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        列管式反應(yīng)器在直接選擇氧化法硫回收工藝中的研究

        2021-03-22 06:49:44鄧麗君田偉杰劉小勇
        石油化工應(yīng)用 2021年2期
        關(guān)鍵詞:酸氣汽包床層

        燕 航,鄧麗君,田偉杰,劉小勇

        (中國石油長慶油田分公司第一采氣廠,陜西靖邊 718500)

        1 工藝設(shè)計簡介

        天然氣凈化廠設(shè)有一套采用直接選擇氧化法(SCO 工藝)的硫磺回收裝置處理來自天然氣凈化裝置脫出的酸氣,設(shè)計酸氣H2S 含量為2.871 8%(見表1),潛硫含量為12.5 t/d,額定工況酸氣流量為13 380 m3/h(20 ℃、101.325 kPa),變化范圍在5 352~14 718 m3/h。

        表1 酸氣組分設(shè)計值

        硫磺回收裝置設(shè)計有兩級反應(yīng),反應(yīng)原理為含H2S 酸氣與空氣混合在催化劑上進(jìn)行H2S 的選擇氧化,化學(xué)反應(yīng)式如下:

        其中一級反應(yīng)器為恒溫反應(yīng)器,采用高選擇性催化劑,反應(yīng)器內(nèi)設(shè)換熱管,管內(nèi)水汽化吸熱移除反應(yīng)熱;二級為絕熱式反應(yīng)器,采用深度氧化催化劑,實現(xiàn)H2S較高的轉(zhuǎn)化率。

        2 恒溫反應(yīng)器的結(jié)構(gòu)及原理

        恒溫反應(yīng)器作為整個硫磺回收裝置的核心反應(yīng)設(shè)備,是本文的主要研究對象。

        硫磺回收裝置的恒溫反應(yīng)器為列管式固定床反應(yīng)器,主要由換熱系統(tǒng)、觸媒裝載、壓力殼體三大部分組成,實際內(nèi)部結(jié)構(gòu)(見圖1)。

        設(shè)備運(yùn)行時,酸氣與空氣的混合氣體進(jìn)入反應(yīng)器殼程,從徑向框進(jìn)氣孔進(jìn)入反應(yīng)器內(nèi)部,在催化劑上發(fā)生催化氧化反應(yīng),放出大量反應(yīng)熱后,從中心管流出。反應(yīng)熱的釋放會導(dǎo)致床層溫度升高,為了控制床層溫度,設(shè)備內(nèi)部分布有大量軸向換熱管,換熱管分為內(nèi)外套管,內(nèi)套管與水室相通,外套管與汽室相通。水室內(nèi)的冷卻循環(huán)水在內(nèi)套管吸收反應(yīng)熱形成蒸汽進(jìn)入外套管,進(jìn)而進(jìn)入汽室,汽室與汽包連通,汽包內(nèi)的飽和蒸汽與外部冷卻設(shè)備相連進(jìn)行冷卻,冷卻后的循環(huán)水最終返回水室,形成換熱系統(tǒng)的閉式循環(huán)。

        從恒溫反應(yīng)器內(nèi)部剖面圖(見圖2),由圖2 可以看出:反應(yīng)器器壁徑向框附近和中心管附近換熱管分布較少,并存在一個換熱管分布密集的區(qū)域,該區(qū)域的換熱效果最佳。

        圖1 恒溫反應(yīng)器內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖

        圖2 恒溫反應(yīng)器內(nèi)部剖面圖

        根據(jù)列管式固定床反應(yīng)器的相關(guān)研究理論,固定床反應(yīng)器進(jìn)行強(qiáng)放熱反應(yīng)時,反應(yīng)器軸向溫度存在一個最大點(diǎn),即熱點(diǎn)[1]。當(dāng)熱點(diǎn)溫度發(fā)生巨大變化時,就出現(xiàn)設(shè)備飛溫,飛溫導(dǎo)致反應(yīng)器運(yùn)行不穩(wěn)定,直接影響反應(yīng)器內(nèi)催化劑的轉(zhuǎn)化率、選擇性、活性以及反應(yīng)器的使用壽命。結(jié)合第五凈化廠恒溫反應(yīng)器的設(shè)計結(jié)構(gòu)可以看出:當(dāng)強(qiáng)放熱反應(yīng)集中在反應(yīng)器進(jìn)口,器壁徑向框附近時,由于換熱管少,移熱效果差,反應(yīng)熱不能及時被帶走,使熱點(diǎn)溫度輻射至器壁,導(dǎo)致器壁溫度升高。而當(dāng)強(qiáng)放熱反應(yīng)集中在反應(yīng)器出口,中心管附近時,換熱管相對較少,移熱效果差,熱點(diǎn)溫度無法及時下降,使得恒溫反應(yīng)器床層溫度升高。也就是說,當(dāng)反應(yīng)熱量一定時,熱點(diǎn)位置向外移動會導(dǎo)致器壁溫度升高,向內(nèi)移動會導(dǎo)致床層溫度升高。只有將熱點(diǎn)位置控制在最佳換熱區(qū)域內(nèi)時,才能通過有效的換熱帶走熱量從而降低熱點(diǎn)溫度,防止設(shè)備飛溫。因此,在反應(yīng)熱量一定時,控制恒溫反應(yīng)器的熱點(diǎn)位置是防止設(shè)備飛溫、保證正常運(yùn)行的核心。

        3 運(yùn)行分析及效果評價

        通過對列管式固定床反應(yīng)器運(yùn)行理論研究,影響反應(yīng)器熱點(diǎn)溫度的因素主要有進(jìn)料濃度、進(jìn)料溫度、空速、冷卻介質(zhì)溫度和催化劑的阻力五方面。由于催化劑填充完成后,床層密度基本保持不變,催化劑阻力變化不大,因此不討論催化劑對熱點(diǎn)溫度的影響。結(jié)合硫磺回收裝置實際操作運(yùn)行,影響恒溫反應(yīng)器熱點(diǎn)溫度的因素分別為酸氣H2S 濃度、酸氣流量、酸氣預(yù)熱溫度、汽包壓力(汽包溫度與壓力成正比關(guān)系,為了方便對比,使用汽包壓力代替汽包溫度進(jìn)行研究)。

        硫磺回收裝置長期的調(diào)試運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn),反應(yīng)器床層的溫度監(jiān)測點(diǎn)B(以下簡稱B 點(diǎn))在眾多監(jiān)測點(diǎn)中溫度最高且變化最靈敏,因此將B 點(diǎn)近似的作為反應(yīng)器熱點(diǎn)進(jìn)行研究。

        3.1 酸氣H2S 濃度

        H2S 直接氧化是一個強(qiáng)放熱反應(yīng),反應(yīng)器入口每含1% H2S 轉(zhuǎn)化為硫的反應(yīng)熱,能夠?qū)е麓呋瘎┐矊訙厣s60 ℃。因此,酸氣H2S 濃度的高低決定了反應(yīng)器內(nèi)反應(yīng)熱量的大小。由于反應(yīng)器內(nèi)部換熱管分布的特殊性,床層溫度的大小由反應(yīng)熱量及熱點(diǎn)位置共同控制。

        硫磺回收裝置實際運(yùn)行時,將處理的酸氣H2S 濃度分為四個區(qū)間:5.0%~5.5%、5.5%~6.0%、6.0%~6.5%、6.5%~7.5%,將酸氣流量、汽包壓力、預(yù)熱溫度相近的部分生產(chǎn)數(shù)據(jù)整理、歸納(見表2~表4)。

        根據(jù)表2、表3、表4 可以看出:即使酸氣流量、汽包壓力、預(yù)熱溫度變化,只要這三個影響因素保持一定,B 點(diǎn)溫度會隨著H2S 濃度的增大而降低。H2S 濃度不僅控制著反應(yīng)熱量,同時影響熱點(diǎn)位置的移動,在恒溫反應(yīng)器內(nèi)熱點(diǎn)位置移動帶來的降溫效應(yīng)大于H2S 濃度增長帶來的升溫效應(yīng),最終導(dǎo)致了B 點(diǎn)溫度的下降。作為床層溫度的監(jiān)控點(diǎn),B 點(diǎn)溫度的下降,說明了H2S 濃度增大,熱點(diǎn)位置外移。

        表2 B 點(diǎn)溫度隨H2S 濃度變化數(shù)據(jù)表

        表3 B 點(diǎn)溫度隨H2S 濃度變化數(shù)據(jù)表

        表4 B 點(diǎn)溫度隨H2S 濃度變化數(shù)據(jù)表

        3.2 酸氣流量

        硫磺回收裝置實際運(yùn)行時,將處理的酸氣流量分為四個區(qū)間:2 500~3 000 m3/h、3 000~3 500 m3/h、3 500~6 000 m3/h、6 000~6 500 m3/h,將H2S 濃度、汽包壓力、預(yù)熱溫度相近的部分生產(chǎn)數(shù)據(jù)整理、歸納(見表5~表7)。

        根據(jù)表5、表6、表7 可以看出:即使酸氣H2S 濃度、汽包壓力、預(yù)熱溫度變化,只要這三個影響因素保持一定,B 點(diǎn)溫度會隨著酸氣流量的增大而增大。由于H2S 濃度一定,反應(yīng)熱量確定,B 點(diǎn)溫度增大是由于熱點(diǎn)位置內(nèi)移造成的。因此,酸氣流量增大,熱點(diǎn)位置內(nèi)移。

        表5 B 點(diǎn)溫度隨酸氣流量變化數(shù)據(jù)表

        表6 B 點(diǎn)溫度隨酸氣流量變化數(shù)據(jù)表

        表7 B 點(diǎn)溫度隨酸氣流量變化數(shù)據(jù)表

        3.3 汽包壓力

        硫磺回收裝置運(yùn)行時,將調(diào)控的汽包壓力分為三個區(qū)間:2.00~2.05 MPa、2.10~2.15 MPa、2.20~2.25 MPa,將酸氣H2S 濃度、酸氣流量、預(yù)熱溫度相近的部分生產(chǎn)數(shù)據(jù)整理、歸納(見表8~表10)。

        根據(jù)表8、表9、表10 可以看出:即使酸氣H2S 濃度、酸氣流量、預(yù)熱溫度變化,只要這三個影響因素保持一定,B 點(diǎn)溫度會隨著汽包壓力的增大而降低。由于H2S 濃度一定,反應(yīng)熱量確定,B 點(diǎn)溫度降低是由于熱點(diǎn)位置外移造成的。因此,汽包壓力(溫度)增大,熱點(diǎn)位置外移。

        3.4 預(yù)熱溫度

        硫磺回收裝置實際運(yùn)行時,將調(diào)控的酸氣預(yù)熱溫度分為三個區(qū)間:155~165 ℃、185~195 ℃、195~205 ℃,將酸氣H2S 濃度、酸氣流量、汽包壓力相近的部分生產(chǎn)數(shù)據(jù)整理、歸納(見表11~表13)。

        根據(jù)表11、表12、表13 可以看出:即使酸氣H2S濃度、酸氣流量、汽包壓力變化,只要這三個影響因素保持一定,B 點(diǎn)溫度會隨著預(yù)熱溫度的增大而降低。由于H2S 濃度一定,反應(yīng)熱量確定,B 點(diǎn)溫度降低是由于熱點(diǎn)位置外移造成的。因此,預(yù)熱溫度增大,熱點(diǎn)位置外移。

        表8 B 點(diǎn)溫度隨汽包壓力變化數(shù)據(jù)表

        表9 B 點(diǎn)溫度隨汽包壓力變化數(shù)據(jù)表

        表10 B 點(diǎn)溫度隨汽包壓力變化數(shù)據(jù)表

        表11 B 點(diǎn)溫度隨預(yù)熱溫度變化數(shù)據(jù)表

        表12 B 點(diǎn)溫度隨預(yù)熱溫度變化數(shù)據(jù)表

        表13 B 點(diǎn)溫度隨預(yù)熱溫度變化數(shù)據(jù)表

        綜上所述,造成恒溫反應(yīng)器床層溫度升高的原因為:酸氣H2S 濃度偏低、酸氣流量偏高、汽包壓力偏低、預(yù)熱溫度偏低。

        因此當(dāng)恒溫反應(yīng)器床層溫度升高時,應(yīng)增大天然氣凈化裝置脫硫塔低層數(shù)進(jìn)塔流量,減小高層數(shù)進(jìn)塔流量,降低溶液循環(huán)量從而使進(jìn)硫磺回收裝置的酸氣H2S 濃度升高、流量降低,同時提高酸氣預(yù)熱溫度和汽包壓力。

        恒溫反應(yīng)器床層設(shè)計溫度為260 ℃,殼體設(shè)計溫度為300 ℃。在實際生產(chǎn)運(yùn)行過程中,不僅要做好床層溫度的調(diào)節(jié)和控制,殼體器壁溫度的調(diào)控同樣重要。從恒溫反應(yīng)器的設(shè)計結(jié)構(gòu)可以看出,當(dāng)熱點(diǎn)位置外移超出最佳換熱區(qū)域時,會導(dǎo)致器壁溫度升高甚至超溫。根據(jù)上述各控制因素對熱點(diǎn)位置移動的影響可知,造成恒溫反應(yīng)器器壁溫度升高的原因與床層溫度升高的原因相反,分別為:酸氣H2S 濃度偏高、酸氣流量偏低、汽包壓力偏高、預(yù)熱溫度偏高。

        因此當(dāng)恒溫反應(yīng)器器壁溫度升高時,應(yīng)增大天然氣凈化裝置脫硫塔高層數(shù)進(jìn)塔流量,減小低層數(shù)進(jìn)塔流量,增大溶液循環(huán)量從而使酸氣H2S 濃度降低、流量升高,同時降低酸氣預(yù)熱溫度和汽包壓力。

        4 結(jié)論

        酸氣H2S 濃度、酸氣流量、汽包壓力、酸氣預(yù)熱溫度是控制恒溫反應(yīng)器床層及器壁溫度的核心因素,通過調(diào)控這些因素將反應(yīng)器熱點(diǎn)位置控制在最佳換熱區(qū)域可有效防止超溫。防止恒溫反應(yīng)器床層超溫的控制方法為:升高酸氣H2S 濃度、降低酸氣流量、提高酸氣預(yù)熱溫度和汽包壓力。防止恒溫反應(yīng)器器壁超溫的控制方法為:降低酸氣H2S 濃度、提高酸氣流量、降低酸氣預(yù)熱溫度和汽包壓力。

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