國(guó)能寧夏靈武發(fā)電有限公司 王 波
為積極響應(yīng)國(guó)家環(huán)境保護(hù)戰(zhàn)略,降低燃煤機(jī)組煙氣污染物的排放,該火電廠二 期3號(hào)、4號(hào)1060MW 機(jī)組于2015年前后結(jié)合機(jī)組檢修完成了鍋爐風(fēng)煙系統(tǒng)引-增合一改造工程,工程主要包括拆除原增壓風(fēng)機(jī)、原引風(fēng)機(jī)、配套電機(jī)及部分煙道;按照設(shè)計(jì)要求對(duì)原基礎(chǔ)改造,并安裝成都電力機(jī)械廠生產(chǎn)的雙級(jí)動(dòng)葉可調(diào)軸流式引風(fēng)機(jī),型號(hào)為HU28452-22G(配型電機(jī)YKS1250-8,功率12000kw,額定轉(zhuǎn)速745r/min);對(duì)引風(fēng)機(jī)出口部分煙道進(jìn)行改造。投運(yùn)后,引風(fēng)機(jī)各部位振動(dòng)相對(duì)穩(wěn)定,但隨著近幾年工業(yè)發(fā)展速度放緩、新建電廠投產(chǎn)、新能源電量大發(fā)等多重因素影響下,1060MW 的機(jī)組頻繁深度調(diào)峰至400MW 以下,加之空預(yù)器差壓及尾部煙道風(fēng)阻的影響,引風(fēng)機(jī)在此狀態(tài)下振動(dòng)大幅波動(dòng),高負(fù)荷后振動(dòng)恢復(fù),長(zhǎng)期有緩慢增長(zhǎng)趨勢(shì)。
引風(fēng)機(jī)軸承室的DCS 徑向振動(dòng)值接近5mm/s時(shí)(集控室DCS 僅監(jiān)測(cè)軸承室垂直和水平振動(dòng),無軸向振動(dòng)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)),停運(yùn)著色檢查軸承室支撐肋板便多次出現(xiàn)裂紋,打磨加固后得以緩解。在電網(wǎng)頻繁深調(diào)的響應(yīng)下,焊縫再次開裂,且機(jī)殼軸向振動(dòng)持續(xù)增長(zhǎng)至危急值7.1mm/s 以上,嚴(yán)重影響著引風(fēng)機(jī)安全和百萬機(jī)組生產(chǎn)效能。加之該廠百萬機(jī)組2018年起相繼供熱技改,擔(dān)負(fù)長(zhǎng)距離為銀川市區(qū)大面積供熱,機(jī)組設(shè)備安全運(yùn)行和系統(tǒng)參數(shù)可靠調(diào)整尤其重要。
4號(hào)爐引風(fēng)機(jī)出口煙道優(yōu)化。因4號(hào)爐引風(fēng)機(jī)改造后振動(dòng)長(zhǎng)期處于3.5mm/s 左右,2015年4月該公司4號(hào)機(jī)組停運(yùn)檢修,根據(jù)設(shè)計(jì)單位出具的優(yōu)化方案,對(duì)兩臺(tái)引風(fēng)機(jī)出口煙道進(jìn)行了改造,但啟動(dòng)后風(fēng)機(jī)振動(dòng)依然偏大。2016年4月,結(jié)合#4機(jī)組檢修機(jī)會(huì),根據(jù)西安交通大學(xué)對(duì)引風(fēng)機(jī)出口至吸收塔入口煙道的優(yōu)化方案,對(duì)出口煙道進(jìn)行了徹底優(yōu)化改造,短期內(nèi)風(fēng)機(jī)振動(dòng)穩(wěn)定,監(jiān)督運(yùn)行。
空預(yù)器蓄熱元件沖洗。鑒于引風(fēng)機(jī)振動(dòng)故障的頻發(fā)性,加之機(jī)組修后三個(gè)月左右便存在空預(yù)器差壓大,影響機(jī)組帶負(fù)荷能力,空預(yù)器蓄熱元件的沖洗工作如同鍋爐受熱面檢查般逢停必沖,堵塞變形嚴(yán)重的進(jìn)行局部更換,以減小煙氣差壓對(duì)機(jī)組負(fù)荷和引風(fēng)機(jī)軸向振動(dòng)的影響。
風(fēng)機(jī)軸承室肋板加固。2017年8月,利用機(jī)組檢修對(duì)振動(dòng)偏大的4號(hào)爐B 引風(fēng)機(jī)(軸向振動(dòng)4.5mm/s,垂直水平2.5mm/s,深度調(diào)峰時(shí)波動(dòng)至4mm/s,接近報(bào)警值4.6mm/s)軸承室支撐肋板打磨著色檢查,并在兩端主肋板焊補(bǔ)20mm 鋼板加固[1],啟動(dòng)運(yùn)行后徑向振動(dòng)有所降幅,但軸向振動(dòng)卻增長(zhǎng)至10mm/s 左右,不像3號(hào)爐B 引風(fēng)機(jī)、4號(hào)爐A 引風(fēng)機(jī)加固效果顯著,反而引發(fā)了較大的軸向振動(dòng),鑒于DCS 徑向振動(dòng)穩(wěn)定在3mm/s 左右,監(jiān)督運(yùn)行。
表1 引風(fēng)機(jī)檢修經(jīng)過統(tǒng)計(jì)表
更換備用轉(zhuǎn)子、機(jī)殼。換下的轉(zhuǎn)子(表1)解體后主要有軸承游隙超標(biāo)、配合松動(dòng)、軸向移位、軸磨損、軸承端蓋開了等問題;更換下機(jī)殼主要是支撐肋存在裂紋、多次打磨堆焊,局部變形,剛性明顯衰減。
動(dòng)平衡處理。引風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子每次水平方向動(dòng)平衡后垂直、軸向一倍頻同步有較明顯的降幅,二倍頻有一定的降幅,但軸向振動(dòng)依然顯著超標(biāo)(圖1所示2018年9月9日4號(hào)爐B 引風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡后,軸向振動(dòng)由23.5降至18.9mm/s),鑒于DCS 徑向數(shù)據(jù)穩(wěn)定在3mm/s 左右,監(jiān)督運(yùn)行。但隨著機(jī)組負(fù)荷深調(diào)時(shí)振動(dòng)波動(dòng),以及機(jī)組調(diào)停風(fēng)機(jī)冷態(tài)啟停,在較大的軸向振動(dòng)影響下,各方向振動(dòng)再次增長(zhǎng)(表2)。
機(jī)殼水平度調(diào)整、軸系中心調(diào)整。日常監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)風(fēng)機(jī)振動(dòng)頻譜中有顯著的的二倍頻成分,如圖1中4號(hào)爐B 引風(fēng)機(jī)動(dòng)平衡后水平二倍頻尚有3mm/s 左右,受軸系同軸度偏差影響顯著[2],導(dǎo)致通頻振動(dòng)較高。故在每次更換機(jī)殼時(shí)破除原基礎(chǔ)400mm 左右,對(duì)機(jī)殼水平度、軸系統(tǒng)同軸度調(diào)整至0.050mm內(nèi)進(jìn)行二次灌漿,以減少軸系同軸度偏差對(duì)振動(dòng)的影響。每次風(fēng)機(jī)停運(yùn)均對(duì)引風(fēng)機(jī)聯(lián)軸器中心復(fù)查,考慮熱態(tài)高溫?zé)煔獾臒崤蛎?,將中心?shù)據(jù)調(diào)整至廠家給定的上張口0.250mm 左右,但啟動(dòng)后風(fēng)機(jī)頻譜中二倍頻成分依然存在。
綜上所述,經(jīng)過諸多檢修手段,引風(fēng)機(jī)徑向振動(dòng)能顯著降低,但軸向振動(dòng)問題未能徹底解決,較大的軸向振動(dòng)加速著機(jī)殼支撐強(qiáng)度的衰減和軸承部件的磨損[3],誘發(fā)葉片調(diào)整和潤(rùn)滑油系統(tǒng)泄漏,同時(shí)還會(huì)引發(fā)其它振動(dòng)成分的增長(zhǎng),繼而導(dǎo)致引風(fēng)機(jī)頻繁故障搶修。單臺(tái)風(fēng)機(jī)搶修時(shí)另側(cè)煙道酷熱刺鼻的煙氣回流,工人只能身穿防燙服、頭戴正壓呼吸器,艱難地進(jìn)行風(fēng)機(jī)內(nèi)部檢查,存在很大的安全隱患,且檢修質(zhì)量不高。引風(fēng)機(jī)直接決定著百萬機(jī)組的生產(chǎn)效能,無法隨時(shí)停運(yùn)檢修,加之該火電廠機(jī)組現(xiàn)已實(shí)現(xiàn)對(duì)銀川市區(qū)冬季供熱的政治重任,解決風(fēng)機(jī)的軸向振動(dòng)問題迫在眉睫。
表2 2018年4B 引風(fēng)機(jī)機(jī)殼通頻振動(dòng)及檢修經(jīng)過
圖1 引風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡前(紅)后(藍(lán))頻譜對(duì)比圖
由于引-增合一改造后風(fēng)機(jī)故障頻發(fā),該廠鍋爐專業(yè)于2018年3月、6月組織風(fēng)機(jī)廠總經(jīng)理、工程師、重慶大學(xué)、西安交通大學(xué)、華電電力科學(xué)研究院等權(quán)威人員探討軸向問題的原因與處理方法。根據(jù)風(fēng)機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、運(yùn)行參數(shù)和檢修記錄,結(jié)合機(jī)械振動(dòng)原理[4],經(jīng)深入討論最終確定導(dǎo)致軸向振動(dòng)的主要原因如下:
風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子自身激振力過大。根據(jù)機(jī)械振動(dòng)的原理,在設(shè)備轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)過程中,轉(zhuǎn)子自身重量過重、存在明顯不平衡、轉(zhuǎn)子受熱撓度變化或不同工況下轉(zhuǎn)子偏移工作中心點(diǎn)引發(fā)激振力過大導(dǎo)致振動(dòng)強(qiáng)烈;風(fēng)機(jī)軸承室支撐阻尼不足。根據(jù)機(jī)械振動(dòng)的原理,在設(shè)備轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)過程中,風(fēng)機(jī)軸承室支撐的阻尼不足以限制轉(zhuǎn)子及軸承室在允許范圍內(nèi)振動(dòng),猶如小手抓著跳動(dòng)的重物般存在抓不牢問題,即軸承室支撐強(qiáng)度不足。成都電力機(jī)械廠通過風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu)、設(shè)計(jì)參數(shù)、運(yùn)行曲線、工況要求、葉片強(qiáng)度等方面反復(fù)計(jì)算論證,在該公司返修的風(fēng)機(jī)備品轉(zhuǎn)子和機(jī)殼做相應(yīng)改造。
風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子減重。拆除返修風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子一二級(jí)輪轂內(nèi)部葉片調(diào)整柄上的平衡錘,每塊約17.8kg,單級(jí)22個(gè)平衡錘共計(jì)390kg,兩級(jí)輪轂共計(jì)拆除780kg左右,以降低轉(zhuǎn)子在轉(zhuǎn)動(dòng)過程中的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量。拆除返修風(fēng)機(jī)上下機(jī)殼的軸承室支撐肋板,上機(jī)殼三道、下機(jī)殼九道,原設(shè)計(jì)均采用30mm 厚度的鋼板。風(fēng)機(jī)廠技術(shù)人員根據(jù)風(fēng)機(jī)運(yùn)行曲線,保留機(jī)殼二級(jí)葉片前導(dǎo)葉不變,將上下機(jī)殼軸承室支撐板各增加兩道(如圖2中紅色線條所示),即上機(jī)殼由三道變更至五道,下機(jī)殼由九道變更為十一道,并將原30mm 鋼板替換為36mm 厚度的鋼板,以大幅提升對(duì)風(fēng)機(jī)軸承室及轉(zhuǎn)子的支撐剛度。
圖2 引風(fēng)機(jī)加強(qiáng)型機(jī)殼示意圖
首套改造完成的風(fēng)機(jī)機(jī)殼和轉(zhuǎn)子于2018年9月中旬到廠,4號(hào)機(jī)組利用國(guó)慶節(jié)12天的調(diào)停時(shí)段,對(duì)軸向振動(dòng)嚴(yán)重超標(biāo)的B 引風(fēng)機(jī)換型改造。換型過程主要為:拆除風(fēng)機(jī)葉片,拆除風(fēng)機(jī)上下機(jī)殼和軸承室,破除基礎(chǔ)400mm 左右,就位加強(qiáng)型下機(jī)殼,按尺寸標(biāo)準(zhǔn)要求將減重轉(zhuǎn)子軸承室安裝緊固在風(fēng)機(jī)下機(jī)殼,調(diào)整機(jī)殼水平度、軸系同軸度,符合技術(shù)要求后對(duì)下機(jī)殼二次灌漿[5],完全凝固后調(diào)整動(dòng)調(diào)油缸伺服閥中心,回裝風(fēng)機(jī)葉片,安裝風(fēng)機(jī)上蓋測(cè)量軸承室配合間隙及法蘭面密封性,調(diào)整電機(jī)側(cè)聯(lián)軸器中心。
10月11日風(fēng)機(jī)冷態(tài)啟動(dòng)后兩端頻譜表現(xiàn)水平和軸向一倍頻4.0mm/s(如圖5中紅色數(shù)據(jù)所示),判斷存在顯著不平衡影響,對(duì)風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子應(yīng)用雙平面法進(jìn)行動(dòng)平衡處理[6](表3)。動(dòng)平衡處理后水平一倍頻由4mm/s 降至0.15mm/s,軸向一倍頻由4mm/s同步降至1.20mm/s,其他振動(dòng)成分同步顯著降低。DCS 水平振動(dòng)1.2mm/s、垂直振動(dòng)1.0mm/s,引風(fēng)機(jī)軸承室DCS 徑向振動(dòng)首次降至2mm/s 以下,機(jī)殼徑向和軸向振動(dòng)均在2mm/s 以下,振動(dòng)數(shù)據(jù)處于優(yōu)秀狀態(tài)。目前該風(fēng)機(jī)已運(yùn)行一年,軸向和徑向振動(dòng)穩(wěn)定,未發(fā)生異常故障停運(yùn)搶修事件。
鑒于B 引風(fēng)機(jī)換型改造取得優(yōu)異效果,拆換下的轉(zhuǎn)子機(jī)殼于2019年1月改造返廠,利用2、3月份4號(hào)機(jī)組檢修,對(duì)A 引風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子進(jìn)行更換(注:因該風(fēng)機(jī)機(jī)殼自2017年更換后未出現(xiàn)開裂,且本次著色檢查完好,故本次機(jī)殼不做更換處理),葉片按序回裝后于3月22日啟動(dòng)試運(yùn),水平方向一倍頻一級(jí)輪轂0.85mm/s、二級(jí)輪轂1.27mm/s,不平衡影響較小,均伴有1.5mm/s 左右的二倍頻成分,軸承室的DCS 通頻振動(dòng)最大為水平2~2.5mm/s 波動(dòng)。機(jī)殼兩端軸向一倍頻2.8mm/s,均伴有1mm/s 左右的二倍頻成分。隨著近6個(gè)月的運(yùn)行監(jiān)測(cè),軸向振動(dòng)在3~5mm/s 區(qū)間波動(dòng),波動(dòng)成分主要為軸向一倍頻成分,說明未進(jìn)行更換的原機(jī)殼軸向剛度存在一定的不足問題。鑒于軸承室DCS 徑向振動(dòng)不高[7],目前監(jiān)測(cè)運(yùn)行。
表3 引風(fēng)機(jī)換型后動(dòng)平衡過程數(shù)據(jù)記錄表
3號(hào)爐B 引風(fēng)機(jī):自2018年11月5日自主完成動(dòng)平衡后,風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子一二級(jí)輪轂水平一倍頻均降至0.5mm/s 左右,不平衡量影響已很小,但頻譜中均伴有2.5mm/s 的二倍頻成分,致使軸承室DCS 徑向振動(dòng)在2~2.5mm/s 波動(dòng),軸向一倍頻4.5mm/s,受二倍頻影響軸向通頻振動(dòng)6mm/s 左右。隨著深調(diào)振動(dòng)波動(dòng),近11個(gè)月以來軸向振動(dòng)在5~8mm/s 區(qū)間波動(dòng)。該風(fēng)機(jī)存在較為明顯的機(jī)殼剛度不足和同軸度偏差影響。
3號(hào)爐A 引風(fēng)機(jī):該風(fēng)機(jī)自2015年改造以來運(yùn)行穩(wěn)定,機(jī)殼軸向振動(dòng)穩(wěn)定在4mm/s,DCS 徑向振動(dòng)穩(wěn)定在2.5mm/s 左右。但機(jī)組在2019年4月和5月兩次電網(wǎng)啟停調(diào)峰,各方向振動(dòng)緩慢增長(zhǎng),7月份振動(dòng)突增,更換3月份4號(hào)爐A 引風(fēng)機(jī)換下的轉(zhuǎn)子(尚未減重),回裝葉片后動(dòng)平衡處理,將一二級(jí)水平一倍頻分量降至0.5mm/s 左右,但仍有3.5mm/s 左右的二倍頻,軸承室DCS 振動(dòng)在2.8~3.5mm/s 區(qū)間波動(dòng),近兩個(gè)月軸向通頻振動(dòng)在7~9.5mm/s 區(qū)間波動(dòng),DCS 通頻振動(dòng)在3~4mm/s 區(qū)間波動(dòng),偶有波動(dòng)至報(bào)警值4.6mm/s 以上。
3號(hào)爐A/B 引風(fēng)機(jī)換型:2019年9月份3號(hào)機(jī)組進(jìn)行計(jì)劃?rùn)z修,對(duì)兩臺(tái)引風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子和機(jī)殼返回風(fēng)機(jī)廠修改,嚴(yán)格按照4號(hào)爐B 引風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子減重和機(jī)殼加固的要求修改,返回后風(fēng)機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定,各方向振動(dòng)均穩(wěn)定在優(yōu)良值。
風(fēng)機(jī)是火力發(fā)電廠乃至工業(yè)領(lǐng)域的重要轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)械,其安全穩(wěn)定運(yùn)行直接決定著主、輔機(jī)系統(tǒng)的安全可靠性,所以其健康狀態(tài)至關(guān)重要。該公司風(fēng)機(jī)出現(xiàn)頻繁的振動(dòng)故障,經(jīng)過專業(yè)組積極與設(shè)備廠家、高校教授討論解決之法,最終確定了風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子減重和機(jī)殼軸承室支撐強(qiáng)化的方案。該廠通過一臺(tái)風(fēng)機(jī)換型改造取得顯著效果,相繼對(duì)另外三臺(tái)風(fēng)機(jī)改造,換型后風(fēng)機(jī)振動(dòng)優(yōu)良,徹底解決了引風(fēng)機(jī)振動(dòng)頑疾,保證了百萬機(jī)組生產(chǎn)效能和民生供暖工程的安全穩(wěn)定,后續(xù)跟蹤風(fēng)機(jī)軸承部件壽命及油系統(tǒng)工作狀態(tài)。