劉 皓
(西山煤電(集團(tuán))有限公司 屯蘭選煤廠,山西 古交 030206)
煤泥選煤廠洗選加工的副產(chǎn)品具有含水量高、黏性高、熱值量低等特點(diǎn)。為加強(qiáng)對(duì)煤泥等副產(chǎn)品的利用,提高能源的利用率,避免浪費(fèi)煤炭資源,選煤廠配置了有效的煤泥水處理設(shè)備—壓濾機(jī)實(shí)現(xiàn)對(duì)煤泥的回收。隨著工作面綜采設(shè)備自動(dòng)化水平的提升及選煤技術(shù)的發(fā)展,導(dǎo)致煤質(zhì)變差,進(jìn)而對(duì)壓濾系統(tǒng)提出了更高的要求[1]。為提升選煤廠壓濾系統(tǒng)的自動(dòng)化水平及可靠性,本文基于PLC以壓濾機(jī)為監(jiān)控對(duì)象實(shí)現(xiàn)對(duì)壓濾設(shè)備運(yùn)行參數(shù)的實(shí)時(shí)監(jiān)控。
目前,某選煤廠壓濾設(shè)備為快開(kāi)式隔膜壓濾機(jī),廠內(nèi)共有4套相對(duì)獨(dú)立的壓濾系統(tǒng),其主要由攪拌池、入料泵、壓濾機(jī)、輸送機(jī)、壓風(fēng)機(jī)以及PLC控制柜組成,主要功能是對(duì)副產(chǎn)品煤泥進(jìn)行壓榨,并對(duì)煤泥水循環(huán)利用。該選煤廠壓濾系統(tǒng)中壓濾機(jī)的具體型號(hào)為KM350/2000。針對(duì)當(dāng)前壓濾系統(tǒng)自動(dòng)化水平低、可靠性差的問(wèn)題,本文將結(jié)合PLC控制技術(shù)、變頻控制技術(shù)、傳感器控制技術(shù)和PID控制算法實(shí)現(xiàn)對(duì)選煤廠壓濾系統(tǒng)的自動(dòng)化監(jiān)控,最終實(shí)現(xiàn)對(duì)所得煤泥副產(chǎn)品中含水率的控制,實(shí)現(xiàn)對(duì)壓濾系統(tǒng)相關(guān)設(shè)備參數(shù)的集中監(jiān)測(cè)和控制[2]?;谏鲜鲎詣?dòng)化、高可靠性的控制思路設(shè)計(jì)如圖1所示的壓濾控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)。
如圖1所示,壓濾自動(dòng)化控制系統(tǒng)的核心控制器為PLC控制柜,此外還包括上位機(jī)觸摸屏、壓濾機(jī)、空氣壓縮機(jī)、入料泵、變頻控制器以及用于現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備運(yùn)行參數(shù)監(jiān)測(cè)的各類傳感器(壓力傳感器、流量傳感器)等。其中,通過(guò)控制入料泵實(shí)現(xiàn)對(duì)入料環(huán)節(jié)的控制;通過(guò)控制空氣壓縮機(jī)實(shí)現(xiàn)對(duì)壓榨環(huán)節(jié)的控制。其控制原理為:壓濾控制系統(tǒng)的最終控制設(shè)備為壓濾機(jī),其控制依據(jù)為壓濾機(jī)檢測(cè)儀表和形成開(kāi)關(guān)的狀態(tài)參數(shù),控制途徑為通過(guò)電磁閥對(duì)入料泵和空氣壓縮機(jī)等輸出單元的控制最終實(shí)現(xiàn)對(duì)壓濾機(jī)的控制[3]。采用PROFIBUS-DP通信協(xié)議對(duì)該控制系統(tǒng)上位機(jī)、下位機(jī)進(jìn)行通信,并采用以太網(wǎng)通信技術(shù)實(shí)現(xiàn)通信[4]。
圖1 壓濾控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
1.1.1 PLC系統(tǒng)
壓濾控制系統(tǒng)的控制對(duì)象為壓濾機(jī),其輔助設(shè)備包括測(cè)量?jī)x表和壓力表等,其執(zhí)行設(shè)備包括電磁控制閥、壓風(fēng)機(jī)等。
本文采用的壓濾機(jī)為KM350/2000型快開(kāi)式隔膜壓濾設(shè)備。PLC為壓濾控制系統(tǒng)的核心,本文著重對(duì)PLC相關(guān)硬件進(jìn)行選型設(shè)計(jì)。結(jié)合PLC不同產(chǎn)品的特征及壓濾系統(tǒng)的控制需求,本控制系統(tǒng)選用S7-300系列的PLC,對(duì)應(yīng)CPU模塊的具體型號(hào)為315-2PN/DP;對(duì)應(yīng)的數(shù)字量輸入模塊為SM321,數(shù)字量輸出模塊為SM322,模擬量輸入模塊為SM331。經(jīng)統(tǒng)計(jì),本控制系統(tǒng)中數(shù)字量輸入點(diǎn)有37個(gè),數(shù)字量輸出點(diǎn)有22個(gè),模擬量輸入點(diǎn)有3個(gè)。本控制系統(tǒng)對(duì)應(yīng)電源模塊選用PS307-5A和PS307-10A。
1.1.2 壓濾控制系統(tǒng)其他硬件選型
本控制系統(tǒng)其他硬件選型結(jié)果如表1所示。
表1 壓濾控制系統(tǒng)其他硬件選型
壓濾控制系統(tǒng)的變頻調(diào)速是其提升自動(dòng)化水平、降低能耗、避免系統(tǒng)在啟停時(shí)對(duì)電網(wǎng)造成沖擊的關(guān)鍵。針對(duì)壓濾系統(tǒng)的變頻控制需求,該系統(tǒng)需對(duì)入料泵的壓力進(jìn)行變頻控制,基于PLC和變頻器的入料泵變頻控制原理如圖2所示。
圖2 入料泵變頻調(diào)速控制原理圖
壓濾控制系統(tǒng)的軟件包括壓濾控制系統(tǒng)的主控制程序、壓風(fēng)機(jī)聯(lián)控程序、入料泵壓力控制程序、故障報(bào)警程序等。為保證壓濾控制系統(tǒng)的精確性和可靠性,本文將采用PID控制策略對(duì)其各分系統(tǒng)進(jìn)行控制。本節(jié)將著重對(duì)模糊PID控制策略的設(shè)計(jì)進(jìn)行研究。模糊PID控制器結(jié)構(gòu)如圖3所示。
圖3 模糊PID控制器結(jié)構(gòu)框圖
模糊PID控制流程如下:r(k)為系統(tǒng)輸入,由壓力檢測(cè)計(jì)對(duì)輸出信號(hào)y(k)進(jìn)行監(jiān)測(cè),與輸入的信號(hào)對(duì)比,得出偏差率ec和偏差e,模糊PID控制器基于模糊控制規(guī)則對(duì)PID控制器中的比例環(huán)節(jié)增益Kp、微分環(huán)節(jié)增益Kd和積分環(huán)節(jié)Ki進(jìn)行調(diào)整,通過(guò)PID控制器得出對(duì)應(yīng)的偏差和偏差率下的控制策略u(píng)(k)實(shí)現(xiàn)對(duì)變頻器的控制,最終達(dá)到對(duì)壓風(fēng)機(jī)對(duì)應(yīng)控制的目的。
結(jié)合工程經(jīng)驗(yàn)并查閱相關(guān)文獻(xiàn),針對(duì)壓濾控制系統(tǒng)其對(duì)應(yīng)的傳遞函數(shù)如式(1)所示:
(1)
對(duì)應(yīng)上述傳遞函數(shù)中PID控制器中的三個(gè)參數(shù)分別為:比例因數(shù)為0.51,積分因數(shù)為0.4,微分因數(shù)為0.05。經(jīng)仿真分析,通過(guò)采用模糊PID控制策略與采用PID控制策略對(duì)壓濾控制系統(tǒng)的控制效果的比較得出,模糊PID控制策略具有超調(diào)量小、系統(tǒng)調(diào)整時(shí)間少且振蕩次數(shù)少的優(yōu)勢(shì)。即,驗(yàn)證了模糊PID控制器對(duì)壓濾控制系統(tǒng)控制的穩(wěn)定性和可靠性。
基于模糊PID控制算法和PLC、變頻器控制的流程,編寫(xiě)了相應(yīng)的壓濾控制系統(tǒng)關(guān)鍵分系統(tǒng)控制的程序流程圖。圖4為模糊PID控制算法下基于PLC的壓濾控制系統(tǒng)主監(jiān)控系統(tǒng)的界面。
圖4 壓濾控制系統(tǒng)監(jiān)控主界面
壓濾系統(tǒng)為選煤廠針對(duì)副產(chǎn)品煤泥回收、循環(huán)水回收利用的關(guān)鍵分系統(tǒng),其自動(dòng)化水平和可靠性直接決定選煤廠煤泥的回收率和能耗。為提升選煤廠壓濾系統(tǒng)的自動(dòng)化水平、降低其生產(chǎn)能耗,本文基于PLC設(shè)計(jì)壓濾控制系統(tǒng),具體總結(jié)如下:
(1) 壓濾控制系統(tǒng)的核心為PLC,其對(duì)應(yīng)控制策略的算法為模糊PID控制算法,所選型PLC為S7-300系列的產(chǎn)品,并為系統(tǒng)配置相應(yīng)的模塊。
(2) 基于模糊PID控制策略對(duì)壓濾系統(tǒng)的控制,與傳統(tǒng)PID控制策略相比較具有響應(yīng)及時(shí)、振蕩次數(shù)小以及超調(diào)量小的優(yōu)勢(shì)。