張 龍 王星博 蒙海明
(中國鐵路蘭州局集團有限公司蘭州西工務(wù)段,甘肅 蘭州 730050)
整體道床具有平順度高、整體性好、耐久性好、服務(wù)周期長、少維修等特點,但對施工工藝要求嚴格,一旦出現(xiàn)病害難以整治和修復。整體道床病害又進一步導致線路狀態(tài)產(chǎn)生變化,嚴重病害甚至危及行車安全。
針對鐵路隧道整體道床整治技術(shù),相關(guān)單位與學者已經(jīng)開展了一些研究,北京鐵路局[1]采用整體翻修的方式整治道床下沉。西安鐵路局工務(wù)部門[2]對小棕溪隧道內(nèi)的整體道床下沉采用地質(zhì)雷達法和室內(nèi)試驗分析其原因,在整體道床下部灌注TGRM 水泥加固,整治效果較好。馬超峰[3]對針對唐呼線濟寧隧道病害提出了“道床錨固+細顆粒固結(jié)+合理排水”的綜合整治方案,實施后可行有效。張俊儉等[4]以太嵐線柏崖頭隧道整體道床病害整治為背景,提出了解除邊界約束、修補裂縫以及“上挑下頂”的隧道內(nèi)整體道床抬升技術(shù)。
某貨運專線長大隧道部分自開通運營以來,部分區(qū)段出現(xiàn)整體道床下沉、翻漿冒泥等病害,嚴重地段道床沉降已超出扣件調(diào)整范圍。該文通過對該隧道整體道床病害情況調(diào)查,分析病害原因,提出整治措施,并對整治后線路狀態(tài)進行評價。
隧道全長12km,隧道除進口端位于砂質(zhì)黃土層中外,大多位于混合巖、花崗巖、片巖及砂巖夾礫巖層中,隧道最大埋深340m。隧道內(nèi)水源主要是接受大氣降水及地表水補給的基巖裂隙水及地下水滲水。
隧道襯砌為復合式襯砌,初期支護采用錨噴支護,噴混凝土采用濕噴工藝,模筑襯砌厚度按地質(zhì)狀況和圍巖類別為300mm~500mm,采用C30 或C35 防水混凝土,個別化學侵蝕環(huán)境地段采用C45、C50 鋼筋混凝土。線路為P60(U75V)無縫線路,軌枕采用SK-2 型雙塊式軌枕,軌枕間距650mm。道床板采用現(xiàn)澆C40 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),寬度2.8m,軌下截面厚258mm,直線地段道床板頂面設(shè)置2%的橫向人字形排水坡。
經(jīng)現(xiàn)場調(diào)查,病害主要以翻漿冒泥、道床下沉及隧道邊墻滲水為主,其中翻漿冒泥29 處,共計310m,均存在道床底板翻漿冒泥,3 處同時存在積水。道床下沉7 處,共計100m,最大沉降40mm。邊墻滲水均為不間斷滲水,滲水寬度不一。
整體道床翻漿冒泥、下沉等病害的出現(xiàn)與發(fā)展對線路的直接影響表現(xiàn)為平順性下降,即動軌道質(zhì)量指數(shù)TQI不良與高低、軌向、水平、三角坑、軌距等線路靜態(tài)幾何尺寸指標的下降。
該隧道2020 年上行動態(tài)TQI值較下行變化較大,最大8.94mm、最小6.93mm,平均8.67mm 超過目標管理值1.67mm(目標管理值7),左右高低值較大,是影響TQI值變化的主要因素,變化趨勢如圖1 所示。
圖1 2020 年隧道上行TQI 變化趨勢
軌道靜態(tài)監(jiān)測數(shù)據(jù)主要以軌道檢查儀每月檢查數(shù)據(jù)為主,可知2020 年上行超作業(yè)驗收病害月均總數(shù)為305處,主要由高低、水平、三角坑病害組成且變化趨勢及病害構(gòu)成與動態(tài)數(shù)據(jù)基本吻合,三項平均每月病害數(shù)分別為132、84、40 處,病害數(shù)多,線路狀態(tài)較差,病害變化如圖2 所示。
圖2 2020 年隧道上行靜態(tài)病害數(shù)變化趨勢
通過現(xiàn)場調(diào)查及查詢資料,分析病害原因如下:1)該隧道為貨運專線,貨車軸重較大,對軌道結(jié)構(gòu)的整體性、穩(wěn)定性及耐久性影響較大。整體道床與仰拱填充在列車荷載的長期作用下黏結(jié)不緊密,層間易出現(xiàn)分離縫隙。2)隧道整體采用鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),其施工方法是將道床支撐層鑿毛后與隧道仰拱填充澆筑在一起。存在多個層面的結(jié)合,整體性不強。部分地段道床接觸面處理不到位,道床與仰拱填充間易形成縫隙,在滲水與列車荷載的雙重作用下導致道床與底部剝離,中間形成泥沙層冒出至軌道板,從而整體道床出現(xiàn)下沉、翻漿冒泥等病害。3)水是造成隧道內(nèi)各種病害發(fā)生的主要誘因之一。原山體地下水滲流場因隧道的修建而改變,隧道周邊的地下水開始集中向隧道方向排泄。隧道底部受地下水長時間浸泡,承載力逐步下降,在動荷載長期作用下,在防水薄弱處出現(xiàn)下沉等病害。滲水流入水溝破損部位、溝底和道床底部,在道床和仰拱填充間的縫隙中流動。在列車的動荷載作用下加速仰拱填充與軌道板流蝕,而微粒或泥狀物被流水攜帶至表面,使道床底空隙加大,進一步導致道床翻漿冒泥與道床沉降。
綜合以上內(nèi)容進行分析,因施工改變地下水滲流狀態(tài),使水集中流至隧道方向,基底長期浸泡承載力下降,是道床下沉的重要因素;地下水在列車長期作用下道床與仰拱填充間縫隙中滲水加速流動,沖蝕道床底部也是隧道整體道床下沉的重要原因。
針對病害概括及病害原因,采取的措施是對整體道床抬升恢復線路高程、注漿密實加固道床基礎(chǔ)、軌道精調(diào)作業(yè)恢復線路平順性、襯砌漏水處進行高壓注漿及鑿槽引排滲水。
整體道床抬升:使用專用設(shè)備將高聚物發(fā)泡注漿材料混合注入道床基礎(chǔ)下,通過高聚物發(fā)泡材料發(fā)泡膨脹產(chǎn)生抬升力使原結(jié)構(gòu)恢復到墊板可調(diào)范圍,同時均勻抬升原結(jié)構(gòu)不會出現(xiàn)受力不均情況。鉆孔深度達到回填層為準,一般孔深確定在1.2m,每隔1.5m 打一空,孔位以梅花樁形式布置。高聚物發(fā)泡材料為A、B 組合材料,該材料膨脹2 ~15 倍,初始反應(yīng)時間5s~20s,10s~35s 后反應(yīng)停止,15min 后強度可達到90%。
施工工序如下:1)鉆孔。采用手持電錘進行鉆孔,鉆孔完成后應(yīng)及時清理收集鉆出粉塵,防止污染現(xiàn)場環(huán)境,并采用木塞對注漿孔進行臨時封閉,防止水及雜質(zhì)進入;2)安裝注漿管。先將注漿孔周圍清理干凈,將注漿管插入注漿孔中,用大力鉗夾住注漿管的外觀,然后用扳手擰注漿管上部的螺母,使外管擠壓橡膠管使橡膠管產(chǎn)生膨脹,從而封堵注漿孔,防止?jié){液沿著注漿管外壁上冒,注漿過程采用分次注入。3)注漿作業(yè)。注漿前,將注漿抬升區(qū)內(nèi)軌下的調(diào)高墊板拆除,并將扣件重新擰緊。單次最大抬升量8mm,當抬升量超過8mm 時,應(yīng)進行多次抬升。根據(jù)作業(yè)區(qū)段各點的擬抬升量確定注漿順序及單次抬升高度,抬升高度應(yīng)考慮注漿材料的膨脹性能,預留5mm 左右的抬升量。4)施工中監(jiān)控:采用1 臺精密電子水準儀對左右股高程監(jiān)控,并安排專人對注漿點周圍軌道結(jié)構(gòu)進行觀察。5)注漿管拆除及封堵:在注漿完成后,采用快速扳手迅速松開注漿管上緊固螺母,使注漿管的橡膠管自由伸展,然后用兩把大力鉗夾住注漿管用力拔出。順坡段落線路經(jīng)復測滿足要求后,應(yīng)對注漿孔進行封堵。
注漿填充加固:平行于軌道在兩側(cè)水溝邊梅花形打設(shè)注漿孔(填充層表面),孔徑φ42mm,注漿孔深1 m~2.2 m。壓漿材料采用TGRM 特種灌漿材料,具有抗?jié)B性、可灌性、凝結(jié)時間可調(diào)性、易操作性的突出特點,比一般水泥更細、流動度大。漿液配比∶水灰比=0.35 ∶1~0.4 ∶1,注漿壓力:0.2MPa~0.6MPa。鉆孔應(yīng)避開基礎(chǔ)內(nèi)鋼筋及從基礎(chǔ)下通過的電纜、排水管等設(shè)備,壓漿時須嚴格控制注漿壓力,并設(shè)專人監(jiān)控線路,確保線路不會因壓漿而抬高,注意觀察漿液的竄空跑漿情況并及時封堵。
軌道精調(diào):根據(jù)軌道檢查儀采集的數(shù)據(jù)進行全面分析,采用“先整體、后局部,先高低、后水平,先軌向、后軌距”及“削峰填谷”的方式確定總體調(diào)整方案逐枕木制定精調(diào)方案,優(yōu)化扣件組合方式,使軌道平面、高程等幾何尺寸趨于理論設(shè)計位置。
精調(diào)工序:1)根據(jù)調(diào)整量表準備各類調(diào)整件,備有余量;2)將調(diào)整量全部在軌腳進行初標識;3)對基準軌利用弦線進行核對后將正確的軌向調(diào)整量標識于擋肩,高低調(diào)整量標識于軌頂上;4)對非基準軌用道尺對軌距和水平調(diào)整量進行核對后,將正確的軌距調(diào)整量標識于擋肩上,水平調(diào)整量標識于軌頂上;5)按照“擺(調(diào)整件)、松(螺栓)、拆(扣件)、頂(鋼軌)、清(雜物)、裝(調(diào)整件)、緊(螺栓)、查(扭矩)、記(臺賬)”九個步驟更換扣件;更換扣件時,每次連續(xù)松開不宜超過5 個扣件;6)作業(yè)完畢后用軌檢小車對調(diào)整后的軌道進行靜態(tài)復測和驗收。
高壓注漿及鑿槽引排:高壓注漿鉆孔間距視具體情況而定,一般為5cm~30cm(裂縫同向),鉆孔深度約為結(jié)構(gòu)物厚度一半。鉆孔采用直徑14mm 的特制鉆頭,鉆孔穿過裂縫并與裂縫斷面成45 °~70 °。采用水溶液聚氨酯化學灌漿材料,該材料遇水后自行分散、乳化、發(fā)泡,立即進行化學反應(yīng),形成不透水的彈性膠狀固結(jié)體。對單點、股流、射水等水量較大的滲漏處,根據(jù)現(xiàn)場實際滲漏位置確定引排位置,成槽后通過縱向排水盲管將水引至側(cè)溝,埋管后先用遇水膨脹橡膠止水條嵌縫,然后再封填堵漏材料,最后用防水砂漿填縫。
對該隧道上下行K42+200-K45+500 進行道床注漿抬升加固及邊墻滲水整治,結(jié)合天窗同步進行軌道精調(diào)。通過上行K42+200-K45+500 段動態(tài)軌檢車及靜態(tài)軌道檢查儀數(shù)據(jù)分析,對整治效果進行評價。
上行K42+000-K46+000 段2021 年1—9月與2019 年同期TQI 對例如圖3 所示,2021年1—6 月大于2020 年同期,變化范圍在8.86~10.11mm。整治結(jié)束后T值下降明顯,對比2020 年同期最大下降2.66mm,7—10 月均保持在(6.5±0.2mm)內(nèi),均已小于目標管理值。
圖3 上行K42+000-K46+000 段整治前后TQI 對比
靜態(tài)數(shù)據(jù)主要選取上行K42+200-K45+500段2021 年6—10 月與2020 年同期即整治前后軌道檢查儀幾何尺寸超作業(yè)驗收病害數(shù)來評價整治效果上行病害總數(shù)下降219 處,主要由道床沉降、翻漿引起的高低、水平、三角坑病害數(shù)下降較多,分別下降93、66、29 處。軌向、軌距病害也有所減少,總體病害下降明顯,具體如圖4 所示。
圖4 上行K42+200-K45+500 段整治前后靜態(tài)病害變化情況
西部地區(qū)某長大隧道整體道床沉降、翻漿病害的主要原因是施工改變地下水滲流狀態(tài),使水集中流至隧道方向,基底長期浸泡承載力下降;地下水在列車長期作用下道床與仰拱填充間縫隙中滲水加速流動,沖蝕道床底部使之空隙加大。
基于該隧道線路平順性不良及整體道床病害原因分析,可采用整體道床抬升、注漿密實加固、軌道精調(diào)、高壓注漿及鑿槽引排等綜合處理措施。
整治施工結(jié)束后,通過動態(tài)與靜態(tài)檢查相結(jié)合方式進行檢測,結(jié)果表明:上下行軌檢TQI值下降明顯,均已達到目標管理值值,趨勢穩(wěn)定;靜態(tài)軌道檢查儀監(jiān)測幾何尺寸病害數(shù)下降明顯,線路狀態(tài)較整治前改善,整治效果良好。
由于滲水攜帶作用,會造成道床底部的流蝕,進一步導致翻漿下沉,滲水長期作用會使隧道基底承載力下降、沉降增大。無論是新建隧道還是既有隧道線路,都應(yīng)重視隧道內(nèi)滲水、地下水的處理,制定防滲、排水設(shè)施方案、施工質(zhì)量控制及維護。