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        基于變工頻混合控制的超臨界機(jī)組脫硫吸收塔PH控制與優(yōu)化

        2021-03-16 10:08:20華潤(rùn)電力技術(shù)研究院有限公司衛(wèi)平寶
        電子世界 2021年4期
        關(guān)鍵詞:pH值工頻吸收塔

        華潤(rùn)電力技術(shù)研究院有限公司 衛(wèi)平寶

        本文研究了超臨界火力發(fā)電機(jī)組脫硫吸收塔PH值控制策略存在的問題,針對(duì)目前火電機(jī)組深度配煤摻燒及超低排放的需要,保證機(jī)組在各種煤種及負(fù)荷工況下,實(shí)現(xiàn)超低排放目標(biāo),給出了一種變頻+工頻混合自動(dòng)控制策略,解決單純用供漿調(diào)節(jié)閥控制存在節(jié)流損失大,及單純使用供漿泵變頻控制轉(zhuǎn)速在低出力下管道流動(dòng)性差,易發(fā)生管道堵塞等問題,采用PH值變工頻混合控制策略可解決以上問題,同時(shí)對(duì)該策略下的控制系統(tǒng)進(jìn)行參數(shù)優(yōu)化,提高了吸收塔PH值控制品質(zhì)。

        隨著環(huán)保日益重視,對(duì)火電機(jī)組二氧化硫排放的指標(biāo)越來越嚴(yán)格,為了實(shí)現(xiàn)火電機(jī)組超低排放,機(jī)組進(jìn)行了超低排放改造,同時(shí)需對(duì)原有的脫硫效率控制回路進(jìn)行優(yōu)化改造,原設(shè)計(jì)脫硫吸收塔漿液PH值為自動(dòng)控制系統(tǒng),采用單回路供漿調(diào)節(jié)閥控制PH值,該方法控制回路簡(jiǎn)單,但無法適應(yīng)現(xiàn)在多煤種深度摻燒的需要,對(duì)硫份變化的適應(yīng)性差,調(diào)節(jié)精度差,抗干擾能力差,以致于PH值控制滯后、波動(dòng)大,滿足不了超低排放的指標(biāo)的要求,迫切需要設(shè)計(jì)一種新的控制策略,已解決現(xiàn)有的問題。

        1 變工頻PH值控制策略功能設(shè)計(jì)

        原機(jī)組設(shè)計(jì)的脫硫漿液PH值為單回路控制,執(zhí)行機(jī)構(gòu)為供漿調(diào)節(jié)閥,自動(dòng)控制調(diào)節(jié)閥開度實(shí)現(xiàn)對(duì)PH值的運(yùn)行范圍的控制,該方式下,回路設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單明了,但存在如下問題:一是調(diào)節(jié)閥節(jié)流損失大,管道振動(dòng)大,磨損大;二是低流量時(shí)供漿管道流動(dòng)性差,易管道堵塞;三是PH值控制品質(zhì)差,波動(dòng)大;四是未設(shè)計(jì)前饋回路,無法及時(shí)通過升降負(fù)荷及吸收塔入口SO2變化實(shí)現(xiàn)PID提前調(diào)節(jié)。對(duì)硫份的適應(yīng)性不好,給檢修和運(yùn)行帶來諸多不便,為了適應(yīng)機(jī)組深度配煤摻燒及超低排放的需要,保證機(jī)組在各種煤種下實(shí)現(xiàn)超低排放目標(biāo),本文設(shè)計(jì)一種660MW機(jī)組脫硫吸收塔PH值變工頻混合控制系統(tǒng),由2個(gè)子模塊組成,即,一個(gè)變頻控制子模塊、一個(gè)工頻輔助控制子模塊,采用變工頻混合控制策略以解決上述問題。

        采用一種新型脫硫吸收塔PH值變工頻混合控制策略邏輯設(shè)計(jì),當(dāng)脫硫吸收塔PH值控制投入自動(dòng)后,上述2個(gè)模塊協(xié)調(diào)動(dòng)作控制參數(shù),保證機(jī)組排放達(dá)標(biāo)運(yùn)行,其中:對(duì)供漿管道流量做最小流量限制,變頻泵采用三沖量控制方式,當(dāng)變頻泵輸出小于10Hz時(shí),輸出保持不再減小頻率,以保持管道有適量的流體流過,避免管道漿液長(zhǎng)時(shí)間不流動(dòng)而造成管道堵塞,當(dāng)變頻泵頻率低于20Hz時(shí),逐漸關(guān)小供漿調(diào)節(jié)閥開度,以提高供漿壓力,當(dāng)變頻泵頻率高于40Hz時(shí),將供漿調(diào)節(jié)閥全開,以減少調(diào)節(jié)閥的節(jié)流損失,輔助控制系統(tǒng)采用供漿調(diào)節(jié)閥工頻控制方式,其開度與供漿變頻泵頻率的對(duì)應(yīng)關(guān)系執(zhí)行試驗(yàn)數(shù)據(jù)擬合的函數(shù);當(dāng)調(diào)節(jié)閥開度小于10%時(shí)保持不再減小,防止管道漿液不流動(dòng)而堵塞。供漿泵變頻控制回路增加三個(gè)前饋信號(hào),即負(fù)荷前饋、吸收塔進(jìn)口SO2濃度前饋、煙氣流量前饋,其數(shù)值均以試驗(yàn)數(shù)據(jù)擬合函數(shù)獲取,通過前饋控制可提高PH值控制響應(yīng)速度,提高PH控制品質(zhì)。變工頻混合控制策略邏輯,如圖1所示。

        圖1 吸收塔漿液pH值變工頻混合控制邏輯

        其中:脫硫吸收塔PH控制主控制器PID(簡(jiǎn)稱主PID)接受PH設(shè)定值與PH實(shí)際值得偏差,經(jīng)比例、積分、微分作用及前饋?zhàn)饔眯纬蓾{液量需求指令,脫硫吸收塔PH控制副控制器PID(簡(jiǎn)稱副PI)接受主PID指令與實(shí)際管道漿液流量做偏差計(jì)算,形成最終的供漿泵頻率指令,PHFF1為負(fù)荷動(dòng)態(tài)前饋,PHFF2為吸收塔原煙氣SO2濃度前饋,PHFF3為煙氣流量前饋,PHFF為主PID的總前饋信號(hào),關(guān)系為:PHFF=0.55×PHFF1+0.25×PHFF2+0.2×PHFF3。副PI設(shè)置為快速控制回路,K1p=10.5,K1i=0.28。

        圖2 變負(fù)荷工況下漿液PH值自動(dòng)控制試驗(yàn)曲線

        2 變工頻PH值控制參數(shù)試驗(yàn)與優(yōu)化

        目前,普遍的做法是對(duì)脫硫控制系統(tǒng)進(jìn)行改造和優(yōu)化,本文根據(jù)設(shè)計(jì)的新型變工頻控制策略,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù),進(jìn)行控制參數(shù)擬合和試驗(yàn)。

        2.1 變頻泵頻率與供漿泵開度指令的關(guān)系

        通過大量現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)數(shù)據(jù),獲取供漿調(diào)節(jié)閥開度指令y與變頻泵轉(zhuǎn)速(頻率)x之間的關(guān)系,其擬合函數(shù)為:

        2.2 主PID前饋PHFF1參數(shù)y與機(jī)組負(fù)荷x的關(guān)系

        通過現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)數(shù)據(jù),對(duì)吸收塔PH值變工頻混合控制PID前饋PHFF1參數(shù)y與機(jī)組負(fù)荷的關(guān)系進(jìn)行擬合,其函數(shù)為:

        2.3 主PID前饋PHFF2參數(shù)y與機(jī)組負(fù)荷x的關(guān)系

        通過現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)數(shù)據(jù),對(duì)吸收塔PH值變工頻混合控制PID前饋PHFF2參數(shù)y與原煙氣中SO2濃度(mg/NM3)的關(guān)系進(jìn)行擬合,其函數(shù)為:

        2.4 主PID前饋PHFF3參數(shù)y與機(jī)組負(fù)荷x的關(guān)系

        通過現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)數(shù)據(jù),對(duì)吸收塔PH值變工頻混合控制PID前饋PHFF3參數(shù)y與原煙氣量(KM3/H)的關(guān)系進(jìn)行擬合,其函數(shù)為:

        主控制器PID總的前饋信號(hào)PHFF,為脫硫吸收塔PH值變工頻混合控制主控制器PID的總前饋信號(hào)。

        2.5 主PID比例系數(shù)Kp與機(jī)組負(fù)荷的關(guān)系

        通過參數(shù)辨識(shí)、自動(dòng)回路擾動(dòng)試驗(yàn),對(duì)吸收塔PH值變工頻混合控制主控制器PID比例系數(shù)Kp值、積分系數(shù)Ki值、微分系數(shù)Kd值y1、y2、y3分別與機(jī)組負(fù)荷(MW)x的關(guān)系進(jìn)行擬合,其函數(shù)為:

        3 吸收塔PH值自動(dòng)控制擾動(dòng)試驗(yàn)及效果分析

        經(jīng)過上述變工頻混合控制策略改造及控制參數(shù)優(yōu)化,對(duì)進(jìn)行變負(fù)荷試驗(yàn),選取一臺(tái)600MW超臨界火力發(fā)電機(jī)組進(jìn)行PH值控制優(yōu)化后驗(yàn)證效果,試驗(yàn)前,機(jī)組負(fù)荷460MW運(yùn)行,吸收塔漿液PH值設(shè)定值為5.7,實(shí)際值為5.7,試驗(yàn)開始啟動(dòng),機(jī)組負(fù)荷由460MW→490MW,升負(fù)荷30MW。如圖2所示。

        從整個(gè)試驗(yàn)過程來看,吸收塔漿液PH值5.67~5.76之間變化,最大超調(diào)量0.06,最大變化幅度0.09,PH值控制系統(tǒng)表現(xiàn)穩(wěn)定、精確,使機(jī)組在負(fù)荷變化過程PH值精確控制在設(shè)定值5.7左右變化,且變化幅度不超過1.05%,控制品質(zhì)顯著提高。

        結(jié)論:通過變工頻吸收塔PH值自動(dòng)控制策略及控制參數(shù)優(yōu)化,采用變頻控制供漿泵轉(zhuǎn)速,工頻輔助控制供漿調(diào)節(jié)閥,實(shí)現(xiàn)全程自動(dòng)調(diào)節(jié),提高PH值調(diào)節(jié)品質(zhì),本策略采用低流量限制設(shè)計(jì),可解決管道漿液流量低造成的管道堵塞,采用變頻控制,減少調(diào)節(jié)閥門節(jié)流損失,提高供漿效率,采用工頻輔助變頻的混合控制系統(tǒng),可克服單純的工頻控制調(diào)節(jié)閥、變頻調(diào)節(jié)供漿泵轉(zhuǎn)速兩者的缺點(diǎn),發(fā)揮兩者的優(yōu)點(diǎn),最終實(shí)現(xiàn)PH值最優(yōu)控制。同時(shí),吸收塔PH值控制采用三沖量控制,主PID采用變參數(shù)、自適應(yīng)控制,輔助以前饋控制,副控制器PI采用快速回路,提高調(diào)節(jié)速度,現(xiàn)實(shí)提高PH值控制品質(zhì)的目的。

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