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        一種新型復(fù)合排采工藝技術(shù)

        2021-03-16 16:24:02楊易駿
        關(guān)鍵詞:氣舉排液水淹

        楊易駿

        中國石化華北油氣分公司 石油工程技術(shù)研究院(河南 鄭州450006)

        0 引言

        隨著大牛地氣田不斷深入開發(fā),氣井生產(chǎn)情況日趨變差,井筒出砂、結(jié)垢、異物堵塞及積液等均會導(dǎo)致水淹關(guān)井,對現(xiàn)有排采工藝提出更高的挑戰(zhàn)。前期對于不同原因?qū)е碌乃蜌饩?,現(xiàn)場已初步形成針對性的治理方法,并以各自不同的優(yōu)勢在氣田穩(wěn)產(chǎn)過程中發(fā)揮重要作用。

        針對井筒出砂、結(jié)垢及異物堵塞導(dǎo)致水淹的氣井,大牛地已初步形成“速度管泡沫沖砂+氣舉”“油管注劑+站內(nèi)壓縮氣舉頂替”等復(fù)合排采工藝,累計增產(chǎn)氣量0.1×108m3,但其施工周期長、成本高,規(guī)?;瘧?yīng)用潛力小[1-2]。

        對于井筒積液導(dǎo)致水淹的不同液氣比氣井,現(xiàn)場采用泡排與環(huán)空激動降壓、液氮氣舉、制氮氣舉、壓縮天然氣氣舉、“多井聯(lián)合氣舉+環(huán)空激動降壓”“連續(xù)油管+液氮氣舉”、“套管充壓+多井聯(lián)合氣舉”等工藝聯(lián)合進行復(fù)產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn),取得一定效果[3]。但存在復(fù)產(chǎn)流程拆裝繁瑣、采氣管線放空時舉液摩阻大、常規(guī)間歇泡排不能維持氣井連續(xù)穩(wěn)定攜液、長時間占用站內(nèi)放空流程而導(dǎo)致復(fù)產(chǎn)周期長、穩(wěn)產(chǎn)周期短、經(jīng)濟效益差及影響其他單井正常生產(chǎn)的問題。為此,基于制氮氣舉、井口排液氣舉及泡排的工藝原理,集成創(chuàng)新形成了一種“制氮氣舉+井口排液+連續(xù)泡排”復(fù)合排采新工藝,滿足不同原因?qū)е滤偷臍饩咝е卫硪蟆?/p>

        1 復(fù)合工藝原理及優(yōu)點

        該工藝是通過膜制氮車在常溫下直接從空氣中分離出高純度(>95 %)氮氣,經(jīng)壓縮機車增壓后將高壓氮氣從井口注入水淹井的油套環(huán)空或油管內(nèi),降低井筒內(nèi)液體的密度及舉升過程中的滑脫損失、提高舉升壓力,同時進行井口放空排液減小舉液摩阻使氣井成功復(fù)產(chǎn),之后再用連續(xù)泡排工藝維護生產(chǎn),從而達到水淹井經(jīng)濟高效復(fù)產(chǎn)及長效穩(wěn)產(chǎn)的目的。

        與其他工藝相比,該新工藝結(jié)合了制氮氣舉及井口排液的優(yōu)點,并優(yōu)化了常規(guī)泡排工藝,優(yōu)點如下[4-8]:①制氮車采用先進膜分離技術(shù),直接從空氣中分離制取氮氣,資源豐富、就地取材、成本低廉,滿足連續(xù)排液要求;②氮氣為惰性氣體,作為氣舉介質(zhì),安全系數(shù)高;③排出氮氣壓力高(>35 MPa),掏空深度大(>3 600 m),排量高且穩(wěn)定可調(diào)(900~1 200 m3/h),方便井口放空控制;④制氮及增壓裝置均采用車載撬裝移運,結(jié)構(gòu)緊湊、機動靈活、適應(yīng)性強;⑤氣舉時采用井口排液車進行放空排液,不僅降低井筒的舉液摩阻,而且不影響其他單井正常生產(chǎn);⑥連續(xù)泡排采用站內(nèi)泵連續(xù)加注擴大稀釋比例的泡排劑,改善了井筒內(nèi)的流態(tài),利于氣井長期穩(wěn)定攜液。

        2 復(fù)合工藝設(shè)計

        2.1 選井原則

        通過理論研究與現(xiàn)場試驗攻關(guān),大牛地氣田“制氮氣舉+井口排液+連續(xù)泡排”復(fù)合工藝實施選井原則如下:①地質(zhì)復(fù)產(chǎn)潛力大;②油、套連通;③井場道路完好且無工農(nóng)關(guān)系;④井口采氣樹及閥門完好,利于氣舉復(fù)產(chǎn)過程中關(guān)鍵節(jié)點控制;⑤常規(guī)及前期復(fù)合工藝無法經(jīng)濟高效復(fù)產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)的中高液氣比水淹氣井。

        2.2 工藝流程

        結(jié)合不同原因?qū)е滤偷闹懈咭簹獗葰饩卫碓砑艾F(xiàn)場實際情況,其工藝流程包括油管疏通、油套管同時充壓、環(huán)空氣舉及井口排液等三部分。其中,油管疏通流程為:空氣→空氣壓縮機→空氣凈化恒溫裝置→氮氣分離膜→氮氣增壓車→水淹井油管→采氣管線→放空管線→分液罐→放空排液;油套管同時充壓流程為:空氣→空氣壓縮機→空氣凈化恒溫裝置→氮氣分離膜→氮氣增壓車→水淹井油套環(huán)空→水淹井油管→地層;環(huán)空氣舉及排液流程為:空氣→空氣壓縮機→空氣凈化恒溫裝置→氮氣分離膜→氮氣增壓車→水淹井油套環(huán)空→水淹井油管→井口排液車→放空排液。圖1為該工藝流程示意圖。

        2.3 階段劃分

        根據(jù)現(xiàn)場該復(fù)合工藝流程,考慮施工進度及壓力節(jié)點控制,其施工階段分為以下4個部分。

        1)管線連接及試壓階段。對于非油管堵塞導(dǎo)致水淹的氣井,用2套雙公接頭及旋塞閥分別連接制氮車、增壓車與套管一側(cè)閘閥之間的管線及井口排液車與采氣樹7號閥之間的管線;或?qū)τ谟凸芏氯麑?dǎo)致水淹的氣井,用1套雙公接頭及旋塞閥連接制氮車、增壓車與采氣樹7號閥之間的管線;完畢后均進行氣舉相關(guān)設(shè)備試壓(井口、油管及氣舉管線試壓均不低于30 MPa)。

        2)油、套管同時充壓或油管單獨充壓階段。氣舉開始后,對于非油管堵塞導(dǎo)致水淹的氣井,關(guān)閉井口回壓閥、利用井口制氮車對水淹井油、套管同時進行注氣合壓,充至油、套壓平衡,關(guān)井恢復(fù)8~12 h;或?qū)τ谟凸芏氯麑?dǎo)致水淹的氣井,先油管加注甲醇100~300 L,然后利用井口制氮車對油管進行單獨充壓,待油壓出現(xiàn)突降后、站內(nèi)降壓帶液1 h,直至疏通油管。

        3)油套環(huán)空氣舉及井口排液階段。待油、套管同時充壓完畢或油管疏通后,導(dǎo)通井口制氮車油套環(huán)空氣舉及排液車放空流程,同時開始井口制氮氣舉及井口放空排液,直至水淹井復(fù)產(chǎn)成功。

        圖1 “制氮氣舉+井口排液+連續(xù)泡排”復(fù)合工藝流程示意圖

        4)穩(wěn)定生產(chǎn)階段。氣井成功復(fù)產(chǎn)后,壓力、流量穩(wěn)定。穩(wěn)定生產(chǎn)30 min后,氣井無異常,停止氣舉、啟動站內(nèi)注醇泵24 h連續(xù)加注已擴大稀釋比例的泡排劑,并做好氣井穩(wěn)產(chǎn)。

        3 復(fù)合工藝現(xiàn)場試驗

        3.1 選井情況

        根據(jù)選井要求,選取3口油套連通且不同原因?qū)е滤偷闹懈咭簹獗葰饩甃1、L2、L3開展現(xiàn)場試驗。其中L1井受井筒內(nèi)積液的影響,在常規(guī)泡排工藝的維護下仍無法攜液生產(chǎn),最終發(fā)生水淹關(guān)停;L2、L3井由于越冬生產(chǎn)期間油管頻繁堵塞造成氣井?dāng)y液不暢而導(dǎo)致水淹關(guān)停。3口不同原因?qū)е滤偷闹懈咭簹獗葰饩厩闆r見表1。

        3.2 效果分析

        對表1中選取的3口不同原因?qū)е滤偷闹懈咭簹獗葰饩_展了“制氮氣舉+井口排液+連續(xù)泡排”復(fù)合工藝試驗,試驗過程中各水淹井的油壓及制氮車的泵壓變化如圖2~圖5所示。試驗前后各井綜合采氣曲線如圖6~圖8所示。

        由圖2~圖8可知:L1井2014年7月21日投產(chǎn),初期能夠自主攜液,生產(chǎn)446 d后開始采用常規(guī)泡排工藝(間歇加注,藥水比例為1:10)輔助排液。隨著生產(chǎn)時間延長、氣井?dāng)y液能力逐漸變差,于2018年8月28日發(fā)生水淹關(guān)井。期間2次采用“泡排+制氮氣舉”常規(guī)復(fù)產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)工藝,復(fù)產(chǎn)均不徹底,僅生產(chǎn)50 d再次水淹關(guān)井(平均穩(wěn)產(chǎn)周期25 d)。2018年11月13日,采用“油套管同時注氣合壓+環(huán)空氣舉+井口排液”方式對該井進行“制氮氣舉+井口排液”復(fù)合作業(yè),注氮氣8 200 m3,最高泵壓22.7 MPa,經(jīng)過8 h排液后,舉出積液1.94 m3、氣井成功復(fù)產(chǎn)。之后采取大稀釋比例(藥水比例為1:20)24 h站內(nèi)連續(xù)加注泡排劑6~10 L/d維護生產(chǎn),連續(xù)穩(wěn)產(chǎn)543 d,生產(chǎn)時率提高11.7 %,泡排劑用量減少4 018 kg。截至2020年5月12日,該井日增產(chǎn)氣量11 330 m3、累計增產(chǎn)量615.223 6×104m3,穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)效果顯著。

        表1 3口不同原因?qū)е滤偷闹懈咭簹獗葰饩厩闆r

        圖2 L1井“制氮氣舉+井口排液”試驗過程中油套管同時充壓壓力變化曲線

        圖3 L1井“制氮氣舉+井口排液”試驗過程中油套環(huán)空氣舉壓力變化曲線

        圖4 L2井“制氮氣舉+井口排液”試驗過程中油管疏通及油套環(huán)空氣舉壓力變化曲線

        圖5 L3井“制氮氣舉+井口排液”試驗過程中油管疏通及油套環(huán)空氣舉壓力變化曲線

        圖6 L1井“制氮氣舉+井口排液+連續(xù)泡排”復(fù)合工藝試驗前后綜合采氣曲線

        圖7 L2井“制氮氣舉+井口排液+連續(xù)泡排”復(fù)合工藝試驗前后綜合采氣曲線

        圖8 L3井“制氮氣舉+井口排液+連續(xù)泡排”復(fù)合工藝試驗前后綜合采氣曲線

        L2與L3井均由于越冬生產(chǎn)期間氣溫低、壓力高、產(chǎn)液量大,油管頻繁堵塞而導(dǎo)致水淹關(guān)井。期間采用“泡排+壓縮天然氣氣舉”“泡排+環(huán)空激動”“泡排+鄰井高壓氣舉”等復(fù)產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)工藝,無法高效復(fù)產(chǎn)及長效穩(wěn)產(chǎn)。2017—2018年,先后對兩口井采用“制氮正舉疏通油管+環(huán)空氣舉+井口排液”方式進行“制氮氣舉+井口排液”復(fù)產(chǎn)作業(yè),之后用站內(nèi)連續(xù)加注擴大稀釋比例的泡排劑進行輔助排液,均達到顯著的復(fù)產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)效果。

        2017—2019年在大牛地氣田共進行3口井的“制氮氣舉+井口排液+連續(xù)泡排”復(fù)合工藝試驗,有效率100 %,共注氮氣19 776 m3,氣舉15.3 h,累計排出積液7.38 m3,日增產(chǎn)氣量32 071 m3,累計增產(chǎn)氣量2 353.168 1×104m3。各試驗階段均取得了良好效果(表2)。

        4 復(fù)合工藝經(jīng)濟評價

        4.1 成本計算

        通過“制氮氣舉+井口排液+連續(xù)泡排”復(fù)合工藝試驗跟蹤可知,其成本主要包括相關(guān)設(shè)備的運行費用、藥劑費用與人工成本等,通過計算可得:L1、L2、L3井的總成本費為20.5萬元。

        表2 3口中高液氣比水淹井“制氮氣舉+井口排液+連續(xù)泡排”復(fù)合工藝試驗不同階段相關(guān)數(shù)據(jù)

        4.2 經(jīng)濟評價

        3口不同原因?qū)е滤偷闹懈咭簹獗葰饩_展“制氮氣舉+井口排液+連續(xù)泡排”復(fù)合工藝試驗后,穩(wěn)產(chǎn)周期>534 d,日增產(chǎn)氣量32 071 m3、累計增產(chǎn)氣量2 353.168 1×104m3,累計創(chuàng)效2 729.675萬元,投入產(chǎn)出比為1:133,具有顯著的經(jīng)濟效益。

        5 結(jié)論及建議

        1)針對不同原因?qū)е滤偷闹懈咭簹獗葰饩?,形成了差異化的“制氮氣舉+井口排液+連續(xù)泡排”復(fù)合排采工藝技術(shù),為同類氣藏水淹井治理提供了參考依據(jù)。

        2)現(xiàn)場試驗3口井,作業(yè)成本為20.5萬元,穩(wěn)產(chǎn)周期均大于534 d,日增產(chǎn)氣量32 071 m3,累計增產(chǎn)氣量2 353.168 1×104m3,累計創(chuàng)效2 729.675萬元,投入產(chǎn)出比為1:133,應(yīng)用效果及經(jīng)濟效益顯著。

        3)經(jīng)濟、快速、高效排液是大牛地氣田開發(fā)中后期氣井效益開發(fā)的首要問題,建議在不同原因?qū)е滤偷某咭簹獗葰饩羞M行擴大試驗,探索“制氮氣舉+井口排液+連續(xù)泡排”復(fù)合工藝的應(yīng)用界限,滿足不同類型水淹氣井的經(jīng)濟高效排采需求。

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