祁英明,龔自成,黃偉
(華能瀾滄江水電股份有限公司,云南 維西 674600)
里底水電站位于云南省迪慶州維西縣巴迪鄉(xiāng)境內(nèi)的瀾滄江上游河段,是瀾滄江上游梯級開發(fā)中的第3級電站。電站總裝機容量為420 MW,裝有3臺單機容量為140 MW的軸流轉(zhuǎn)槳式水輪發(fā)電機組。水輪機型號為ZZ(460)-LJ-740,發(fā)電機型號為SF140-56/12000。最大設(shè)計水頭41.2 m,額定水頭34.0 m,最小水頭28.9 m,設(shè)計最大流量455.17 m3/s,年設(shè)計發(fā)電量15.79億kW·h。2018年10月31日首臺機組投入商業(yè)運行,2019年4月30日最后一臺機組投入商業(yè)運行。
2018年10月13日,首臺機組啟動試運行。在調(diào)速器事故配壓閥動作停機試驗過程中,當(dāng)機組轉(zhuǎn)速降低20%額定轉(zhuǎn)速時,頂蓋水位迅速上升,水淹水導(dǎo)軸承。檢查發(fā)現(xiàn)頂蓋排水泵空轉(zhuǎn),不能正常抽水。經(jīng)過對水淹水導(dǎo)軸承原因分析,制定解決方案,通過改造,未發(fā)生水淹導(dǎo)軸承事件。
(1)水輪機工作密封水壓力突然減小,可造成主軸密封漏水量增大。
里底電站水輪機主軸密封裝置布置在水導(dǎo)軸承下方,主要由工作密封和檢修密封組成。工作密封采用端面水壓密封結(jié)構(gòu),工作密封主要由轉(zhuǎn)環(huán)、密封環(huán)等部件構(gòu)成。轉(zhuǎn)環(huán)安裝在主軸上面,密封環(huán)裝在頂蓋上面,結(jié)構(gòu)見圖1。密封環(huán)為鋼托結(jié)構(gòu)。工作密封工作原理是機組運行時,主軸密封壓力水一方面推起密封環(huán)靠近轉(zhuǎn)換密封端面起密封作用,另一方面主軸密封壓力水的通過密封環(huán)孔洞進入轉(zhuǎn)環(huán)的密封端面的分水環(huán)槽中,起一定的潤滑作用[1]。機組停機時壓力水變小,是由于鋼托的重力作用,密封環(huán)回落到原始位置,解決了密封環(huán)緊貼轉(zhuǎn)換只上不下的問題,同時減少了運行中主軸密封壓力水中斷干燒密封環(huán)的風(fēng)險。因此,從結(jié)構(gòu)上分析可以得出,當(dāng)主軸密封水的水壓力剛好滿足推起密封環(huán)向下的重力和密封環(huán)端面密封水向下的合力時,主軸密封受力平衡(見圖2)[1],機組正常運行。當(dāng)主軸密封水因主軸密封供水濾器堵塞,致水壓不穩(wěn)定,會引起壓力突然減小,平衡破壞,密封環(huán)受重力作用向下運動,可造成主軸密封水漏水量突然增大。
(2)機組抬機、密封環(huán)發(fā)卡,可造成主軸密封漏水量突然增大。
機組停機過程中,導(dǎo)葉迅速關(guān)閉,轉(zhuǎn)輪受到反水錘和水泵升力的共同作用,機組向上的軸向水推力大于機組的轉(zhuǎn)動部分重量,造成機組抬機。正常情況下,轉(zhuǎn)環(huán)、密封環(huán)都會隨機組抬機向上運動。但因轉(zhuǎn)環(huán)隨機組向上的加速度比主軸密封水壓力推動密封環(huán)的加速度大,或因泥沙含量大致使密封環(huán)發(fā)卡,又遇到機組抬機,轉(zhuǎn)環(huán)與密封環(huán)間隙將會增大,可造成主軸密封水漏水量突然增大。
圖1 主軸密封結(jié)構(gòu)
圖2 主軸密封受力簡圖
里底電站水輪機頂蓋排水系統(tǒng)主要有2臺富蘭克林無密封自吸泵,型號為80WFB-6A1;2臺賽萊默不銹鋼潛水泵,型號為3S27185。自吸泵布置在頂蓋內(nèi),高程為1 771.89 mm。潛水泵布置在支持蓋內(nèi),高程為1 768.065 mm。2臺自吸泵出水管分別通過Φ89 mm不銹鋼管獨立排至頂蓋排水總管,2臺潛水泵出水管共用1根Φ89 mm不銹鋼管排至頂蓋排水總管,頂蓋排水總管將水排至油污水集水井。正常情況下,水位上升到380 mm時,頂蓋內(nèi)1臺自吸泵和2臺潛水泵啟動工作。水位上升到1 100 mm時,備用自吸泵啟動工作。當(dāng)水位降低到75 mm時,自吸泵和潛水泵均停止工作。頂蓋水位達到1 300 mm,機組LCU報警。排水泵水位信號設(shè)定值見圖3。
圖3 排水泵原水位信號設(shè)定值
自吸泵是不需在吸入管路內(nèi)充滿水就能把水抽上來的一種離心泵。泵運轉(zhuǎn)前,泵腔內(nèi)存有一定量的液體和氣體。當(dāng)泵啟動后,由于葉輪的旋轉(zhuǎn)作用,使管路的空氣和液體充分混合,并排到氣液分離室,氣液分離室上部的氣體溢出,下部液體返回葉輪,重新和吸入管路的剩余氣體混合,直到把自吸泵管路內(nèi)氣體全部排盡,完成自吸,使自吸泵進入正常工作狀態(tài)。根據(jù)水泵的工作原理,頂蓋排水泵空轉(zhuǎn),不能正常抽水的問題,最有可能的原因是水泵進水管的管口潛水深度不夠,離水面太近。對其原因分析如下。
(1)自吸泵進口浸水深度降低,排水可靠性降低。檢查發(fā)現(xiàn)自吸泵進水管管口高程偏高,與設(shè)計圖紙要求不符。為了保護水泵,在自吸泵的進口增加了過濾器裝置,過濾裝置見圖4。由于設(shè)計未考慮到過濾裝置,排水泵啟、停泵水位未做相應(yīng)修改,致使自吸泵進口浸水深度不夠,抽水可靠性降低。自吸泵安裝后實際浸水深度為100 mm,而設(shè)計圖紙要求自吸泵浸水深度至少200 mm。
圖4 自吸泵進水口過濾器
(2)自吸泵排水管存在虹吸現(xiàn)象,頂蓋水位繼續(xù)降低,自吸泵進口進氣,降低泵抽水的可靠性。排水泵啟停水位值重新設(shè)置后,發(fā)現(xiàn)頂蓋排水系統(tǒng)抽水至310 mm左右,自吸泵及潛水泵均停止工作,頂蓋內(nèi)水位會繼續(xù)下降,下降高度距檢修密封座約為150 mm。初步分析是自吸泵停止工作的瞬間,泵腔內(nèi)壓力突然消失,因泵的出口管路高程低于頂蓋排水總管高程,泵出口管路中的水會在慣性和重力作用下繼續(xù)向前移動,管路出現(xiàn)真空,自吸泵管路瞬間存在虹吸現(xiàn)象,頂蓋水位降低。自吸泵濾水器露出水面,進水口進氣,泵再次啟動后,排氣時間延長,降低泵抽水的可靠性。
針對上述原因分析,結(jié)合現(xiàn)場實際情況,重新調(diào)整主軸密封水壓力設(shè)定值、排水系統(tǒng)水泵啟停水位設(shè)定值、潛水泵進口高程,增加浮球閥等措施。
(1)調(diào)高主軸密封水壓力設(shè)定值。將主軸密封水壓力由0.2 MPa設(shè)定值調(diào)整為0.3 MPa。在設(shè)計技術(shù)要求中,主軸密封水壓力值為0.2~0.3 MPa,滿足設(shè)計的要求。通過調(diào)高主軸密封水壓力,提高密封環(huán)向上的推力,減小了主軸密封漏水量。
(2)調(diào)整頂蓋排水系統(tǒng)水泵啟停水位設(shè)定值。將停泵水位75 mm調(diào)整至310 mm。啟泵水位380 mm調(diào)整至500 mm。提高了啟停泵水位,避免了虹吸現(xiàn)象。
(3)排水管增設(shè)不銹鋼底閥,確保自吸泵充水排氣。在自吸泵管路進水口處設(shè)置一套不銹鋼底閥,當(dāng)頂蓋排水系統(tǒng)停止工作,底閥關(guān)閉,自吸泵進水管路充水,具備下一次啟動排氣的準(zhǔn)備條件。當(dāng)排水系統(tǒng)啟動,自吸泵排氣抽水,底閥打開,進水管路進水。
(4)調(diào)高潛水泵進水管口高程。為確保自吸泵正常工作,調(diào)高潛水泵安裝高程,距檢修密封座距離300 mm,比自吸泵管路進水口高度略高。當(dāng)泵啟動后,支持蓋內(nèi)的存水量滿足自吸泵正常要求,首先開始排水,然后潛水泵工作。
(5)增加浮球式透氣閥,破壞自吸泵排水管虹吸條件。在自吸泵出口增設(shè)一套浮球式透氣閥,破壞自吸泵排水管路中的真空度。當(dāng)排水系統(tǒng)停止工作,透氣閥打開,空氣進入自吸泵出水管,破壞自吸泵產(chǎn)生虹吸的條件。當(dāng)排水系統(tǒng)啟動,透氣閥關(guān)閉。
通過以上方案改造后,里底電站3臺機頂蓋排水系統(tǒng)運行正常,未再發(fā)生水淹導(dǎo)軸承的事件。實踐證明,里底電站水淹導(dǎo)軸承快速原因查找的工作思路及方案處理是可行的,這可為國內(nèi)軸流轉(zhuǎn)槳式機組主軸密封及排水系統(tǒng)的設(shè)計、安裝、運維檢提供借鑒。