅油實驗驅替倍數一般不超過30 PV,與目標油田數模軟件獲取的過水倍數數值有很大的差距。同時,前人研究表明水驅開發(fā)過程中儲層特征參數會隨之發(fā)生變化,高倍數注水沖洗會使得巖石潤濕性、孔隙結構發(fā)生變化,水洗效率增加[4,5]。本次選了目標油田有代表性的巖心,在20 ℃下,開展了2 000 PV 高倍水驅油實驗,明確了目標油田極限驅油效率,實驗結果(見表1、圖1)。

        由表1、圖1 可知,由于油水黏度比較高,水驅指進現象比較明顯,巖心無水采油期較短為3.3%~5.0%。在含水為98%時,平均采出程度為32.4%,驅油效率較低;2 000 PV 極限驅替之后,巖心最終的平均驅油效率為63.9%,相對于含水率98%時,采出程度平均增加了31.5%,增油效果明顯。同時,隨過水倍數的增加,巖心含油飽和度呈下降的趨勢,在500 PV 之前,含油飽和度下降明顯。實驗表明,通過增加過水倍數能夠提高巖心的水驅效率。

        2.2 高倍水驅油相滲實驗結果

        油水相滲曲線作為數值模擬分析重要的基本參數之一,其形態(tài)特征對數值模擬結果有較大影響,如果能準確的描述高倍數驅替后相滲形態(tài)的變化并應用于數模分析中,那么對油田未來開發(fā)方案的制定以及采收率的預測將會有很大幫助[6]。本實驗取目標油田巖心,在20 ℃實驗溫度下,進行高倍數油水相滲驅替實驗,實驗結果(見圖2)。

        表1 高倍水驅油效率實驗結果

        圖1 采出程度/含油飽和度與過水倍數的關系

        由圖2 可知,見水后,含水急劇變化,迅速達到高含水期,主要是油水黏度差異大造成的;隨注入水倍數增加,水相相對滲透率增加,兩相共流區(qū)變大,殘余油飽和度減小。隨含水飽和度增加,油相相滲急劇降低,水相緩慢增加,主要原因是原油黏度較高,較多的滯留油致使水相阻力較大;高倍數條件下,油水滲流能力均有提高。

        2.3 高倍水驅提高采收率機理研究

        高倍數水驅油實驗研究表明,驅油效率與過水倍數呈正比,但注水沖刷如何提高采收率還不明確,本實驗借助比較目前比較熱門的CT 驅替掃描實驗技術,對驅替過程中巖心微觀剩余油賦存狀態(tài)進行探究[7-9],明確了高倍水驅提高采收率機理。實驗結果(見圖3、圖4)。

        由圖3、圖4 可知,驅替從原始狀態(tài)到含水98%時,巖心三維孔隙網絡結構中分布著大量的殘余油,基本上以網絡狀為主,水驅波及效率較低。隨著注水倍數的增加,巖心三維孔隙網絡結構中的剩余油含量明顯減小,剩余油零散分布在多孔介質中。同時,剩余油形態(tài)由網絡狀向多孔狀、孤滴狀剩余油轉變,表明波及體積是隨著驅替倍數的增加呈增大趨勢。驅替至2 000 PV時,網絡狀殘余油含量明顯減少,剩余油形態(tài)以多孔狀、孤滴狀為主。

        3 目標區(qū)塊挖潛策略研究

        圖2 高倍數油水相滲曲線及采液/采油指數與水分流量關系

        圖3 水驅過程中剩余油含量變化

        圖4 巖心水驅過程中微觀剩余油賦存狀態(tài)變化直方圖

        通過前期研究,明確了高倍水驅特征及水驅機理,在地質建模的基礎上,進行了高倍數油水相滲曲線調用,同時在目標油田典型工區(qū)剩余油分布基礎上,確定兩口井作為有利加密井位,利用數值模擬進行加密井開發(fā)效果預測研究,并與提液預測方案進行效果對比[9-11],加密方案累產油147×104m3,累積增油28×104m3;含水達94.8%,采出程度達12.47%。提液方案累產油222×104m3,累積增油103×104m3;含水達98%,采出程度達18.9%。提液方案取得的開發(fā)效果要明顯優(yōu)于加密預測方案。

        4 結論

        (1)目標油田油水黏度比較高,水驅指進現象比較明顯,巖心無水采油期較短;含水為98%時,平均采出程度為32.4%,驅油效率較低。隨過水倍數增加,巖心含油飽和度呈下降的趨勢,在500 PV 之前,含油飽和度下降明顯。2 000 PV 極限驅替之后,巖心最終的平均驅油效率比含水率98%時增加了31.5%,增油效果明顯。

        (2)見水后,含水急劇變化,并迅速達到高含水期;含水大于98%后,含水上升率基本不變化。注入倍數越高,兩相共流區(qū)變大,殘余油飽和度減小。

        (3)隨著注水倍數的增加,巖心三維孔隙網絡結構中的剩余油含量明顯減小,剩余油零散分布在多孔介質中。同時,剩余油形態(tài)由網絡狀向多孔狀、孤滴狀剩余油轉變,表明波及體積是隨著驅替倍數的增加呈增大趨勢。

        (4)加密方案累產油147×104m3,累增油28×104m3;含水達94.8%,采出程度達12.47%。提液方案累產油222×104m3,累積增油103×104m3;含水達98%,采出程度達18.9%。提液方案取得的開發(fā)效果要明顯優(yōu)于加密預測方案。

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