張金 徐鳳生 章環(huán)宇 梁旭 李晨光
1.中國(guó)鐵道科學(xué)研究院集團(tuán)有限公司金屬及化學(xué)研究所,北京 100081;2.中國(guó)鐵路上海局集團(tuán)有限公司,上海 200071
隨著既有線提速和重載運(yùn)輸?shù)陌l(fā)展,許多普速鐵路尤其是縱平面條件較差的山區(qū)鐵路(如昆明局的貴昆線、南昆線,成都局的成渝線,蘭州局的蘭新線等)小半徑曲線上股鋼軌鋪設(shè)使用后不久就出現(xiàn)了疲勞傷損,嚴(yán)重影響鋼軌的使用壽命甚至危及行車安全[1]。
我國(guó)普速鐵路線路運(yùn)行多種車型,車輪型面主要有JM3、LM、LMA,鋼軌主要有60、60N 兩種軌頭廓形,輪軌匹配關(guān)系十分復(fù)雜。在不能統(tǒng)一車輪型面又無法改變軌底坡設(shè)置的情況下,鋼軌軌頭廓形打磨可以有效改善輪軌匹配關(guān)系。通過鋼軌打磨形成適合車輪型面的軌頭廓形,人為地加快輪軌磨合,使輪軌匹配達(dá)到理想狀態(tài),從而減小輪軌作用力,延長(zhǎng)輪軌的使用壽命[2-6]。
通常小半徑曲線上股鋼軌更換下道的主要原因是側(cè)磨超限。不同于以側(cè)磨為主的傷損形式,這種疲勞傷損特征為:①?gòu)能夘^廓形來看,軌距角處明顯凸出,存在輾邊;②車輪輪緣未接觸鋼軌軌頭側(cè)面,未形成軌距角側(cè)磨;③鋼軌軌距角處存在過多的機(jī)車潤(rùn)滑脂,出現(xiàn)明顯的魚鱗紋、剝離掉塊等疲勞傷損。
為了提高列車的曲線通過性能,小半徑曲線地段設(shè)置成欠超高,同時(shí)機(jī)車輪緣潤(rùn)滑過多降低了鋼軌軌距角的摩擦因數(shù)。曲線上股鋼軌長(zhǎng)期無磨耗,輪軌難以磨合,輪軌接觸關(guān)系不良,導(dǎo)致曲線上股鋼軌軌距角處長(zhǎng)期承受很大的接觸應(yīng)力,是造成曲線上股鋼軌出現(xiàn)魚鱗紋、剝離掉塊等疲勞傷損的主要原因[7]。
理想的輪軌型面匹配狀態(tài)能有效地降低接觸應(yīng)力和磨耗,提高直線運(yùn)行時(shí)列車蛇行失穩(wěn)的臨界速度,同時(shí)改善列車曲線通過性能[8]??紤]到車輛運(yùn)營(yíng)一定里程后會(huì)進(jìn)行車輪鏇修恢復(fù)車輪原始標(biāo)準(zhǔn)型面,故以普通客貨車標(biāo)準(zhǔn)LM 車輪型面為基礎(chǔ),依據(jù)輪軌接觸幾何學(xué)和輪軌接觸力學(xué)等理論,針對(duì)小半徑曲線上股鋼軌疲勞傷損的情況進(jìn)行軌頭廓形優(yōu)化設(shè)計(jì),提出了上股鋼軌打磨目標(biāo)廓形60N?S,下股鋼軌工作邊按照60N 廓形進(jìn)行打磨,如圖1所示??梢钥闯觯舷鹿射撥壘攸c(diǎn)優(yōu)化了內(nèi)側(cè)軌距角,該位置長(zhǎng)期承受較大的輪軌接觸應(yīng)力,容易引起鋼軌塑性變形和疲勞傷損。
圖1 鋼軌實(shí)測(cè)廓形及設(shè)計(jì)廓形與LM車輪匹配
廓形優(yōu)化設(shè)計(jì)后,上股鋼軌與車輪發(fā)生兩點(diǎn)接觸(一點(diǎn)為軌頂面與車輪踏面接觸,另一點(diǎn)為軌內(nèi)側(cè)與車輪輪緣接觸),輪對(duì)以軌頂面接觸點(diǎn)為滾動(dòng)中心,輪緣接觸點(diǎn)處必然產(chǎn)生滑動(dòng),加快輪緣和鋼軌內(nèi)側(cè)磨耗,有利于上股鋼軌盡快形成側(cè)磨,從而顯著減小內(nèi)側(cè)軌距角的輪軌接觸應(yīng)力,可以有效緩解或抑制軌距角出現(xiàn)魚鱗紋、剝離掉塊等疲勞傷損。下股鋼軌與車輪在軌頭踏面中心和車輪踏面中心發(fā)生接觸,具有輪軌接觸應(yīng)力最小、橫向蠕滑率及蠕滑力很小的特點(diǎn),可以避免早期鋼軌疲勞傷損的出現(xiàn)。
按照優(yōu)化設(shè)計(jì)的鋼軌打磨廓形,通過非對(duì)稱打磨實(shí)現(xiàn)上下股鋼軌不同廓形,可以有效改善輪軌接觸關(guān)系,加大內(nèi)外軌車輪滾動(dòng)圓半徑差,提高列車曲線通過能力,降低輪軌縱向滑動(dòng),減少輪軌接觸應(yīng)力,抑制或減緩鋼軌疲勞傷損、波磨、肥邊等病害的發(fā)生與發(fā)展,從而延長(zhǎng)鋼軌的使用壽命[7]。
打磨前軌頭廓形及軌面狀態(tài)見圖2??芍荷瞎射撥壟c60N?S 廓形差異較大,內(nèi)側(cè)軌距角處最大廓形偏差約為0.80 mm;下股鋼軌與60N 廓形差異較大,內(nèi)側(cè)軌距角處最大廓形偏差約為0.70 mm;上股鋼軌軌距角無側(cè)磨,存在嚴(yán)重的魚鱗紋及剝離掉塊;下股鋼軌軌面狀態(tài)良好,未見明顯表面病害。
圖2 打磨前軌頭廓形及軌面狀態(tài)
打磨6個(gè)月后軌頭廓形及軌面狀態(tài)見圖3??芍荷瞎射撥壟c60N?S 廓形差異較大,內(nèi)側(cè)軌距角處最大廓形偏差約為1.30 mm;下股鋼軌與60N 廓形差異較大,內(nèi)側(cè)軌距角處最大廓形偏差約為0.80 mm;上股鋼軌內(nèi)側(cè)軌距角形成了明顯側(cè)磨,并伴有輕微魚鱗紋(打磨前魚鱗紋較深未能完全消除);下股鋼軌軌面狀態(tài)良好,未見明顯表面病害。
圖3 打磨6個(gè)月后軌頭廓形及軌面狀態(tài)
打磨前后實(shí)測(cè)廓形與LM 車輪型面匹配時(shí)的輪軌接觸點(diǎn)分布情況見圖4??芍捍蚰デ吧舷鹿奢嗆壗佑|點(diǎn)分布較分散且偏向工作邊一側(cè);打磨后上下股輪軌接觸點(diǎn)分布趨于集中且基本位于軌頂中心附近。
圖4 打磨前后輪軌接觸點(diǎn)分布情況對(duì)比
為評(píng)估鋼軌軌頭磨耗性能和接觸疲勞性能,計(jì)算了打磨前后實(shí)測(cè)廓形對(duì)應(yīng)的輪軌磨耗指數(shù)及輪軌接觸應(yīng)力,結(jié)果見表1。可知:按設(shè)計(jì)廓形打磨后,曲線下股鋼軌磨耗指數(shù)增加了3.1%,接觸應(yīng)力減小了5.4%;曲線上股鋼軌磨耗指數(shù)增加了159.7%,接觸應(yīng)力減小了39.3%。這表明設(shè)計(jì)廓形打磨加速了曲線上股鋼軌側(cè)磨,有利于緩解曲線上股鋼軌疲勞傷損。
表1 打磨前后輪軌接觸特性指標(biāo)對(duì)比
打磨前實(shí)測(cè)廓形對(duì)應(yīng)的輪重減載率為0.703,打磨后為0.615,降低了12.5%;打磨前實(shí)測(cè)廓形對(duì)應(yīng)的脫軌系數(shù)為0.399,打磨后為0.375,降低了6.0%。打磨前后輪重減載率和脫軌系數(shù)均小于安全限值0.8??梢?,采用設(shè)計(jì)廓形進(jìn)行鋼軌打磨作業(yè)可以保障列車運(yùn)行安全,且對(duì)列車運(yùn)行安全性有一定的改善作用。
1)機(jī)車輪緣過度潤(rùn)滑,輪軌難以磨合,曲線上股鋼軌軌距角處長(zhǎng)期承受很大的接觸應(yīng)力,造成曲線上股鋼軌出現(xiàn)魚鱗紋、剝離掉塊等疲勞傷損。
2)按設(shè)計(jì)廓形打磨后,輪軌接觸點(diǎn)分布相對(duì)集中且位于軌頂中心附近,曲線上股鋼軌磨耗指數(shù)明顯增大,接觸應(yīng)力明顯減小,加速了曲線上股鋼軌側(cè)磨,有效緩解了曲線上股鋼軌疲勞傷損。
3)打磨后輪重減載率和脫軌系數(shù)分別降低了12.5%和6.0%,對(duì)列車運(yùn)行安全性有一定改善作用,可以保障列車運(yùn)行安全。
4)鋼軌打磨加速了曲線上股鋼軌側(cè)磨,改善了鋼軌疲勞傷損情況。如果側(cè)磨過于嚴(yán)重,建議采取科學(xué)合理的潤(rùn)滑措施控制鋼軌側(cè)磨發(fā)展,避免因鋼軌側(cè)磨過快而更換下道,影響鋼軌使用壽命。