閆 偉
中交三公局二公司
松散堆積體的組成部分是塊石以及土體,具有空間結(jié)構(gòu)復(fù)雜、非均勻和不連續(xù)的特點(diǎn)。由于土和石相在物理力學(xué)方面存在十分顯著的差異,工程特性和常規(guī)地層材料也同樣如此。如果在施工過程中不采取加固措施,容易導(dǎo)致掌子面失穩(wěn)、冒頂和坍塌等事故的發(fā)生。目前,國內(nèi)外對(duì)此類問題的解決,已經(jīng)具備了成熟的經(jīng)驗(yàn)。主要措施為注入漿料。但傳統(tǒng)加固技術(shù)尚存在一些不足,因此,對(duì)此項(xiàng)課題進(jìn)行研究,具有十分重要的意義。
某高速公路隧道屬于分離式隧道,總長度為2.79km,開挖斷面的跨度為13.1m,高度為9.89m,面積為105.8m2。松散堆積體位于隧道出口段附近,其組成部分是四系泥石流和坡殘物,而下伏基巖主要由玄武巖組成,隧道埋深23.8m,堆積體平均厚度為37m。
施工單位以掌子面為基準(zhǔn)點(diǎn),在開挖階段設(shè)置了多個(gè)采集點(diǎn),通過這種方式,對(duì)未發(fā)生變化的堆積體原狀土進(jìn)行采集,采集數(shù)量為40kg/組,然后將這些土樣相互混合,通過室內(nèi)篩分的方式,確定土石堆積體級(jí)配情況,如表1所示。
表1 堆積體原狀土粒徑
通過觀察上表數(shù)據(jù)可知,4個(gè)采集點(diǎn)的土石混合體粒徑具有非常廣闊的分布范圍,最大值為100mm,最小值僅為0.1mm,且分布并不均勻,粒徑級(jí)配不均與系數(shù)介于28~89之間,曲率系數(shù)為0.22.1.18之間,在各組土樣中,粒徑不超過0.075mm的顆粒占比最小,僅為4%左右,而粒徑大于0.075mm,但小于2mm的顆粒質(zhì)量占比最多,高達(dá)50%左右。粒徑超過60mm的顆粒,其占比為18%左右。在對(duì)比四組土樣后得知,除第二組樣土和砂粒外,其他幾組的顆粒主要以粗礫石、卵石和塊石為主,因此可得出結(jié)論:該堆積體地層塊石含量較高,地層密實(shí)程度低,孔隙率大,如果不采取加固措施,容易導(dǎo)致掌子面坍塌,因此,需要采取注漿加固的措施,從而使作業(yè)安全和施工進(jìn)度得到保障[1]。
上述堆積原狀土是本次試驗(yàn)所采用的土樣,為對(duì)注漿加固后的堆積力學(xué)參數(shù)進(jìn)行探究,試驗(yàn)機(jī)構(gòu)利用膏狀注漿材料對(duì)土樣進(jìn)行加固處理。
本次試驗(yàn)所采用的儀器為三軸剪切儀,試樣直徑為30cm,高度為60cm。試驗(yàn)圍巖設(shè)置分為不同的等級(jí),主要包括300kPa、600kPa 以及900kPa,軸向壓力加載速度為每分鐘1.5mm,在殘余應(yīng)力逐漸穩(wěn)定后,剪切方能停止,在選擇試樣軸向應(yīng)變極限值時(shí),通常以試樣高度的15%~20%為主,本次試驗(yàn)將100mm作為主要選擇[2]。
首先將橡皮膜和成型筒安裝到壓力室試樣底座上,裝樣層數(shù)為5層,然后進(jìn)行搗實(shí)處理,同時(shí),將現(xiàn)場小導(dǎo)管注漿試驗(yàn)結(jié)果作為依據(jù),對(duì)漿液比例進(jìn)行配置。本文添加漿液的量為原狀土試樣質(zhì)量的8%,在分層混合后,放置7天,通過這種方式,對(duì)施工過程中漿液和圍巖固結(jié)過程進(jìn)行模擬。在制樣完成后,需要對(duì)試樣進(jìn)行軸向荷載施加處理。
固化前后堆積體試樣的應(yīng)力和應(yīng)變關(guān)系如下所述。
第一,堆積體原狀土樣:在加固前后,堆積體原狀土樣的應(yīng)力-應(yīng)變關(guān)系較為相似,具體表現(xiàn)為,軸向應(yīng)變與主應(yīng)力差存在密切的關(guān)聯(lián),前者會(huì)隨著后者的加大而增加。
第二,在圍壓不變的情況下,原狀土樣的主應(yīng)力差峰值小于注漿加固試樣,并且,圍壓與加固前后峰值之間存在密切的關(guān)聯(lián)。這表明堆積體強(qiáng)度會(huì)在注漿后得到提升。
第三,原狀土的內(nèi)聚力為57.5kPa,摩擦角為32°;加固土的內(nèi)聚力為98.3kPa,摩擦角為37°,由此可見,加固土相較于原狀土,具有抗剪強(qiáng)度上的優(yōu)勢(shì)[3]。
為確定堆積體隧道穩(wěn)定性對(duì)施工的影響,本文利用有效差
分軟件,計(jì)算兩種不同工況下的數(shù)值,這里所說的工況主要是指進(jìn)行超前注漿加固的工況和沒有超前注漿加固的工況。
本文將隧道出口端作為建立數(shù)值模型的依據(jù),所建立的模型,其長度為100m,寬度為40m,高度為80m。模型地層被劃分為兩種類型,一種是堆積體碎石土層,另一種是風(fēng)化玄武巖層,其中,前者的厚度為40m。隧道埋深為24.98m,施工單位借鑒歷史施工經(jīng)驗(yàn),將施工過程中將三臺(tái)階+預(yù)留核心土法作為施工方式,開挖進(jìn)尺的尺寸為0.98cm。注漿加固區(qū)的厚度為150cm。在實(shí)際處理過程中,地層、二襯和加固圈均為實(shí)體單元,通過這種方式模擬施工情況。而初期支護(hù)所采用的單元為殼單元,實(shí)體單元以M-C本構(gòu)模型為主。此外,在進(jìn)行加固前后堆積體地層抗剪強(qiáng)度取值時(shí),其依據(jù)為室內(nèi)試驗(yàn)結(jié)果,剩余參數(shù)由研究人員通過地質(zhì)勘探和查閱資料獲取,各地層和支護(hù)結(jié)構(gòu)的力學(xué)參數(shù)如下所述。
第一,堆積體碎石土層的密度為2120kg/m3;彈性模量為75.8MPa;泊松比為0.3;內(nèi)摩擦角為32°;黏聚力為57.6MPa。
第二,強(qiáng)化玄武巖層的密度為2320kg/m3;彈性模量為2000MPa;泊松比為0.2;內(nèi)摩擦角為45°;黏聚力為298.9MPa。
第三,超前注漿加固區(qū)的密度為2220kg/m3;彈性模量為121.8MPa;泊松比為0.24;內(nèi)摩擦角為36°;黏聚力為98.3MPa。
第四,初期支護(hù)的密度為2280kg/m3;彈性模量為28×103MPa;泊松比為0.2。
第五,二次襯砌的密度為2280kg/m3;彈性模量為36×103MPa;泊松比為0.2。
試驗(yàn)區(qū)域超前注漿加固前后的初期支護(hù)各部位變形值如下所述:
第一,超前加固前的拱頂變形值為-52.5mm;左拱腰變形值為-33.6mm;右拱腰變形值為-32.1mm;隧道底部變形值為29.1mm;水平收斂變形值為35.5mm。
第二,超前加固后的拱頂變形值為-38.5mm;左拱腰變形值為-24.6mm;右拱腰變形值為-24.1mm;隧道底部變形值為27.9mm;水平收斂變形值為32.9mm。
基于計(jì)算結(jié)果得知,在超前加固前后,拱頂?shù)某两底冃纬潭茸畲?,最高值?2.5mm;而最大隆起則位于隧道底部,其變形值為29.1mm;邊墻位置是圍巖水平收斂的發(fā)生位置,其最大值為35.5mm。其中,拱頂?shù)淖冃沃狄呀?jīng)與有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)不符,如果不采取加固措施,容易誘發(fā)安全事故。在注漿加固處理后,無論是沉降值還是隆起值均低于加固前,且與有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)相符,平均降幅為25%左右[4]。
選擇具有代表性的未加固情況下的圍巖塑性區(qū),在研究后發(fā)現(xiàn),在未超前注漿加固之前,圍巖中的剪切破壞區(qū)發(fā)育較為成熟,甚至?xí)]合,導(dǎo)致隧道底部在拉裂的作用下受損。但在注漿加固后,隧道拱部的圍巖就不會(huì)被破壞,且拱部兩側(cè)的塑性區(qū)范圍也會(huì)不斷減少,但邊墻和底部圍巖的塑性破壞情況卻并未得到有效改善。總之,超前加固注漿方法的應(yīng)用,有利于拱部圍巖受力情況的改善,同時(shí),還能使隧道拱部支護(hù)結(jié)構(gòu)沉降變形得到控制,但在解決底部隆起和邊收斂變形問題時(shí),這種加固方式的效果并不顯著。
4.3.1 優(yōu)化后的施工方案
將上文計(jì)算結(jié)果作為依據(jù),將隧道出口段作為試驗(yàn)地點(diǎn),利用三臺(tái)階+預(yù)留核心土法進(jìn)行施工,并在此基礎(chǔ)上優(yōu)化材料、范圍和步長,具體施工流程如下。
第一,超前支護(hù)。在施工過程中,試驗(yàn)人員對(duì)熱軋無縫鋼管進(jìn)行了利用,其長度為4.5m,將其作為超前小導(dǎo)管設(shè)置到拱部120°的范圍內(nèi),其中,環(huán)向間距為0.3m,縱向搭接長度為1.48m。超前注漿材料為試驗(yàn)單位自主研制的注漿材料,其水灰比為1:1,添加劑主要以高分子聚合物為主。
第二,上臺(tái)階弧形導(dǎo)坑開挖。開挖的深度為100cm左右,在開挖的同時(shí)進(jìn)行支護(hù)和設(shè)置錨桿。
第三,在開挖臺(tái)階核心土?xí)r,將開挖長度控制在100cm之內(nèi)。
第四,待初期支護(hù)閉合后,及時(shí)進(jìn)行仰拱和二次襯砌,其中后者與掌子面之間的距離為48m。
4.3.2 超前注漿加固效果
統(tǒng)計(jì)結(jié)果表明,優(yōu)化方案與傳統(tǒng)注漿加固方案相比,具有更高的可行性,且效果極為顯著。具體表現(xiàn)為傳統(tǒng)注漿加固方案容易受到松散堆積體地層的影響,究其原因,主要是地層孔隙率偏高,密實(shí)性不足,在注漿后漿液容易流失,因此,傳統(tǒng)注漿加固方案的漿液使用量難以確定,控制難度高,且注漿壓力與設(shè)計(jì)要求存在差距,不具備注漿加固圈形成的條件。而優(yōu)化方案所采用的注漿材料為膏狀注漿材料,不僅有利于注漿量的控制,同時(shí)還能使注漿壓力與要求相符,在注漿3h后,圍巖已經(jīng)具備開挖的條件。
綜上所述,在社會(huì)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的背景下,我國交通工程建設(shè)數(shù)量不斷增加,其中,部分隧道施工需要穿越松散堆積體圍巖,導(dǎo)致施工難度增加。想要確保隧道施工的有序進(jìn)行,需要采取有效地圍巖加固技術(shù),提高圍巖的強(qiáng)度,以此來保證圍巖的強(qiáng)度符合設(shè)計(jì)要求。但在研究后發(fā)現(xiàn),傳統(tǒng)注漿加固技術(shù)雖然可以起到加固作用,但在解決底部隆起和邊收斂變形問題時(shí),卻無法取得良好的效果。而某研究機(jī)構(gòu)自主研發(fā)的膏狀注漿材料,可以改善傳統(tǒng)注漿加固方式的不足,建議施工單位予以關(guān)注。