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        金安橋水電站主軸補氣裝置增加防尾水倒灌措施

        2021-03-20 10:12:28辛?xí)?/span>劉學(xué)軍
        水電站機電技術(shù) 2021年2期
        關(guān)鍵詞:金安閥板氣閥

        辛?xí)?,劉學(xué)軍

        (金安橋水電站有限公司,云南 麗江 674100)

        1 前言

        金安橋水電站是金沙江中游梯級開發(fā)的第5個電站,位于云南省麗江市境內(nèi),電站首期裝機2 400 MW,共4臺機,單機容量600 MW,水庫正常蓄水位1 418.00 m,校核水位1 421.07 m,相應(yīng)庫容8.47億m3,具有周調(diào)節(jié)能力??刂屏饔蛎娣e237 357.6 km2,最大壩高160 m,壩頂長度為640 m。電站運行時保證出力473.7 MW,年平均發(fā)電量110.43億kW·h,發(fā)電效益顯著,是國家“西電東送”戰(zhàn)略的骨干電站之一。

        2 補氣裝置設(shè)計

        為了減小水輪機在非最優(yōu)工況運行時,轉(zhuǎn)輪下腔真空引起的空蝕破壞和尾水管壓力脈動,金安橋水輪發(fā)電機組采用了主軸中心自然補氣方式,補氣閥位于發(fā)電機頂部上端軸上,當(dāng)轉(zhuǎn)輪下腔壓力小于設(shè)定值時補氣閥打開,外界空氣在大氣壓作用下進(jìn)入轉(zhuǎn)輪下腔消除真空,保證機組安全穩(wěn)定運行。補氣裝置主要由主軸中心補氣管和端部補氣閥組成,其中主軸中心補氣管(Ф500 mm)經(jīng)過轉(zhuǎn)輪中心體、水輪機軸、發(fā)電機軸、轉(zhuǎn)子中心體、上端軸,至補氣閥;補氣閥主要由閥罩、閥蓋、支座、軸套、壓板(閥板)、閥座、緩沖器等組成(見圖1)。補氣閥是東方電機股份有限公司提供的油壓緩沖式補氣閥,該補氣閥采用液壓油作為緩沖介質(zhì),在緩沖器活塞的正反方向上各鉆制兩個節(jié)流孔,節(jié)流孔內(nèi)安裝彈簧及鋼珠,在該閥工作時,一側(cè)節(jié)流閥受力開啟,另一側(cè)節(jié)流閥回油,起到緩沖作用。機組運行中當(dāng)轉(zhuǎn)輪下腔壓力值達(dá)到補氣閥動作值時,補氣閥閥板向上打開對轉(zhuǎn)輪下部進(jìn)行補氣,補氣結(jié)束后補氣閥閥板自重關(guān)閉。

        圖1 補氣裝置結(jié)構(gòu)圖

        3 金安橋水電站補氣裝置現(xiàn)狀及存在隱患

        金安橋水電站補氣閥閥板安裝高程1 305.17 m,電站下泄流量(溢流表孔泄洪+機組過機流量)大于5 010 m3/s時,尾水位將高于補氣閥閥板安裝高程1 305.17 m。自投產(chǎn)以來,機組在汛期運行時,尾水位高于閥板安裝高程的情況經(jīng)常出現(xiàn)。在歷年機組檢修期間,發(fā)現(xiàn)在補氣裝置排水管及閥罩內(nèi)均有不同程度的水跡現(xiàn)象。

        在下泄流量大于5 010 m3/s情況下,補氣閥安裝高程及機組運行尾水位決定了補氣閥不僅僅要承擔(dān)機組不穩(wěn)定工況區(qū)域內(nèi)運行時的補氣工作,且在停機時仍需承擔(dān)尾水壓力。一旦補氣閥故障關(guān)閉不到位、閥板密封損壞、閥板損壞等都會導(dǎo)致尾水倒灌,水淹發(fā)電機組,給電站的安全生產(chǎn)帶來極大的隱患。

        4 補氣裝置增加防尾水倒灌措施選型設(shè)計及論證

        4.1 防止尾水倒灌措施類別選型

        目前國內(nèi)水電機組為防止尾水通過補氣裝置處倒灌,常采用的措施有傳統(tǒng)式(彈簧式)補氣裝置的閥板式密封止水、機械式浮球閥、增加檢修蝶閥等形式,考慮金安橋水電站已投產(chǎn)多年,大規(guī)模改造實施難度大、造價高等因素,根據(jù)現(xiàn)場實際情況采用增加機械式浮球閥方式以防尾水倒灌。

        4.2 補氣裝置增設(shè)機械式浮球閥工作原理

        浮球閥內(nèi)部結(jié)構(gòu)(見圖2):水輪機補氣為負(fù)壓時,浮球下落于下端密封圈上,為補氣提供通路。補氣時空氣經(jīng)浮球閥上端密封圈→浮球閥底部補氣孔→進(jìn)入水輪機補氣管道,機組正常補氣時浮球閥只為補氣提供通路。

        機組停機時,當(dāng)尾水位高于1 305.17 m,水輪機補氣管道產(chǎn)生正壓水流上溢時,浮球隨水流上浮,當(dāng)浮球與上端密封圈的密封面緊密接觸時(見圖3),浮球在浮力的作用下與上端密封圈緊密接觸并具有一定的壓緊力。徹底切斷了水流的上溢通路,阻止水流的繼續(xù)上溢,浮球閥關(guān)閉時能可靠地切斷上溢的水流。

        4.3 機械式浮球閥安裝位置選擇

        機械式浮球閥安裝位置主要考慮安裝在原補氣閥下部和安裝在轉(zhuǎn)子中心體兩種方案。

        4.3.1 浮球閥安裝在原補氣閥下部(機頂)方案

        (見圖4)

        浮球閥安裝在補氣裝置下部,安裝、檢修方便,無需吊風(fēng)罩及補氣管,只需將補氣裝置吊開后,即可進(jìn)行檢修維護(hù);此結(jié)構(gòu)須將補氣裝置抬高約300 mm,即密封擋水環(huán)高度增加300 mm,密封擋水環(huán)高度增加后,即使在雙重保險(補氣閥、浮球閥)全部失效后,在排水管滿足排水條件下,也不會發(fā)生水淹機組事故,與安裝在轉(zhuǎn)子中心體對比,造價略高。

        圖2 機組正常運行時浮球閥狀態(tài)

        圖3 機組停機時,尾水位高于1 305.17 m浮球閥止水狀態(tài)

        圖4 浮球閥安裝在補氣裝置下部結(jié)構(gòu)圖

        4.3.2 浮球閥安裝在轉(zhuǎn)子中心體方案介紹

        圖5 浮球閥安裝在轉(zhuǎn)子中心體示意圖

        浮球閥安裝在轉(zhuǎn)子中心體位置,可以有效減小上端軸內(nèi)磁極引線產(chǎn)生冷凝水珠,但是安裝在轉(zhuǎn)子中心體內(nèi),其安裝高程是1 297.80 m,低于4臺機發(fā)電設(shè)計最低尾水位1 299.41 m,機組處于停機狀態(tài)時,浮球閥持續(xù)處于工作(受力)狀態(tài),會減小其使用壽命,且安裝、檢修維護(hù)極為不方便,須將補氣裝置及浮球閥以上的補氣管路、發(fā)電機風(fēng)罩等吊開后方能進(jìn)行檢查、維護(hù)。

        綜合對比,針對浮球閥安裝位置,在補氣量滿足要求的情況下,從安裝、檢修維護(hù)等綜合考慮,安裝在補氣裝置下部利大于弊,因此將浮球閥安裝位置確定為補氣裝置下部。

        4.4 浮球閥補氣通徑核算

        機組所需補氣量受出力、水頭、汽蝕系數(shù)等多種因素影響,難以精確計算;考慮在原設(shè)計時已進(jìn)行設(shè)計核算,且經(jīng)過四年多的實踐檢驗,轉(zhuǎn)輪葉片根部及其他部位未發(fā)生超過25 mm以上的貫穿性裂紋,補氣效果比較理想,DN 500的補氣管路足以滿足機組運行補氣量;本次設(shè)計增加的浮球閥,其最小過流面積發(fā)生在浮球與殼體內(nèi)側(cè),對此進(jìn)行校核,其額定通徑不小于DN 500即可。

        D——最小過流面積的當(dāng)量直徑;

        A——浮球閥殼體內(nèi)徑,864 mm;

        B——浮球閥球體外徑,650 mm。

        結(jié)論:新增浮球閥補氣通徑大于DN 500,滿足機組運行期間的補氣需求。

        5 補氣裝置新增防尾水倒灌措施實施

        根據(jù)浮球閥安裝位置選型,在原補氣裝置下部增加浮球閥后,其高度已不能滿足需求,需要對閥罩蓋板做相應(yīng)的增高處理,并對擋水環(huán)做相應(yīng)加高處理。需要做的改進(jìn):①在原補氣裝置下部(即上端軸端部)增加浮球閥;②加高原擋水環(huán)300 mm;③加高閥罩端部蓋板接長環(huán);④自動化元器件回裝等。

        6 結(jié)語

        從2015年汛前檢修開始,金安橋水電站對四臺機組的補氣裝置陸續(xù)進(jìn)行了相關(guān)改造,即增加浮球閥防止尾水倒灌,經(jīng)過五年多的運行(至2020年),通過檢修時查看浮球閥狀態(tài),球體擋水痕跡明顯,消除了可能產(chǎn)生的尾水倒灌帶來的水淹發(fā)電機組風(fēng)險。同時機組改造涉及的部件少,在理論計算上,未減小原補氣通道的直徑,滿足機組運行期間的補氣需要且未影響機組的整體布置,解決了在下泄流量大于5 010 m3/s情況下機組停機時尾水倒灌的風(fēng)險,同時減輕補氣閥閥板的承壓狀態(tài),為設(shè)備安全穩(wěn)定運行起到了可靠的保護(hù)作用。

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